熊偉(中國石化銷售有限公司華中分公司,湖北武漢430000)
伺服液位計在石油化工企業(yè)使用較為廣泛,我們經(jīng)常需要對液位進行監(jiān)視和調(diào)節(jié),隨時掌握儲罐內(nèi)被測物的狀態(tài),持續(xù)對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視與控制,使被測物的參數(shù)保持在合理的范圍內(nèi)。伺服液位計作為一種高級替代產(chǎn)品來取代機械浮子式鋼帶液位計,以及其他經(jīng)濟型液位測量儀表。這種儀表采用先進的伺服測量技術(shù),具有測量精度高、可靠性強、穩(wěn)定性好等特點。我公司常用的液位計為ENRAF 854XTG伺服液位計,其測量精度可達到≤±1mm,靈敏度≤±0.1mm,利用Enraf 便攜式終端PET,我們還可以通過紅外線接口在現(xiàn)場對儀表進行調(diào)試和操作。
854 XTG 伺服液位屬于接觸式浮子液位計,由線鼓室、接線室和電氣室三個獨立且相互隔離的腔體組成,線鼓室與測量介質(zhì)直接接觸,線鼓罩將電氣部分與線鼓完全隔開,從而完全易燃、易爆的被測介質(zhì)。線鼓與伺服電機的傳動采用了磁耦合來實現(xiàn)間接連接,這種結(jié)構(gòu)不僅保證了介質(zhì)液位的精確測量,而且達到了很好的隔爆安全性。線鼓室由浮子、鋼絲和測量磁鼓組成,浮子由測量磁鼓上纏繞的結(jié)實柔軟的鋼絲懸掛,與測量介質(zhì)直接接觸,屬于測量機構(gòu)。電氣室由底板和不同功能的功能板組成,底板上的插槽分別對應(yīng)XPU 通訊處理板、SPU 伺服處理板、HCU功能板、GPS電源板。
2.1.1 故障分析
現(xiàn)場用便攜式終端PET 連接液位計紅外接口,輸入EM 顯示代碼為2411,溫度板正常代碼應(yīng)為2400,由于伺服液位計液位、溫度和密度信號是通過通訊整體傳輸,現(xiàn)只有溫度無顯示,故可排除XPU通訊處理板故障因素,由此可判斷溫度板功能異常造成無溫度顯示,分析故障原因可能由以下幾點可能造成:
(1)供電和信號由HCU板兩路端子連接至接線室的3、4端子,再連接至VITO762溫度板的1、2端子,如果這六個端子存在虛接或脫開,則溫度板無法工作。
(2)HCU 板如損壞造成兩路端子無電壓,也會造成溫度板無法工作,遇到此故障,可不必更換昂貴的HCU 板(購買價格為2、3 萬元),只需在接線室內(nèi),將3、4 端子接線并入壓力變送器的1、2端子即可。
(3)VITO762溫度板損壞,造成無溫度顯示。
(4)VITO762溫度板的9點溫度計接線脫落。
2.1.2 故障處理
檢查VITO762 溫度板上接線端子,均牢固無脫落現(xiàn)象,用萬用表測量VITO762 溫度板的1、2 端子,電壓為16.2V,電壓正常,可判斷HCU板正常,HCU板至溫度板之間各接線端子無斷路現(xiàn)象,故障原因為VITO762 溫度板損壞,更換新板后溫度顯示正常。
雖然排除了故障,但是通過平時記錄的維修總結(jié),統(tǒng)計出武漢庫和大莊庫已發(fā)生數(shù)起溫度板損壞故障,VITO 762 單價2萬元,為了節(jié)約維修成本,做了進一步分析,可能的原因有兩條:(1)、罐頂?shù)沫h(huán)境溫度超過規(guī)定的-40~+65 度的環(huán)境溫度。夏季最炎熱時連續(xù)幾日到罐頂測量環(huán)境溫度,最高溫度均未超過正常值。(2)、接線盒內(nèi)進水引起溫度板損壞。仔細觀察以前換下的舊板,發(fā)現(xiàn)有的溫度板上有水漬和銹蝕,雖然接線盒蓋內(nèi)密封圈完好,但考慮到武漢夏季悶熱潮濕,仍有可能從接線盒進線口處滲入水汽,尤其是9點溫度計進線處。經(jīng)過定制加裝防水格蘭頭,并在接線盒內(nèi)進線口處涂抹中性玻璃膠后,武漢庫和大莊庫共34臺伺服液位計使用效果理想。
2.2.1 故障分析
使用便攜式終端PET 輸入命令,讓浮子上下運動,在該點處出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象,根據(jù)工作原理,測量浮子所受重力(G)和浮力(f)之合力,即測量鋼絲上的張力(F)。如果浮子在動作時受到額外的阻力,達到了力平衡,會使伺服電機停止轉(zhuǎn)動,認為該點就是浮子找到的介質(zhì)液位。按照原理分析,故障原因可能為以下幾點:
(1)導(dǎo)向管不垂直,導(dǎo)致該點處導(dǎo)向管內(nèi)壁與浮子間距過小,造成浮子動作時卡阻。
(2)導(dǎo)向管里有焊渣;或者導(dǎo)向管在開孔時沒有使用鉆頭,造成孔壁處有毛刺。
(3)浮子上堆積的污垢讓截面積增大,該點處導(dǎo)向管內(nèi)壁間距過小,造成卡阻現(xiàn)象。
2.2.2 故障處理
使用便攜式終端PET輸入命令,測量磁鼓最大的不平衡度(BU-BV).,如果不平衡度較大時,就要檢查磁鼓表面是否沾有污染物。該液位計最大不平衡度小于3克,浮子較為清潔。故障原因應(yīng)為導(dǎo)向管內(nèi)壁有毛刺;或者安裝施工質(zhì)量不好,導(dǎo)致內(nèi)壁與浮子間隙過小。解決辦法有三個:(1)將表頭換一個方向重新安裝。(2)把磁鼓上的鋼絲剪掉一段,讓浮子在動作的過程中水平位移發(fā)生一定的變化。(3)該液位計浮子直徑為110mm,現(xiàn)在更換為90mm 或者45mm 的浮子,這樣可以增大導(dǎo)向管和浮子的間隙,避免卡阻現(xiàn)象的發(fā)生。在實際處理故障中,推薦用第三種方法,可以更好的解決故障,避免再次發(fā)生。
854 XTG伺服液位計性能穩(wěn)定、可靠性好,如果能嚴格按照安裝要求施工,基本可以做到無故障免維護,綜合使用過程中發(fā)生的故障,認真分析后,我們發(fā)現(xiàn)大部分是由于安裝方面的原因,所以安裝的施工質(zhì)量是儀表是否好用的關(guān)鍵。伺服液位計的過程連接為2”法蘭連接,罐上過程連接通常是用8”法蘭將導(dǎo)向管與伺服液位計連接。安裝液位計的法蘭必須盡可能水平,水平度應(yīng)好于0.5度,否則可能造成測量誤差。
成品油罐區(qū)一般采用內(nèi)浮頂罐,浮盤存在位移的可能性,為保護浮子和鋼絲不受影響,我們應(yīng)采用導(dǎo)向管保護。導(dǎo)向管的制作過程中如果傾斜或者有毛刺,將會導(dǎo)致浮子在運行過程中和管壁接觸,影響液位的測量精度,所以導(dǎo)向管有如下制作要求:
(1)導(dǎo)向管必須豎直,偏心度不超過3mm,否則液位計可能無法正常工作。
(2)導(dǎo)向管必須筆直,如果用多節(jié)鋼管焊接組成,則不能存在變徑或者彎曲,焊接必須使用套焊。整個導(dǎo)向管在罐底的投影必須是與管徑一致且無變形的正圓。
(3)導(dǎo)向管通常選用200 到250mm 的管徑,每隔300mm 開孔,孔徑為25mm,導(dǎo)向管內(nèi)部必須光滑沒有毛刺,焊縫必須清理干凈,開孔后必須將毛刺清除干凈。
(4)導(dǎo)向管的底部應(yīng)安裝喇叭口,當液位計浮子測量水位后,喇叭口可以讓浮子更容易回到導(dǎo)向管里。
安裝前應(yīng)檢查電壓與854 XTG 伺服液位計所需電壓是否一致,854 XTG 伺服液位計的電源電壓為交流220V,應(yīng)選擇1~1.5 平方毫米的線路,電壓變化的允許范圍為+10%到-20%,電源功率25VA。接線室進線口使用四分之三NPT 電纜密封,我們在日常預(yù)防性維護中會在進線口用中性玻璃膠涂抹,增加接線室的防水密封性。對于接地我們要求將854 XTG 的接地連接到參考地,通常為罐體本身。接地時應(yīng)使用銅質(zhì)跨接片跨接在法蘭上,并用接地線連接至854 XTG 外殼上的接地端子,接地線選用4平方毫米的銅質(zhì)單芯或者多芯導(dǎo)線。854 XTG的通訊線必須使用1 到2 平方毫米的雙絞屏蔽電纜,達到較好的抗干擾性。
(1)定期檢查儀表是否保持外觀清潔無腐蝕,儀表接地是否完好。
(2)遇到連續(xù)暴雨天氣,應(yīng)在天晴后抽檢液位計的接線盒內(nèi)防水防潮是否完好。
(3)定期用TG自檢功能測試液位計是否工作正常,TG操作后浮子會提升75mm,然后再落到液面上,和測試前測量的液位相差應(yīng)在±0.1mm內(nèi)。如果重復(fù)性的情況不好就需要更換磁鼓的軸承。
(4)定期測試磁鼓的不平衡度,磁鼓的最大不平衡度應(yīng)該小于3克,當不平衡度較大時,首先檢查磁鼓表面是否有污垢,如果清理后還是大于3克,就需要更換軸承。
(5)在清理儲罐作業(yè)前,必須將浮子提到標定口內(nèi),再切斷液位計供電,避免損壞液位計元件。
ENRAF 854XTG 伺服液位計是先進的智能儀表,功能強大,可靠性高。在測量使用時,只要選型與安裝正確,投用后基本上是免維護的,使用過程中定期進行檢查保養(yǎng),處理故障時嚴禁敲擊液位計表頭,確保儀表完好運行。