段承璉,魏風玲,魏瑞玲,劉 芳,劉 靜,吳小丁
(中國石化中原油田石油工程技術(shù)研究院,河南濮陽457000)
彭水頁巖氣藏地層壓力系數(shù)較低,為0.92 ~0.96,屬常壓頁巖氣藏,由于儲層的孔隙度和滲透率較低,因此,區(qū)塊試采井全部采用壓裂投產(chǎn)。由于地層能量不足,壓裂改造后無法依靠地層能量自噴返排壓裂液。在正常生產(chǎn)中也有地層水持續(xù)產(chǎn)出,由于產(chǎn)氣量較低,無法攜液生產(chǎn),井底積液導致產(chǎn)能進一步下降,需要采用人工舉升方式進行排液生產(chǎn)。彭水頁巖氣具有以下排液特點:投產(chǎn)初期,需要快速大量返排壓裂液;生產(chǎn)后期排液量低,返排液含泥質(zhì)、粉砂、固相顆粒等;目前主要采用的電泵排液維護作業(yè)成本高。
頁巖氣井常見的排水采氣工藝有:優(yōu)選管柱、氣舉、泡排、柱塞氣舉、電潛泵、射流泵、機抽。在國外,美國Marcellus氣田針對大井斜柱塞氣舉需要安裝安全接頭的問題,設計了單墊圈柱塞,現(xiàn)場應用中減少了柱塞和油管之間的摩擦力[1];Alliance 頁巖氣田在不帶封隔器的氣井應用了環(huán)空注入泡排+氣舉的排采方式,達到了有效增產(chǎn)的目的[2];Bakken 頁巖氣井在生產(chǎn)中應用了射流泵+氣舉進行排采[3]。
在國內(nèi),針對頁巖氣井生產(chǎn)中后期帶液困難的問題,長寧頁巖氣藏優(yōu)選了由多種甜菜堿兩性離子表面活性劑復配而成的起泡劑CT5-7CΙ,具有發(fā)泡力強、穩(wěn)泡性好、抗礦化度的特點,現(xiàn)場應用2 口井,具有較好的排采效果[4]。川東南地區(qū)針對頁巖氣井開采后期的特點進一步優(yōu)化排水采氣工藝技術(shù),在LY-X 氣井實驗應用了連續(xù)油管液氮正舉的排采工藝,氣井順利復產(chǎn)[5]。
由于彭水頁巖氣的排液特點,這些方法都不能適應氣井的完整生產(chǎn)階段,需要作業(yè)更換排液管柱,導致地層傷害。為避免頻繁更換管柱,在頁巖氣排水采氣工藝的研究基礎(chǔ)之上,針對現(xiàn)場的實際情況研究設計了多種高效排液管柱,延長管柱的應用周期。
彭水區(qū)塊的地層壓力變化可分為快速遞減期、平穩(wěn)下降期、緩慢衰退期三個階段。在快速遞減期(0 ~120 d)地層壓力系數(shù)從1 下降至0.6;平穩(wěn)下降期(120 ~400 d)由0.6下降至0.4;緩慢衰退期(400 d以上)小于0.4(表1)。
彭水頁巖氣的返排液主要為壓裂液和原始頁巖水。在生產(chǎn)初期壓裂液迅速排出,返排難度小,產(chǎn)液量高(>50 m3/d),返排率最高達到108%,分析返排液中含有地層產(chǎn)出水;生產(chǎn)中期返排難度較小,液量穩(wěn)定(20 ~50 m3/d);生產(chǎn)后期需克服頁巖吸附力返排滯留在微孔隙的殘余水,產(chǎn)液量低(<20 m3/d),返排難度大(圖1)。
表1 區(qū)塊氣井壓力系數(shù)變化趨勢Table 1 Variation of formation pressure coefficient with production in Pengshui Block
圖1 彭水氣藏產(chǎn)液隨時間變化特點Fig.1 Feature of water discharge with time in Pengshui Block
彭水常壓頁巖氣在生產(chǎn)中產(chǎn)量遞減較快,要求頁巖氣排采工藝有效地適應氣井的低產(chǎn)量和高產(chǎn)量;日排液量幅度較廣,從投產(chǎn)初期的50 m3/d以上到生產(chǎn)后期20 m3/d 以下,要求排采工藝能夠滿足較大變化幅度的排液需求。
彭水常壓頁巖氣藏先后采用了放噴、氣舉誘噴、電潛泵排采、自噴井管柱優(yōu)化、連續(xù)油管等排采工藝及措施,其中電潛泵為壓后排液的主要方式。隨著地層供液能力下降,先后進行了連續(xù)/間歇氣舉、自產(chǎn)氣壓縮機氣舉、射流泵舉升等試驗。
從投產(chǎn)初期到生產(chǎn)末期,電潛泵的排量逐漸變小,下深加深,末期下至炮眼附近。這種深抽方式能夠放大生產(chǎn)壓差、提高產(chǎn)氣量、低液量排液,但下深加大也導致了地層出砂、電泵過載而損害設備性能。針對出砂問題,現(xiàn)場采用的沉砂筒、濾砂管起到一定防砂作用,但產(chǎn)出液中的泥質(zhì)無有效預防措施。且根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)情況及數(shù)值模擬情況(表2),該工藝無法滿足10 m3/d 以下的低排液需要,更適用于投產(chǎn)初期快速排液。
2015 年9 月5 日,PY3 井實施自產(chǎn)氣氣舉排液。利用PY1、PY2 井產(chǎn)出的天然氣,通過氣體壓縮機從套管注入高壓氣體,吸入壓力恒定在0.1 MPa,氣量300 m3/h,套壓在氣舉施工期間穩(wěn)定在7.5 ~7.8 MPa,實施后增氣0.3×104m3/d,增液3 m3/d(圖2)。從生產(chǎn)曲線中可以看出,間歇氣舉效果明顯,但產(chǎn)氣量低,氣舉有效持續(xù)時間短,與注氣量不足,排液不徹底有關(guān)。
表2 不同開采階段電潛泵排液模擬Table 2 Discharge simulation of electric submersible pump in different mining stages
圖2 PY3井間歇氣舉前后生產(chǎn)曲線對比Fig.2 Production curves before and after intermittent gas lift of well Pengye-3HF
2015年12月7日連續(xù)氣舉累計施工時間12.4 h,套壓4.2 ~6.7 MPa,油壓0.25 ~0.6 MPa,產(chǎn)氣量11 228 m3/d,產(chǎn)液量9.57 m3/d。氣舉后的產(chǎn)量高于臨界攜液氣量0.8×104m3/d(圖3),有效期85 d。
圖3 PY3井間連續(xù)氣舉時瞬時產(chǎn)氣量統(tǒng)計Fig.3 Statistics of instantaneous gas production during continuous gas lift of well Pengye-3HF
在PY1 井開展了射流泵排液試驗。射流泵頻率39.0 ~40.5 Hz,泵壓23.0 ~23.8 MPa,注水量30.48 ~139.68 m3/d,施工中排液量0.1 m3/h,井底積液無法排除,試驗失敗,原因分析見表3。從分析結(jié)果來看,該排液方式不適合彭水區(qū)塊的低液量氣井。
分別對外徑139.7 mm套管環(huán)空(內(nèi)徑121.36 mm,油管外徑73 mm)和內(nèi)徑32 mm、38 mm 連續(xù)油管采氣方式進行了攜液能力預測(表4)。從最小攜液氣量的模擬分析看,套管帶液能力弱、穩(wěn)定帶液氣量要求高,只適用于高壓、高產(chǎn)井,不能作為常規(guī)排采工藝應用。連續(xù)油管排液時在同等壓力條件下僅需較小的產(chǎn)量就能攜液,因此,能夠延長低壓、低產(chǎn)井的自噴攜液期,但用于高產(chǎn)氣井時由于管徑較小會對產(chǎn)量產(chǎn)生限制,更適用于開發(fā)中后期的低壓低產(chǎn)井。
表3 射流泵存在問題及原因分析Table 3 Problems analysis of jet pump
表4 連續(xù)油管和套管攜液能力模擬結(jié)果Table 4 Simulation result of liquid unloading capacity of coiled tubing and casing
根據(jù)分析,彭水區(qū)塊目前的排采工藝較為單一,未系統(tǒng)考慮不同開發(fā)階段排采需求,無法同時滿足初期大排量返排和后期小排量穩(wěn)定排采的要求,導致開發(fā)后期需作業(yè)更換管柱,造成儲層的二次污染。
針對存在問題,高效排采方式研究重點考慮不同開發(fā)階段排液特點和地面條件,盡量采用一種排采方式貫穿整個開發(fā)過程,降低作業(yè)中壓井對儲層的傷害。
現(xiàn)場常用的排采方式有氣舉、泡排、柱塞氣舉、電潛泵、射流泵、機抽等[6-7],針對彭水區(qū)塊的排液特點開展技術(shù)適應性分析,考慮定向井、高氣液比、地面管網(wǎng)和投資成本等因素的影響,機抽、超聲旋流霧化排液、水力射流泵、柱塞氣舉等排采方式不適宜。電潛泵、氣舉、泡排、同心小直徑管較適宜[8]。從擴大工藝適用范圍、提高排采效果考慮,可采用電潛泵—氣舉等復合工藝(表5)。
從經(jīng)濟性和較長的適用周期出發(fā),根據(jù)管柱結(jié)構(gòu)和動力源,優(yōu)選設計了電潛泵+氣舉、外輸氣氣舉、自產(chǎn)氣增壓機氣舉、同心管(小直徑管)氣舉4種排采工藝作為不同開發(fā)階段的排采方式。
2.1.1 電潛泵+氣舉復合排采方式
針對電潛泵單一排采存在的問題及局限性,復合氣舉工藝,拓展工藝的應用范圍。投產(chǎn)初期采用電潛泵或電潛泵+氣舉大液量高效排液;生產(chǎn)后期單一電潛泵無法滿足低液量排液需要時,及時轉(zhuǎn)換氣舉排采方式,氣源可選擇膜制氮氣或天然氣源[9]。該工藝提高了頁巖氣井返排效果,縮短了排液周期,適用于不同開發(fā)階段(圖4)。
表5 常用排采方式適應性對比Table 5 Adaptability analysis of common water drainage methods
圖4 電潛泵+氣舉排采方式Fig.4 Electric submersible pump+gas lift drainage
2.1.2 同心管(小直徑管)排采方式
在原有生產(chǎn)管柱的基礎(chǔ)上,生產(chǎn)末期的低壓、低產(chǎn)氣井直接下入小直徑氣舉管柱(或連續(xù)油管)作為速度管柱[10-12],無需作業(yè),能夠滿足頁巖氣井開發(fā)后期產(chǎn)量最大化和穩(wěn)定帶液要求,延長氣井穩(wěn)產(chǎn)期(圖5)。
圖5 同心管+氣舉排采方式Fig.5 Concentric tube+gas lift drainage
2.1.3 自產(chǎn)氣壓縮機氣舉排采方式
對于具有一定產(chǎn)氣量的氣井,可配套壓縮機+氣舉管柱利用自產(chǎn)氣體氣舉排液[13],靈活、便利(圖6)。從不同開發(fā)階段排液效果模擬看,該工藝可以滿足彭水地區(qū)不同產(chǎn)水階段的排液采氣工藝要求(圖7)。
圖6 自產(chǎn)壓縮機氣舉排采方式Fig.6 Self-sufficient gas lift
圖7 不同開發(fā)階段氣舉排采效果模擬Fig.7 Simulation of gas lift effect in different development stages
2.1.4 外輸氣氣舉排采方式
對今后建立管網(wǎng)的氣井,配套氣舉閥,將集輸壓力作為注氣壓力氣舉,舉升深度最深可達3 000 m左右,用于投產(chǎn)初期誘噴、壓裂液返排、中后期生產(chǎn)井的日常維護(圖8)。該工藝無須配套地面壓縮機,具有較強的經(jīng)濟性、較高的排液效率,可貫穿生產(chǎn)開發(fā)的每個階段,適用期較長。
圖8 外輸氣氣舉方式Fig.8 Transmission gas lift
2.1.5 經(jīng)濟適應性分析
將優(yōu)選的排采方式與目前應用的排采方式進行技術(shù)與經(jīng)濟性分析(表6)。
可以看出,優(yōu)選的排采方式在排液效率、適應性上比目前在用的排采方式更優(yōu)。根據(jù)評價結(jié)果,在初期、穩(wěn)定期及自噴期可選用自產(chǎn)氣壓縮機氣舉、外輸氣氣舉、電潛泵排液;遞減期選用自產(chǎn)氣壓縮機氣舉、外輸氣氣舉、同心管/小直徑管排液。
2.2.1 同心管/小直徑管尺寸確定
綜合考慮產(chǎn)能、攜液和減少換管作業(yè)次數(shù)等因素,確定出同心管排采方式所使用速度管柱的尺寸。目前的同心管可選類型主要有連續(xù)油管、小直徑油管等。其中連續(xù)油管規(guī)格多、無接箍,適用于?50.3 mm、?62 mm、?76 mm油管,但成本較高,無法安裝氣舉閥,只能籠統(tǒng)注氣;小直徑油管價格適中,但有接箍限制,加入小直徑氣舉閥后只能適用于內(nèi)徑76 mm油管。
表6 優(yōu)選排采工藝和現(xiàn)有排采工藝技術(shù)、經(jīng)濟適應性對比Table 6 Technology and economic adaptability comparison of optimal drainage and existing drainage
彭水區(qū)塊在投產(chǎn)初期采用內(nèi)徑62 mm的氣舉管柱,因此,建議對生產(chǎn)末期低產(chǎn)氣量、低產(chǎn)液量氣井采用內(nèi)徑38 mm的連續(xù)油管作為同心管柱(表7)。
2.2.2 氣舉參數(shù)優(yōu)化設計
選擇典型井PY3 井,按照井口回壓1.0 MPa 進行氣舉參數(shù)模擬(表8)[14-15],模擬結(jié)果顯示4 級氣舉閥能夠滿足排液需要,氣舉閥深度2 251 m,氣舉排液量50 m3/d。
表7 不同開發(fā)階段油管尺寸Table 7 Tubing size at different development stages
表8 氣舉參數(shù)設計結(jié)果Table 8 Design of gas lift parameters
現(xiàn)場在LY1、PY3、PY4 井實驗應用開式氣舉管柱、橇裝膜制氮設備實施氣舉排液采氣。平均單井排液時間132 h,注氮氣10.9×104m3/d,排液233.06 m3,均誘噴復產(chǎn)成功,平均單井增氣1.9×104m3/d。
LY1井2015年投產(chǎn),生產(chǎn)層井深2 894 ~2 951 m,放噴生產(chǎn),2016年1月關(guān)井測壓后產(chǎn)氣量由4×104m3/d下降至1.5×104m3/d,產(chǎn)液量由40 m3/d下降至20 m3/d,采取氣舉排液(圖9),產(chǎn)氣量恢復至2×104m3/d。
PY3井2013年投產(chǎn),生產(chǎn)層井深2 753 ~2 780 m,氣舉前自噴生產(chǎn),產(chǎn)氣量8 500 m3/d,產(chǎn)液量15 m3/d,2015 年12 月氣舉排液后(圖10),產(chǎn)氣量恢復至2×104m3/d以上,產(chǎn)液量18 m3/d,效果明顯。
圖9 LY1井排采復產(chǎn)后生產(chǎn)曲線Fig.9 Production curve after gas lift of well-LY1
圖10 PY3井排采復產(chǎn)后生產(chǎn)曲線Fig.10 Production curve after gas lift of well-PY3
現(xiàn)場的成功試驗應用說明氣舉閥排液技術(shù)能有效排出井筒積液,實現(xiàn)氣井復產(chǎn),驗證了彭水區(qū)塊氣舉排采方式的可行性。
1)電潛泵排采工藝適用于投產(chǎn)初期高液量頁巖氣的排采階段,氣舉排采管柱排采范圍較廣;射流泵排采工藝適用于較高液量氣井;同心管排采方式適用于生產(chǎn)后期低產(chǎn)、低液量頁巖氣井。
2)彭水區(qū)塊常壓頁巖氣藏產(chǎn)量遞減快,排液量變化幅度廣,排采工藝的選擇應系統(tǒng)考慮排液效率和較長的適用周期,降低作業(yè)成本。
3)復合氣舉排液采氣管柱排液范圍廣、效率高,具有較強的經(jīng)濟性和適應性,能夠滿足彭水頁巖氣不同生產(chǎn)階段、不同液量和氣量條件下的排液需求。