劉培松, 姜?jiǎng)俟?/p>
(煙臺(tái)國(guó)潤(rùn)銅業(yè)有限公司, 山東 煙臺(tái) 264000)
國(guó)潤(rùn)銅業(yè)銅電解系統(tǒng)因近期陽(yáng)極板鉍雜質(zhì)含量升高導(dǎo)致電解液中雜質(zhì)含量高,繼而影響電解生產(chǎn),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的實(shí)際生產(chǎn)摸索,總結(jié)出調(diào)整電解銅生產(chǎn)的方法,現(xiàn)電解生產(chǎn)情況趨于穩(wěn)定。
電解液主要成分為硫酸銅、硫酸,含少量的砷、銻、鉍、鎳、鉛、鐵、金、銀等雜質(zhì),并按噸銅添加明膠、硫脲、干酪素、氯離子等添加劑控制電解生產(chǎn)。
出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題前技術(shù)指標(biāo)如下:Cu2+,50~55 g/L;H2SO4,190~210 g/L;明膠,60~70 g/t銅;硫脲,40~50 g/t銅;干酪素,15~19 g/t銅;電解液溫度,65~68 ℃;循環(huán)量,28 L/min; 電流密度,250~290 A/m2。
受進(jìn)入電解車間原料雜質(zhì)高影響,電解液中鉍含量大幅增加,電解液中鉍含量由原來(lái)的0.16 g/L,急劇升高至極值1.9 g/L,陰極銅出現(xiàn)兩個(gè)質(zhì)量問(wèn)題:陰極銅四邊長(zhǎng)毛刺,陰極銅含硫超標(biāo)。表1為各電銅廠家電解液成分情況。
由表1可以看出,國(guó)潤(rùn)銅業(yè)的電解液中鉍含量明顯高于同行廠家,較前期的含量也高出9倍,且有益于電解液中懸浮物形成陽(yáng)極泥沉淀的砷含量明顯不足,直接導(dǎo)致電解液中鉍含量居高不下,最高時(shí)電解液含鉍量達(dá)到1.9 g/L。
表2為各電銅廠家陽(yáng)極板成分對(duì)比。從表2國(guó)潤(rùn)銅業(yè)陽(yáng)極板成分看,銅、鉛、鎳均滿足標(biāo)準(zhǔn),且低于同行廠家,其陽(yáng)極板中O量略超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),Bi含量明顯高于其他銅廠。
陽(yáng)極板雜質(zhì)含量持續(xù)維持在0.03%左右,最高時(shí)達(dá)到0.6%。受到國(guó)潤(rùn)銅業(yè)電解系統(tǒng)電解液凈化能力不足和電解液中As含量低的影響,電解車間中Bi含量無(wú)法沉降或去除,導(dǎo)致電解液中Bi含量持續(xù)走高。
在陽(yáng)極板含鉍為0.03%,電解液含Bi為0.7 g/L,陽(yáng)極泥含Bi為1.2%,電銅含Bi為0.000 05%的現(xiàn)有工藝條件下,進(jìn)行每日鉍的平衡計(jì)算。
1) 鉍進(jìn)項(xiàng)。進(jìn)入電解系統(tǒng)鉍量:250 t×0.03%=75 kg/日。
2) 鉍出項(xiàng)。凈液系統(tǒng)除鉍量:60 m3×0.7 g/L=42 kg/日。
3) 進(jìn)入陽(yáng)極泥量鉍量。11 t×1.2%=13.2 kg/日。
4) 進(jìn)入電銅鉍量。250 t×0.000 05%=0.125 kg/日。
每日進(jìn)入電解液鉍量:75 kg(陽(yáng)極板)-42 kg(電解凈化)-13.2 kg(陽(yáng)極泥)-0.125 kg(電銅)=19.675 kg。通過(guò)理論計(jì)算,現(xiàn)有情況下,若陽(yáng)極板含Bi 0.03%,每天仍有19.675 kg的Bi進(jìn)入電解液系統(tǒng)。一日電解系統(tǒng)鉍元素進(jìn)出量詳見表3。
表1 電解液成分情況 g/L
表2 陽(yáng)極板成分對(duì)比 %
表3 一日電解系統(tǒng)鉍元素進(jìn)出表 kg
國(guó)潤(rùn)銅業(yè)電銅質(zhì)量受電解液雜質(zhì)急劇升高影響,質(zhì)量出現(xiàn)大幅波動(dòng),出現(xiàn)多種問(wèn)題,車間通過(guò)三次大范圍調(diào)整,使電銅質(zhì)量得到有效控制。
電銅邊緣長(zhǎng)粒子,如圖1所示。主要集中在電銅回液口15塊以后,電銅上半部邊緣和上沿結(jié)晶長(zhǎng)針狀粒子,如圖2所示。入槽2日左右逐步覆蓋,形成邊沿粒子。電解液成分情況見表4。
圖1 電銅邊緣長(zhǎng)粒子
圖2 電銅上半部邊緣和上沿結(jié)晶長(zhǎng)針狀粒子
通過(guò)表4中編號(hào)4.1所示電解液成分,車間雜質(zhì)成分持續(xù)走高,Bi基本維持在1.5 g/L,最高達(dá)1.9 g/L,雜質(zhì)高、酸高造成電解液中添加劑消耗較大。前期陰極銅質(zhì)量基本穩(wěn)定,添加劑基本維持在明膠80 g/t銅、硫脲68 g/t銅。
電解液雜質(zhì)受到設(shè)備與技術(shù)能力影響無(wú)法得到有效控制,車間采取逐步調(diào)整添加劑措施,將添加劑提升至明膠100 g/t銅,硫脲85 g/t銅,陰極銅邊緣毛刺得到抑制。但毛刺抑制后,陰極銅粒子難敲落,初步認(rèn)為膠量正常,但邊緣毛刺未得到全面緩解,且回液口上沿陰極銅毛刺問(wèn)題依然存在,后持續(xù)調(diào)整電解液中硫脲計(jì)量,將添加劑提升至明膠100 g/t銅,硫脲130 g/t銅,至此陰極銅粒子得到有效抑制,陰極銅基本恢復(fù)正常水平。
表4 電解液成分 g/L
為加大電解液中Bi沉降,杜絕陰極銅邊緣長(zhǎng)毛刺,解決陰極銅外觀質(zhì)量問(wèn)題,加大了添加劑硫脲的加入量,最高達(dá)到160 g/t銅,造成電解系統(tǒng)硫脲含量處于高位,殘留在陰極銅中,造成含硫高。導(dǎo)致陰極銅中含硫由最初的0.000 3%升高至0.002%左右,接近標(biāo)準(zhǔn)陰極銅成分。此階段采取了擴(kuò)大凈化能力來(lái)控制陽(yáng)極雜質(zhì)含量,通過(guò)表4編號(hào)4.2電解液成分看,此時(shí)電解液中雜質(zhì)Bi穩(wěn)定在0.7 g/L左右。
為快速降低陰極銅含硫量,添加劑硫脲由130 g/t銅降至98 g/t銅,生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)陰極銅質(zhì)量波動(dòng),尤其表現(xiàn)為邊緣長(zhǎng)粒子板增加,陰極銅中含硫量已低于0.001 5%,達(dá)到高純陰極銅中含硫標(biāo)準(zhǔn),后續(xù)繼續(xù)調(diào)整添加劑維持在明膠82 g/t銅,硫脲73 g/t銅,陰極銅含硫維持在0.000 6%左右,滿足下游客戶要求。
階段調(diào)整后,電解液中Bi含量基本平衡在0.7 g/L(見表4編號(hào)4.3),此含量依然對(duì)陰極銅產(chǎn)生不確定影響。新入槽始極片出現(xiàn)個(gè)別槽回液口2~5塊產(chǎn)生毛刺,為解決此問(wèn)題采取微調(diào)以保證電解系統(tǒng)穩(wěn)定平衡生產(chǎn),通過(guò)提高銅酸濃度、減少凈液量、降低循環(huán)量、縮減進(jìn)液口頭塊陽(yáng)極板等措施來(lái)保證電解液系統(tǒng)平衡,杜絕個(gè)別電解槽由于放返液和添加劑、銅酸分布不均而出現(xiàn)陰極銅邊緣長(zhǎng)粒子的情況。
陽(yáng)極板雜質(zhì)成分高造成電解系統(tǒng)雜質(zhì)積累升高,且凈化設(shè)備除雜能力不足,致使電解液中Bi、Ni、Fe等有害雜質(zhì)一直處于高位。電解液陽(yáng)極泥比重正常,會(huì)沉降在槽底,但在陽(yáng)極泥比重較輕的情況下,鉍、鉛、金、銀會(huì)懸浮在電解液中,受始極片尺寸不足邊緣電流密度過(guò)大,且回液口添加劑量配比不當(dāng)?shù)挠绊懀鸹匾嚎诓糠蛛娿~邊緣長(zhǎng)毛刺。
在電解液雜質(zhì)高的情況下,受始極片尺寸小,局部電流密度過(guò)大,添加劑配比不足影響,出現(xiàn)陰極銅四邊毛刺長(zhǎng)粒子的質(zhì)量問(wèn)題。通過(guò)大幅增加添加劑,尤其翻倍增加硫脲加入量,在電解液雜質(zhì)高的情況下,四邊毛刺得到有效抑制。
在雜質(zhì)高的情況下,添加劑配比的合理、均勻性起到重要作用。添加劑不足時(shí),邊緣針狀粒子得不到有效抑制,持續(xù)變長(zhǎng)。硫脲與銅離子形成絡(luò)合物使結(jié)晶向平行于陰極面的方向生長(zhǎng),抑制尖端放電。并且在陰極表面生成微粒作為補(bǔ)充結(jié)晶核心,使陰極結(jié)晶變細(xì)。硫脲用量適當(dāng),陰極銅的顏色呈玫瑰紅色,表面出現(xiàn)金屬光澤、結(jié)晶致密,陰極銅密度大,表面有細(xì)的定向結(jié)晶引起的平行條紋,敲擊時(shí)發(fā)出鏗鏘清脆的響聲。即使始極片原有的一些疙瘩也會(huì)受到抑制,陰極銅上的疙瘩也會(huì)迅速鈍化,處理短路時(shí)疙瘩不發(fā)黏,一擊便落。
但伴隨硫脲加入量翻倍,電銅含硫呈現(xiàn)上升趨勢(shì),低電流密度情況下,硫脲用量不能超過(guò)80 g/t銅才能保證陰極銅含硫不超過(guò)0.01%。原因是下游拉桿企業(yè)對(duì)陰極銅含S要求一般控制在0.01%以內(nèi),才能杜絕由于電銅含硫問(wèn)題所引起的拉桿裂紋情況。
在銅電解過(guò)程中,為了不盲目提高硫脲抑制電銅毛刺所帶來(lái)的電銅含硫高的質(zhì)量問(wèn)題,需綜合平衡系統(tǒng)中各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),保證較低添加劑范圍內(nèi)的銅酸濃度、添加劑處于均勻穩(wěn)定范圍內(nèi)。
電解液回液口的銅離子濃度較出口低4~6 g/L,酸單槽濃度差可達(dá)4~8 g/L,由于電解系統(tǒng)采用上進(jìn)下出循環(huán)方式,回液口部分明顯出現(xiàn)缺添加劑的跡象,且日常生產(chǎn)中系統(tǒng)處于低酸(165 g/L)、低銅(44 g/L)生產(chǎn)模式,并伴隨著大凈液量與加水返液補(bǔ)充液面對(duì)系統(tǒng)的擾動(dòng),以及添加劑加入分配不均等影響,導(dǎo)致回液口部分電銅會(huì)出現(xiàn)針狀毛刺情況。
針對(duì)高Bi陽(yáng)極板導(dǎo)致電解液含Bi量居高不下的實(shí)際情況,根據(jù)此次陰極銅質(zhì)量調(diào)整,總結(jié)出以下電解液高Bi生產(chǎn)建議。
(1)控制銅酸濃度。電流密度250 A/m2,控制銅離子濃度在52~54 g/L、酸度控制在175~180 g/L,保證硫酸加入均勻分布于集液槽。
(2)合理配比添加劑。雜質(zhì)Bi處于高位時(shí),要保證添加劑加入量,此電流情況下,添加劑用量適當(dāng)增加,但不能過(guò)多,加入量過(guò)多陰極銅中含硫量將增加。
(3)減少凈化一段脫銅電解液量。減少對(duì)系統(tǒng)攪動(dòng),造成漂浮物引起陰極銅長(zhǎng)粒子,凈化一段脫銅量降低30%,在生產(chǎn)系統(tǒng)開鉛板槽脫銅。
(4)調(diào)整循環(huán)量。為降低低電流生產(chǎn)電解液懸浮物,適當(dāng)減少循環(huán)量。
(5)縮減陽(yáng)極頭板。減少進(jìn)口對(duì)頭塊陽(yáng)極板沖刷,陽(yáng)極頭板縮減一塊。
通過(guò)采取以上措施,電解系統(tǒng)邊緣長(zhǎng)毛刺和電銅含硫高問(wèn)題得到有效解決,陰極電銅結(jié)晶致密,邊緣厚薄均勻,物理外觀合格,實(shí)現(xiàn)了在電解液雜質(zhì)Bi含量過(guò)高的情況下陰極銅生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定,從長(zhǎng)遠(yuǎn)陰極銅質(zhì)量穩(wěn)定考慮,需維持電解液中低雜質(zhì)生產(chǎn)。