閔建東
(中石化石油機(jī)械股份有限公司沙市鋼管分公司,湖北 荊州 434001)
近年來(lái),市場(chǎng)對(duì)鋼管外觀質(zhì)量要求越來(lái)越高[1-2],2018年中石化石油機(jī)械股份有限公司沙市鋼管分公司(簡(jiǎn)稱沙市鋼管公司)為鄂安滄輸氣管道工程生產(chǎn)的L485M Φ1 016 mm×17.5 mm 螺旋縫焊管[3],有部分在工廠內(nèi)出現(xiàn)表面劃傷和壓坑等問(wèn)題,母材表面損傷中,大部分是由于生產(chǎn)過(guò)程中上料部位散卷造成的。散卷的危害主要有:散卷后的帶鋼,其層與層之間產(chǎn)生相對(duì)位移的滑動(dòng)摩擦,造成母材表面劃傷、挫傷;散卷后,因帶鋼卷層與層之間有一定間隙,導(dǎo)致擠壓臂上的鐵屑或其他異物容易進(jìn)入,經(jīng)過(guò)三輥矯平機(jī)時(shí)輥面擠壓鐵屑或異物,從而在焊管表面形成壓坑、麻點(diǎn)。
目前上料機(jī)靠人工肉眼觀察錐輪位置,手動(dòng)操作錐輪下壓,實(shí)時(shí)讓錐輪接觸鋼卷最里圈來(lái)避免散卷,而在實(shí)際操作時(shí),受人工觀察視線、下壓跟進(jìn)不及時(shí)不同步等因素影響,從而會(huì)導(dǎo)致散卷。為解決該問(wèn)題,研制開發(fā)一套防散卷自動(dòng)控制系統(tǒng)十分必要[4-13]。
沙市鋼管公司于2018年研發(fā)了一套螺旋縫焊管機(jī)組拆卷防散卷自動(dòng)控制系統(tǒng),以降低散卷發(fā)生率?,F(xiàn)對(duì)該螺旋縫焊管機(jī)組拆卷防散卷自動(dòng)控制系統(tǒng)的工作原理、重要參數(shù)的推導(dǎo)和計(jì)算,以及錐輪過(guò)壓保護(hù)措施進(jìn)行介紹。
防散卷自動(dòng)控制系統(tǒng)架構(gòu)如圖1所示。
圖1 防散卷自動(dòng)控制系統(tǒng)架構(gòu)示意
螺旋縫焊管機(jī)組拆卷防散卷自動(dòng)控制系統(tǒng)在自動(dòng)控制方面,是基于鋼卷出料圈數(shù)與定時(shí)時(shí)間、壓力檢測(cè)綁定的一種控制。每次新上鋼卷時(shí),上位機(jī)輸入鋼卷質(zhì)量、板厚、板寬等參數(shù),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出鋼卷總長(zhǎng)度、鋼卷圈數(shù)及每圈對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)度。錐輪初始位置手動(dòng)調(diào)好后,啟動(dòng)自動(dòng)控制模式按鈕,PLC程序自動(dòng)檢測(cè)出對(duì)焊后夾送機(jī)前進(jìn)信號(hào),根據(jù)送料速度和送進(jìn)時(shí)間計(jì)算帶鋼前進(jìn)長(zhǎng)度,帶鋼前進(jìn)長(zhǎng)度小于鋼卷外面20圈總長(zhǎng)度時(shí),認(rèn)為帶鋼出料在20圈范圍,使用定時(shí)下壓控制,即每隔3 min下壓一次,當(dāng)錐輪與鋼卷最里圈接觸后,圖1所示中油缸上腔油壓傳感器壓力值達(dá)1.8 MPa時(shí)中止下壓。剩余圈數(shù)鋼卷的下壓控制,由程序自動(dòng)判斷,每走完一圈料的長(zhǎng)度便自動(dòng)下壓1次,壓至油缸上腔壓力達(dá)1.8 MPa時(shí)停止。該螺旋縫焊管機(jī)組拆卷防散卷自動(dòng)控制系統(tǒng)采用自動(dòng)控制模式,但是人工干預(yù)優(yōu)先。
前20圈每3 min定時(shí)下壓一次、20圈之后每圈下壓一次的設(shè)計(jì)理由是:前面20圈開卷時(shí)段,鋼卷自身質(zhì)量比較大,鋼卷與開卷機(jī)小車托輥的摩擦力較大,不至于散卷;開卷20圈之后鋼卷自身質(zhì)量變小,下壓油缸必須增大正壓力以增加摩擦力,從而防止散卷。
每個(gè)鋼卷的質(zhì)量Z、板寬K、板厚H均已知,通常鋼卷內(nèi)圈直徑約為760 mm。因此,1 m帶鋼的質(zhì)量Z1=1 m×板厚×板寬×鋼鐵密度,鋼卷近似總長(zhǎng)度LC=Z/Z1;而鋼廠里鋼卷總長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式為:
設(shè)某鋼卷的近似圈數(shù)為x,鋼卷中間圈近似直徑為(760+Hx)mm,由此可以得出鋼卷的近似圈數(shù)x為:
通過(guò)編制程序求解上述一元二次方程,就可得出每個(gè)鋼卷的近似圈數(shù)x,取正值。
鋼卷從外往里數(shù)第i圈的對(duì)應(yīng)長(zhǎng)度Li=[760+2H(x-i+1)]。鋼卷由夾送機(jī)向前遞送,當(dāng)?shù)趇圈帶鋼被遞送完,遞送的帶鋼總長(zhǎng)度SLi為:
由公式(3)可求得鋼卷從外往里數(shù)前20圈的總長(zhǎng)度SL20為:
帶鋼前進(jìn)實(shí)時(shí)總長(zhǎng)度=送進(jìn)速度×送進(jìn)時(shí)間。送進(jìn)速度可以通過(guò)將夾送機(jī)變頻器速度模擬電位器信號(hào)送入PLC獲取。計(jì)算送進(jìn)時(shí)間時(shí),每卷料頭到達(dá)對(duì)焊機(jī),取對(duì)焊完成后的熄弧信號(hào)(編制程序識(shí)別是焊接完的熄弧信號(hào))和夾送機(jī)開始送進(jìn)信號(hào)作為帶鋼送進(jìn)開始計(jì)時(shí)的起點(diǎn)和終點(diǎn),中途如果停止送進(jìn)則計(jì)時(shí)暫停,恢復(fù)送進(jìn)則計(jì)時(shí)累加。
對(duì)于對(duì)焊中出現(xiàn)的異常狀況,如同一個(gè)對(duì)頭焊接時(shí)出現(xiàn)不止一次的起弧、熄弧,在編制程序時(shí)應(yīng)充分考慮如何判斷最后一次熄弧信號(hào)。
帶鋼送進(jìn)時(shí)間計(jì)算PLC程序如圖2所示。
系統(tǒng)控制原理中已提到,錐輪每次下壓接觸鋼卷里圈的下壓中止信號(hào)是由壓力傳感器測(cè)量的下壓油缸壓力來(lái)終止的。壓力傳感器安裝在錐輪油缸上腔油路中,測(cè)量下壓期間油壓,為防止壓力傳感器發(fā)生故障而持續(xù)下壓,從而導(dǎo)致錐輪軸承損壞以及鋼卷最里圈變形的發(fā)生,采用了類似于直縫Meer成型機(jī)壓模油缸下壓動(dòng)作保護(hù)措施:在程序上做了一個(gè)對(duì)錐輪軸承的下壓保護(hù),錐輪接觸鋼卷內(nèi)圈表面開始計(jì)時(shí),設(shè)置了持續(xù)壓制時(shí)間上限值,壓制時(shí)間達(dá)到上限值,及時(shí)中止錐輪油缸對(duì)鋼卷最里圈的下壓,防止傳感器發(fā)生故障而引起的錐輪軸承損壞和鋼卷最里圈因壓制過(guò)度而變形。
圖2 帶鋼送進(jìn)時(shí)間計(jì)算PLC程序示意
錐輪油缸下壓保護(hù)技術(shù)邏輯流程如圖3所示。其中,下壓條件1是接觸壓力小于設(shè)置上限值,下壓條件2是下壓時(shí)間未達(dá)到設(shè)定上限值。
圖3 錐輪油缸下壓保護(hù)技術(shù)邏輯流程示意
在下壓油缸壓力上限值與持續(xù)下壓時(shí)間關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)的測(cè)試與建立時(shí),下壓計(jì)時(shí)時(shí)間在上位機(jī)中設(shè)置,需要通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)獲得。經(jīng)測(cè)試,得出了持續(xù)下壓時(shí)間與下壓油缸壓力上限值對(duì)應(yīng)關(guān)系,具體見表1。下壓計(jì)時(shí)起始點(diǎn)按錐輪接觸卷板算起。
依據(jù)表1設(shè)置上位機(jī)上的持續(xù)下壓時(shí)間?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試L485M 17.5 mm鋼卷時(shí)發(fā)現(xiàn),接觸壓力在1.8 MPa即可完全壓制住鋼卷最里圈;因此,壓力上限值設(shè)置為2.0 MPa,足以滿足實(shí)際生產(chǎn)的防散卷需要,沒(méi)必要再進(jìn)行下壓油缸壓力上限值2.0 MPa以上的數(shù)據(jù)測(cè)試。
表1 持續(xù)下壓時(shí)間與下壓油缸壓力上限值對(duì)應(yīng)關(guān)系
上位機(jī)人機(jī)界面如圖4所示。
圖4 上位機(jī)人機(jī)界面展示
定時(shí)持續(xù)下壓時(shí)間3.0 s,對(duì)應(yīng)的下壓油缸壓力1.5 MPa,散卷控制效果如圖5所示,層層之間有輕微錯(cuò)動(dòng);定時(shí)下壓持續(xù)時(shí)間4.2 s,對(duì)應(yīng)下壓油缸壓力2.0 MPa,散卷控制效果如圖6所示,控制效果較好。
圖5 下壓油缸壓力1.5 MPa散卷控制效果
圖6 下壓油缸壓力2.0 MPa散卷控制效果
螺旋縫焊管機(jī)組拆卷防散卷自動(dòng)控制系統(tǒng)自2018年4月投入使用以來(lái),經(jīng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用運(yùn)行驗(yàn)證,該系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,控制效果良好,較好地解決了因散卷帶來(lái)的母材劃傷和壓坑等缺陷,散卷發(fā)生率降低了80%,為提升產(chǎn)品表面質(zhì)量起到了積極作用,同時(shí)降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,增強(qiáng)了操作安全性。該控制系統(tǒng)在螺旋縫焊管行業(yè)具有一定的通用性和實(shí)用性,可為類似生產(chǎn)線控制改進(jìn)提供借鑒和參考。
螺旋縫焊管機(jī)組拆卷防散卷自動(dòng)控制系統(tǒng)在帶鋼總長(zhǎng)計(jì)算時(shí),采用夾送機(jī)前進(jìn)信號(hào)及步長(zhǎng)差修正值進(jìn)行簡(jiǎn)化計(jì)算,使計(jì)算更加簡(jiǎn)便快捷,后20圈下壓控制可通過(guò)系統(tǒng)計(jì)算后,采取適當(dāng)?shù)牟介L(zhǎng)遞進(jìn)縮短下壓時(shí)間周期來(lái)模擬實(shí)現(xiàn)每走一圈料下壓調(diào)整一次。