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      避險(xiǎn)車道新型阻尼系統(tǒng)研究

      2019-12-27 10:03:08王唯一張紹理解廷利
      關(guān)鍵詞:網(wǎng)索阻尼力導(dǎo)軌

      王唯一 傅 磊 王 翔 張紹理 解廷利

      (湖南省長(zhǎng)益高速公路擴(kuò)容工程建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司1) 長(zhǎng)沙 410200) (湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司2) 長(zhǎng)沙 410005) (北京深華達(dá)交通工程檢測(cè)有限公司3) 北京 102200)

      0 引 言

      碎石路床避險(xiǎn)車道是利用碎(礫)石增大地面摩阻系數(shù),配合路面反坡將車輛動(dòng)能轉(zhuǎn)化為勢(shì)能及內(nèi)能,從而使失控車輛減速停車.一般碎(礫)石路床避險(xiǎn)車道的長(zhǎng)度在120 m以上.由于地形限制,某些路段避險(xiǎn)車道長(zhǎng)度無(wú)法達(dá)到要求,為達(dá)到減速效果,避險(xiǎn)車道在設(shè)計(jì)時(shí),還需對(duì)失控車輛側(cè)面進(jìn)行減速[1-3].

      在縮短避險(xiǎn)車道長(zhǎng)度方面,各國(guó)研究人員已取得一些進(jìn)展,美國(guó)的網(wǎng)索攔截阻尼系統(tǒng)應(yīng)用最早,我國(guó)的研究起步較晚,目前應(yīng)用的有攪拌式網(wǎng)索系統(tǒng)和盤(pán)式制動(dòng)網(wǎng)索系統(tǒng)[4].

      美國(guó)一些道路安全設(shè)施公司研究開(kāi)發(fā)的網(wǎng)索避險(xiǎn)車道由耗能裝置(energy absorber)和網(wǎng)索(net)組成,利用阻尼耗能裝置逐步降低車輛動(dòng)能從而達(dá)到攔截車輛的目的.通過(guò)調(diào)整網(wǎng)索的道數(shù)及阻尼器參數(shù)可以滿足不同車輛質(zhì)量和速度組合的防護(hù)要求.但這種阻尼裝置屬一次性設(shè)施,使用、養(yǎng)護(hù)成本很高,且多為專利技術(shù),因而不適合我國(guó)直接采用[5-6].

      我國(guó)于2006年研制出一種能夠在短距離內(nèi)安全攔截失控車輛的新型避險(xiǎn)車道阻尼系統(tǒng)——攪拌式網(wǎng)索避險(xiǎn)車道.攪拌式網(wǎng)索避險(xiǎn)車道的核心構(gòu)件為攪拌式阻尼器,其能夠穩(wěn)定輸出需要的阻尼力,減少避險(xiǎn)車道設(shè)置長(zhǎng)度,但其存在的最大問(wèn)題是當(dāng)車輛碰撞網(wǎng)索瞬間攪拌式阻尼器阻尼力輸出峰值過(guò)大,易對(duì)駕乘人員的身體產(chǎn)生瞬間沖擊傷害[7].

      盤(pán)式制動(dòng)網(wǎng)索系統(tǒng)是在攪拌式阻尼系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的改進(jìn)系統(tǒng),其目的在于減低攪拌式阻尼系統(tǒng)的輸出阻尼力的峰值.工作原理是:當(dāng)車輛接觸攔截網(wǎng)時(shí),傳力主索受拉,帶動(dòng)纏繩滾筒轉(zhuǎn)動(dòng),纏繩滾筒同時(shí)通過(guò)傳力軸帶動(dòng)制動(dòng)盤(pán)和減速機(jī)輸入軸,由減速機(jī)輸出軸帶動(dòng)制動(dòng)凸輪轉(zhuǎn)動(dòng),制動(dòng)凸輪頂壓在制動(dòng)器的操縱桿上,制動(dòng)凸輪在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中逐漸頂緊并壓動(dòng)制動(dòng)器操作桿向上,增加制動(dòng)器的制動(dòng)力.從試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,盤(pán)式制動(dòng)網(wǎng)索系統(tǒng)峰值力還是過(guò)大[8-9].

      針對(duì)國(guó)外避險(xiǎn)車道阻尼系統(tǒng)無(wú)法在國(guó)內(nèi)應(yīng)用,國(guó)內(nèi)阻尼系統(tǒng)又存在峰力值過(guò)大等問(wèn)題,文中利用薄壁金屬管擠壓耗能原理,研發(fā)出一種新型避險(xiǎn)車道阻尼系統(tǒng),其峰力值為79.4 kN,達(dá)到了理想拉力范圍,車輛在減速過(guò)程中的加速度低于20g,乘員駕駛艙(生存空間)變形小于20%,能夠保證乘員生命安全[10].該新型阻尼系統(tǒng)易修復(fù),造價(jià)合理,且不受氣候變化影響.

      1 新型阻尼系統(tǒng)理論

      1.1 避險(xiǎn)車道車輛耗能規(guī)律分析

      失控車輛駛?cè)氡茈U(xiǎn)車道后,其動(dòng)能轉(zhuǎn)化為與碎石摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能、車輛爬坡后增加的勢(shì)能、阻尼系統(tǒng)增加的內(nèi)能,以及空氣阻力做的功,即

      Ek=U碎石+Ep+U阻尼+E空氣

      (1)

      式中:Ek為車輛駛?cè)氡茈U(xiǎn)車道時(shí)動(dòng)能;U碎石為車輛與碎石摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能;Ep為車輛爬坡后增加的勢(shì)能;U阻尼為阻尼系統(tǒng)消耗的內(nèi)能;E空氣為空氣阻力做工.

      阻尼裝置提供阻尼力過(guò)程初期,會(huì)產(chǎn)生較大阻尼力輸出值,即整個(gè)阻尼力輸出過(guò)程峰值Fmax,峰值結(jié)束后輸出阻尼力下降至平穩(wěn)狀態(tài)繼續(xù)進(jìn)行消能工作,其阻尼力變化規(guī)律及能量消耗情況見(jiàn)圖1.

      圖1 阻尼裝置輸出阻尼力變化規(guī)律

      阻尼裝置輸出阻尼力首先從0瞬間增大到最大值Fmax(阻尼力峰值),然后降低至穩(wěn)定阻尼力輸出值并保持不變,直至車輛靜止,車輛停止后輸出阻尼力重新恢復(fù)為0.

      1.2 阻尼系統(tǒng)對(duì)阻尼力需求計(jì)算

      1.2.1最大阻尼力計(jì)算

      新型輔助阻尼系統(tǒng)最大阻尼力分析主要考慮車輛本身結(jié)構(gòu)破壞和人員沖擊傷害兩方面影響.在車輛本身結(jié)構(gòu)破壞方面,連接銷是車輛自身結(jié)構(gòu)中最易破壞結(jié)構(gòu),攔截車輛過(guò)程中首先應(yīng)保證連接銷不發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞[11-13].在人員沖擊傷害方面,文獻(xiàn)[10]指出:“車體所受沖擊加速度能夠間接地反映車內(nèi)乘員的安全性,車體的三方向沖擊加速度均不得超過(guò)20g.”

      對(duì)于大型拖車,連接銷為車輛自身結(jié)構(gòu)中最易破壞構(gòu)件,且車頭與車廂間連接銷強(qiáng)度有限.在不出現(xiàn)嚴(yán)重結(jié)構(gòu)破壞前提下,車輛行駛過(guò)程中所能承受的最大水平拉力即為連接銷達(dá)到破壞極限值時(shí)車輛受到的合力峰值Fmax.

      根據(jù)資料分析結(jié)果顯示,車輛連接銷的最細(xì)部分直徑為50 mm,材料為45號(hào)鋼材.45號(hào)鋼材的強(qiáng)度極限為600 MPa,屈服極限為355 MPa,考慮到連接銷只有在破壞時(shí)才會(huì)對(duì)車輛駕駛室造成損害,故設(shè)計(jì)目標(biāo)取為材料的強(qiáng)度極限.根據(jù)經(jīng)驗(yàn)取1.5倍的安全系數(shù)來(lái)考慮連接銷的破壞極限值.

      45號(hào)鋼強(qiáng)度極限取400 MPa,許用剪應(yīng)力取200 MPa,車輛受力分析見(jiàn)圖2.車輛總體加速度為a總(忽略摩阻力影響),其中車廂加速度a廂,由a總=a廂,得

      (2)

      式中:F1為車輛受到的網(wǎng)索的阻力的合力;F2為拖車車廂受到的拖頭給與的阻力;m1為拖頭質(zhì)量,取7 t;m2為拖車質(zhì)量,取48 t;F合為網(wǎng)索作用到車體上的水平合力.

      圖2 車輛受力分析圖

      主銷所受的剪應(yīng)力應(yīng)滿足τ<[τ],假設(shè)車輛受到的合力峰值為Fmax,此時(shí),主銷所受剪切應(yīng)力為:

      算得Fmax<449 kN.通過(guò)上述分析得出,失控車輛碰撞索網(wǎng)過(guò)程中連接銷不發(fā)生結(jié)構(gòu)性破壞,即阻尼系統(tǒng)輸出最大阻尼力不能超過(guò)連接銷破壞極限力Fmax.所以,新型輔助阻尼系統(tǒng)許用最大阻尼力為449 kN.

      1.2.2阻尼系統(tǒng)平均阻尼力計(jì)算

      由圖1可知,在阻尼系統(tǒng)阻尼力達(dá)到最大值之后會(huì)降低為穩(wěn)定阻尼力(即平均阻尼力),計(jì)算最小平均阻尼力是為了保證該阻尼系統(tǒng)有足夠的防護(hù)能力.

      根據(jù)資料調(diào)研情況可知,駛?cè)氡茈U(xiǎn)車道的事故車輛貨車占有率為94.5%.出于安全考慮,本研究以55 t大型貨車、80 km/h運(yùn)行速度作為網(wǎng)索避險(xiǎn)車道的主要防護(hù)對(duì)象,避險(xiǎn)車道采用4%上坡.根據(jù)公司以往研究資料,車輛駛?cè)胨俣仍?0 km/h、采用上坡型避險(xiǎn)車道時(shí),碎石路面平均阻尼系數(shù)在0.25以上,網(wǎng)索計(jì)算寬度為9 m,設(shè)計(jì)車輛寬度為2.4 m,避險(xiǎn)車道長(zhǎng)度為90 m,考慮到避險(xiǎn)車道末端10 m設(shè)置安全保護(hù)系統(tǒng),車長(zhǎng)以10 m計(jì),避險(xiǎn)車道有效行使計(jì)算長(zhǎng)度取為70 m.

      計(jì)算得,失控車輛初始動(dòng)能:Ek=13 580 kJ,碎石路床地面摩擦力做功:U碎石=9 432.5 kJ,相對(duì)于避險(xiǎn)車道入口的車輛勢(shì)能:Ep=1 509.2 kJ.

      由于空氣阻力做工較少,可忽略不計(jì).根據(jù)式(1)可知,阻尼系統(tǒng)阻尼力做功為

      U阻尼=Ek-U碎石-Ep=2 638.3 kJ

      代入數(shù)值,計(jì)算得出阻尼器實(shí)際需要輸出的阻尼力平均值約為19.75 kN.阻尼器提供的阻尼力平均值越大,對(duì)碎石路床的設(shè)計(jì)長(zhǎng)度和反坡坡度設(shè)計(jì)要求就越低,也就增加了阻尼系統(tǒng)的應(yīng)用范圍.根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)阻尼力均值選取1.7倍的安全系數(shù),擬定新型阻尼器的平均輸出阻尼力為33.58 kN.

      阻尼系統(tǒng)最大阻尼力分析主要考慮車輛本身結(jié)構(gòu)破壞和人員沖擊傷害兩方面影響;平均作用力分析主要考慮是阻尼系統(tǒng)阻擋能力,保證避險(xiǎn)車道在長(zhǎng)度不足的情況下,失控車輛不沖出車道.根據(jù)理論計(jì)算,新型阻尼系統(tǒng)許用最大阻尼力為449 kN,平均阻尼力不低于33.58 kN.

      2 阻尼系統(tǒng)消能機(jī)理

      2.1 金屬管件撕裂消能試驗(yàn)

      圓管較其他型材具有更好的撕裂消能性能.試驗(yàn)采用外徑為24 mm、長(zhǎng)6 m、壁厚3 mm的無(wú)縫鋼管,考慮到所用材料應(yīng)能夠適應(yīng)冰雪天氣中的性能變化,且易加工、易安裝,以及后期養(yǎng)護(hù)維修簡(jiǎn)便,經(jīng)濟(jì)環(huán)保等,選用Q235材料.試驗(yàn)設(shè)計(jì)時(shí),考慮金屬消能圓管的制作長(zhǎng)度及安裝、運(yùn)輸?shù)姆奖阈?,將阻尼裝置每6 m作為一個(gè)消能單元.

      試驗(yàn)中利用重錘加速系統(tǒng)為試驗(yàn)臺(tái)車提供動(dòng)力,將質(zhì)量為2 t的臺(tái)車加速到45 km/h.阻尼裝置通過(guò)膨脹螺栓固定于臺(tái)車行進(jìn)軌道后方混凝土路面上,阻尼裝置刀具牽引鋼絲繩連接于臺(tái)車后方,阻尼裝置刀具牽引鋼絲繩與臺(tái)車之間安裝拉力傳感器,整體布置圖見(jiàn)圖3.

      圖3 試驗(yàn)布置示意圖

      圖4為拉力檢測(cè)圖.由圖4可知,阻尼力峰值為50 kN,降低了現(xiàn)有阻尼器峰值力,但其平均阻尼力為12.4 kN,只有理想值33.58 kN的36.93%,消能能力不足.試驗(yàn)中還發(fā)現(xiàn)刀具在限位法蘭處受阻且磨損嚴(yán)重,消能圓管焊接處與固定法蘭脫離.由于拌阻,使得拉力急劇增大,造成刀具破損,結(jié)構(gòu)損壞,該阻尼系統(tǒng)結(jié)構(gòu)未能滿足消能要求.

      圖4 拉力檢測(cè)圖

      2.2 金屬管件擠壓消能試驗(yàn)

      該阻尼器主要由滑塊、矩形管、導(dǎo)軌、固定支撐等組成.試驗(yàn)時(shí),首先將導(dǎo)軌和矩形管通過(guò)定位銷的方式進(jìn)行固定,再按一定的間距將固定支撐焊接在導(dǎo)軌上,最后通過(guò)膨脹螺栓將支撐固定在地基上.滑塊組裝完成后,安裝在兩矩形管端部斜槽的位置.鋼絞線一端固定在滑塊頂部 ,另一端連接拉力傳感器,傳感器固定在臺(tái)車尾部.

      本次模型試驗(yàn)中試驗(yàn)車輛同為2 t臺(tái)車,碰撞速度同為45 km/h,金屬管件采用120 mm×120 mm×3 mm矩形管,材料同為Q235.

      兩根矩形管的擠壓深度約為14 mm,行走距離4.5 m.本次試驗(yàn)拉力的檢測(cè)值見(jiàn)圖5.

      圖5 試驗(yàn)拉力檢測(cè)值

      本次試驗(yàn)結(jié)果的拉力平均值為28.6 kN,最大值為79.4 kN.雖然阻尼力平均值只有理想值(33.58 kN)的85.12%,但比撕裂金屬圓管有了很大的提升,更重要的是其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較好,也較撕裂耗能原理更具有可實(shí)施性.

      2.3 新型阻尼系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

      根據(jù)金屬圓管撕裂消能試驗(yàn)及擠壓消能試驗(yàn)結(jié)果可知,發(fā)現(xiàn)擠壓金屬管件時(shí),其具有更優(yōu)良的消能能力,且其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性好,實(shí)施性更強(qiáng),因此本文新型避險(xiǎn)車道阻尼系統(tǒng)消能機(jī)理定為金屬結(jié)構(gòu)件擠壓變形輸出阻尼力,其結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖6,主要由導(dǎo)軌裝置、擠壓件、金屬空心消能管等組成.

      圖6 阻尼系統(tǒng)斷面圖

      導(dǎo)軌裝置由兩塊平行的“H”型鋼組成,兩“H”型鋼按固定間距沿軸向平行鋪設(shè),導(dǎo)軌上方設(shè)有鎖緊裝置,保證兩“H”型鋼在擠壓過(guò)程中間距不發(fā)生變化.

      擠壓件總成圖見(jiàn)圖7,擠壓件由滑塊、上部導(dǎo)向輪、下部導(dǎo)向輪及支撐軸組成.滑塊的作用為擠壓金屬空心消能件,其兩側(cè)面前端進(jìn)行圓角處理,保證滑塊在擠壓過(guò)程中不發(fā)生絆阻;上、下部導(dǎo)向輪固定在支撐軸上,其作用是固定滑塊,保證滑塊在擠壓過(guò)程中不發(fā)生側(cè)翻.

      圖7 擠壓件總成圖

      金屬空心消能管為矩形管,在矩形管一端設(shè)置楔形導(dǎo)槽,用于擠壓件的初始安裝位置,金屬空心消能管整體安裝于“H”型鋼形成的導(dǎo)向槽中,見(jiàn)圖8.

      圖8 金屬空心消能管

      當(dāng)該阻尼系統(tǒng)安裝于避險(xiǎn)車道時(shí),應(yīng)先將導(dǎo)軌和金屬空心消能管通過(guò)定位銷的方式進(jìn)行固定,再按一定的間距利用鎖緊裝置將導(dǎo)軌固定鎖緊,最后通過(guò)膨脹螺栓將導(dǎo)軌底部固定支撐固定在混凝土基礎(chǔ)上,隨后將組裝完成的滑塊安裝在兩金屬空心消能管端部楔形導(dǎo)槽的位置,鋼絞線一端固定在滑塊頂部 ,另一端連接攔截網(wǎng)索.阻尼系統(tǒng)安裝在避險(xiǎn)車道道路兩側(cè),對(duì)稱布置.

      失控車輛駛?cè)氡茈U(xiǎn)車道碰撞攔截網(wǎng)索后,網(wǎng)索帶動(dòng)鋼絞線拉扯滑塊,滑塊沿導(dǎo)軌軸向方向移動(dòng),由于滑塊寬度大于兩金屬空心效能管的寬度,金屬空心消能管被滑塊擠壓變形,產(chǎn)生持續(xù)且穩(wěn)定的阻尼力,從而達(dá)到消能的目的.

      該金屬擠壓式阻尼系統(tǒng)能夠保證阻尼力輸出峰值較小,且穩(wěn)定可靠;當(dāng)應(yīng)用于避險(xiǎn)車道時(shí),能夠有效減小傳統(tǒng)碎石避險(xiǎn)車道長(zhǎng)度,增強(qiáng)避險(xiǎn)車道的防護(hù)能力,降低工程成本,在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,可以通過(guò)調(diào)節(jié)本阻尼系統(tǒng)中金屬空心效能管的長(zhǎng)度,來(lái)適應(yīng)不同避險(xiǎn)車道防護(hù)等級(jí),滿足實(shí)際的防護(hù)需求.

      3 實(shí)車擠壓試驗(yàn)

      3.1 單個(gè)阻尼系統(tǒng)擠壓試驗(yàn)

      影響阻尼系統(tǒng)阻尼力峰值及平均值的主要是擠壓深度(指單根消能管擠壓面的擠壓深度),消能管厚度以及擠壓寬度(指滑塊與消能管接觸面的寬度),本著安全至上、經(jīng)濟(jì)環(huán)保理念,結(jié)合以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),消能管采用100 mm×50 mm×3 mm矩形管,材料為Q235.為研究擠壓深度和擠壓寬度對(duì)阻尼力的影響,根據(jù)前期的模擬試驗(yàn)結(jié)果,選取了較為合適的擠壓深度和寬度,設(shè)計(jì)了六組對(duì)比試驗(yàn),方案見(jiàn)表1.

      表1 擠壓深度、擠壓寬度試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案

      試驗(yàn)前,先將金屬空心消能管用定位銷與導(dǎo)軌連接固定,將兩導(dǎo)軌按照設(shè)計(jì)間距平方與地面上,隨后利用鎖緊裝置將兩導(dǎo)軌固定,導(dǎo)軌底部焊接固定支撐,利用膨脹螺栓將整個(gè)裝置固定于地面,將鋼絞線一端固定于滑塊頂部,另一端連接拉力傳感器,傳感器固定在試驗(yàn)車輛的尾部.通過(guò)拉力傳感器測(cè)得的拉力,可知阻尼器產(chǎn)生的阻尼力大小.試驗(yàn)車輛為7 t大客車,大客車初始速度均為35 km/h,在滑塊啟動(dòng)滑動(dòng)時(shí),車輛空擋運(yùn)行.

      按照表1試驗(yàn)設(shè)計(jì)方案,分別完成六次試驗(yàn),每次試驗(yàn)完成后更換一次消能管,試驗(yàn)結(jié)果記錄包括拉力傳感器檢測(cè)值、消能管擠壓長(zhǎng)度,以及實(shí)際擠壓深度,結(jié)果見(jiàn)表2.

      表2 擠壓試驗(yàn)結(jié)果

      對(duì)比1,2,3號(hào)試驗(yàn),隨著擠壓深度的增大,拉力峰值及平均值均增大,當(dāng)擠壓深度大于15 mm時(shí),拉力值明顯增大,當(dāng)擠壓深度低于10 mm時(shí),擠壓長(zhǎng)度大于6 m,所需阻尼系統(tǒng)長(zhǎng)度較長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)實(shí)用性較差.對(duì)比4,5,6號(hào)試驗(yàn),隨著擠壓寬度的增加,拉力值均增大,當(dāng)擠壓寬度低于148 mm時(shí),擠壓長(zhǎng)度大于6 mm,因此,擠壓寬度不宜低于148 mm.對(duì)比6次試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)擠壓深度比擠壓寬度對(duì)拉力值的影響更大,在設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)更多的考慮擠壓深度的設(shè)定.

      3.2 實(shí)車碰撞試驗(yàn)

      綜合分析單個(gè)阻尼系統(tǒng)擠壓試驗(yàn)結(jié)果,結(jié)合實(shí)際經(jīng)驗(yàn),決定擠壓深度為14 mm,擠壓寬度191 mm,經(jīng)過(guò)擠壓試驗(yàn)測(cè)得拉力峰值為75.56 kN,平均阻尼力23.62 kN,滿足設(shè)計(jì)要求.按照避險(xiǎn)車道阻尼系統(tǒng)安裝規(guī)范,進(jìn)行實(shí)車碰撞試驗(yàn),試驗(yàn)車輛為10 t中型貨車,車速45 km/h,阻尼系統(tǒng)長(zhǎng)度12 m.

      試驗(yàn)測(cè)得左側(cè)阻尼力平均值為21.75 kN,最大值為59.71 kN,右側(cè)阻尼力平均值為21.23 kN,最大值為57.37 kN,系統(tǒng)整體最大阻尼力為117.08 kN,平均阻尼力為42.98 kN,滿足設(shè)計(jì)關(guān)于阻尼力的要求,且滑塊未滑出導(dǎo)軌,結(jié)構(gòu)未發(fā)生破壞,表明該新型阻尼系統(tǒng)可應(yīng)用于避險(xiǎn)車道.

      4 結(jié) 論

      1) 同等條件下進(jìn)行了金屬管件撕裂及擠壓消能模型對(duì)比試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)擠壓金屬管件具有更好的消能能力,且其結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)定,適宜應(yīng)用在避險(xiǎn)車道阻尼系統(tǒng).

      2) 以擠壓薄壁金屬管件為消能原理,通過(guò)滑塊擠壓矩形管的方式,設(shè)計(jì)了一種新型避險(xiǎn)車道阻尼系統(tǒng).

      3) 在單個(gè)阻尼系統(tǒng)下,隨著擠壓深度的增加,擠壓寬度的增加,阻尼力峰值及平均值均增大,且擠壓深度對(duì)阻尼力的影響大于擠壓寬度的影響.

      4) 在單個(gè)阻尼系統(tǒng)下,當(dāng)擠壓深度為14 mm,擠壓寬度為191 mm時(shí),阻尼力峰值為75.56 kN,平均值為23.62 kN.

      5) 以該新型阻尼系統(tǒng)為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的避險(xiǎn)車道阻尼系統(tǒng)實(shí)車碰撞試驗(yàn),失控車輛被成功攔截下來(lái),阻尼力滿足設(shè)計(jì)要求.

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