余德洋
(上海華新麗華電力電纜有限公司,上海 201802)
上海華新麗華電力電纜有限公司,從“拉絲”→“絞線”→“成纜”→“擠塑”整個(gè)電纜生產(chǎn)制程,都離不開(kāi)空壓系統(tǒng)的支持,壓縮空氣主要用于氣動(dòng)執(zhí)行元件的運(yùn)動(dòng)和線纜表面的吹干等。公司用電量中,空壓系統(tǒng)的月平均用電量占總用電量的比例高達(dá)23%。在保障生產(chǎn)正常供氣的前提下,通過(guò)優(yōu)化改造,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,是一個(gè)既有挑戰(zhàn)又有意義的方案。
公司電纜生產(chǎn)設(shè)備共計(jì)60 臺(tái),為滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需要,空壓系統(tǒng)專門配置3 臺(tái)空壓機(jī)24 h 同時(shí)供氣(圖1)。3 臺(tái)空壓機(jī)分別是1#GA90 變頻空壓機(jī)(功率90 kW,額定工作壓力0.8 MPa,最大排氣量17.34 m3/min)、GA75 工頻空壓機(jī)(功率75 kW,額定工作壓力0.75 MPa,最大排氣量13.8 m3/min)和2#GA90 變頻空壓機(jī)(功率90 kW,額定工作壓力0.8 MPa,最大排氣量15.65 m3/min)。
圖1 電纜廠空壓機(jī)現(xiàn)場(chǎng)配置
由于電纜生產(chǎn)制程的特殊性,“拉絲”、“絞線”和“成纜”前端3 個(gè)制程的壓縮空氣均用于設(shè)備氣動(dòng)執(zhí)行元件的運(yùn)動(dòng)(絞體氣缸裝夾線盤和牽引氣缸夾緊線纜);末端“擠塑”制程的壓縮空氣用于牽引氣缸夾緊線纜和線纜表面的吹干(加熱擠壓出的線纜經(jīng)過(guò)水槽冷卻后方能成形,成形后表面水汽吹干后才能通過(guò)電氣試驗(yàn),因此在每個(gè)水槽末端安裝吹干裝置,保證線纜通過(guò)電氣試驗(yàn))。氣缸裝夾和夾緊作業(yè)均是氣體保壓狀態(tài),而線纜表面吹干純粹是排放氣狀態(tài)。
在廠區(qū)配置空壓系統(tǒng)時(shí),電纜生產(chǎn)四段制程采用3 臺(tái)空壓機(jī)串聯(lián)管路集中供氣。由于末端制程(擠塑制程)需對(duì)線纜表面吹干,一直處于排放氣狀態(tài),為確保前端及本制程氣缸0.6 MPa的工作狀態(tài),3 臺(tái)空壓機(jī)經(jīng)常處于滿載狀態(tài),頻繁的加載卸載勢(shì)必增加電能損耗。
統(tǒng)計(jì)2018 年上半年空壓系統(tǒng)能耗,空壓機(jī)月平均用電量的比例高達(dá)24%,月平均電費(fèi)9.375 萬(wàn)kW·h/月×0.93 元/kW·h×1000≈8.7 萬(wàn)元。估算空壓機(jī)年用電費(fèi)用高達(dá)8.7 萬(wàn)元/月×12月=104.4 萬(wàn)元。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)資料收集及分析,決定利用學(xué)習(xí)的專業(yè)知識(shí)和綠色制造的理念對(duì)空壓系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,從“人”、“機(jī)”、“料”、“法”、“環(huán)”五方面擬定改造方案。
(1)“人”——提高員工節(jié)能意識(shí)。方案可行,效果有限,不能根本解決。
(2)“機(jī)”——軟啟動(dòng)或變頻空壓機(jī)方案。兩臺(tái)GA90 空壓機(jī)已是變頻空壓機(jī),設(shè)備幾乎滿負(fù)荷全天運(yùn)轉(zhuǎn)而節(jié)能效果有限,沒(méi)余地。
(3)“料”——工業(yè)風(fēng)機(jī)替代。未在市場(chǎng)上找到能提供恒定且持久壓力風(fēng)機(jī)。
(4)“法”——管路分離。將氣源改為兩路,一路為吹干氣源,一路為高恒定壓力氣壓源。這樣,吹干線纜表面對(duì)壓縮空氣的壓力和壓力精度要求低的優(yōu)點(diǎn)就可以得到利用,不必一直工作,能耗自然就少了,可行。
(5)“環(huán)”——根據(jù)線徑大小配置對(duì)應(yīng)的吹干裝置,根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行供氣,降低浪費(fèi),可行。
根據(jù)生產(chǎn)訂單,與制造部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)排程,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了改造方案的模擬測(cè)試。
(1)氣缸恒定壓力氣源。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,在不對(duì)線纜吹干的前提下,1 臺(tái)GA90 變頻空壓機(jī)可保證正常生產(chǎn)(0.6 MPa±0.02 MPa),同時(shí)兼顧添置新設(shè)備用氣需求。
(2)線纜表面吹干氣源。在氣壓穩(wěn)定情況下,調(diào)壓至0.16 MPa時(shí)仍能滿足正常生產(chǎn)需求??紤]到用氣高峰時(shí)壓力20%波動(dòng),壓力參數(shù)設(shè)置為0.2 MPa。通過(guò)評(píng)估采用1 臺(tái)GA75 空壓機(jī)斷續(xù)滿載工作和1 臺(tái)GA90 變頻空壓機(jī)工作的配置。
通過(guò)3 天模擬改造測(cè)試,空壓系統(tǒng)月均用電量為9.375萬(wàn)kW·h,則日均為9.375×1000÷26(天)≈3606 kW·h。模擬改造后,平均日節(jié)約電量3606-2910=696 kW·h,能耗降低約19%。由此可以看出空壓系統(tǒng)的節(jié)電空間還有很大的潛力。該項(xiàng)優(yōu)化改造管道分離方案如圖2 所示,除了分離管道之外,還增加了切換閥門,提升連續(xù)生產(chǎn)的能力,降低停產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
圖2 管路分離方案示意圖
受建廠之初管道配置影響,1#GA90 空壓機(jī)可利用原有供氣管道專供設(shè)備氣缸保壓件用氣;2#GA90 空壓機(jī)和GA75 空壓機(jī)專供線纜吹干用氣,重新進(jìn)行布管和對(duì)應(yīng)的改造。主供氣管路采用DN40 無(wú)縫鋼管,分供氣管路采用DN15 無(wú)縫鋼管從主管路上方連接,減少壓縮空氣中冷凝水進(jìn)入支路;沿途增加自動(dòng)泄水裝置從主管路下方連接,有利于壓縮空氣中冷凝水收集及排放,提升壓縮空氣品質(zhì)。
現(xiàn)場(chǎng)一直采用統(tǒng)一結(jié)構(gòu)的吹干裝置,未考慮線徑大小,同時(shí)直接采用手動(dòng)球閥控制,存在壓縮空氣浪費(fèi)現(xiàn)象。通過(guò)對(duì)廠內(nèi)擠塑設(shè)備吹干裝置的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)及分析,并結(jié)合生產(chǎn)工藝及試驗(yàn)要求,將吹干裝置改善為兩類,降低能源的浪費(fèi)。
(1)Φ90 擠塑機(jī)(含)以上機(jī)臺(tái)(Φ150/Φ120),因?yàn)樯a(chǎn)線徑大(擠包后外徑為30~70 mm),采用可調(diào)式圓環(huán)型(兩個(gè)半圓環(huán)組成)吹干裝置,選用不銹鋼材料。優(yōu)點(diǎn)是可根據(jù)線徑調(diào)整大小,同時(shí)可避免被電纜引線接頭撞壞,耐用防腐蝕;圓環(huán)上吹氣孔按環(huán)裝分布,氣流呈錐形匯集,可快速吹干線面水跡。
(2)Φ90 擠塑機(jī)以下機(jī)臺(tái)(Φ75/Φ70/Φ65/Φ45),因生產(chǎn)線徑?。〝D包后外徑為2.5~23 mm),采用翻蓋式箱型吹干裝置,選用尼龍材料。優(yōu)點(diǎn)是Φ90 擠塑機(jī)以下可通用,操作方便且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,箱內(nèi)采用密集型氣孔錯(cuò)位分布吹干,同時(shí)機(jī)臺(tái)上可減少一個(gè)吹干裝置,也可實(shí)現(xiàn)線面快速吹干。
除了吹干裝置的改善之外,另在吹氣裝置前端加裝調(diào)壓過(guò)濾器(調(diào)至工作狀態(tài)0.2 MPa,過(guò)濾雜質(zhì),提升供氣品質(zhì))和聯(lián)動(dòng)裝置(機(jī)動(dòng)氣通,機(jī)停氣斷),深挖節(jié)能空間。經(jīng)過(guò)上述優(yōu)化改造,線面吹干符合生產(chǎn)工藝及電氣試驗(yàn)要求。線纜吹干裝置改善前后如圖3 所示。
圖3 線纜吹干裝置改善前后
公司空壓系統(tǒng)經(jīng)過(guò)對(duì)供氣空壓機(jī)的重新分配和管道分離(根據(jù)不同用氣類型),以及線纜吹干裝置(根據(jù)不同線徑)等一系列的優(yōu)化改造,于2018 年12 月底開(kāi)始啟用至今(2019年1 月—5 月),空壓系統(tǒng)供氣滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需求??諌合到y(tǒng)用電比例從改造前的24%,降低到改造后的18%,由此可見(jiàn)空壓系統(tǒng)依然是電纜廠的用電大戶,這也與行業(yè)的生產(chǎn)工藝特殊性有關(guān)(壓縮空氣被用與線纜表面的吹干直排)??諌合到y(tǒng)改造后月均用電為5.614 萬(wàn)kW·h。改造前月均用電為9.375 萬(wàn)kW·h,由此可得:每月可節(jié)約用電9.375-5.614=3.761 萬(wàn)kW·h;每月可節(jié)約電費(fèi)37.61×1000×0.93≈3.5 萬(wàn)元;每年可節(jié)約電費(fèi)3.5×12=42 萬(wàn)元。改造前后能耗降低了40%,遠(yuǎn)超出預(yù)期目標(biāo)。
本次空壓系統(tǒng)改造費(fèi)用共計(jì)31 萬(wàn)元,計(jì)劃一年內(nèi)即可收回投資成本。
本文通過(guò)對(duì)電纜廠空壓系統(tǒng)進(jìn)行了一系列的節(jié)能優(yōu)化改造,公司獲得有形效益的同時(shí),還獲得了豐厚的無(wú)形效益——全員“節(jié)能降耗”的意識(shí)都得到了顯著提升,并專門成立了節(jié)能小組。針對(duì)本次的節(jié)能改造,獲得的啟發(fā)和收獲如下。
(1)建廠設(shè)施配置時(shí),要合理布設(shè)管線,以降低后期對(duì)生產(chǎn)的影響和能源的浪費(fèi)。
(2)生產(chǎn)設(shè)備盡可能選用節(jié)能機(jī)型,比如選用變頻空壓機(jī)、變頻熱風(fēng)機(jī)和變頻電機(jī)等。
(3)在用的設(shè)備,不要忽視“跑”、“冒”、“滴”、“漏”等問(wèn)題,正是這些小問(wèn)題的累積,造成了后期能源浪費(fèi)的不斷攀升。
(4)對(duì)于高能耗的老舊設(shè)備,要適時(shí)汰舊換新或節(jié)能改造,進(jìn)而達(dá)到降低故障率及節(jié)能增效的目標(biāo)。
(5)“節(jié)能降耗”是我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策,也是企業(yè)的生存之本。深挖節(jié)能潛力,從身邊做起,還要“學(xué)以致用”勇于去創(chuàng)新,去實(shí)踐。