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      提升氣化洗滌塔出口合成氣溫度的研究

      2020-01-14 18:01:00祝鶴內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古鄂爾多斯017313
      化工管理 2020年2期
      關(guān)鍵詞:灰水汽提塔合成氣

      祝鶴(內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017313)

      0 引言

      目前,世林化工氣化車間整體運(yùn)行正常,但由于洗滌塔內(nèi)洗滌水溫度較低,洗滌水與合成氣換熱溫差增大,導(dǎo)致洗滌塔出口合成氣升溫速度慢,開車時間延長,并且洗滌塔出口的合成氣溫度最高僅能達(dá)到178℃。為使后工序合成氣溫度達(dá)標(biāo),需要消耗大量蒸汽對合成氣進(jìn)行升溫。世林化工氣化車間洗滌塔洗滌水溫度較低,洗滌水與合成氣換熱溫差增大,導(dǎo)致洗滌塔出口合成氣溫度低,開車時間延長,并且洗滌塔出口的合成氣溫度最高僅能達(dá)到184℃。

      1 航天氣化工藝簡介

      1.1 氣化爐介紹

      我公司氣化工藝采用航天粉煤加壓氣化技術(shù)將原料煤氣化產(chǎn)出粗合成氣。該技術(shù)為航天長征化學(xué)工程股份有限公司自主創(chuàng)新的HT-L粉煤加壓氣化技術(shù),粉煤與氣化劑(氧氣和水蒸汽)在氣化爐內(nèi)反應(yīng),生成以CO和H2為主的粗合成氣,氣化反應(yīng)壓力為4.0MPa,反應(yīng)溫度為1390℃以上,碳轉(zhuǎn)化率≥99%,冷煤氣效率≥84%,氧耗低、液態(tài)排渣、產(chǎn)品氣體潔凈,滿足高效潔凈利用煤炭的技術(shù)要求。

      1.2 煤氣化工藝

      原煤經(jīng)過磨煤機(jī)研磨出5~90μm煤粉,由氮氣/二氧化碳加壓輸送至煤燒嘴,煤粉與氧氣通過煤燒嘴進(jìn)入氣化爐,在氣化爐內(nèi)發(fā)生不完全化學(xué)反應(yīng)生成CO和H2為主的氣體。

      氣化爐產(chǎn)生粗合成氣經(jīng)過下降管進(jìn)入激冷室,被冷卻至210℃,粗合成氣進(jìn)入濕洗塔用來自除氧器的99℃除氧水進(jìn)行洗滌,除去粗合成氣中的細(xì)灰以及合成氣中較易溶于水的酸性氣體,然后送往后工序。

      2 運(yùn)行中出現(xiàn)的問題

      氣化車間原工藝采用灰水加熱器回收中壓閃蒸汽熱量并加熱洗滌水,閃蒸汽與灰水采用浮頭式列管換熱器換熱,換熱后的灰水溫度較低95℃進(jìn)入除氧器。由于氣化灰水是循環(huán)利用,水中的鈣、鎂離子較高,灰水硬度堿度均在1000mg/L以上,高硬度的灰水與高溫的閃蒸汽換熱時造成換熱器列管結(jié)垢、堵塞,換熱效果隨系統(tǒng)運(yùn)行時間延長逐漸降低,結(jié)垢后的換熱器嚴(yán)重影響系統(tǒng)水量,當(dāng)換熱器過水量無法滿足工藝生產(chǎn)需求時,被迫只能打開換熱器副線降低換熱器效率,洗滌水與合成氣換熱溫差增大,導(dǎo)致洗滌塔出口合成氣溫度低,開車時間延長,并且洗滌塔出口的合成氣溫度最高僅能達(dá)到184℃,同時造成閃蒸汽大量放空,熱量無法回收,給系統(tǒng)平衡帶來問題,從而造成洗滌塔出口合成氣溫度低,甲醇車間變換工序僅能靠投加蒸汽緩解此問題。在系統(tǒng)停車在開車時,由于熱量回收率低,合成氣提溫慢,造成變換車間接氣時間延長,影響系統(tǒng)有效生產(chǎn)時間,造成較大經(jīng)濟(jì)損失。

      3 解決方案

      通過對洗滌塔出口合成氣溫度提高技術(shù)進(jìn)行研究,主要研究內(nèi)容:對目前合成氣溫度低的原因進(jìn)行分析,將在洗滌塔給料泵入口增加一臺汽提塔,實現(xiàn)洗滌塔出口合成氣溫度的提高;對洗滌水溫度低的原因進(jìn)行研究,在開車初期將變換冷凝液改至循環(huán)水槽,減少因變換冷凝液溫度低而延長的開車時間;通過對控制系統(tǒng)優(yōu)化及工藝管線優(yōu)化,提高合成氣水氣比,減少變換工序的蒸汽加入量。

      (1)在洗滌塔給料泵入口增加一臺汽提塔,160℃的中壓閃蒸氣從汽提塔底部進(jìn)入,90℃的灰水從汽提塔塔頂進(jìn)入,閃蒸汽與灰水在汽提塔中充分接觸,將洗滌水的溫度提高至145℃,即縮小洗滌水與合成氣的溫差,使洗滌塔出口合成氣溫度達(dá)到200℃,減少后工序蒸汽的浪費。

      (2)基于進(jìn)入洗滌塔各路水溫數(shù)據(jù)的研究,對進(jìn)入洗滌塔的變換冷凝液工藝流程進(jìn)行優(yōu)化,在開車初期將變換冷凝液輸送至循環(huán)水罐,從而減少合成氣溫度的降低。

      (3)對操控系統(tǒng)及相應(yīng)工藝管線進(jìn)行優(yōu)化,提高合成氣水氣比,減少變換工序蒸汽消耗量3t/h。本項目有效的解決了合成氣升溫速度慢、開車時間長和合成氣溫度低的問題,全年可增加甲醇產(chǎn)量1000噸,減少開車費用110萬元,減少蒸汽消耗量24000噸,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益550萬元。主要技術(shù)指標(biāo):洗滌塔出口合成氣溫度達(dá)到200℃以上;開車時間:由10個小時縮短至5個小時;灰水溫度:由90℃提高至130℃;將合成氣與閃蒸氣的溫差由70℃縮小至30℃;每年減少24000噸蒸汽使用量。

      通過對洗滌塔出口合成氣溫度的工藝流程進(jìn)行技術(shù)性的分析研究,達(dá)到縮短變換系統(tǒng)接氣時間和提高濕洗塔出口合成氣溫度的目的,將原灰水加熱器取消并增加汽提塔,0.5MPa/約160℃的中閃閃蒸汽進(jìn)入汽提塔中部,1.0MPa/約90℃的除氧水泵送來的除氧水經(jīng)汽提塔上部加入,經(jīng)塔盤與中壓閃蒸汽逆流接觸換熱,將閃蒸汽中的水汽降溫冷凝回收,灰水溫度由90℃升高至約145℃,回收了系統(tǒng)的熱量與水汽,閃蒸汽中的乏汽經(jīng)過中閃冷凝器冷卻后經(jīng)分離罐分離送入硫回收系統(tǒng)。加熱后的灰水靠重力流入塔底,由灰水加壓泵送入洗滌塔作為合成氣的洗滌用水。

      汽提塔塔板采用目前先進(jìn)技術(shù)的past防結(jié)垢塔板(蛇形塔板),塔板具有自清潔功能,灰水與高壓閃蒸汽逆流接觸時高速的氣體經(jīng)塔板開孔穿過,防止了塔板結(jié)垢,提高了換熱效率,保證了系統(tǒng)長周期、高負(fù)荷、穩(wěn)定運(yùn)行,同時較高的回收了系統(tǒng)熱量。

      4 運(yùn)行效果與結(jié)論

      通過對洗滌塔出口合成氣溫度的工藝技術(shù)進(jìn)行研究,達(dá)到縮短變換系統(tǒng)接氣時間和提高濕洗塔出口合成氣溫度。在洗滌塔給料泵入口增加一臺汽提塔,160℃的中壓閃蒸氣從汽提塔塔釜底部進(jìn)入,90℃的灰水從汽提塔塔頂進(jìn)入,閃蒸汽與灰水在汽提塔中充分換熱,將洗滌水的溫度提高至145℃左右,使洗滌塔出口合成氣的溫度提高10℃,減少變換工序的蒸汽投加量,縮短2個小時接氣時間,運(yùn)行中合成氣溫度已達(dá)到196℃。

      汽提塔換熱技術(shù)與列管換熱器換熱技術(shù)相比具有換熱效率高、熱量回收大、塔盤抗結(jié)垢能力強(qiáng)、系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行周期長等特點,其專利的past塔盤具備自清潔、防結(jié)垢功能給該項技術(shù)。根據(jù)我公司實際運(yùn)行情況來看,在系統(tǒng)高負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行時其熱量回收量大,可以將灰水溫度可提升55℃,減少了系統(tǒng)熱量損失,降低了氣化系統(tǒng)對蒸汽的消耗,節(jié)約了生產(chǎn)成本。同時提高了合成氣溫度,降低了變換反應(yīng)對蒸汽的需求量,縮短了系統(tǒng)開車時的導(dǎo)氣時間。該技術(shù)與過去的灰水列管式換熱器相比較具備明顯的優(yōu)勢與市場競爭力。

      本次創(chuàng)新擬對洗滌塔出口合成氣溫度的工藝技術(shù)進(jìn)行研究,縮短濕洗塔出口合成氣溫度的達(dá)標(biāo)時間。在洗滌塔給料泵入口增加一臺汽提塔,160℃的中壓閃蒸氣從汽提塔塔釜底部進(jìn)入,90℃的灰水從汽提塔塔頂進(jìn)入,閃蒸汽與灰水在汽提塔中充分換熱,將洗滌水的溫度提高至145℃左右,使洗滌塔出口合成氣的溫度提高12℃,減少變換工序的蒸汽投加量,接氣時間縮短2小時。

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