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      GIS四通殼體翻邊成形工藝改進

      2020-02-22 04:30:06山東泰開高壓開關(guān)有限公司山東泰安271000孫恒彬趙俊美劉慶春
      金屬加工(冷加工) 2020年1期
      關(guān)鍵詞:四通墊塊筒體

      ■ 山東泰開高壓開關(guān)有限公司 (山東泰安 271000) 孫恒彬 趙俊美 劉慶春

      氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備(GIS)在國內(nèi)外電力系統(tǒng)中起著十分重要的作用,由斷路器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、電壓互感器、電流互感器、避雷器、母線、電纜終端及進出線套管等組合成一個整體,并封閉于金屬殼體內(nèi),內(nèi)充壓縮的SF6氣體作為滅弧和絕緣介質(zhì)。隨著高壓開關(guān)對性能的要求不斷提高,優(yōu)化加工工藝對提高高壓殼體性能起著越來越重要的作用。

      GIS四通殼體在母體側(cè)面上開孔,然后使用壓力機及相應(yīng)模具進行翻邊拔口,是拉伸的復(fù)雜變形,其主要成形缺陷是翻邊后孔的邊緣部位開裂和側(cè)孔橢圓度大,給后續(xù)對接帶來影響。因此,研究影響四通口翻邊成形因素、改善翻邊成形對于指導(dǎo)實際應(yīng)用、提高四通殼體的性能是十分必要的。文中根據(jù)零件的變形特點,對比不同方案及翻邊模具的成形情況,對影響翻邊因素進行了分析優(yōu)化,極大地改善了拔口兩側(cè)橢圓度成形,為四通殼體性能提供了保證。

      1. 原工藝分析

      四通筒體如圖1所示,母體外徑580mm、厚度8mm,兩側(cè)翻邊拔口內(nèi)徑551mm,接近等徑成形,廣泛應(yīng)用于110kV電壓等級開關(guān)線路中。拔口后筒體變形嚴重,尤其兩側(cè)拔口位置,橢圓度最大20mm。后續(xù)拔口側(cè)需對接支筒,進行環(huán)焊縫焊接,兩側(cè)橢圓度太大,無法保證焊接后殼體性能,所以焊接前需進行橢圓度整形,達到工藝要求后再進行后續(xù)焊接。

      拔口數(shù)據(jù)見表1。筒體拔口后,拉伸量很大,各部位之間相互聯(lián)系、相互制約,大的翻邊量對拔口兩側(cè)橢圓度影響很大,尤其是對第一側(cè)拔口A口影響更為明顯,在生產(chǎn)中,第二側(cè)拔口B后,拔口A橢圓度會明顯增大。

      圖1 四通筒體示意

      表1 拔口數(shù)據(jù)

      為改善拔口兩側(cè)橢圓度,生產(chǎn)中廣泛采用錘擊法,即人工使用鐵錘敲擊筒體翻邊處,使筒體瞬間受力,將筒體上的內(nèi)應(yīng)力釋放,使兩側(cè)橢圓度由20mm控制到10mm。錘擊法只能整形局部某個點,鏜床加工坡口后,拔口橢圓度依然超出工藝標準,且人工強度大。

      根據(jù)以上工藝分析,為優(yōu)化筒體拔口后橢圓度,采取5種工藝方案進行分析、討論和試驗。

      2. 頂撐法

      如圖2所示,制作支撐工裝,拔B口時,在A口X方向上使用支撐撐住,觀察測量A口的尺寸變化。發(fā)現(xiàn)尺寸有輕微變化,當(dāng)支撐去掉后,A口處X方向尺寸回彈,橢圓度超標,同時工裝不易放置及取下,尤其是取下時,工裝受力大,卡在拔口處,使用錘子敲擊取下,費時費力,該種方式不符合新工藝及生產(chǎn)要求。頂撐法拔口數(shù)據(jù)見表2。

      圖2 頂撐法示意

      3. 降速法

      翻邊拔口時,調(diào)節(jié)壓力機下模下落速度,將模具下落時間由20s調(diào)節(jié)到1min以上;下模下落到一定高度后,使其在該位置停留5min后繼續(xù)拉拔。尺寸與原模具拔口尺寸一致,筒體拔口存在彈性變形,當(dāng)拔口的力卸除后,翻邊處會回彈,無法消除彈性變形。且該種拔口方式效率低下,不符合新的工藝及生產(chǎn)要求。降速法拔口數(shù)據(jù)見表3。

      4. 新模具法

      改變翻邊上模的角度,由原來的60°增大到100°,拔口時,使翻邊量瞬時達到圖樣要求的量。翻邊變形超過彈性極限點,發(fā)生塑性變形。當(dāng)應(yīng)力未超過材料的彈性極限時,產(chǎn)生的變形在外力去除后全部消除,材料恢復(fù)原狀,這種變形是可逆的彈性變形。當(dāng)應(yīng)力超過材料的彈性極限,則產(chǎn)生的變形在外力去除后不能全部恢復(fù),而殘留一部分變形,材料不能恢復(fù)到原來的形狀,這種殘留的變形是不可逆的塑性變形。由于筒體瞬時變形量大,拔口出現(xiàn)開裂情況,不能滿足工藝要求。新模具法拔口數(shù)據(jù)見表4。新、舊模具對比如圖3所示。

      表2 頂撐法拔口數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      表3 降速法拔口數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      表4 新模具法拔口數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      圖3 新舊模具對比

      5. 雙層模具法

      拔口時,使用兩個模具拔口,大、小兩個上模(φ494mm、φ553mm),分兩次拉拔,拔口通過兩次變形達到要求尺寸。兩次拉拔數(shù)據(jù)見表5。通過測量顯示,筒體橢圓度變化明顯,能控制在10~15mm。但是使用兩個模具拔口相當(dāng)于將拔口工作量增大一倍。將兩個模具融合到一個模具上,制作雙層模具(見圖4),一次拉拔成功。雙層模具法數(shù)據(jù)見表6。測量數(shù)據(jù)顯示,雙層模具拔口效果與舊模具拔口效果一致,不能滿足新的工藝要求。

      圖4 雙層模具

      6. 墊塊法

      通過拔B口時,觀察、測量A口的變化,X方向上的尺寸會逐步減小。在筒體端部加裝墊塊(見圖5),將筒體端部墊高,略高于下模高度,抵消筒體所受向下的力,克服X方向上的變化。通過筒體受力分析,拔口下拉時,筒體會受下拉力,由于筒體是一個相互聯(lián)系的整體,A口也會受向下的力,從而使X方向上的尺寸減小、Y方向上的尺寸增大。通過在筒體端部施加一個向上的力來抵消一部分向下的力,減小拔口變形。墊高法數(shù)據(jù)見表7。

      測量、觀察拔B口時A口的尺寸變化,X方向上的尺寸會先增大,當(dāng)下模脫離筒體時,X方向上的尺寸會再減小,拔口后的筒體,測量拔口橢圓度,尺寸偏差控制在4mm以內(nèi),符合工藝要求。說明墊塊法符合新工藝要求。

      圖5 墊高法示意

      表5 兩次拉拔數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      表6 雙層模具法數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      表7 墊高法數(shù)據(jù)統(tǒng)計

      7. 墊塊法數(shù)據(jù)跟蹤結(jié)果

      墊塊法數(shù)據(jù)跟蹤統(tǒng)計結(jié)果見表8。在拉拔過程中,墊塊法采用將筒體邊緣墊高的方法拉拔四通筒體,在拔B口時,A口的尺寸會先增大再減小,通過墊高筒體,可以改變筒體的受力點,抵消部分下拉力,能夠有效解決四通筒體拔口橢圓度的問題,能將筒體橢圓度有效地控制在4mm以內(nèi)。通過試驗,將墊塊的高度由0增加到9mm,最終確定墊塊高度在7.5mm時,拔口效果最好。

      8. 結(jié)語

      經(jīng)過半年的跟蹤、測量,證實改進后的拔口工藝可靠、經(jīng)濟且穩(wěn)定,四通拔口橢圓度控制在4mm以內(nèi),提高了筒體的拔口質(zhì)量,減少了拔口整形工作量,降低了員工的勞動強度,為四通殼體性能提供了強有力的支持。

      表8 墊塊法數(shù)據(jù)跟蹤統(tǒng)計

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