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      60 MW機組EH油系統(tǒng)檢修維護(hù)實踐

      2020-02-23 01:05:05陸玉春
      冶金動力 2020年5期
      關(guān)鍵詞:酸值密封圈油管

      陸玉春

      (上海梅山鋼鐵股份有限公司熱電廠,江蘇南京 210039)

      引言

      梅鋼熱電廠動力4號、6號汽輪發(fā)電機組為上海汽輪機廠生產(chǎn)的CC60-8.83/4.41/1.27 型60 MW 雙抽汽凝汽式汽輪機,其調(diào)節(jié)保安系統(tǒng)由DEH 系統(tǒng)(采用數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng))、EH 供油系統(tǒng)、EH 油動機、保護(hù)系統(tǒng)等組成。EH 供油系統(tǒng)包含油箱、油泵、冷油器、蓄能器、控制塊等。每個調(diào)門由油動機驅(qū)動,油動機緊密安裝在控制塊上,每只控制塊與油動機緊密布置在汽輪機本體上。在實際運行過程中,EH 油系統(tǒng)多次發(fā)生漏油、油缸和控制塊超溫、高壓油管斷裂、油動機失控等故障,導(dǎo)致機組被迫停機。通過對故障原因的查找、分析,在多年改進(jìn)實踐的基礎(chǔ)上,形成了有效的應(yīng)對措施和日常維護(hù)方案,最終有效減少了EH油系統(tǒng)的故障次數(shù)。

      1 EH油系統(tǒng)漏油

      EH 油系統(tǒng)常見漏油故障有:密封圈損壞、油管斷裂、油管有裂紋等。

      (1)密封圈損壞主要有三種情況,第一種是EH油局部受熱劣化,引起酸值高,導(dǎo)致密封圈老化,使用壽命縮短;第二種是活塞桿表面因高溫積碳拉毛密封圈引起泄漏;第三種是密封圈回裝過程中,被絲牙剪切未能及時發(fā)現(xiàn)引起泄漏。

      從兩臺機組的運行實績來看,密封圈突然失效漏油導(dǎo)致機組停役的情況占比最多,這與酸值高、局部高溫引起密封圈壽命縮短密切相關(guān)。因此,通過將EH 油系統(tǒng)油缸、控制塊、電磁閥等部件每4 年拆檢維護(hù)一次,更換所有密封圈,同時檢查確認(rèn)密封圈材質(zhì)是否為氟橡膠、是否完好,螺紋接頭回裝時防止絲牙剪切密封圈,最終實現(xiàn)了兩臺機組近五年來未發(fā)生過因密封圈漏油而導(dǎo)致的停機事故。

      (2)EH 油管斷裂一般發(fā)生在HP 管靠近油動機活接頭的焊縫處,是由于管路高頻振蕩引起的,一般振幅達(dá)0.5 mm 以上。從運行實績來看,6 號機1號高調(diào)門、2 號高調(diào)門分別發(fā)生過一次高壓油管斷裂引起的停機事故。在排查故障時,首先要確認(rèn)振動產(chǎn)生的原因,引起油管振動的原因主要有機組振動、管夾固定不好、伺服閥故障、控制信號夾帶交流分量。其中伺服閥故障會產(chǎn)生振蕩信號,引起油管振動,而控制信號夾帶交流分量,使HP 油管內(nèi)的壓力交變,也產(chǎn)生油管振動。

      上述故障可以通過試驗來判斷是哪一種原因引起的振動。當(dāng)振動發(fā)生時,通過強制信號將該閥門慢慢置于全關(guān)位置,關(guān)閉進(jìn)油門,拔下伺服閥插頭,測量振動。如果此時振動明顯減小,說明是伺服閥或控制信號問題;如果振動依舊,說明是機組振動。對于前一種情況,打開進(jìn)油門,使用伺服閥測試工具通過外加信號的方法將閥門開啟至原來位置,如果此時沒有振動,說明是控制信號問題,由熱工檢查處理;如果振動加大,說明是伺服閥故障,應(yīng)立即更換伺服閥。

      (3)油管路有裂紋,常見于焊縫處,在管路振動較大的情況下引起裂紋擴展,引發(fā)漏油。例如4 號機蓄能器支架與汽輪機同處于一個平臺的情況下,由于機組本身振動引起基礎(chǔ)振動較大,引發(fā)蓄能器進(jìn)油管與蓄能器接頭處高頻振動,導(dǎo)致焊縫出現(xiàn)裂紋泄漏。因此采取了兩項措施,一種是將蓄能器及支架移位至另一振動較小的基礎(chǔ)平臺上,另一種是針對無法移位的蓄能器,在支架與蓄能器之間加橡皮,減小振動幅度。

      2 EH油酸值過高

      兩臺機組自投運以來,酸值超標(biāo)成為常態(tài),即使投入除酸功能進(jìn)行除酸,酸值也控制不下來,最終不得不換油。

      酸值過高主要有兩個方面因素,一個是除酸功能失效,第二個是化驗頻次太低,半年一次,未能及時采取應(yīng)對措施。

      兩臺機組均采用移動式Pall 濾油機(離子交換再生過濾裝置,型號:PFS-001-8300)對機組EH 油進(jìn)行除酸、除水、過濾,在該濾油機投運之初,除酸功能未發(fā)揮作用,以6號機為例,機組酸值曾上升至0.57 mgKOH/g,經(jīng)現(xiàn)場排查,主要原因是過濾油泵的流量遠(yuǎn)大于除酸油泵,兩臺油泵共用一路進(jìn)油管,導(dǎo)致除酸油泵入口吸不到油,從而未發(fā)揮除酸功能。通過單獨排一路除酸油泵進(jìn)油管,投入除酸油泵,20天后酸值降至0.07 mgKOH/g。雖然酸值控制下來了,但曾經(jīng)酸值高對EH 油系統(tǒng)零部件和密封件的腐蝕是不可逆的,因此6號機安排了大修,對EH 油系統(tǒng)做了全面的維護(hù),并提高EH 油化驗頻次,由1 次/半年改為1 次/月,監(jiān)控酸值、水份和顆粒度等指標(biāo)。改進(jìn)后三個月EH 油酸值分別為0.03 mgKOH/g、0.05 mgKOH/g、0.05 mgKOH/g,改進(jìn)后酸值未發(fā)生超過0.1 mgKOH/g的情況。

      3 部分EH油缸及控制塊超溫

      對汽輪機調(diào)門油動機和控制塊進(jìn)行測溫,發(fā)現(xiàn)油缸和控制塊普遍超溫,特別是中調(diào)門,因油缸與控制塊緊貼汽輪機本體表面,最高點溫度高達(dá)260 ℃。對汽輪機本體保溫進(jìn)行測溫,局部達(dá)200 ℃。

      造成EH 油缸及控制塊超溫的主要原因有兩個:一個是汽輪機保溫不達(dá)標(biāo),局部超溫嚴(yán)重,對分布于汽輪機四周的油缸和控制塊有持續(xù)的熱輻射;另一個是油缸和控制塊與汽缸本體緊密連接在一起,金屬導(dǎo)熱引起油缸及控制塊溫度偏高。

      針對上述情況,采取了以下幾項措施:

      (1)消除汽輪機本體漏汽點,對本體保溫進(jìn)行更換和完善,控制表面溫度低于50 ℃。

      利用大修機會,拆除汽輪機上下缸保溫,采用高位灌水法查找本體漏點,如中分面、法蘭、管道焊縫等,消除漏點。保溫恢復(fù)時,內(nèi)外層接縫應(yīng)彼此錯開,層間和縫間不得有空穴,用鍍鋅鐵絲和鐵絲網(wǎng)扎緊。

      (2)將EH油缸及控制塊分離,遠(yuǎn)離熱源。

      油缸與控制塊原設(shè)計是緊密貼合在一起,通過改造,將油缸保留在原位,將控制塊移至汽輪機側(cè)面,固定于支架上,油缸與控制塊之間用硬管連接,管路設(shè)置多個彎頭,吸收汽輪機熱膨脹產(chǎn)生的位移。

      (3)對EH 油缸進(jìn)行改造,增加冷卻水套,活塞桿增加節(jié)流孔。

      對EH 油缸進(jìn)行改造,油缸油口到集成塊的每根管路上都必須配置排氣接頭,用于排空管道內(nèi)的空氣;重新設(shè)計和加工EH 油缸上平面連接法蘭,增加冷卻水套,設(shè)置冷卻水接口;重新加工活塞桿,在活塞桿上增加φ0.6 mm 的節(jié)流小孔,增加內(nèi)泄,使油缸內(nèi)部的抗燃油產(chǎn)生流動,帶走局部超溫產(chǎn)生的熱量。

      通過上述改造,可以實現(xiàn)油缸及控制塊溫度不高于60 ℃,EH 油系統(tǒng)不再局部受熱,為酸值控制打好了基礎(chǔ)。

      4 油動機失控

      以4 號機為例,經(jīng)常出現(xiàn)油動機無法開啟或處于全開狀態(tài)而關(guān)不下去的情況,甚至出現(xiàn)將伺服閥插頭拔出后,油動機自身先全關(guān)而后又全開的不受控現(xiàn)象。

      針對油動機無法開啟的情況,首先要排查伺服閥的航空插頭和航空插頭的接線是否良好。排除接線和插頭問題后,基本可以判定是伺服閥故障。

      伺服閥的故障主要是卡澀和電化學(xué)腐蝕,伺服閥卡澀會導(dǎo)致油動機始終處于全開或全關(guān)狀態(tài),電化學(xué)腐蝕會造成伺服閥的靈敏度下降,導(dǎo)致油動機擺動,影響機組穩(wěn)定運行。

      伺服閥的噴嘴和擋板的間隙為30 μm,如果EH 油油質(zhì)較差,會造成伺服閥的噴嘴堵塞,造成滑閥只能處在或左或右的位置,表現(xiàn)出來的結(jié)果是油動機往往卡在全開或全關(guān)的位置,失去控制。因伺服閥的滑閥工作間隙只有2~3 μm,雜質(zhì)很難進(jìn)入,且在高壓油的作用下,稍有卡澀也完全能克服。

      4號機EH 油系統(tǒng)故障最嚴(yán)重時,出現(xiàn)冷態(tài)啟動后多個油動機同時不受控制,始終處于全開或全關(guān)狀態(tài),當(dāng)EH 油系統(tǒng)溫度上升以后,故障會明顯好轉(zhuǎn)。通過系統(tǒng)排查,發(fā)現(xiàn)EH 油中有油泥,抽出油箱上的磁棒,能夠明顯看到附著的膠泥狀物質(zhì)。

      針對上述情況,立即安排4號機停役并更換EH油。先將油溫升至90 ℃,循環(huán)沖洗EH 油系統(tǒng),并使所有調(diào)門油動機全行程動作數(shù)次,使油泥溶解于抗燃油中,再放掉所有EH 油,并清理EH 油箱,加入新油繼續(xù)沖洗,至顆粒度合格后放掉沖洗油,清理油箱、更換濾芯、伺服閥等,再次加入新油,控制油溫至正常運行范圍,進(jìn)行循環(huán)過濾至顆粒度合格,再投入運行。[1]

      上述故障主要是EH 油油質(zhì)差引起的,經(jīng)過系統(tǒng)沖洗和換油后,4 號機未再發(fā)生油動機失控的故障。因此,在日常運行維護(hù)時,要加強油質(zhì)過濾,定期拆檢清洗油箱、油缸、控制塊、電磁閥等部套,沖洗管路。

      5 總結(jié)

      EH 油系統(tǒng)局部超溫會引起酸值升高,酸值過高會引發(fā)密封圈失效漏油、伺服閥故障和EH 油顆粒度超標(biāo)。EH 油中顆粒度超標(biāo)或含有油泥會卡澀伺服閥噴嘴,繼而導(dǎo)致油動機失控。因此,酸值和顆粒度超標(biāo)是引起EH 油系統(tǒng)故障的主要原因。所以EH 油系統(tǒng)的維護(hù),平日重點在油質(zhì)管理,同時結(jié)合年修契機,制定電磁閥、伺服閥、EH 油泵、控制塊、油缸、隔膜閥等部套的拆檢維護(hù)計劃,為汽輪機的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行奠定基礎(chǔ)。

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