崔紅星
摘 要:本文主要是針對(duì)某電廠600MW機(jī)組一次風(fēng)機(jī)發(fā)生喘振的現(xiàn)象進(jìn)行分析,對(duì)其在正常運(yùn)行中,產(chǎn)生喘振的影響因素進(jìn)行分析,并對(duì)其產(chǎn)生喘振的原因進(jìn)行總結(jié),針對(duì)性地制定了相應(yīng)的解決措施。結(jié)合存在的問題,制定了相應(yīng)的整改、防范措施,為600MW機(jī)組一次風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行奠定良好的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞:一次風(fēng)機(jī) 喘振原因 防范措施
中圖分類號(hào):TM621文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1003-9082(2020)1-0-01
火力發(fā)電廠中一次風(fēng)機(jī)為重要的輔機(jī)設(shè)備,在機(jī)組正常運(yùn)行中,因受到不同因素的影響而產(chǎn)生不同的故障問題,其中最常見的就是風(fēng)機(jī)喘振問題。本文主要是以某電廠600MW機(jī)組燃煤鍋爐的A一次風(fēng)機(jī)發(fā)生喘振事故進(jìn)行分析,針對(duì)性地闡述問題原因,對(duì)喘振發(fā)生時(shí)的現(xiàn)象進(jìn)行總結(jié),從專業(yè)的角度進(jìn)行討論與分析,并且給出了相應(yīng)的解決措施,不僅能夠滿足電廠的發(fā)展需求,而且還有效地延長了一次風(fēng)機(jī)的使用年限,提高機(jī)組整體的可靠性與安全性。
一、概況描述
在某電廠600MW亞臨界機(jī)組中,采用的兩臺(tái)型式為動(dòng)葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機(jī),在正常運(yùn)行中,一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉葉片具有一定的靈活性與可靠性,葉片在正常運(yùn)行的情況下,沒有出現(xiàn)死行程或明顯滯后等問題。
該機(jī)組軸流一次風(fēng)機(jī)主要特征是駝峰形性能曲線(如圖1),
圖1 一次風(fēng)機(jī)駝峰形性能曲線
動(dòng)葉開度比較大,所需要的穩(wěn)定區(qū)域范圍也比較大,那么就很容易發(fā)生喘振的問題。尤其是在一次風(fēng)機(jī)高負(fù)荷的情況發(fā)生喘振現(xiàn)象,鍋爐會(huì)出現(xiàn)燃燒系統(tǒng)異常甚至鍋爐滅火等問題。而對(duì)兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)造成的影響,是出力不均勻,不可避免的一次風(fēng)機(jī)的出力點(diǎn)發(fā)生了嚴(yán)重的轉(zhuǎn)移,使其穩(wěn)定的區(qū)域范圍越來越小。若處理不及時(shí),使一次風(fēng)機(jī)長時(shí)間處于喘振狀態(tài),就會(huì)加劇風(fēng)機(jī)的振動(dòng),最終導(dǎo)致風(fēng)機(jī)葉片損壞,嚴(yán)重的會(huì)出現(xiàn)機(jī)組異常跳閘、設(shè)備損壞等情況的發(fā)生。
二、經(jīng)過分析
下面我們以某電廠發(fā)生的一起某機(jī)組A一次風(fēng)機(jī)喘振事故為例進(jìn)行分析。該機(jī)組型式為前后墻對(duì)沖燃燒的亞臨界鍋爐。
1.事故發(fā)生前運(yùn)行工況:
機(jī)組負(fù)荷550MW,ABCDE磨煤機(jī)運(yùn)行,F(xiàn)磨煤機(jī)備用,煤量315 t/h,A、B一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行,A空預(yù)器差壓為1.40Kpa,B空預(yù)器差壓為1.11Kpa。
2.事故經(jīng)過:
08:27:45 ?該機(jī)組A一次風(fēng)機(jī)出口壓力為11.2Kpa,風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度為79%,風(fēng)機(jī)風(fēng)量由360t/h下降至0,A一次風(fēng)機(jī)軸承振動(dòng)及就地噪音均明顯增大,A一次風(fēng)機(jī)電流由144A突然下降至105A,B一次風(fēng)機(jī)電流由152A突然上漲至177A,一次風(fēng)壓由8.8KPa突然下降至6.4KPa,判決為A一次風(fēng)機(jī)發(fā)生喘振;
08:27:49 ?立即解除B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉自動(dòng),降低B一次風(fēng)機(jī)動(dòng)葉開度,以防止B一次風(fēng)機(jī)過流;
08:27:55 ?解燃料主控,降低總煤量;
08:28:30 ?打掉E磨煤機(jī),關(guān)閉通風(fēng),一次風(fēng)壓力下降至5.9kpa;
08:31:38 ?緩慢關(guān)小A一次風(fēng)機(jī)至62%,恢復(fù)A、B一次風(fēng)機(jī)并列運(yùn)行;
08:36:27 ?啟動(dòng)E磨煤機(jī),恢復(fù)機(jī)組負(fù)荷。
圖2 一次風(fēng)機(jī)喘振事故過程曲線
三、原因分析
該機(jī)組在此次事故中A一次風(fēng)機(jī)出現(xiàn)了喘振問題,主要表現(xiàn)為出現(xiàn)了出力突降、振動(dòng)和噪音增大等現(xiàn)象,事故發(fā)生后該機(jī)組A一次風(fēng)機(jī)電流由144A突降至105A,出口壓力由11.25kPa下降至6.76kPa,A一次風(fēng)機(jī)出力逐漸減小,穩(wěn)定區(qū)域范圍逐漸縮小,最終產(chǎn)生了A風(fēng)機(jī)喘振的故障。
下面是對(duì)事故原因的分析:
首先,該機(jī)組空預(yù)器差壓較大對(duì)一次風(fēng)機(jī)喘振有嚴(yán)重影響。事后對(duì)該機(jī)組A空預(yù)器分析,發(fā)現(xiàn)該機(jī)組A送風(fēng)機(jī)電流一直有明顯周期性擺動(dòng),可間接判斷出A空預(yù)器雖差壓不大,但是局部堵灰嚴(yán)重,由于一次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)阻力較大,磨煤機(jī)冷一次風(fēng)母管設(shè)計(jì)余量小,使機(jī)組在各負(fù)荷點(diǎn)運(yùn)行時(shí),一次風(fēng)機(jī)基本在喘振的邊界運(yùn)行,當(dāng)A一次風(fēng)機(jī)開至80%時(shí),出口壓力至11.2Kpa時(shí)風(fēng)機(jī)因瞬間風(fēng)道阻力增大,此時(shí),A一次風(fēng)機(jī)的性能曲線正好處于失速的狀態(tài)。當(dāng)風(fēng)機(jī)處于失速的情況下,就會(huì)對(duì)該系統(tǒng)造成一定的影響,加大系統(tǒng)的阻力,使A一次風(fēng)機(jī)一直都在失速區(qū)內(nèi)運(yùn)行,從而引發(fā)了風(fēng)機(jī)喘振的情況。
其次,調(diào)整不及時(shí)。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷變化時(shí),一次風(fēng)壓也隨之發(fā)生變化時(shí),兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)出力也發(fā)生變化,當(dāng)高負(fù)荷時(shí),一次風(fēng)機(jī)的出口失速壓力線非常地接近,沒有及時(shí)調(diào)整兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)出力偏差,那么一次風(fēng)機(jī)就會(huì)超負(fù)荷運(yùn)行,也使其逐漸地進(jìn)入到了變化、擾動(dòng)失速區(qū),是出現(xiàn)一次風(fēng)機(jī)喘振故障的重要原因之一。
除此之外,還需要運(yùn)行人員堅(jiān)強(qiáng)監(jiān)視調(diào)整。運(yùn)行中磨煤機(jī)入口風(fēng)量較大,使磨煤機(jī)出口溫度不好控制,此時(shí)若采用提高一次風(fēng)機(jī)出口壓力的辦法降低磨煤機(jī)出口溫度極易造成一次風(fēng)壓達(dá)到不穩(wěn)定區(qū)域而造成一次風(fēng)機(jī)喘振故障。
四、防范措施
對(duì)該600MW機(jī)組一次風(fēng)機(jī)喘振的原因分析,具體情況已經(jīng)闡述完成,那么我們需要結(jié)合實(shí)際情況綜合分析,制定相關(guān)防范措施。
1.在實(shí)際運(yùn)行中應(yīng)加強(qiáng)空預(yù)器的吹灰,防止由于空預(yù)器阻力增大,使整個(gè)一次風(fēng)系統(tǒng)阻力增大。同時(shí),利用檢修機(jī)會(huì),裝設(shè)空預(yù)器在線水沖洗裝置,當(dāng)堵灰嚴(yán)重時(shí)及時(shí)進(jìn)行沖洗。
2.在高負(fù)荷時(shí)加強(qiáng)監(jiān)視一次風(fēng)機(jī)電流的變化,當(dāng)出現(xiàn)一臺(tái)風(fēng)機(jī)動(dòng)葉持續(xù)開大,但電流、流量增長不快時(shí)及時(shí)干預(yù)調(diào)整;當(dāng)兩臺(tái)風(fēng)機(jī)出力不平衡時(shí),及時(shí)調(diào)整出力低的風(fēng)機(jī)動(dòng)葉偏置,保持兩臺(tái)風(fēng)機(jī)出力相同,并注意監(jiān)視一次風(fēng)機(jī)控制油壓力變化,壓力升高說明動(dòng)葉有卡澀現(xiàn)象,立即停止機(jī)組漲負(fù)荷,降低風(fēng)機(jī)出力,正常運(yùn)行時(shí)控制A側(cè)風(fēng)機(jī)出力略大于B側(cè)。
3.在對(duì)運(yùn)行一次風(fēng)機(jī)進(jìn)行調(diào)整時(shí),要嚴(yán)格遵守一次風(fēng)機(jī)特性曲線,保證一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行在工作區(qū)防止發(fā)生喘振,禁止一次風(fēng)機(jī)在非工作區(qū)運(yùn)行。
4.由于一次風(fēng)機(jī)系統(tǒng)阻力較大,磨煤機(jī)冷一次風(fēng)母管設(shè)計(jì)余量小,機(jī)組在不同負(fù)荷點(diǎn)運(yùn)行時(shí),一次風(fēng)機(jī)基本在喘振的邊界運(yùn)行,為防止一次風(fēng)機(jī)發(fā)生喘振,建議風(fēng)機(jī)應(yīng)在下表工況條件下運(yùn)行:
5.機(jī)組磨煤機(jī)正常運(yùn)行中,在磨出口風(fēng)溫允許的情況下,各運(yùn)行磨煤機(jī)入口風(fēng)量應(yīng)通過增加磨入口風(fēng)量正偏置的方法來提高風(fēng)量自動(dòng)設(shè)定值,使磨煤機(jī)在較大風(fēng)量下運(yùn)行,從而使一次風(fēng)機(jī)可以在低壓頭大風(fēng)量下運(yùn)行,這樣可以使風(fēng)機(jī)在距喘振邊界較遠(yuǎn)的區(qū)域運(yùn)行。
6.機(jī)組正常運(yùn)行中,需加強(qiáng)各臺(tái)運(yùn)行磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)門監(jiān)視,如果大部分運(yùn)行磨冷、熱風(fēng)門開度均小于65%,應(yīng)立即減小一次風(fēng)壓設(shè)定值,自動(dòng)開大各運(yùn)行磨的冷、熱風(fēng)門開度以減小一次風(fēng)道系統(tǒng)阻力以防止發(fā)生喘振現(xiàn)象,在任一磨煤機(jī)冷、熱風(fēng)門開度均全開時(shí),絕不允許一次風(fēng)設(shè)定值加正偏置,并應(yīng)適當(dāng)降低一次風(fēng)壓力設(shè)定值使一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行增加穩(wěn)定性。
7.在發(fā)生運(yùn)行磨跳閘時(shí),由于一次風(fēng)系統(tǒng)余量較小,極易造成一次風(fēng)機(jī)的喘振,因此建議當(dāng)發(fā)生磨煤機(jī)跳閘磨煤機(jī)入口門快速關(guān)閉時(shí),應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)解除一次風(fēng)機(jī)導(dǎo)葉自動(dòng)調(diào)節(jié),手動(dòng)減小一次風(fēng)機(jī)的導(dǎo)葉開度以降低一次風(fēng)壓力保證一次風(fēng)機(jī)在工作區(qū)內(nèi)工作,同時(shí)注意監(jiān)視運(yùn)行磨煤機(jī)的風(fēng)量及磨煤機(jī)出口風(fēng)溫防止堵磨。
結(jié)語
綜上所述,針對(duì)該電廠的一次風(fēng)機(jī)喘振的原因進(jìn)行了詳細(xì)的分析,對(duì)空預(yù)器堵塞、運(yùn)行調(diào)整、風(fēng)機(jī)出口壓力等問題進(jìn)行了詳細(xì)地分析,針對(duì)每項(xiàng)故障都提出了相應(yīng)的有效解決措施。此外,還需加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場的管理與監(jiān)督,各生產(chǎn)部門人員之間都能夠在日常的崗位工作中恪盡職守,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題,并有針對(duì)性地解決,以確保一次風(fēng)機(jī)能夠在良好的狀態(tài)下安全運(yùn)行,不斷的提高機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性。
參考文獻(xiàn)
[1]李炎章.600 MW機(jī)組一次風(fēng)機(jī)喘振原因分析及防范措施[J].電工技術(shù),2018(14):49-50.
[2]陳磊.1000 MW機(jī)組引風(fēng)機(jī)失速原因分析及防范措施[J].設(shè)備管理與維修,2018(10):62-63.
[3]劉吉波.軸流風(fēng)機(jī)的脫流、喘振分析和防范措施[J].山西大同大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2017,33(6):60-65.
[4]樂先濤.1000MW機(jī)組鍋爐一次風(fēng)機(jī)喘振原因分析及防范措施[J].自動(dòng)化應(yīng)用,2017(5):81-83.
[5]余國東.防止引風(fēng)機(jī)喘振的技術(shù)措施[J].硅谷,2013,6(11):141,80.