朱麗芳(云南大為制焦有限公司質(zhì)檢中心,云南 曲靖655038)
煤的吉氏流動度是指煤樣在干餾過程中形成膠質(zhì)體時的可塑性[1]。其原理在于將煤樣隔絕空氣加熱至一定溫度時,煤樣軟化并呈現(xiàn)膠質(zhì)體狀;隨著熱解反應(yīng)的持續(xù)進行,膠質(zhì)體量不斷增加,粘度下降而出現(xiàn)流動性,溫度進一步升高,膠質(zhì)體煤樣的分解速度大于生成速度,因而不斷轉(zhuǎn)化為固體產(chǎn)物和煤氣,直到膠質(zhì)體全部轉(zhuǎn)化為半焦狀態(tài)。吉氏流動度可作為評價煉焦煤性質(zhì)的主要表征指標。
吉氏流動度測定過程反映了煤受熱后產(chǎn)生塑性體的性質(zhì)[2],包括塑性體流動性的大小、軟化和固化溫度的高低、軟化溫度區(qū)間的寬窄等,這些性質(zhì)關(guān)系到煉焦過程中煤粒之間相互結(jié)合的程度,影響著煤結(jié)焦的均勻性,因此吉氏流動度指標可以用于指導(dǎo)配煤和焦炭強度的預(yù)測[3],對于降低配煤成本、提高焦炭質(zhì)量具有實質(zhì)性意義。
根據(jù)國標《煤的塑性測定 恒力矩吉氏塑性儀法》GB/T 25213-2010 的要求制備試驗所需的煤樣。試樣按GB/T 19494.1 或按GB 475 采取,按GB/T 19494.2 或GB 474 制備出4kg粒度小于6mm的試驗室煤樣。煤樣在盤中攤開成薄層,于不超過40℃溫度下干燥,使之與試驗室大氣達到平衡。達到平衡后,不再繼續(xù)進行干燥,以確保煤樣的塑性不因氧化而改變。干燥后,將煤樣縮分出500g。將500g 煤樣分成4 份,取其中一份用逐級破碎方法破碎到通過0.425mm 篩子。破碎時要最大限度地減少粉煤產(chǎn)率。所得試樣中粒度小于0.2mm 細粉應(yīng)少于最后試樣的50%。
JS1-1 型吉氏流動度測定儀,所用國標《煤的塑性測定 恒力矩吉氏塑性儀法》GB/T 25213-2010 進行試驗。吉氏流動度測定儀為單溶浴,全自動操作系統(tǒng),具有計算機采集試驗結(jié)果輸出,數(shù)據(jù)可靠,控制系統(tǒng)能夠準確的顯示即時溫度、溫度速率、即時膠質(zhì)體流動度數(shù)值。
通過對15#煤、25#煤、1/3煤、肥煤、瘦煤五種煤種分析結(jié)果對比,1/3煤、肥煤初始軟化溫度Ts、最大流動度溫度Tmax、最后流動度溫度Tf、固化溫度Tr 均比其它煤種提前。25#煤、1/3 煤塑性區(qū)間(Tr-Ts)寬,15#煤、肥煤、瘦煤塑性區(qū)間(Tr-Ts)窄;1/3煤、肥煤的吉氏流動度較大,次之的25#煤,其他煤種的吉氏流動度相對較小,瘦煤和氣煤的吉氏流動度比較小、甚至沒有。
對庫存煤及新采購的煤進行檢測,建立了單種煤吉氏流動度分析數(shù)據(jù)庫,利用配煤軟件與吉氏流動度的數(shù)據(jù)庫對接,建立了配煤技術(shù)模型,通過對六組實驗與實際運行進行對比,發(fā)現(xiàn)變化情況如下:
理論初始軟化溫度平均在423.37℃,實際初始軟化溫度平均為413.67℃,理論與實際偏差9.70℃,對六組實驗數(shù)據(jù)的比較,其中有一組偏差只有4.21℃,其他組偏差在10~11.29之間,因此、消除誤差導(dǎo)致的偏差以外,理論與實際偏差相對穩(wěn)定在10~11.29℃,有較好的重現(xiàn)性,初始軟化溫度可作為指導(dǎo)配煤。
理論最后流動度溫度平均在494.03℃,實際最后流動度溫度平均為494.83℃,理論與實際偏差-0.8℃,對六組實驗數(shù)據(jù)的比較,其中有一組偏差只有-6.71℃,其他組偏差在-1.05~2.55℃之間,因此、消除誤差導(dǎo)致的偏差以外,理論與實際偏差相對穩(wěn)定在-2.0~2.0℃,有較好的重現(xiàn)性,吉氏流動度的最后流動度溫度(Tf)可作為指導(dǎo)配煤。
利用理論配合煤擬合數(shù)據(jù)與實際配合煤數(shù)據(jù)進行對比,理論煤塑性區(qū)間(Tr-Ts)平均在73.66℃,實際煤塑性區(qū)間(Tr-Ts)平均為85.67℃,理論與實際偏差-12.0℃,對六組實驗數(shù)據(jù)的比較,其中有兩組偏差大于15℃,其它組偏差在9.5~10.5℃之間,因此、消除誤差導(dǎo)致的偏差以外,理論與實際偏差相對穩(wěn)定在9.5~10.5℃,有較好的重現(xiàn)性,因此、吉氏流動度的煤塑性區(qū)間(Tr-Ts)可作為指導(dǎo)配煤。
利用理論配合煤擬合數(shù)據(jù)與實際配合煤數(shù)據(jù)進行對比:
生產(chǎn)三級焦時:理論最大流動度(amax)平均在4430dd/min,實際最大流動度(amax)平均為1421dd/min,理論與實際偏差2409dd/min;
生產(chǎn)80C冶金焦時:理論最大流動度(amax)平均在2746dd/min,實際最大流動度(amax)平均為544dd/min,理論與實際偏差2202dd/min。
從實驗數(shù)據(jù)得出,理論值與實際值偏差在2202~2409dd/min 之間,在實際生產(chǎn)過程中,結(jié)合客戶對焦炭質(zhì)量的要求,三級焦的配合煤最大流動度不小于1100dd/min,80C 冶金焦的配合煤最大流動度控制在不小于300dd/min,生產(chǎn)的焦炭質(zhì)量滿足客戶的要求。
3.4.1 80C冶金焦配合煤質(zhì)量要求:
灰分:13.5%~14%,揮發(fā)分:26%~29%,硫分:0.4%~0.75%,G:73%~78%,X:>34mm,Y:12~16mm,配合煤細度(<3mm 占比)>85%,最大流動度amax:>300dd/min,煤塑性區(qū)間(Tr-Ts):>82℃,初始軟化溫度Ts:410~430℃,最后流動度溫度Tf:490~500℃。
3.4.2 三級焦配合煤質(zhì)量要求:
灰分:10.0%~10.5%,揮發(fā)分:26%~29%,硫分:0.4%~0.75%,G:78%~83%,X:>34mm,Y:14~18mm,配合煤細度(<3mm 占比)>85%,最大流動度amax:>140dd/min,煤塑性區(qū)間(Tr-Ts):>85℃,初始軟化溫度Ts:410~430℃,最后流動度溫度Tf:490~502℃。
(1)吉氏流動度對于全面評價煉焦煤的質(zhì)量特性具有重要意義,且其檢測自動化程度高,操作簡便,人為影響因素小,評價較客觀。
(2)吉氏流動度對弱黏煤和強黏煤均有較好的區(qū)分能力,特別是對中等黏結(jié)程度的煉焦煤,區(qū)分能力要優(yōu)于其他黏結(jié)性指標。
(3)吉氏流動度的最大流動度溫度與煉焦煤的變質(zhì)程度呈現(xiàn)良好的相關(guān)性,在一定范圍內(nèi)反映煉焦煤的變質(zhì)程度,為煉焦煤質(zhì)量的全面評價提供了參考。
(4)吉氏流動度利用初始軟化溫度、最后流動溫度、煤塑性區(qū)間和最大流動度能夠指導(dǎo)配煤煉焦,理論與實際存在一定的偏差,但偏差值波動較小,可以作為煉焦配煤理論依據(jù)。
(5)由于煉焦煤從開采、洗選、運輸、儲存、使用,需要一定的時間,如果在采購時策劃不周密,會導(dǎo)致部分煤在煤場上存放時間過長,由于煤在與空氣接觸會發(fā)生氧化,導(dǎo)致煤質(zhì)發(fā)生變化,最終影響產(chǎn)品質(zhì)量,利用吉氏流動度可以很好的檢測煤質(zhì)因存放時間的長短,煤質(zhì)質(zhì)量發(fā)生較大變化,同時可以利用此特性來指導(dǎo)使用單位和采購單位,容易變質(zhì)的煤盡可能少采購,采購后盡快使用。
(6)在配煤煉焦生產(chǎn)過程中,為了保證結(jié)焦的均勻性,應(yīng)充分考慮不同變質(zhì)程度煤的結(jié)焦區(qū)間,使不同煤的軟化溫度區(qū)間充分銜接,并使得惰性組分能夠得到充分黏結(jié)從而確保焦炭質(zhì)量,降低煉焦成本,提高經(jīng)濟效益。