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      焦頁XX-HF井近鉆頭儀器“落魚”打撈技術(shù)

      2020-01-16 05:39:44徐云龍張居波席境陽趙洪山
      鉆探工程 2019年12期
      關(guān)鍵詞:打撈工具起鉆傳動(dòng)軸

      徐云龍, 張居波, 席境陽, 趙洪山

      (1.勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,山東 東營(yíng) 257017;2.勝利石油工程有限公司西南分公司,四川 德陽 618000)

      鉆具落井是鉆井過程中經(jīng)常發(fā)生的事故。造成鉆具落井的原因有多種,主要有應(yīng)力疲勞破壞、腐蝕破壞、機(jī)械斷裂及其它原因等,各種因素相互作用,相互關(guān)聯(lián)。具體到某一口井鉆具落井事故來說,可能是一種或多種原因造成的[1-6]。涪陵頁巖氣二期區(qū)塊的邊緣井開發(fā)過程中,鉆井平臺(tái)的第一口井一般使用近鉆頭儀器,目的是及時(shí)發(fā)現(xiàn)地層變化,調(diào)整井眼軌跡,提高儲(chǔ)層段優(yōu)質(zhì)頁巖的鉆遇率[7-11]。本文介紹了近鉆頭儀器落井后的打撈技術(shù),為該類事故的處理提供一定的借鑒經(jīng)驗(yàn)。

      1 事故井概況

      1.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

      (1)井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)見表1。

      (2)井眼軌道設(shè)計(jì)見表2。

      1.2 事故發(fā)生過程

      焦頁XX-HF井三開井段使用斯倫貝謝的近

      表1 焦頁XX-HF井井身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

      表2 焦頁XX-HF井井眼軌道設(shè)計(jì)

      鉆頭儀器鉆進(jìn),當(dāng)鉆進(jìn)至井深3971.42 m時(shí),發(fā)現(xiàn)近鉆頭儀器無信號(hào)。然后,加壓80~120 kN開頂驅(qū)鉆進(jìn)無進(jìn)尺,泵壓無明顯變化。上提鉆具,開泵循環(huán),懸重、泵壓仍無明顯變化,決定起鉆檢查鉆具。起鉆后發(fā)現(xiàn)動(dòng)力鉆具傳動(dòng)軸主軸斷裂,動(dòng)力鉆具轉(zhuǎn)子頂部、斯倫貝謝近鉆頭儀器及鉆頭落井。

      此時(shí)井深3971.42 m,井斜92.05°,方位1.22°,垂深3515.77 m,井眼軌跡已經(jīng)進(jìn)入水平段。層位:龍馬溪組下段2號(hào)層;巖性:灰黑色炭質(zhì)頁巖;鉆井液體系:油基鉆井液,油水比79∶21,密度1.50 g/cm3,粘度60 s。

      1.3 “落魚”結(jié)構(gòu)

      “落魚”結(jié)構(gòu):?215.9 mm PDC鉆頭×0.33 m+近鉆頭儀器×1.08 m+動(dòng)力鉆具轉(zhuǎn)子頂部×0.47 m(如圖1所示)?!奥漪~”總長(zhǎng)度1.88 m,“魚頂”位置3969.54 m。使用5LZ172×7V型單彎1.5°動(dòng)力鉆具,純鉆時(shí)間86 h,循環(huán)時(shí)間124.25 h。

      圖1 “落魚”結(jié)構(gòu)

      2 鉆具落井原因分析

      (1)動(dòng)力鉆具質(zhì)量問題是此次事故的主要原因。使用的5LZ172×7V型單彎動(dòng)力鉆具(1.5°),廠家給定動(dòng)力鉆具純鉆時(shí)間為150 h,發(fā)生事故時(shí)純鉆時(shí)間為86 h,動(dòng)力鉆具傳動(dòng)軸存在質(zhì)量問題。

      (2)井眼軌跡在水平段著陸前,地質(zhì)人員調(diào)整靶點(diǎn),要求A靶垂深上提15 m,全力增斜,致使該造斜段“狗腿”度大,摩阻扭矩大,進(jìn)入水平段后,使用“PDC鉆頭+近鉆頭儀器+動(dòng)力鉆具(1.5°)+……”底部鉆具組合復(fù)合鉆進(jìn),動(dòng)力鉆具傳動(dòng)軸承受的交變應(yīng)力過大、過頻,造成傳動(dòng)軸疲勞破壞是發(fā)生事故的間接原因。

      3 “落魚”打撈難點(diǎn)

      (1)“落魚”較短而且平躺在炭質(zhì)頁巖水平井段,打撈過程中容易出現(xiàn)碰垮井壁,有摸不到“魚頭”的可能性。

      (2)“落魚”質(zhì)量較輕,在地面不容易通過懸重、泵壓變化等地面參數(shù)判斷是否打撈成功。

      (3)造斜段“狗腿”度大,起下鉆摩阻大,不易通過遇阻判斷打撈工具是否接觸“魚頂”。

      (4)與常規(guī)直井引扣及造扣方式不同,儀器“落魚”只有1.88 m,在造扣時(shí)加壓過小“落魚”易產(chǎn)生轉(zhuǎn)動(dòng),加壓過大在水平井段打撈工具易偏滑扣。

      4 打撈工具選擇

      對(duì)于井下“落魚”一般有外撈和內(nèi)撈兩種方法,分析本井的“落魚”結(jié)構(gòu)(見圖1),適合外撈的方法,一種是下入卡瓦打撈筒打撈動(dòng)力鉆具轉(zhuǎn)子,一種是下入母錐,在傳動(dòng)軸上造扣進(jìn)行打撈[12-15]。

      4.1 卡瓦打撈筒外撈

      “落魚”動(dòng)力鉆具轉(zhuǎn)子頂部外徑172 mm,從“落魚”尺寸上分析可使用LT-T206型卡瓦打撈筒(見圖2)。

      4.2 母錐外撈

      另一種方法是下入母錐,造扣打撈外徑104 mm、長(zhǎng)度220 mm的傳動(dòng)軸。對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)母錐為MZ-NC38,外徑135 mm,被打撈外徑尺寸為95~118 mm。

      5 “落魚”打撈

      5.1 第一趟鉆

      打撈鉆具組合:?206 mm打撈筒×1.5 m+411×410安全接頭×0.65m+411×410回壓凡爾×0.65 m+?127 mm加重鉆桿5柱+?127 mm鉆桿+411×520轉(zhuǎn)換接頭+?139.7 mm鉆桿。

      圖2 LT-T206型卡瓦打撈筒

      下鉆打撈:2017年4月28日1:30開始下入LT-T206型加長(zhǎng)打撈筒,螺旋卡瓦內(nèi)徑?172 mm,12:30下至3579.40 m處遇阻,最大鉆壓200 kN,未通過,開頂驅(qū),轉(zhuǎn)速30 r/min,保持鉆壓20~30 kN,通過阻點(diǎn)。13:40下至3582.3 m遇阻,鉆壓120 kN,未通過,轉(zhuǎn)動(dòng)頂驅(qū),轉(zhuǎn)速30~50 r/min,扭矩10~20 kN·m,憋停頂驅(qū),無法下入,起鉆更換打撈工具。

      在3570~3590 m井段,由于地質(zhì)靶點(diǎn)調(diào)整需要,全力增斜,該井段“狗腿”度較大,最高到22.5°/100 m(見表3)。LT-T206型打撈筒外徑尺寸大,長(zhǎng)度較長(zhǎng),以上兩種原因?qū)е麓驌仆矡o法下入,所以起鉆更換打撈工具。

      5.2 第二趟鉆

      打撈鉆具組合:?199 mm加工母錐×0.8 m+411×410安全接頭×0.65 m+411×410回壓凡爾×0.65 m+?127 mm加重鉆桿5柱+?127 mm鉆桿+411×520轉(zhuǎn)換接頭+?139.7 mm鉆桿。

      下鉆打撈:2017年4月29日1:00開始下入現(xiàn)場(chǎng)改造的母錐,外徑199mm (打撈內(nèi)徑95~115mm),如圖3所示。12:00下至井深3965.00 m循環(huán),轉(zhuǎn)動(dòng)頂驅(qū)后的摩阻情況:上提120~160 kN。下放60~80 kN。13:00開始沖洗“魚頂”,13:30探得“魚頂”后,開始用母錐造扣打撈,造扣過程如下:第一次加壓20 kN(顯示鉆壓100 kN),頂驅(qū)設(shè)置為20 kN·m憋停,正轉(zhuǎn)7圈憋停,停滯1 min,緩慢釋放扭矩,反轉(zhuǎn)1圈。第二次加壓40 kN(顯示鉆壓120 kN),頂驅(qū)設(shè)置為20 kN·m憋停,正轉(zhuǎn)4圈憋停,停滯1 min,釋放扭矩,反轉(zhuǎn)3.5圈。第三次加壓60 kN(顯示鉆壓140 kN),頂驅(qū)設(shè)置30 kN·m憋停,正轉(zhuǎn)11圈,扭矩從27 kN·m下降至10 kN·m,隨后轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩在8~20 kN·m波動(dòng)。

      表3 井身軌跡計(jì)算

      圖3 現(xiàn)場(chǎng)加工的母錐

      3次加壓造扣完畢,泵壓由造扣前6.0 MPa上升至6.5 MPa,初步判斷造扣打撈成功。4月30日0:30起鉆完檢查,打撈失敗。檢查母錐,母錐內(nèi)有造扣痕跡,分析原因是由于動(dòng)力鉆具轉(zhuǎn)子墊環(huán)脫落,頂住母錐前端,影響母錐造扣,導(dǎo)致沒有成功撈獲“落魚”。

      5.3 第三趟鉆

      打撈鉆具組合:?199 mm加工母錐×0.7 m+411×410安全接頭×0.65 m+411×410回壓凡爾×0.65 m+?127 mm加重鉆桿5柱+?127 mm鉆桿+411×520轉(zhuǎn)換接頭+?139.7 mm鉆桿。

      對(duì)母錐進(jìn)行再次加工,割去前端10 cm。4月30日5:00開始第三次打撈,4月30日15:00下至井深3965.00 m開始循環(huán),16:30沖洗“魚頂”,17:00探得“魚頂”開始用母錐造扣打撈,造扣步驟同前,分3次加壓造扣,觀察扭矩變化,判斷造扣成功后起鉆。18:30母錐造扣完畢,5月1日4:30起鉆完,撈出全部“落魚”(如圖4所示)。

      圖4 “落魚”成功打撈出井

      6 結(jié)語

      (1)動(dòng)力鉆具本身質(zhì)量缺陷是造成該事故的主要原因,復(fù)合鉆進(jìn)造成動(dòng)力鉆具承受過大交變應(yīng)力,造成傳動(dòng)軸疲勞破壞,是該事故的間接原因。因此,帶有近鉆頭儀器的動(dòng)力鉆具,傳動(dòng)軸要進(jìn)行特殊強(qiáng)化,造斜完成后起鉆更換小度數(shù)的動(dòng)力鉆具,大度數(shù)動(dòng)力鉆具配合近鉆頭儀器盡量減少復(fù)合鉆。

      (2)選擇打撈“落魚”工具時(shí),不僅要仔細(xì)分析“落魚”結(jié)構(gòu),而且要分析實(shí)鉆井眼軌跡,防止打撈工具無法通過“狗腿”度大的井段,導(dǎo)致打撈失敗。

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