杜 超,肖華超,覃 盼,呂小虎,徐思賢
(長江三峽通航管理局,湖北宜昌 443002)
隨著船舶過閘需求的迅猛增長,船舶待閘已經(jīng)成為常態(tài),因船閘停航檢修導(dǎo)致待閘船舶積壓,已引起航運(yùn)業(yè)和社會(huì)的廣泛關(guān)注。應(yīng)對(duì)該問題三峽局提出船閘快速檢修口號(hào),并開展船閘快速檢修研究,目前已將葛洲壩船閘停航檢修工期壓縮至20 天,但是這離解決過閘需求與船閘通過能力之間矛盾還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,因此必須繼續(xù)深挖船閘檢修各分項(xiàng)施工細(xì)節(jié),努力縮短各分項(xiàng)檢修施工時(shí)間。
傳統(tǒng)的葛洲壩船閘反弧門液壓油缸拆裝工藝效率低下,直接影響自身檢修工期,同時(shí)影響后續(xù)的反弧門檢修效率、反弧門止水等更換效率。葛洲壩船閘反弧門液壓油缸拆裝是油缸自身檢修的前提,同時(shí)良好的油缸運(yùn)行條件也是閥門井底反弧門一系列檢修的保證。葛洲壩船閘反弧門液壓油缸拆裝效率不僅直接影響自身檢修工期,同時(shí)影響后續(xù)的反弧門檢修效率、反弧門止水更換效率等。
①安裝液壓油缸檢修工作臺(tái);②液壓油缸開啟上極限位,穿檢銷軸鎖定;③關(guān)閉油缸上下腔球閥,拆除油缸附件(油管、接頭等);④吊車穩(wěn)住液壓油缸;⑤拆卸剖分式聯(lián)軸節(jié);⑥拆卸油缸支座螺栓,將油缸吊出。
裝配步驟反之。
根據(jù)以往船閘檢修經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合油缸拆卸步驟分析,發(fā)現(xiàn)當(dāng)前主要存在兩方面的問題:
(1)主觀存在現(xiàn)場(chǎng)油缸檢修人員與船閘運(yùn)行人員溝通配合的誤差,檢修人員熟練程度受流動(dòng)性、差異性等因素影響有待提高,檢修人員、起吊工作人、技術(shù)人員、管理人員等銜接度、配合度一般。
(2)是客觀存在部分檢修設(shè)備老化,其中檢修銷軸托架銹蝕嚴(yán)重失去功能,銷軸對(duì)孔費(fèi)時(shí)費(fèi)力,剖分式聯(lián)軸節(jié)拆卸費(fèi)時(shí)費(fèi)力,油缸起吊索具有待改進(jìn),部分部件裝配尺寸存在偏差,油缸拆卸施工環(huán)境狹窄、陰暗、高空懸邊等;檢修工器具申領(lǐng)繁瑣、工器具雜亂;檢修流程缺乏細(xì)節(jié)規(guī)范等問題。
針對(duì)這些種類繁多,各式各樣的影響因素,對(duì)葛洲壩船閘近年來停航期反弧門液壓油缸拆裝項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行調(diào)查和統(tǒng)計(jì),并繪制了近5 次葛洲壩船閘反弧門液壓油缸拆裝時(shí)間表(表1)和各步驟用時(shí)占比圖(圖1),以期找到影響葛洲壩船閘反弧門液壓油缸拆裝效率的主要因素。
通過對(duì)圖1 葛洲壩船閘反弧門液壓油缸拆卸各步驟用時(shí)占比分析發(fā)現(xiàn),影響葛洲壩船閘反弧門液壓油缸拆裝效率的主要原因?yàn)榇z修銷軸和拆卸聯(lián)軸節(jié)2 個(gè)環(huán)節(jié)。其中檢修銷軸托架已經(jīng)嚴(yán)重銹蝕,嚴(yán)重影響穿軸效率,而剖分式聯(lián)軸節(jié)由于受自身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、現(xiàn)有拆卸工藝、拆卸流程等影響,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
圖1 各步驟用時(shí)占比
表1 近5 次葛洲壩船閘反弧門液壓油缸拆裝時(shí)間 min
當(dāng)前,檢修銷軸托架老化嚴(yán)重,如圖2 所示:
圖2 托架現(xiàn)狀
檢修銷軸托架存在的問題:①性能方面:銹蝕嚴(yán)重,摩擦大,已經(jīng)完全不能使用;②安全方面:檢修軸沒有保護(hù),存在滾落的風(fēng)險(xiǎn);③施工方面:費(fèi)時(shí)費(fèi)力,葫蘆吊機(jī)不便搭設(shè),千斤頂不便置頂;④結(jié)構(gòu)方面:沒有銷軸推拉設(shè)施,靠葫蘆單獨(dú)提拉,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。針對(duì)這一問題,設(shè)計(jì)并制作了新的檢修銷軸托架,如圖3 所示。
圖3 新型檢修銷軸托架
改造前滾柱直接與底座接觸,兩端無約束固定,在拆裝軸過程中,滾柱穩(wěn)定性差,對(duì)中調(diào)節(jié)困難,摩擦阻力大;改造后采用兩端軸承固定的尼龍滾輪,減小摩擦阻力,便于檢修軸與檢修孔對(duì)中,施工中可減少人員配置,有效節(jié)約了人力。同時(shí)改造后減少了輔助工器具的使用,對(duì)比改造前葫蘆吊拉、千斤頂頂壓,絲桿推拉在拆裝軸過程中節(jié)約施工空間和時(shí)間。整個(gè)改造后穿銷軸用時(shí)由原來的90 min 縮短到現(xiàn)在的30 min。
以往聯(lián)軸節(jié)拆卸憑經(jīng)驗(yàn)、憑口述,關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)沒有形成書面流程,每換一批人員就要重新敘述,實(shí)踐學(xué)習(xí)不足,如此對(duì)設(shè)備檢修來說耗工耗力。為此制定了規(guī)范化的拆裝步驟流程,具體流程如下:①拆卸聯(lián)軸節(jié)的鎖緊螺栓(靠近墻壁側(cè)留2 顆螺栓作為安全保護(hù)用,其余全部拆卸);②聯(lián)軸節(jié)分離(對(duì)應(yīng)工裝制作);③聯(lián)軸節(jié)吊裝(其中先吊靠井側(cè),后吊墻壁側(cè));④實(shí)地采集聯(lián)軸節(jié)及其裝配件數(shù)據(jù),確保裝配間隙;⑤聯(lián)軸節(jié)進(jìn)行內(nèi)外除污,確保哈弗裝配面清潔。
制定完善的細(xì)節(jié)部件拆卸流程,解決了經(jīng)驗(yàn)主義因素,明確了細(xì)節(jié)步驟,規(guī)范了流程工藝,節(jié)約了工期時(shí)間。整個(gè)工藝流程的規(guī)范化有效縮短了葛洲壩反弧門液壓油缸的拆裝時(shí)間,提高了檢修效率。
為進(jìn)一步驗(yàn)證其工藝優(yōu)化改造效果,將新的檢修銷軸托架以及規(guī)范化的聯(lián)軸節(jié)拆卸工藝運(yùn)用到葛洲壩2 號(hào)船閘右上反弧門液壓油缸拆裝過程中,其拆裝直線工期較之前相比減少了170 min,極大提升了檢修效率。最終將新的葛洲壩船閘反弧門液壓油缸拆裝工藝納入《船閘檢修作業(yè)指導(dǎo)書》,使之標(biāo)準(zhǔn)化,并對(duì)施工人員進(jìn)行培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范。
通過改造檢修銷軸托架,優(yōu)化聯(lián)軸節(jié)拆卸工藝,有效縮短葛洲壩船閘反弧門液壓油缸的拆裝時(shí)間,提高了檢修效率,為葛洲壩船閘檢修贏得了時(shí)間,減少因船閘檢修對(duì)樞紐通航產(chǎn)生的影響。此外,葛洲壩反弧門液壓油缸拆裝工藝的優(yōu)化及改造也對(duì)三峽船閘反弧門液壓油缸吊桿拆裝工藝具有一定借鑒意義。