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      在線監(jiān)測與頻譜分析在汽機故障診斷中的應用

      2020-01-18 08:27:03張殿樹上海塞維斯玻璃有限公司上海201419
      化工管理 2020年18期
      關(guān)鍵詞:卡件跳車基頻

      張殿樹(上海塞維斯玻璃有限公司,上海201419)

      0 引言

      所在公司化工項目空氣壓縮機組于2006 年開車投用,是我國當時設計制造的最大成套工業(yè)壓縮機組之一,也是該項目的核心裝置,主要為CTA氧化反應提供空氣來源。同時還為整個項目所有儀表氣動閥門提供氣源,它的穩(wěn)定運行是全裝置長周期運行的前提。空壓機組是一種多級離心式壓縮機,主要有定子(機殼、隔板、密封、平衡盤密封、軸端密封)、轉(zhuǎn)子(軸、葉輪、隔套、平衡盤、軸套、半聯(lián)軸器等)及支撐軸承、推力軸承等組成。壓縮機組由空氣壓縮機和增壓機組成,通過汽輪機拖動。汽輪機為雙出軸,一端直接帶動空壓機,另一端通過增速箱增速后拖動增壓機??諌簷C分低壓缸、中壓缸,機殼為水平剖分式結(jié)構(gòu),增壓機機殼為垂直剖分結(jié)構(gòu)。

      1 機組監(jiān)控系統(tǒng)

      1.1 機組監(jiān)測系統(tǒng)配置

      為保證對機組的可靠檢測與控制,通過技改對3500 卡件配置進行優(yōu)化改造。經(jīng)過對機組出現(xiàn)卡件故障和回路故障的概率進行風險評估后,增加1 塊16 點繼電器輸出模塊,與原繼電器輸出模塊互為冗余;機組聯(lián)鎖設計為同部位振動、位移監(jiān)測值二選二高高跳車,參與跳車的兩個振動或位移測點通道分配在同一卡件,故對原設計同部位振動、位移監(jiān)測量共用同一卡件現(xiàn)象進行調(diào)整,通過分配不同卡件通道,做到單點或單卡故障,只報警而不跳車。

      另外,原設計探頭檢測信號通過中間端子排硬線直接引入本特利卡件,在生產(chǎn)運行過程中曾多次出現(xiàn)卡件損壞的現(xiàn)象。經(jīng)過對系統(tǒng)故障診斷軟件信息的收集整理,和本單位相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員分析研討后制定了K空壓機控制系統(tǒng)升級改造方案。在機組振動、位移監(jiān)測回路中間加入隔離柵,同時對安全柵供電進行優(yōu)化,將安全柵供電回路改為5 個安全柵一組、首尾相連,實現(xiàn)分段、多回路供電,對儀表測量連鎖信號的安全柵分開供電,分擔電源故障的風險。本文不再對監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)改造進行深入探討,通過一系列的深層次的改造,提高了機組運行的可靠性。

      1.2 機組監(jiān)測系統(tǒng)可靠性改造

      為保證對機組的可靠檢測與控制,通過技改對3500卡件配置進行優(yōu)化改造。經(jīng)過對機組出現(xiàn)卡件故障和回路故障的概率進行風險評估后,增加1 塊16 點繼電器輸出模塊,與原繼電器輸出模塊互為冗余;機組聯(lián)鎖設計為同部位振動、位移監(jiān)測值二選二高高跳車,參與跳車的兩個振動或位移測點通道分配在同一卡件,故對原設計同部位振動、位移監(jiān)測量共用同一卡件現(xiàn)象進行調(diào)整,通過分配不同卡件通道,做到單點或單卡故障,只報警而不跳車。

      2 機組故障診斷頻譜分析技術(shù)

      2.1 機組故障診斷技術(shù)理論基礎

      汽輪機機組的傳動部件特別是高速軸軸系在高速運行時,機組存在異常振動和噪聲,這些異常參數(shù)信息,可以通過幅域分析、時域分析和頻域分析等信號處理技術(shù),提取壓縮機的故障特征信息,進而了解故障狀態(tài)的振動機理,從而進一步全面準確判斷出壓縮機的故障原因[1]。

      汽輪機振動的絕大部分信號是由多種激勵信號合成的復雜信號,利用傅里葉(Fourier)變換將時域信號x(t)變換成頻域信號X(f)。在實際應用中,對機組運行實時監(jiān)控的振動、位移參數(shù),即時域信號,先經(jīng)數(shù)據(jù)采集成非連續(xù)的離散序列點x(n),在時窗范圍內(nèi)N點的離散傅里葉變換[2]。

      現(xiàn)在機組監(jiān)控診斷頻譜分析儀都是在離散傅里葉變換DFT的基礎上,采用快速傅里葉變換FFT技術(shù),將復合的時域信號分離出各頻率分量的幅值及相位信息。每一個諧波分量又含有幅值和相位特征量,均表征機組的各種運行狀態(tài)及故障特征,易于診斷機組故障。軸心軌跡表征軸心上的點相對于軸承座旋轉(zhuǎn)中心渦動的動作軌跡,它直觀地反映了轉(zhuǎn)子的實際振動情況[3]。

      2.2 汽輪機組運行不良狀態(tài)及故障診斷分析

      2016 年6 月開始,汽輪機變速箱側(cè)振值出現(xiàn)多次波動,工藝操作人員發(fā)現(xiàn)振值上升后通過提高潤滑油油溫和適當降低汽輪機組轉(zhuǎn)速的操作,機組振值回落到了正常值。汽輪機兩個互相這種垂直的測振點最大波動量達96μm 左右,逼近聯(lián)鎖跳車值。利用VMS-04B 振動監(jiān)測分析與平衡系統(tǒng),連接Bently 3500系統(tǒng)采集壓縮機相關(guān)軸系監(jiān)控測量數(shù)據(jù),對振動測量數(shù)據(jù)進行采集,通過時域、頻譜及軸心軌跡等處理手段進行分析,發(fā)現(xiàn)機組振動主要集中在汽輪機兩側(cè)軸,故以汽輪機變速箱側(cè)發(fā)生異常的振動,汽輪機的空壓機側(cè)振動異常的點為切入點通過不同狀態(tài)的頻譜、軸心軌跡分析如下:

      汽輪機處于正常運轉(zhuǎn)工況時的轉(zhuǎn)速約為4340r/min=72.3Hz,即汽輪機基頻f=72.3Hz。齒輪箱高速軸正常工況的轉(zhuǎn)速約為10320r/min=172Hz,即齒輪箱高速軸基頻為172Hz。這些與汽輪機齒輪箱側(cè)振動異常點正常工況頻譜圖中的低速軸基頻f(72.5Hz)、2f(145Hz),高速軸基頻172.5Hz吻合。

      汽輪機正常工況下在1倍頻(72.3Hz)處有較高振幅,在2倍頻和3倍頻處只有較低振幅。由于汽輪機與變速箱連接,結(jié)合圖2 出現(xiàn)豐富的17.5Hz、36.25Hz 等次諧波分量,說明變速箱高速軸存在稍微不平衡的情況[4]。

      正常工況下,汽機的振值維持在可以接受的20~30um間,轉(zhuǎn)子不平衡的情況在正常允許范圍內(nèi)。但是從汽輪機正常工況時軸心軌跡出現(xiàn)鋸齒尖角現(xiàn)象,時域信號周期重復性差,并出現(xiàn)消波現(xiàn)象,這也印證了正常工況下汽機存在轉(zhuǎn)子摩擦導致的不平衡的情況。

      汽輪機在異常工況時,異常測振點振值波動幅度高達80um以上,并且頻譜圖上存在低頻次諧波6.25Hz、25Hz 和72.5Hz、173.75Hz分量。存在的低頻次諧波與正常工況時基本吻合,振幅無明顯增加。振幅大幅增加主要集中在72.5Hz處(即汽輪機基頻)和173.75Hz 處(即變速箱高速軸基頻),說明在異常工況下不平衡現(xiàn)象占主導作用。

      異常工況下的汽機軸心軌跡橢圓增大且重復性好,說明汽輪機轉(zhuǎn)子振動大,機組運行相對穩(wěn)定,無其他主導故障。

      通過頻譜和工藝運行綜合分析,判斷汽輪機可能出現(xiàn)汽封漏,導致潤滑油碳化形成積碳,造成動靜部件發(fā)生碰磨。振值大幅波動可能原因為潤滑油碳化粘掛到轉(zhuǎn)子上導致轉(zhuǎn)子出現(xiàn)不平衡力導致,待碳化物脫落后,平衡狀態(tài)得到改善,機組恢復正常。

      3 機組拆解驗證與處理方案

      2016 年10 月裝置停車,空壓機組整體大修。對汽輪機拆開檢修時發(fā)現(xiàn),進氣側(cè)汽封積碳嚴重,且汽封磨損嚴重,導致汽封失效,汽輪機轉(zhuǎn)子并無明顯結(jié)垢或磨損現(xiàn)象。

      汽輪機更換汽封組件,并對轉(zhuǎn)子進行清理。在開車過程和正常生產(chǎn)中,汽輪機組振值正常穩(wěn)定,運行至今未再次出現(xiàn)類似振動異常波動現(xiàn)象。

      4 結(jié)語

      在線監(jiān)測與故障診斷技術(shù)作為機組監(jiān)控系統(tǒng)的必要組成部分,是了解和掌握設備在使用過程中的狀態(tài),確定其整體或局部運行狀況,并對可能出現(xiàn)的故障進行預判并幫助分析其故障機理。在實際生產(chǎn)運用中,頻譜分析診斷技術(shù)存在較大復雜性。特別是大型機組,既要結(jié)合機組實際運行工況,又要對頻譜分析的特征譜進行分析,同時存在設備相互關(guān)聯(lián)的情況。

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