王 友
(黑龍江省八達路橋建設有限公司,黑龍江 哈爾濱 150001)
計量系統(tǒng)是根據(jù)瀝青混合料的配合比,對骨料、粉料和瀝青進行計量并從卸料門或閥卸入攪拌器的裝置。計量系統(tǒng)包括骨料稱、瀝青稱和粉料稱,卸料門或閥是由氣缸驅動實現(xiàn)開啟與關閉。
由于瀝青計量稱是圓柱形(1 m×1.5 m)罐體,因之前的“一點”點拉力稱重傳感器在瀝青計量或風雨天氣時易產(chǎn)生晃動、穩(wěn)定性差、傳感器偏差較高、產(chǎn)生了多余的維修費用,而且也降低了生產(chǎn)產(chǎn)量。所以我們檢修人員把“一點”拉力稱重傳感器改為“三點”拉力稱重傳感器,傳感器采用瑞士進口品牌“METTLER TOLEDO(梅特勒托利多)”它具有全密封激光焊接設計、采用合金鋼膠封、精密度高、反饋準確、S型結構、防護等級IP65等優(yōu)點。
第一步:首先維修人員把瀝青稱圓柱形罐體的傳感器固定好,把罐體底部用方型槽鋼支撐平穩(wěn),防止瀝青罐和瀝青稱的計量管路發(fā)生接觸摩擦,位置偏移等意外情況。
第二步:用氧氣、乙炔切割出三根“長2 000 mm×120 mm寬”的槽鋼,彎曲成直角并計算出同等的距離,用電焊機焊接于機器底板上,用電鉆鉆孔φ20 mm圓孔、懸掛住三根S型拉式稱重傳感器,經(jīng)過排線板接入拌和站控制室操作臺瀝青放大版中。
經(jīng)過反復研究、試驗、我們終于完成了對瀝青稱計量系統(tǒng)的改進,改進后的瀝青稱在通過生產(chǎn)稱量時大大提高了產(chǎn)量,三點支承S型拉式傳感器的裝置更加堅固,不會因瀝青稱計量時或風雨天氣而產(chǎn)生晃動,有力地保證了瀝青稱罐體的穩(wěn)定性,降低了維修費用延長了傳感器和罐體的使用壽命,提高了工作效率。
石粉是影響生產(chǎn)速度的關鍵因素,因稱量攪拌時石粉是干粉狀,由于拌合鍋內瀝青混凝土攪拌溫度通常是在100 ℃以上。所以在攪拌時產(chǎn)生的熱氣對石粉易產(chǎn)生結渣現(xiàn)象,也會在稱量落料時粘附在石粉稱門上,造成稱門打不開或關不嚴。遇此情況時需維修人員用大錘敲打,把粘附的石粉擊落。長期敲打石粉稱已致方形稱體嚴重變形、石粉稱門間隙偏大、會經(jīng)常性的滴落粘附的石粉,影響了石粉稱量時間,傳感器反饋不靈敏,影響計量精準度,攪拌時間長,影響了生產(chǎn)質量。
第一步:要改掉之前的不力因素,先把之前方形體石粉稱、兩根石粉罐連接稱的攪籠、傳感器全部拆掉,用4 mm厚鐵板做一個圓錐形(頂面φ150 cm×h120 cm×底面φ30 cm)的稱體,用三個S型拉立式托利多傳感器懸掛在主機槽鋼上,計算出石粉罐到石粉稱體的間距。兩個粉罐口下做出T型下料口和伸縮式閘板閥,閥體連接兩根攪籠至錐形稱體,稱體頂面打開兩個φ30 cm的圓形攪籠口,以便石粉通過攪籠旋轉落入石粉稱內。
第二步:稱體底部裝有反饋式氣缸蝶閥,在生產(chǎn)稱量時通過反饋信號驅動氣缸控制稱門蝶閥的開關,蝶閥下邊連接一根2 m攪籠直入拌合鍋內,只有在稱量落料時攪籠可旋轉打開,即便拌合鍋內產(chǎn)生高溫瀝青混凝土氣體也不會對攪籠產(chǎn)生任何影響,比如結渣,粘附稱體,稱門關不嚴等。
改進后的石粉稱在稱量時反饋信號精準無誤,傳感器固定平穩(wěn),稱量kg數(shù)值零誤差,提高了落料速度,縮短了稱量時間,無需專職人員敲打石粉稱,不會因石粉稱稱量過慢而延長等料時間,為各項目節(jié)省人力、物力及相關費用問題,我門也節(jié)省了維修的成本。
骨料稱是冷料系統(tǒng)經(jīng)過烘干加熱將不同粒徑的骨料(石料)和填料通過振動篩分級,骨料進行篩分成五種規(guī)格送到熱料倉中,通過稱量門按規(guī)定的比例將骨料落入骨料稱中,通過驅動兩根氣缸使稱門打開將五種規(guī)格的石料落入拌合鍋中。因骨料稱兩根氣缸是封閉在拌合鍋內,瀝青混凝土熱氣及粉塵會對氣缸桿和氣缸密封件進行損壞,因密封件損壞而造成氣缸泄氣達不到規(guī)定值而打不開骨料稱門。經(jīng)過研究將氣缸從拌合鍋內改為拌合鍋外驅動。
第一步:將拌合鍋鍋門打開,把原有兩根氣缸底部固定的螺絲斷開、用氧氣乙炔將氣缸和連接骨料的稱門割斷,抽出氣缸。
第二步:用10 mm厚鐵板做出扇形板體懸掛在鍋門外兩側。更換兩根進口AirTAC(亞德客)氣缸,將氣缸密封件包裝完整,把兩根氣缸固定在主機槽鋼上,計算出同等距離,多次調整角度使氣缸改進完成。
攪拌鍋可以說是瀝青混凝土拌合站的核心部位,攪拌鍋內生產(chǎn)瀝青混凝土kg數(shù)的多少起到絕對性作用。攪拌鍋是由兩根φ12.5 cm的圓軸和兩臺額定功率37 KW電機及減速箱組成,攪拌鍋內是由28個拌臂及28個拌葉固定在兩根軸上,在生產(chǎn)瀝青混凝土時把瀝青、骨料及石粉填料經(jīng)過拌臂和拌葉攪拌均勻后落入料車中。
由于ACP3000型拌合鍋大軸自出廠以來就沒更換過,經(jīng)過多年的拌合磨損及落料時的沖擊力使大軸彎曲變形受損嚴重,也對減速箱內部減速齒磨損和兩個軸頂端同步齒輪產(chǎn)生磨損,所以決定提前更換新軸。為了不影響拌合產(chǎn)量和施工進度,經(jīng)過咨詢生產(chǎn)廠家和多方?jīng)Q定從上海經(jīng)銷商訂購一根大軸取締原軸。
第一步:把減速箱、大軸、端部同步齒及大軸連接的所有拌臂和拌葉一并拆下,用倒鏈懸掛在主機槽鋼同時用鋼絲繩固定在軸部,通過抬起晃動從而挪出破損的大軸。再用同樣的方式把新軸鑲入攪拌鍋內,安裝好附屬件。
第二步:換大軸同時也更換了兩臺減速箱,電機功率也由37 KW變?yōu)?5 KW。
經(jīng)過此次計量系統(tǒng)和攪拌鍋軸的改進,公司各部門領導和項目之間給予了高度贊揚和大力支持。本次改進不是針對于某一具體型號,而是要針對全部的行業(yè)設備,改進過程中維修人員也都表現(xiàn)出較高的工作熱情和頑強的拼搏精神。改進效果在使用過程中也非常明顯,因之前大軸彎曲和減速齒磨損,在生產(chǎn)時一直都是用2T瀝青混凝土攪拌,嚴重耽誤產(chǎn)量,現(xiàn)可以從2T改為3T拌合,改進前載重46T自卸車裝滿瀝青混凝土需要24 min,現(xiàn)只需15 min,增加了產(chǎn)量的同時大大提高了工作效率。自改進以來,在綏蘭項目取得了很好的效果,也是為了今后的生產(chǎn)奠定了基礎并給施工企業(yè)帶來更高的經(jīng)濟效益,增強其市場競爭力。