劉慶杰, 徐 海, 周洪杰
(中冶葫蘆島有色集團公司綜合利用廠, 遼寧 葫蘆島 125003)
中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司是國內(nèi)大型有色冶煉綜合性企業(yè),其產(chǎn)生的難處理含鋅中間物料經(jīng)熱電廠旋渦爐處理后,鋅等有價金屬富集在漩渦塵中,其成份見表1。由于漩渦塵雜質(zhì)含量高,投入到濕法煉鋅后,會對濕法煉鋅系統(tǒng)造成很大的干擾。因此,將漩渦塵作為原料生產(chǎn)硫酸鋅,硫酸鋅產(chǎn)量為10 000 t/a。
表1 漩渦塵的化學成分 %
圖1 改造前硫酸鋅生產(chǎn)工藝流程圖
改造前硫酸鋅生產(chǎn)工藝見圖1,改造前系統(tǒng)存在的問題如下所述。
浸出和凈化工序的液固分離采用自然澄清法,澄清時間長,澄清效果比較差,導致物料投入量偏小,產(chǎn)量低,影響了設備能力的充分發(fā)揮。
改造前,過飽和硫酸鋅溶液的結晶在臥式結晶機中進行,其結構圖如圖2所示。
1-馬達; 2-蝸桿蝸輪減速箱; 3-軸封; 4-軸; 5-左旋攪拌槳葉; 6-右旋攪拌槳葉; 7-夾套; 8-支腳; 9-排料閥圖2 臥式結晶機結構圖
由于臥式結晶機夾套在結晶機底部位置,冷卻水在夾套內(nèi)流動,與蒸發(fā)后硫酸鋅液體的接觸面積偏小,造成硫酸鋅結晶速度慢、效率低,每到夏季,硫酸鋅結晶效率只有61%~62%左右。由于結晶機結晶效率差,一旦溶液含氯、氟偏高,硫酸鋅結晶效率就更差,嚴重影響了產(chǎn)量。
改造前硫酸鋅包裝過程中,大部分采用人工操作的原始方法,除了自動定量包裝稱可以完成定量稱重外,其余的操作過程,包含編織袋外標識的填寫,計量后單重的復檢、包裝完畢后的碼垛以及裝車、運輸?shù)冗^程全部是人工操作。不僅生產(chǎn)效率低,而且勞動強度大,生產(chǎn)成本高。
由于上料工藝不完備,操作過程有大量料塵飛揚,對環(huán)境影響較大。同時,生產(chǎn)系統(tǒng)負壓管道損壞嚴重,導致生產(chǎn)系統(tǒng)負壓不足,生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的煙氣時常外溢。
由于生產(chǎn)廠房年久失修,地面腐蝕和設備老化非常嚴重,存在重大安全隱患,而且生產(chǎn)中硫酸鋅溶液極易發(fā)生滲漏,導致金屬鋅的損失偏大,鋅的回收率水平較低,鋅總回收率只有88%左右。
由于漩渦塵僅進行中性浸出,浸出渣含鋅比較高。一方面是操作上的原因,部分氧化鋅沒有被浸出;另一方面,在中性浸出的條件下,鐵酸鋅不能被溶解。改造前鋅浸出渣含量見表2。
表2 改造前浸出渣鋅含量 %
2018年公司對硫酸鋅生產(chǎn)系統(tǒng)進行了技術改造,改造主要包括以下六個方面:①液固分離過程全部采用壓濾機進行;②采用立式結晶機,替代原有臥式結晶機;③ER—180型機器人碼垛生產(chǎn)線替代原始包裝方式;④采用刮板埋卸上料;⑤地面采用瓷磚防腐處理;⑥增加一道酸性浸出工序。
在浸出、凈化環(huán)節(jié)分別采用壓濾機實現(xiàn)液固分離,在浸出工序安裝四臺XYAZF100/1000- UK壓濾機,在一段凈化、二段凈化以及深度凈化環(huán)節(jié)各安裝一臺XYMF60/1000- UB壓濾機。通過采用壓濾方法,使生產(chǎn)效率得到大幅提高。
通過XYAZF100/1000- UK壓濾機、XYMF60/1000- UB壓濾機的應用,實現(xiàn)了自動拉板,減輕了勞動強度,縮短了液固分離時間,提高了生產(chǎn)效率。
立式結晶機相比原有臥式結晶機具有以下優(yōu)點。
(1)立式結晶機在一定程度上避免了冷卻效果差的問題,水套整體覆蓋了結晶機的底部,并一直延伸至中上部,使蒸發(fā)后液與冷卻水的熱交換過程進行得更加徹底,為硫酸鋅結晶效率的提高創(chuàng)造了有利條件。
(2)立式結晶機的攪拌裝置顯著好于臥式結晶機的螺旋攪拌,能夠促使晶核懸浮和溶液濃度一致,確保了均勻結晶。
(3)設備能力大,減少了間歇操作頻次,提高了設備利用率,為提高硫酸鋅產(chǎn)量創(chuàng)造了有利條件。
ER- 180型機器人碼垛生產(chǎn)線是由敞口袋包裝機、自動上袋機、縫包機、倒袋輸送機、動態(tài)復檢稱、振平輸送機、整形輸送機、過渡輸送機、抓取輸送機、碼垛機器人等多組設備聯(lián)合組成,大幅提升了硫酸鋅生產(chǎn)線的自動化水平,從下料包裝到自動封口、稱重、噴碼標識到機械手抓袋碼放,以及產(chǎn)品的運輸入庫,全部實現(xiàn)了機械化和自動化,減輕了員工勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,提高了硫酸鋅產(chǎn)品質(zhì)量。硫酸鋅包裝工藝流程如圖3所示。
圖3 硫酸鋅包裝工藝流程圖
安裝了一臺MS刮板埋卸機,物料通過刮板埋卸機運到加料口,再通過刮板加入到浸出槽中,減少了物料飛揚和損失,提高了金屬回收效率。
為徹底解決由于地面滲漏造成的有價金屬損失,將地面采用瓷磚防腐處理,提高了金屬回收率。
將旋渦塵在氧化條件下進行中性浸出,在金屬浸出的同時,溶液中的Fe2+氧化成Fe3+進入中性浸出渣。中性浸出液進入除鎘工序,中性浸出渣經(jīng)酸性浸出后,酸性浸出液返到中性浸出,酸性浸出渣即鉛泥外售。
改造后硫酸鋅生產(chǎn)工藝流程見圖4。
圖4 改造后硫酸鋅生產(chǎn)工藝流程圖
(1)全部采用壓濾機進行液固分離,可以將液固分離時間縮短30%以上,提高了生產(chǎn)效率。
(2)采用立式結晶機代替臥式結晶機,能夠促使晶核均勻地懸浮在溶液中,確保結晶均勻,使結晶更好,效率更高。
(3)采用機器人碼垛生產(chǎn)線可以減輕員工勞動強度,降低制造成本。
(4)采用MS埋料刮板卸料,可以減少物料飛揚;將煙氣管道全部更換,使生產(chǎn)系統(tǒng)保持負壓狀態(tài),使操作環(huán)境改善。
(5)廠房地面全部用瓷磚防腐處理,減少了有價金屬的滲漏損失,提高了有價金屬的回收率。
(6)浸出采用中性浸出和酸性浸出工藝,浸出渣含鋅量大幅降低,改造后浸出渣含鋅量見表3。由于在中性浸出工序進行鼓風氧化,相當于將原來的中性浸出工序和氧化除鐵工序合并,簡化了生產(chǎn)流程。
表3 改造后浸出渣鋅含量 %
經(jīng)過改造,簡化了生產(chǎn)流程,降低了能耗和勞動強度,提高了硫酸鋅生產(chǎn)系統(tǒng)的裝備水平,生產(chǎn)能力由改造前含鋅物料投入量12 000 t/a提高到改造后的24 000 t/a,改造后,增加處理公司高雜物料12 000 t/a以上。硫酸鋅產(chǎn)量由2017年平均10 000 t/a提高到目前平均20 000 t/a;鋅回收率由88.24%提高到95.15%;硫酸鋅質(zhì)量合格率由97.6%提高到100%。同時,生產(chǎn)安全隱患得到解決,操作環(huán)境得到大幅改善。