顧柳棟, 胥建群, 皇甫澤玉, 陳曉欣, 張浩峰, 張建東
(1. 東南大學 能源熱轉換及其過程測控教育部重點實驗室, 南京 210096; 2. 華能蘇州熱電有限責任公司, 江蘇蘇州 215129)
在熱力發(fā)電廠中,凝汽器的作用是在汽輪機排汽口建立起一定的真空,提高汽輪機的做功能力,達到降低煤耗、節(jié)能減排的效果[1-2]。一般熱力發(fā)電廠的真空系統(tǒng)主要包括凝結水系統(tǒng)和真空泵系統(tǒng),主要有凝汽器、真空泵、抽氣器等輔助設備[3-4]。
真空嚴密性是監(jiān)視機組真空系統(tǒng)漏氣量的主要指標。受設備老化和檢修質量影響,真空系統(tǒng)出現漏點,使得機組真空系統(tǒng)漏氣量增大,造成凝汽器過冷度和端差增加,真空泵電流升高,機組的經濟性下降[5]。電廠一般定期進行真空嚴密性試驗來判斷機組真空區(qū)域泄漏情況,以此判斷是否存在漏點。對真空系統(tǒng)查漏一般采用凝汽器注水查漏[6]、氦質譜儀查漏[7]、超聲波查漏[8]等方法。由于凝汽器注水查漏簡單易行、成本低、對設備和人員操作要求不高,因此電廠一般采用凝汽器注水查漏。
凝汽器注水查漏須要在機組停運檢修時進行,但機組在冷卻狀態(tài)下,真空系統(tǒng)的部件受溫度影響變化很大;因此,實際工作中會出現凝汽器注水查漏試驗時結果合格,機組投運后真空系統(tǒng)依然存在漏點的情況。筆者通過對真空系統(tǒng)泄漏前后機組的運行參數進行分析,從而在機組運行時大致確定漏點位置,組織查漏。
某熱電廠配置2臺C60/8.83-1.27型抽凝式汽輪發(fā)電機,3臺SG-240/540-M257型循環(huán)流化床鍋爐,按照三爐兩機母管制,同時配置2臺WY150-9.8/540-1.27/300-15.3/158型減溫減壓器,配合2臺抽凝機組向熱用戶供熱。圖1為該廠熱力系統(tǒng)簡圖。
JG1、JG2—1號、2號高壓加熱器;JD1、JD2、JD 3—1號、2號、3號低壓加熱器;CY—除氧器;R—軸端自密封汽;C、D、F、S —軸封漏汽。
圖1 熱力系統(tǒng)簡圖
1號機組在運行期間出現6號抽汽溫度異常上升,最高至140 ℃。現場對1號機組6號抽汽A/B側抽汽逆止閥進行測溫,發(fā)現溫度達110 ℃,判斷1號機組真空系統(tǒng)可能存在漏空氣。
通過對1號機組的軸封加熱器疏水管和3號低壓加熱器的危急疏水U形管進行補水(見圖1),同時控制3號低壓加熱器水位在650 mm運行,可以降低1號機組6號抽汽溫度至69 ℃,1號機組6號抽汽溫度能夠控制在正常范圍內。
但是,1號機組長時間運行后,再次出現6號抽汽溫度上升、低壓加熱器疏水泵無法正常出水現象。對3號低壓加熱器的疏水U形管進行補水(見圖2),無法使6號抽汽溫度有效下降,機組真空度無法恢復至正常范圍內。
圖2 回熱系統(tǒng)圖
圖3和圖4為1號機組真空度和6號抽汽溫度歷史曲線。
圖3 真空泄漏歷史曲線圖
圖4 6號抽汽溫度異常曲線圖
由圖3可以看出:當機組真空度為-96.03 kPa時,機組6號抽汽溫度達到141.25 ℃,而6號抽汽壓力為-0.003 MPa,即絕對壓力為0.098 MPa,查汽水熱力特性表,該壓力下對應飽和溫度為99.03 ℃,此時6號抽汽蒸汽為過熱蒸汽。
由圖4可以看出:3號低壓加熱器疏水溫度出現短暫升高后下降現象,判斷應有高溫蒸汽進入6號抽汽管道。
圖5為軸封系統(tǒng)圖。在正常情況下,機組前汽封3級處漏汽引入6號抽汽,隨6號抽汽進入3號低壓加熱器。但是,此時前汽封3級處漏汽進入6號抽汽管道后,無法正常進入3號低壓加熱器,而是被吸入汽缸,進入凝汽器的熱源增加,機組真空度下降。表1為3號低壓加熱器設計參數和泄漏故障處理前后的運行數據。
圖5 軸封系統(tǒng)圖
表1 真空泄漏參數表
2.1.1 機組末級流量變化分析
設計工況下、泄漏前和處理后的6號抽汽蒸汽均為濕蒸汽狀態(tài),抽汽溫度分別為62.10 ℃、60.42 ℃、59.63 ℃,溫度穩(wěn)定于60 ℃左右,泄漏狀態(tài)時抽汽溫度上升至129.60 ℃。根據圖5推測3號低壓加熱器內空氣積聚、壓力上升,導致軸封抽汽倒流入機組末級通流部分,使得6號抽汽溫度上升。
根據弗留格爾公式:
(1)
式中:qm0、qm01為變工況前、后通過級組的蒸汽質量流量,kg/s;p0、p01為變工況前、后級組前的蒸汽壓力,MPa;pz、pz1為變工況前、后級組后的蒸汽壓力,MPa;T0、T01為變工況前級組前、后的蒸汽溫度,K。
將表1中的數據代入式(1),計算異常參數下的機組流量變化。變工況后機組排汽質量流量變?yōu)轭~定工況的1.690 3倍,在循環(huán)冷卻水流量未改變的情況下,造成凝汽器壓力上升。
2.1.2 3號低壓加熱器空氣漏入分析
根據道爾頓定律,混合氣體全壓力等于其組成氣體分壓力之和。
pk=pa+ps
(2)
式中:pk為密閉容器內混合氣體全壓力,MPa;pa為密閉容器內空氣壓力,MPa;ps為密閉容器內蒸汽壓力,MPa。
3號低壓加熱器內平均溫度應當為該容器內部壓力下飽和溫度。將3號低壓加熱器疏水溫度(見表1)視為3號低壓加熱器內蒸汽側平均溫度,則出現漏空氣時3號低壓加熱器疏水溫度為89.50 ℃;查汽水熱力特性表,對應飽和壓力為0.068 9 MPa??紤]6%管道損失,6號抽汽進入3號低壓加熱器后的壓力為0.073 3 MPa,而實際運行時6號抽汽絕對壓力為0.097 9 MPa。根據式(2)可得pa=0.024 6 MPa。
電廠組織人員對1號機組負壓區(qū)域進行查漏,嘗試將3號低壓加熱器疏水并入1號低壓加熱器、2號低壓加熱器疏水,實現疏水逐級自流,發(fā)現低壓加熱器疏水泵無法出水,3號低壓加熱器水位迅速升高,但沒有出現以往6號抽汽溫度升高的現象,據此分析認為3號低壓加熱器本體和疏水管區(qū)域有漏點。
將1號機組低壓加熱器疏水恢復1號低壓加熱器至3號低壓加熱器逐級自流運行方式后,對3號低壓加熱器疏水區(qū)域進行可見范圍內堵漏,利用密封膠水對3號低壓加熱器疏水器和疏水旁路、2號低壓加熱器疏水至3號低壓加熱器區(qū)域的閥門和法蘭縫隙填縫,排除其漏空氣的可能性,將范圍縮小至3號低壓加熱器本體底部區(qū)域。由于受空間限制,僅能對底部接口法蘭進行涂密封膠水處理,無法對法蘭端蓋面進行全面檢查。
在拆除3號低壓加熱器底部保溫過程中,1號機組2臺真空泵電流分別從96 A和93.5 A升至97 A和93.7 A,并能穩(wěn)定在此電流值附近。分析認為,當保溫拆除后,3號低壓加熱器底部漏點部位充分暴露在空氣中,空氣漏入量增加。
隨后在對1號機組3號低壓加熱器疏水管道進行噴涂油漆和玻璃膠水的過程中,發(fā)現3號低壓加熱器疏水管道有1道裂紋。一方面要求運行人員在調整中注意控制3號低壓加熱器水位,避免波動,防止因汽水激振造成裂紋擴大;另一方面對裂紋部位進行填縫處理。
圖6、圖7為1號機組處理前后進行真空嚴密性試驗曲線圖,表2為試驗數據??梢钥闯觯禾幚砬埃? min真空嚴密性試驗中后5 min平均每分鐘凝汽器壓力上升574 Pa,8 min內凝汽器端差升高11.91 K;處理后,8 min真空嚴密性試驗中后5 min平均每分鐘凝汽器壓力上升148 Pa,8 min內凝汽器端差升高2.08 K。
圖6 治理前8 min真空嚴密性試驗曲線
圖7 治理后8 min真空嚴密性試驗曲線
處理后1號機組真空嚴密性比處理前有大幅改善。考慮到機組運行的安全性,計劃在1號機組檢修時對3號低壓加熱器底部疏水管道全部更換。
表2 1號機組處理前后8 min真空嚴密性試驗數據
通過汽輪機參數分析對真空泄漏診斷是一個系統(tǒng)性的工作,一方面需要對系統(tǒng)負壓區(qū)有充分的認識,另一方面需要對參數變化帶來的影響有充足的經驗,這樣才能將每個參數變化與對應的系統(tǒng)位置相聯(lián)系,開展有針對性的治理工作。筆者通過某熱電廠的真空查漏案例,首先從理論上對凝汽器真空度降低與3號低壓加熱器內泄漏產生原因進行分析;其次結合現場檢查結果對理論分析結果驗證并在維修后對機組檢驗,驗證檢修效果。主要結論如下:
(1) 利用道爾頓定律和弗留格爾公式,對泄漏時機組運行數據進行計算與分析: 3號低壓加熱器的漏入空氣系數達到0.25,造成了3號低壓加熱器內無法維持負壓,前汽封3級高壓漏汽倒吸進入汽缸末級組,引起6號抽汽溫度異常升高;汽輪機的排汽量變?yōu)轭~定工況的1.690 3倍,凝汽器熱負荷上升導致凝汽器真空度降低。
(2) 對機組負壓區(qū)域進行查漏,將3號低壓加熱器疏水并入1號低壓加熱器、2號低壓加熱器實現疏水逐級自流,發(fā)現低壓加熱器疏水泵無法出水,3號低壓加熱器水位迅速升高,6號抽汽溫度無升高的現象。認為3號低壓加熱器本體和疏水管區(qū)域有漏點,利用密封膠水對3號低壓加熱器疏水器和疏水旁路、2號低壓加熱器疏水至3號低壓加熱器區(qū)域的閥門和法蘭縫隙填縫,排除其漏空氣的可能性后將范圍縮小至3號低壓加熱器本體底部區(qū)域,隨后在對3號低壓加熱器疏水管道進行噴涂油漆和玻璃膠水的過程中,發(fā)現3號低壓加熱器疏水管道有1道裂紋,驗證了理論分析結果。對裂縫修補后,測得6號抽汽溫度恢復到正??煽販囟?;對修補的機組的凝汽器進行真空嚴密性試驗,真空度達到運行標準。