張冠男,李少鵬
(國家能源集團(tuán)寧夏電力大壩電廠,寧夏 青銅峽 751607)
大壩電廠四期工程2×660 MW超超臨界機(jī)組采用選擇性催化還原法煙氣脫硝(selective catalytic reduction,SCR)技術(shù),即在305~420 ℃溫度范圍內(nèi),將適量的氨氣噴入高溫?zé)煔庵?,在催化劑的作用下,氨氣與鍋爐排放的原煙氣中的NOx充分發(fā)生反應(yīng),最終生成無害的氮?dú)夂退甗1],化學(xué)方程式為
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
(1)
6NO+4NH3→5N2+6H2O
(2)
6NO2+8NH3→7NO2+12H2O
(3)
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O
(4)
在保證脫硝效率前提下,脫硝系統(tǒng)要噴入足夠量的氨氣,這就存在氨氣反應(yīng)不完全逃逸的情況[2]。氨逃逸會(huì)導(dǎo)致空預(yù)器堵塞腐蝕、煙氣阻力損失增大、氨氣吸附在飛灰中造成環(huán)境污染,以及還原劑損耗影響企業(yè)效益等問題[3]。為了保證氮氧化物充分反應(yīng)并避免噴氨過量造成的氨氣的浪費(fèi)和對(duì)下游設(shè)備的損害,需要對(duì)氨逃逸進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)分析,達(dá)到還原劑氨氣注入量的最優(yōu)化[4]。
大壩電廠7、8號(hào)爐氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)采用ABB LS25原位激光分析儀,它由激光發(fā)射單元和接收單元構(gòu)成,分別安裝在SCR系統(tǒng)出口煙道的對(duì)角側(cè),激光發(fā)射端發(fā)射出特定波長的激光,煙氣中的NH3吸收激光形成吸收光譜,在接收端對(duì)監(jiān)測(cè)到的光信號(hào)進(jìn)行分析,然后通過光電轉(zhuǎn)換器將分析結(jié)果傳輸至發(fā)送端的PDA,從而得出所測(cè)氣體的濃度轉(zhuǎn)換為4~20 mA電流信號(hào)送至PLC,最終到達(dá)DCS進(jìn)行監(jiān)視[5],如圖1所示。
圖1 ABB LS25原位激光分析儀工作
7號(hào)機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行期間,氨逃逸在線監(jiān)測(cè)裝置頻繁報(bào)警顯示對(duì)光率低故障,氨逃逸檢測(cè)裝置在不同負(fù)荷下的對(duì)光率見表1。
表1 氨逃逸在線監(jiān)測(cè)裝置在不同負(fù)荷下的對(duì)光率
根據(jù)《ABB AO2000-LS25激光分析儀操作手冊(cè)》的要求,在儀器調(diào)節(jié)對(duì)準(zhǔn)后,所允許的激光器和接收器中軸之間由于溫度或震動(dòng)影響而產(chǎn)生的對(duì)光率大于15%,最大角度偏差小于0.3°才不會(huì)對(duì)測(cè)量產(chǎn)生影響。在機(jī)組運(yùn)行期間,當(dāng)鍋爐在尾部聲波吹灰和負(fù)荷變化時(shí),測(cè)量裝置都會(huì)因?yàn)闊煹勒饎?dòng)或受熱膨脹導(dǎo)致發(fā)射和接收單元不在一條中軸線上而造成數(shù)據(jù)離線,如圖2所示。
圖2 在煙道震動(dòng)情況下激光分析儀位置
2.1.1 方案一,更換為抽取式激光分析儀
與煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(continuous emission monitoring system,CEMS)監(jiān)測(cè)相似,利用采樣探頭將煙氣抽取到煙道外部進(jìn)行測(cè)量[6]。方案優(yōu)點(diǎn)是可對(duì)煙氣中的粉塵進(jìn)行過濾,徹底解決了因?qū)饴实统霈F(xiàn)分析儀無法測(cè)量氨氣濃度的問題。缺點(diǎn)是氨氣會(huì)吸附在測(cè)量管線上,容易腐蝕管線;抽取后的氨氣濃度會(huì)發(fā)生變化,影響測(cè)量精度[7]。
2.1.2 方案二,氨逃逸測(cè)量裝置改為1根管總成式設(shè)計(jì)
發(fā)射單元和接收單元使用1根管總成式連接,改裝后的激光分析儀的發(fā)射單元和接收單元使用1根內(nèi)插管進(jìn)行連接,在接收端安裝膨脹節(jié)、調(diào)節(jié)套管,即使在煙道受熱膨脹時(shí),該端膨脹節(jié)通過伸縮作為煙道受熱膨脹的補(bǔ)償,有效解決了煙道受熱膨脹帶來的激光儀對(duì)光難的問題,并增加反吹氣孔,測(cè)量時(shí)兩端圓孔封閉,當(dāng)反吹氣源壓力過低,內(nèi)插管中間形成積灰時(shí),只要打開兩端圓孔的封蓋,利用測(cè)點(diǎn)煙道與大氣形成的負(fù)壓把積灰吹走。方案優(yōu)點(diǎn)是測(cè)量溫度為實(shí)時(shí)煙溫,煙氣成分和組分濃度不變。缺點(diǎn)是改造過程耗時(shí)長。
2.1.3 方案三,改為滲透管式測(cè)量方式
陶瓷滲透管作為腔體插入煙道中進(jìn)行測(cè)量,煙氣通過壓差進(jìn)入腔體[8]。方案優(yōu)點(diǎn)是溫度、煙氣成分不變,可過濾粉塵且光路穩(wěn)定。缺點(diǎn)是陶瓷滲透管對(duì)氨氣有吸附,氨氣吸附和解析量與溫度有關(guān),煙氣更新慢、光路短[9]。
從經(jīng)濟(jì)性、可實(shí)施性、可靠性3個(gè)方面對(duì)3套方案進(jìn)行對(duì)比,最終確定選用方案二。
在脫硝出口煙道的對(duì)角側(cè),將內(nèi)插管一端直接與煙道壁焊接,帶套管與膨脹節(jié)的一端將套管與煙道壁焊接,再將發(fā)射端和接收端用法蘭與內(nèi)插管連接,結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 1根管總成式設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)
改造后的氨逃逸監(jiān)測(cè)裝置對(duì)光率大幅提升,接收端不再受到煙道震動(dòng)及受熱膨脹的影響,消除了氨逃逸在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)離線故障,提高了設(shè)備可靠性,改造后在線監(jiān)測(cè)裝置離線情況如表2所示。
表2 氨逃逸在線檢測(cè)裝置改造后離線統(tǒng)計(jì)
氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的改造,有效避免了由于煙道震動(dòng)或受熱膨脹造成氨逃逸數(shù)據(jù)離線而受到環(huán)保處罰的風(fēng)險(xiǎn)。改裝后的氨逃逸在線監(jiān)測(cè)分析儀投運(yùn)后,在滿足氮氧化物排放要求的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了精細(xì)噴氨,提高了機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)性。
(1)氨逃逸分析儀的改造設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)簡單,安全可靠,實(shí)際使用效果良好,大幅減少了設(shè)備維護(hù)工作量。
(2)改造后的氨逃逸分析儀實(shí)現(xiàn)了對(duì)氨逃逸的精確測(cè)量,避免因測(cè)量不準(zhǔn)導(dǎo)致氨氣進(jìn)入大氣污染環(huán)境。
(3)改裝后的氨逃逸在線監(jiān)測(cè)分析儀投運(yùn)后,運(yùn)行人員根據(jù)氨逃逸量實(shí)現(xiàn)精細(xì)噴氨,避免氨氣的浪費(fèi)和對(duì)下游設(shè)備的損害。