柳秀實(shí), 李文華, 董 宇, 杜 聰
(1. 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司, 浙江溫州 325000; 2. 河北工業(yè)大學(xué) 能源與環(huán)境工程學(xué)院, 天津 300401)
煤粉的濃淡燃燒技術(shù)是目前國內(nèi)外電站鍋爐中常用的一種低氮燃燒技術(shù)[1-2],該技術(shù)基于煤粉顆粒粒徑的不均勻性,通過彎頭、突擴(kuò)、滑塊、隔板等各種結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)煤粉的慣性分離,形成多股濃淡煤粉射流,在鍋爐內(nèi)形成濃淡燃燒,抑制局部高溫區(qū)的產(chǎn)生,從而減少NOx排放[3-4]。在切向燃燒鍋爐中較為常見的WR型低氮燃燒器(簡稱WR型燃燒器),則是通過安裝在內(nèi)部的彎頭、隔板以及出口的擴(kuò)流錐等結(jié)構(gòu),形成慣性分離,實(shí)現(xiàn)濃淡燃燒。但在一些WR型燃燒器的實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),鍋爐在降負(fù)荷過程及低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)可能出現(xiàn)選擇性催化還原(SCR)脫硝設(shè)備進(jìn)口煙氣NOx質(zhì)量濃度升高的問題[5]。從公開發(fā)表的文獻(xiàn)來看,以往研究主要針對額定負(fù)荷下NOx的生成狀況[6-9],對于變工況下NOx的生成狀況則鮮見報(bào)道。筆者通過對WR型燃燒器內(nèi)的分離器進(jìn)行流場建模,分析其煤粉氣流的運(yùn)動(dòng)特點(diǎn),為變負(fù)荷條件下NOx的控制措施提供理論參考。
由于濃淡兩股煤粉氣流的顆粒分級狀況直接影響低氮燃燒過程,因此濃淡分離器效率是影響NOx降低效果的關(guān)鍵因素。分離器效率不僅與分離器本身的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有關(guān),還與煤粉的粒徑分布有關(guān)。來自磨煤機(jī)的煤粉,其粒徑分布符合Rosin-Rammler分布[10]:
Px=100exp(-bxn)
(1)
式中:Px為分布函數(shù);b為細(xì)度系數(shù),與分布函數(shù)的形態(tài)有關(guān);n為均勻性指數(shù),n越大顆粒越均勻,n>7則相當(dāng)均勻,電站鍋爐磨煤機(jī)制備的煤粉n一般在0.8~1.2,因而是一種寬篩分的粒徑分布。
圖1為WR型燃燒器結(jié)構(gòu)圖。該燃燒器利用圓管段的直角彎結(jié)構(gòu)改變氣流方向,形成慣性分離,同時(shí)通過噴口處的鋸齒狀V形擴(kuò)流錐進(jìn)一步擴(kuò)大濃淡兩股氣流之間的夾角[9]。經(jīng)過直角彎后,氣流方向發(fā)生改變,下游的流動(dòng)結(jié)構(gòu)往往變得較為復(fù)雜,出現(xiàn)各種漩渦結(jié)構(gòu)和二次流,并與煤粉顆粒相互作用;利用數(shù)值模擬的方法[10]可以計(jì)算出流場轉(zhuǎn)變后的煤粉路徑,但由于湍流氣固兩相射流流場的復(fù)雜性,全面的路徑計(jì)算事實(shí)上相當(dāng)困難。筆者采用文獻(xiàn)[11]中提出的解析方法,對不同粒徑煤粉在經(jīng)過彎頭時(shí)的轉(zhuǎn)彎半徑Rd(d為煤粉粒徑)進(jìn)行簡化計(jì)算。計(jì)算中忽略浮力的影響,把煤粉在分離器內(nèi)的運(yùn)動(dòng)簡化為以一定的初始噴射速度u0和交角α(對于直角彎為90°)射入一個(gè)均勻氣相流場內(nèi)的顆粒運(yùn)動(dòng)。煤粉顆粒轉(zhuǎn)彎后,在氣動(dòng)力的影響下,運(yùn)動(dòng)方向逐漸變得與氣流方向一致,由此可以計(jì)算出顆粒與噴射點(diǎn)之間的垂直方向距離,即轉(zhuǎn)彎半徑(見圖2)。
圖1 WR型燃燒器結(jié)構(gòu)和出口的鋸齒狀V形擴(kuò)流錐
圖2 分離器簡化模型示意圖
研究結(jié)果表明分離器工作原理為:顆粒的轉(zhuǎn)彎半徑與初始噴射速度成正比,與粒徑的平方成正比;在粒徑一定的條件下,轉(zhuǎn)彎半徑與顆粒的動(dòng)量成正比;在粉管風(fēng)速一定的條件下,各個(gè)粒徑顆粒的初始噴射速度相同,則轉(zhuǎn)彎半徑與粒徑的平方成正比。粒徑越大則轉(zhuǎn)彎半徑越大,使大顆粒集中分布在流場的上部,因此可以通過下游的平行于流動(dòng)方向的隔板將煤粉分為濃淡兩股。
通過設(shè)定隔板位置,可以實(shí)現(xiàn)對濃淡兩股煤粉粒徑的分級控制。計(jì)算表明,在分級過程中,顆粒的轉(zhuǎn)彎半徑與噴射點(diǎn)的水平位置(x方向)無關(guān),而主要取決于射流速度、煤粉密度及粒徑。上述模型得出分離器的理論效率η為:
(2)
式中:Rd*為分級粒徑d*(區(qū)分濃、淡煤粉的特征粒徑,大于此粒徑的煤粉進(jìn)入濃側(cè),反之進(jìn)入淡側(cè))對應(yīng)的轉(zhuǎn)彎半徑;H為隔板高度。
分級粒徑與制粉系統(tǒng)的粒徑分布特征、磨煤機(jī)運(yùn)行狀態(tài)密切相關(guān)。筆者將結(jié)合此模型,進(jìn)一步探討變負(fù)荷時(shí)燃燒器的運(yùn)行狀況及其對NOx生成的影響。
某電廠的2號(hào)鍋爐為300 MW一次中間再熱、四角正反切圓、中速磨煤機(jī)正壓直吹式系統(tǒng),在鍋爐大修中對燃燒器實(shí)施了低氮改造。考慮到鍋爐不投油穩(wěn)燃負(fù)荷較低(35%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量),以及煤種具有較強(qiáng)的結(jié)渣趨勢,燃燒器采用WR型燃燒器和同心反切圓燃燒系統(tǒng)。改造完成后,進(jìn)行了性能測試。試驗(yàn)期間入爐煤質(zhì)基本穩(wěn)定,煤質(zhì)參數(shù)見表1。
表1 性能測試試驗(yàn)期間入爐煤質(zhì)參數(shù)
表2為上四層磨煤機(jī)(B、C、D、E)運(yùn)行時(shí)各負(fù)荷穩(wěn)定后的試驗(yàn)結(jié)果。由表2可知:在機(jī)組負(fù)荷為300 MW、270 MW、240 MW時(shí),SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口原煙氣NOx質(zhì)量濃度的實(shí)測值均在185 mg/m3以下,其中300 MW時(shí)NOx質(zhì)量濃度平均值為176.0 mg/m3,270 MW時(shí)NOx質(zhì)量濃度平均值為161 mg/m3,240 MW時(shí)NOx質(zhì)量濃度平均值為168.5 mg/m3;在180 MW機(jī)組負(fù)荷時(shí),SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口原煙氣的NOx質(zhì)量濃度顯著增高,平均值為210.5 mg/m3。
表2 上四層磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)不同機(jī)組負(fù)荷試驗(yàn)結(jié)果
圖3、圖4為在上四層磨煤機(jī)運(yùn)行方式下,將機(jī)組負(fù)荷由300 MW降至180 MW的過程中,A側(cè)和B側(cè)SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口測點(diǎn)處實(shí)測的原煙氣的NOx質(zhì)量濃度的變化趨勢。
圖3 A側(cè)SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口NOx質(zhì)量濃度隨機(jī)組負(fù)荷下降的變化趨勢
圖4 B側(cè)SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口NOx質(zhì)量濃度隨機(jī)組負(fù)荷下降的變化趨勢
由圖3、圖4可知:在300~240 MW負(fù)荷段,SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口NOx質(zhì)量濃度的波動(dòng)幅度較小,其實(shí)測值基本在150~200 mg/m3,但當(dāng)機(jī)組負(fù)荷由240 MW進(jìn)一步降低至180 MW時(shí),原煙氣的NOx質(zhì)量濃度呈明顯升高趨勢,最高達(dá)到300 mg/m3。
在300~240 MW負(fù)荷段,燃料質(zhì)量流量降低,煤粉細(xì)度降低(見圖5),煤粉均勻性指數(shù)變化的幅度不大(見圖6);另外,爐膛溫度隨負(fù)荷降低而下降,熱力型NOx生成質(zhì)量濃度理應(yīng)降低,同時(shí)運(yùn)行氧體積分?jǐn)?shù)未明顯升高(見表2),SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口NOx質(zhì)量濃度的波動(dòng)幅度較小。
圖5 煤粉細(xì)度隨燃料質(zhì)量流量的變化趨勢
圖6 煤粉均勻性指數(shù)隨燃料質(zhì)量流量的變化趨勢
在240~180 MW負(fù)荷段,A、B側(cè)SCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)口實(shí)測氧體積分?jǐn)?shù)略有增加,但幅度并不大。在鍋爐降負(fù)荷動(dòng)態(tài)過程中,過量空氣系數(shù)增大和運(yùn)行氧體積分?jǐn)?shù)升高造成原煙氣NOx質(zhì)量濃度升高。由文獻(xiàn)[12]可知,過量空氣系數(shù)小幅度增加不應(yīng)致使煙氣NOx質(zhì)量濃度有如此大幅度升高,因此煙氣NOx質(zhì)量濃度異常升高應(yīng)另有原因。
濃淡燃燒技術(shù)中,WR型燃燒器正常運(yùn)行時(shí),濃側(cè)煤粉粒徑大、質(zhì)量濃度高,氧體積分?jǐn)?shù)低,生成的燃料型NOx和熱力型NOx質(zhì)量濃度都比常規(guī)燃燒生成的NOx低;淡側(cè)過量空氣系數(shù)雖然大,但溫度水平較低,也不利于NOx的生成[13-15]。因此,在一定負(fù)荷區(qū)間內(nèi),能有效降低NOx排放。但上述濃淡燃燒效果能否實(shí)現(xiàn),還取決于煤粉的濃淡分離器效率,這是由上述濃淡分離燃燒機(jī)理所決定的。事實(shí)上,任何一種濃淡分離方法(包括慣性分離、旋風(fēng)分離等)的分離器效率,都與進(jìn)入分離器的粒徑分布有關(guān):粒徑越小、分布越不均勻,則分離效果越弱,WR型燃燒器的分離器也不能例外。由式(1)、式(2)可以看出,濃淡分離器效率與煤粉粒徑分布有關(guān)。因此,粒徑變化必然也對分離器效率以及濃淡燃燒效果產(chǎn)生影響。
對制粉系統(tǒng)進(jìn)行的試驗(yàn)結(jié)果印證了以上結(jié)論。測量結(jié)果表明,負(fù)荷下降時(shí)燃料質(zhì)量流量降低,煤粉均勻性指數(shù)變小,同時(shí)煤粉細(xì)度變小。由圖5可知,隨燃料質(zhì)量流量的下降,煤粉細(xì)度呈下降趨勢:燃料質(zhì)量流量為28~32 t/h時(shí),煤粉細(xì)度在15%左右;燃料質(zhì)量流量為24~28 t/h時(shí),煤粉細(xì)度下降至10%左右。進(jìn)一步計(jì)算表明,在機(jī)組負(fù)荷降至75%額定負(fù)荷、燃料質(zhì)量流量由32 t/h降至 24 t/h時(shí),由于煤粉細(xì)度減小、不均勻性增加,WR型燃燒器的分離器效率由96%下降至52%,導(dǎo)致NOx排放質(zhì)量濃度升高。
該電站鍋爐在降負(fù)荷運(yùn)行過程中,煤粉細(xì)度減小可以促進(jìn)著火、穩(wěn)定燃燒,但在燃燒得到強(qiáng)化的同時(shí),也容易產(chǎn)生局部高溫區(qū)[16]。而結(jié)合制粉系統(tǒng)的測算結(jié)果表明,在低于75%額定負(fù)荷的低負(fù)荷條件下,隨著煤粉細(xì)度減小,分離器效率大為下降,部分煤粉事實(shí)上并沒有得到濃淡分離。綜上所述,低負(fù)荷條件下煤粉粒徑下降、濃淡分離失效,最終導(dǎo)致局部高溫區(qū)產(chǎn)生,NOx排放量增加。
筆者通過對WR型燃燒器分離器的分析計(jì)算,討論了分離器效率受煤粉參數(shù)的影響規(guī)律,并結(jié)合濃淡分離器的物理模型,對某300 MW電站鍋爐在降負(fù)荷時(shí)NOx排放質(zhì)量濃度升高的原因進(jìn)行了試驗(yàn)分析。研究表明:隨燃料質(zhì)量流量變化煤粉細(xì)度相應(yīng)調(diào)整、WR型燃燒器的分離器效率下降,是NOx排放質(zhì)量濃度升高的兩個(gè)重要原因。因此,為了保證WR型燃燒器的低氮燃燒效果,在現(xiàn)有運(yùn)行條件下,建議該電廠應(yīng)盡量維持75%額定負(fù)荷以上運(yùn)行,避開濃淡分離器效率的下行區(qū)間;若要在低負(fù)荷運(yùn)行,為控制NOx排放,則須要結(jié)合制粉系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整,并對燃燒器進(jìn)一步改進(jìn),增強(qiáng)其在低負(fù)荷工況的穩(wěn)燃和低排放特性。