王素霞,楊 浩,周玉林
(河南豫光鋅業(yè)有限公司,河南 濟源 454650)
在鎘生產(chǎn)系統(tǒng)中,粗鎘還原爐常用爐形是長方形,實際生產(chǎn)過程中,爐底容易出現(xiàn)爐底四角積料,受熱不均,物料難以熔化的情況。同時,還原爐在加熱過程中爐底因受熱不均,極易出現(xiàn)變形現(xiàn)象,還原爐使用壽命縮短,設備損壞較快。另外,往還原爐內(nèi)加鎘團時,仍為人工加料,不僅勞動強度大,而且加料時堿液飛濺極易對人員造成傷害。且現(xiàn)用的還原劑為松木條,價格較貴,導致生產(chǎn)成本較高。因此,延長還原爐使用壽命,改善精鎘車間工作環(huán)境,降低職工勞動強度及生產(chǎn)成本,提高精鎘生產(chǎn)效益迫在眉睫。
從圖可以看出,由于粗鎘還原爐爐底為長方形斜底,在使用過程中,爐底容易出現(xiàn)受熱不均,造成爐底四角積料物料難以熔化的現(xiàn)象。同時在粗鎘還原熔煉過程中,需要將溫度從350℃逐漸加熱至550℃。此過程容易導致加熱管變形及滲漏現(xiàn)象,還原爐使用壽命僅為4個月~6個月,使用壽命短,設備損耗較高,嚴重影響鎘系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。
粗鎘還原爐在生產(chǎn)過程中,使用松木條作為還原劑在爐體內(nèi)發(fā)生還原反應。但松木條價格偏貴,使用數(shù)量較多,平均每噸精鎘消耗130米松木條,極大增加了精鎘的生產(chǎn)成本。
目前鎘團在加入還原爐時,仍采用人工加入的方法。將鎘團放置在還原爐加料平臺上,然后將鎘團推入到還原爐內(nèi)進行還原反應,勞動強度較大。由于鎘團未經(jīng)破碎,體積較大,加入時還原爐內(nèi)堿液易噴濺燒傷。且鎘團在爐體內(nèi)由于體積較大,還原較慢,反應時間較長,造成能耗較高。
圖1 精鎘車間還原爐內(nèi)部優(yōu)化示意圖
如圖所示,將目前長方體斜角爐底優(yōu)化為圓底,同時將硅碳棒加熱由通過穿在爐體內(nèi)的加熱管加熱優(yōu)化為在爐體周邊加熱。經(jīng)過改造以后爐體受熱均勻,可解決物料積存爐體四周不易熔化的現(xiàn)狀,同時還原除雜效果將得到提高。同時徹底解決了加熱套管腐蝕變形、漏液的情況再次發(fā)生,可大幅延長還原爐使用壽命,提高火法鎘直收率。
為降低還原劑的使用成本,使用粉煤灰及鋸末替代松木條。粉煤灰、鋸末的價格便宜,且含碳量與松木條基本相同,完全可替代松木條與鎘液發(fā)生還原反應,且反應效果較好。
圖2 粗鎘還原爐加熱后示意圖
為解決鎘團加料導致的人工勞動強度大及還原慢的問題。在還原爐上料方式采用在操作平臺上面設置皮帶上料,讓操作工人遠離還原爐,讓堿液遠離操作工人,還原過程自動控制,無需人的介入,大大降低了職工的勞動強度及燒傷風險。
同時,在皮帶下方安裝破碎機,將鎘團破碎后直接通過皮帶送至還原爐內(nèi)。破碎后的鎘團更易發(fā)生還原反應,極大減少了反應時間,降低還原爐的能耗。
還原爐的優(yōu)化改造,將還原爐使用壽命由4個月~6個月延長至10個月~12個月,極大降低了還原爐的維修率。同時降低了人員的勞動強度及作業(yè)風險,改善了操作環(huán)境。同時,對還原劑的優(yōu)化替代,極大的降低了精鎘的生產(chǎn)成本。粗鎘還原爐的優(yōu)化改造,對促進公司安全環(huán)保事業(yè)的發(fā)展,有較好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。