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      抓鉆銑結(jié)合工藝在超深入泥巖地下連續(xù)墻中的應(yīng)用

      2020-02-08 05:19:48姚國君向何明
      四川建材 2020年1期
      關(guān)鍵詞:槽段沉渣成槽

      姚國君,向何明

      (1.冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司,安徽 合肥 230022;2.江蘇卓建建設(shè)發(fā)展有限公司,江蘇 南京 210012)

      0 前 言

      南京市江北新區(qū)地下空間一期建設(shè)工程是國家級新區(qū)江北新區(qū)的核心項目,包含12個地塊以及地塊之間道路用地,占地面積29.66 ha。其中一區(qū)3段南北方向長度262 m,東西方向長度136 m,基坑總面積35 632 m2,基坑周長總延米660 m,基坑開挖深度18.9~30.56 m?;又苓叢捎玫叵逻B續(xù)墻作為圍護結(jié)構(gòu),地下連續(xù)墻厚度為1.2 m,深度約73 m。地下連續(xù)墻共110幅,全部采用H型鋼接頭。本工程采用“抓鉆銑”結(jié)合施工工藝,即⑤-1層以上(約63 m)采用寶峨80型成槽機(斗體重約30 t)施工,⑤-1層以下(約10 m)采用徐工80/85型銑槽機成槽(⑤-1層及以下地層為泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖)。

      1 地下連續(xù)墻施工難點

      1)成槽深度大、入泥巖后成槽機施工困難。地下連續(xù)墻設(shè)計墻厚1.2 m,深度約73 m,為超深大厚度地下連續(xù)墻。需穿越⑤-1強風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖,插入⑤-2中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖,入泥巖深度約10 m。其中⑤-1層標(biāo)貫擊數(shù)達150擊,純抓斗式成槽根本無進尺,采用“二鉆一抓”成槽工藝成槽進度極其緩慢,成槽效率非常低。

      2)沉渣厚度控制要求高(沉渣厚度≤10cm)、槽壁穩(wěn)定性要求高。地下連續(xù)墻需穿越②-5粉細砂、③-4e卵礫石中粗砂層和③-4中細砂層,該三層層厚累計超過30 m,給槽底沉渣控制帶來極大難度。根據(jù)成槽記錄得知,成槽機成槽至63 m后槽段靜置6 h,再次測得槽深僅為51 m。如不采用除砂機對槽段漿液進行除砂,沉渣厚度遠遠不能滿足設(shè)計要求。

      該工程地下連續(xù)墻普遍槽段寬度為6 m,3個T型幅的槽段寬度為5.4 m+2.0 m。如此大、寬、深及砂層極厚的地下連續(xù)墻,對槽壁穩(wěn)定性要求極高。

      3)銑槽機銑齒裹泥。該地區(qū)⑤-1層、⑤-2層地層為泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖,銑槽機施工時極易造成銑齒裹泥,嚴重降低施工效率。

      2 二鉆一抓、抓銑結(jié)合、抓鉆銑結(jié)合成槽的對比

      對于該地層的泥巖,“二鉆一抓”施工工藝成槽極其困難,施工一個槽段需要約240 h,功效極低,而且孔底成渣厚度無法控制。采用“抓銑結(jié)合”施工工藝成槽,較“二鉆一抓”工藝功效能提速一倍,施工一個槽段耗時約120 h(其中成槽機成槽63 m約48 h,銑槽機除砂及完成入泥巖10 m成槽約72 h),功效仍不能滿足預(yù)期要求,對槽壁穩(wěn)定性威脅較大。采用“抓鉆銑結(jié)合”施工工藝成槽,較“抓銑結(jié)合”工藝功效又能提升近一倍,施工一個槽段耗時約68 h(其中成槽機成槽63 m約48 h,旋挖機引孔4個耗時約4 h,銑槽機除砂及完成入泥巖10 m成槽約16 h)。

      在該地層中,“抓鉆銑結(jié)合”工藝較“二鉆一抓”工藝、“抓銑結(jié)合”工藝相比,明顯具有施工速度快、功效高、耗能低、施工成本低等優(yōu)點,有效降低槽壁穩(wěn)定性風(fēng)險,同時其成槽垂直度和孔底沉渣厚度控制不遜色于“抓銑結(jié)合”施工工藝,施工質(zhì)量能滿足設(shè)計及規(guī)范要求。由于該工藝相對較復(fù)雜,其對施工場地和現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理要求較高。

      1)由于需要3種設(shè)備協(xié)同完成成槽施工,需要專人進行設(shè)備的協(xié)調(diào)安排。成槽機成槽至巖層后移機讓位,協(xié)調(diào)旋挖進行引孔,每抓兩孔,孔位不能偏斜,引孔完成后銑槽機就位銑槽。

      2)成槽機成槽時即便嚴格控制垂直度,仍比銑槽機成槽垂直度略差一籌,銑槽機就位后需從孔口開始對整個槽壁進行修理糾偏。

      3)設(shè)備自重較大,需對施工道路進行有效硬化并鋪設(shè)鋼板,確保設(shè)備運轉(zhuǎn)安全。

      3 抓鉆銑成槽施工的應(yīng)用

      鑒于抓鉆銑成槽工藝的相對復(fù)雜性,較常規(guī)成槽方法需采取一系列處理措施以確保成槽施工的安全順利進行。

      3.1 場地處理措施

      施工道路設(shè)計寬度為20 m的鋼筋混凝土道路(銑槽機就位后確保450 t履帶吊能順利通行),鋪設(shè)雙層雙向Ф16﹫300 mm的鋼筋網(wǎng)片,以確保施工安全。導(dǎo)墻采用┓形,厚度300 mm,翼板寬度2 m,墻板深度2.3 m,內(nèi)設(shè)雙層鋼筋網(wǎng)片。導(dǎo)墻拆模后,及時進行圓木支撐,支撐間距橫向1 m豎向兩道。

      3.2 抓鉆銑結(jié)合施工工藝流程

      成槽工藝流程見圖1。

      (a)成槽機施工第一抓至⑤-1層

      (b)成槽機施工第二抓至⑤-1層

      (c)成槽機施工第二抓至⑤-1層上5~6 m處

      (d)旋挖機引孔至地墻設(shè)計底標(biāo)高

      (e)銑槽機銑槽第一二銑至地墻設(shè)計底標(biāo)高

      (f)銑槽機銑第三銑至地墻設(shè)計底標(biāo)高

      1)⑤-1層以上土層采用成槽機直接抓取,左右兩抓先行抓取至⑤-1層,中間小抓底部預(yù)留5~6 m不抓,方便旋挖引孔進行導(dǎo)向。

      2)安排專人組織旋挖在左右兩抓各引兩個孔至設(shè)計孔深,孔徑同地下連續(xù)墻厚度,引孔不能傾斜,不能串孔。引孔是防止銑槽機銑齒裹泥的關(guān)鍵,因此,引孔質(zhì)量至關(guān)重要,否則對銑槽施工增加難度。

      3)因銑槽機箱體長度較長、自重較重且自帶垂直度檢測儀,銑槽機就位后,先對成槽機施工段進行槽壁修理和糾偏,然后再銑巖至設(shè)計孔深。

      3.3 槽內(nèi)成渣控制及泥漿質(zhì)量控制

      因槽段連續(xù)穿越30 m以上砂層,成槽機在成槽過程中槽段內(nèi)漿液含有大量泥沙。銑槽機施工時,利用與銑槽機配套的“黑旋風(fēng)”除砂機對循環(huán)泥漿進行除砂,確保槽段內(nèi)漿液含砂率始終低于7%;并安排專人看漿、供漿,確保槽段內(nèi)漿液液面始終保持在導(dǎo)墻頂部30 cm以內(nèi),對于不合格的循環(huán)漿液及時廢除。

      膨潤土漿液采用優(yōu)鉆100優(yōu)質(zhì)膨潤土進行拌制,并發(fā)酵24 h。使用配比見表1。

      表1 膨潤土配比

      新漿發(fā)酵24 h后新漿、循環(huán)漿的性能指標(biāo)必須滿足表2的要求。

      表2 性能指標(biāo)

      4 抓鉆銑結(jié)合實施效果分析

      本工程共完成地下連續(xù)墻110幅,其中“二鉆一抓”工藝完成1幅,“抓銑結(jié)合”工藝完成4幅,“抓鉆銑結(jié)合”工藝完成105幅。據(jù)第三方檢測,每幅地墻質(zhì)量均滿足設(shè)計及規(guī)范要求。通過現(xiàn)場試驗,對三種成槽工藝進行對比,單幅槽段用時及用油數(shù)據(jù)見表3。

      表3 單幅槽用時及用油數(shù)據(jù)

      通過實際施工發(fā)現(xiàn),“二鉆一抓”工藝不適合該地層地下連續(xù)墻施工,直接予以排除?!白ャ娊Y(jié)合”單幅槽需用時120 h,用油5 880 L;“抓鉆銑結(jié)合”單幅槽需用時68 h,用油2 900 L,比采用“抓銑結(jié)合”工藝節(jié)省能耗約51%,縮短工時約43%。

      5 結(jié) 語

      1)在超深入泥巖地下連續(xù)墻成槽施工中采用“抓鉆銑結(jié)合”施工工藝是合理的,既能滿足地下連續(xù)墻成墻質(zhì)量要求,又能大幅度提高施工功效,同時使槽壁穩(wěn)定性得到保障。

      2)采用引孔措施,有效避免了銑槽機銑齒裹泥現(xiàn)象的發(fā)生,大大提高了銑槽機的成槽效率。

      3)旋挖機用于引孔時間較短,其余時間用于工字鋼接頭刷壁、繞流清理以及工字鋼接頭回填壓包,形成流水作業(yè),提高成墻效率,大大降低了旋挖機的使用成本。

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