張清壯(華北油田公司二連分公司錫林作業(yè)區(qū),內(nèi)蒙古 錫林郭勒 026000)
節(jié)能減排是石油企業(yè)面臨的首要任務(wù)之一。油氣集輸處理系統(tǒng)能耗占比較大,所耗能量包括熱能、電能等,是油田節(jié)能的重點(diǎn)對(duì)象,因此設(shè)法降低集油能耗是集輸流程節(jié)能的關(guān)鍵。產(chǎn)能建設(shè)中,我們踐行油田地面建設(shè)簡化、優(yōu)化的原則,在充分論證后對(duì)某斷塊地面產(chǎn)能實(shí)施“一級(jí)布站”工藝,“一級(jí)布站”工藝符合國家對(duì)石油企業(yè)的要求和發(fā)展趨勢(shì)。取消計(jì)配站和接轉(zhuǎn)站,采用單井直接進(jìn)聯(lián)合站、“樹枝狀”串聯(lián)摻水、GPRS通訊方式實(shí)現(xiàn)各種數(shù)據(jù)自動(dòng)錄取監(jiān)測(cè)和遠(yuǎn)程傳輸?shù)募凸に嚰芭涮准夹g(shù),與傳統(tǒng)集油工藝相比,節(jié)約一次性地面產(chǎn)能建設(shè)投資,同時(shí)優(yōu)化了原計(jì)配站集輸管網(wǎng)。且某斷塊“一級(jí)布站”集輸工藝為高寒地區(qū)首次應(yīng)用,此工藝的運(yùn)行狀況關(guān)系到今后作業(yè)區(qū)地面產(chǎn)能建設(shè)的發(fā)展方向,具有重要意義。
某斷塊原油物性呈現(xiàn)為“三低、兩高”的特點(diǎn):即原油粘度低(9.72~13.74)、膠質(zhì)瀝青低(24.99~27.55)、產(chǎn)出液井口溫度低(15~22℃),含蠟量高(35%~44.13%)、凝固點(diǎn)高(30~32℃)。由于原油物性特殊,某斷塊從投入規(guī)模開發(fā)后,單井集油管線時(shí)常出現(xiàn)運(yùn)行不暢的情況,成為困擾作業(yè)區(qū)正常生產(chǎn)的難題之一。某斷塊單井摻水運(yùn)行參數(shù)無法根據(jù)常規(guī)方法進(jìn)行優(yōu)化,造成摻水運(yùn)行參數(shù)高于作業(yè)區(qū)其它區(qū)塊。兩個(gè)計(jì)配站冬季單井平均摻水量高于其他6個(gè)計(jì)配站0.97方/小時(shí),夏季高1.04方/小時(shí)。作業(yè)區(qū)年自用天然氣330.0161萬方,集輸系統(tǒng)燃料單耗為37.7Kg/t,集輸系統(tǒng)效率60.1%。
地面產(chǎn)能完成后,35口油井采用一級(jí)布站集油工藝,串聯(lián)進(jìn)大集油系統(tǒng)生產(chǎn)。要管理好這些油井,必須充分發(fā)揮一級(jí)布站集油工藝的優(yōu)勢(shì)。在保證單井安全運(yùn)行的情況下,實(shí)現(xiàn)高效低耗運(yùn)行。為此,作業(yè)區(qū)成立了由主管領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、現(xiàn)場(chǎng)管理人員、操作員工組成的項(xiàng)目組。
項(xiàng)目組對(duì)作業(yè)區(qū)某斷塊目前運(yùn)行兩個(gè)計(jì)配站集油工藝及聯(lián)合站整體摻水、集油系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)查研究,結(jié)論為某斷塊原油物性特殊,單井平均摻水量在1.67方/小時(shí),即使在高摻水參數(shù)下運(yùn)行,也無法保證單井的運(yùn)行。油井仍出現(xiàn)因管線運(yùn)行不暢,單井摻水壓力與摻水干壓持平的問題。處理時(shí)只能采取油井停抽后用清蠟車或系統(tǒng)水沖洗單井集油線的方法來解決,大大影響了油井的開井時(shí)率。即使在夏季某斷塊單井也會(huì)出現(xiàn)管線運(yùn)行不暢的問題,無法對(duì)其運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。某斷塊伴生氣大,計(jì)配站集油匯管壓力高,與摻水匯管壓差小,地表水位高,管線溫降大,造成單井摻水參數(shù)偏大。
項(xiàng)目組成員對(duì)某斷塊兩年以來的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理、研究,并將目前集油工藝與當(dāng)年地面產(chǎn)能建設(shè)中采用的新工藝進(jìn)行了比較,發(fā)現(xiàn)某斷塊集油工藝需要優(yōu)化。某斷塊兩個(gè)計(jì)配站集油匯管壓力高,與摻水匯管壓差小。其中一個(gè)計(jì)配站摻水匯管與集油匯管壓差為0.55Mpa,而另一個(gè)計(jì)配站僅為0.35Mpa,與其他四個(gè)計(jì)配站1.65Mpa的壓差相差1.2Mpa,單井摻水運(yùn)行的難度大,造成單井摻水量高。
項(xiàng)目組成員根據(jù)前一階段的現(xiàn)狀調(diào)查,對(duì)某斷塊兩個(gè)計(jì)配站單井摻水運(yùn)行參數(shù)偏高的原因進(jìn)行了具體分析判斷得出:某斷塊計(jì)配站集油匯管壓力高,由于地表水位高、管線溫降大;單井集油線長、流動(dòng)阻力大;原油物性特殊;單井摻水參數(shù)未及時(shí)優(yōu)化調(diào)整;摻水計(jì)量儀表誤差。
作業(yè)區(qū)目標(biāo)就是保證某斷塊“一級(jí)布站”集油工藝單井正常運(yùn)行,平均摻水量由某斷塊目前平均的1.67方/小時(shí)降低到1.1方/小時(shí)。某斷塊新井地面建設(shè)采用一級(jí)布站模式后,單井距集油干線或支干線的距離最遠(yuǎn)為490米,有效降低了單井集油線的流動(dòng)阻力。且在整體設(shè)計(jì)過程中充分考慮了某斷塊伴生氣對(duì)混合液流態(tài)的影響、地表水位對(duì)管線溫降的影響。預(yù)計(jì)進(jìn)大系統(tǒng)生產(chǎn)的35口油井,井口回壓小于1.0MPa。可以達(dá)到安全運(yùn)行,減少平均單井摻水量,節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用的目的。
產(chǎn)能建設(shè)中,充分考慮了某斷塊伴生氣對(duì)混合液流態(tài)的影響,東西區(qū)集油干線規(guī)格與閥組間至聯(lián)合站集油干線規(guī)格不同,管徑的增加有效降低單井井口回壓,從而為單井摻水參數(shù)的優(yōu)化調(diào)整創(chuàng)造了條件。某斷塊由于地表水位高、管線溫降大,平均地表水位在0.8米左右,管線埋地深度為1.2~1.5米,管線保溫效果差,優(yōu)化了保溫工藝。兩個(gè)計(jì)配站摻水干線溫降均在10℃左右,溫度損失大,造成單井摻水量高。地面產(chǎn)能建設(shè)中,摻水、集油干線及支干線采用合適保溫方式,溫度損失相對(duì)較少,從而可以減少單井摻水量。兩個(gè)計(jì)配站單井集油線長、流動(dòng)阻力大。某斷塊兩個(gè)計(jì)配站采用傳統(tǒng)二級(jí)布站模式,其中一個(gè)計(jì)配站單井集油線平均長度為686米,最遠(yuǎn)的某井距計(jì)配站為1360米,另一計(jì)配站單井集油線平均長度為707米,最遠(yuǎn)的某井距離另一計(jì)配站為960米。單井集油線長,單井產(chǎn)出液管線流動(dòng)中的阻力增加,造成單井摻水量高。采用一級(jí)布站模式的某集油系統(tǒng)建成后,西區(qū)集油系統(tǒng)平均單井管線長度為106米,最遠(yuǎn)的某井管線長度為362米,而東區(qū)平均單井管線長度僅為50米,最遠(yuǎn)的某-井管線長度為209米。由于單井管線長度減少,大大降低了單井產(chǎn)出液的流動(dòng)阻力,從而可以減少單井摻水量。
集油系統(tǒng)投運(yùn)前,利用廠家到現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試的機(jī)會(huì),對(duì)此次新應(yīng)用的自動(dòng)化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、通球裝置、摻水恒流控制器、定壓放氣閥等新系統(tǒng)、新設(shè)施的使用、監(jiān)測(cè)、日常維護(hù)、故障處理進(jìn)行多次學(xué)習(xí)。集油系統(tǒng)投運(yùn)后,加強(qiáng)對(duì)單井管線,分階段進(jìn)行參數(shù)的優(yōu)化工作。
某斷塊地面建設(shè)“一級(jí)布站”集油工藝投產(chǎn)后,平穩(wěn)運(yùn)行,為今后高寒地區(qū)地面建設(shè)推廣 “一級(jí)布站”集油工藝奠定了基礎(chǔ)。其余6個(gè)計(jì)配站平均單井摻水量夏季為0.56方/小時(shí),冬季為0.7方/小時(shí)。這兩個(gè)計(jì)配站沿用“二級(jí)布站”集油工藝的單井摻水量在夏季為1.60方/小時(shí),冬季為1.68方/小時(shí)。某斷塊采用“一級(jí)布站”集油工藝的的35口油井平均摻水量僅為0.8方/小時(shí),達(dá)到了預(yù)定1.1方/小時(shí)的目標(biāo)。進(jìn)聯(lián)合站摻水系統(tǒng)35口油井,如按“二級(jí)布站”集油工藝單井平均摻水量1.68方/小時(shí)計(jì)算,聯(lián)合站將增加摻水量58.8方/小時(shí),實(shí)際只增加了19.33方/小時(shí)。按每口井減少摻水量0.88方/小時(shí)計(jì)算,每小時(shí)可減少摻水量30.8方,每天減少摻水量739.2方。聯(lián)合站摻水總排量控制在114.38方/小時(shí),達(dá)到了預(yù)期130方/小時(shí)以下的目標(biāo)。
集油系統(tǒng)投運(yùn)后,集油干線起點(diǎn)壓力為0.55~0.60MPa、末點(diǎn)壓力為0.30~0.35MPa,最遠(yuǎn)某井回壓為0.85MPa,兩個(gè)計(jì)配站系統(tǒng)回壓降低0.2MPa。聯(lián)合站摻水量減少739.2方/天,耗電量減少1286.208kW·h/天,全年耗電量減少46.9466×104kW·h,全年減少動(dòng)力費(fèi)支出23.8019萬元,降低燃料消耗86929920kJ。
根據(jù)某集油系統(tǒng)單井情況不同制定了單井的摻水運(yùn)行參數(shù),并根據(jù)生產(chǎn)情況的變化及時(shí)調(diào)整,保證了某斷塊“一級(jí)布站”集油工藝安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。地面建設(shè)“一級(jí)布站”新工藝在某斷塊應(yīng)用后,節(jié)約一次性地面產(chǎn)能建設(shè)投資,運(yùn)行狀況良好,節(jié)約了運(yùn)行費(fèi)用,增加了經(jīng)濟(jì)效益。明確了今后作業(yè)區(qū)地面產(chǎn)能建設(shè)的發(fā)展方向。在“一級(jí)布站”集油工藝單井管理過程中,還存在井口溫變自動(dòng)化監(jiān)測(cè)點(diǎn)因單井產(chǎn)出液與摻水混合不充分,造成溫變數(shù)據(jù)變化大、管理困難,應(yīng)對(duì)集油線末點(diǎn)溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè);針對(duì)單井摻水流量不準(zhǔn),影響到系統(tǒng)細(xì)化管理和調(diào)節(jié),需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善,以達(dá)到最優(yōu)化。