周軍
ZHOU Jun
佛山市美的清湖凈水設備有限公司 廣東佛山 528311
Foshan Midea Qinghu Water Purification Equipment Co., Ltd. Foshan 528311
單向閥是凈水機的關鍵部件之一,在凈水機水系統(tǒng)和濾芯內部結構中,需要封水或者控制水流單向流動的場合很多。單向閥的功能是控制流體沿一個方向流動,而禁止反向流動。其主要性能要求是:當液體通過時流阻要小,當液體反向流入時,閥口密封性要好且無泄漏;工作時不應有振動、沖擊和噪聲。國內學者對單向閥類產品進行了大量研究,余武江等[1]對單向閥自激振蕩機理進行研究,提出了單向閥的臨界穩(wěn)定曲線,通過三維動態(tài)流場仿真分析,研究了單向閥的動態(tài)穩(wěn)定特性。劉上等[2]針對單向閥系統(tǒng)自激振蕩現象,建立相應的非線性動力學模型,基于數值分析,證實系統(tǒng)在一定條件下會出現極限環(huán),系統(tǒng)的局部穩(wěn)定,但有大范圍不穩(wěn)定。王細波等[3]針對單向閥打開過程中的持續(xù)顫振現象,進行數值計算和試驗驗證,得出了此類產品的工作特性:不同入口壓力下,單向閥大致可分為臨界開啟、持續(xù)振動和開度穩(wěn)定(無振動)三個狀態(tài)。本文基于單向閥工作特性和三維流場數值分析,對低噪聲單向閥設計相關問題進行了相應的研究工作。
單向閥的運動部件是閥芯,工作時會出現較明顯的嗚嗚聲和嘯叫聲等異音,這主要由其閥芯顫振導致。單向閥的閥芯顫振問題屬于流致振動,而流致振動通??煞譃閺娖日駝雍妥约ふ駝觾煞N。強迫振動是由流道中的脈動流激發(fā),自激振動由系統(tǒng)本身的運動激發(fā),一般分為顫振、馳振及渦激振動等[4]。某款凈水機產品出現較大嗚嗚聲,其噪聲1/3倍頻程頻譜如圖1所示,主要峰值頻率帶為160Hz,其他個別閥體異音在250Hz頻帶也有發(fā)生。
上述異音單向閥的閥芯結構如圖2所示,主要由閥殼體、閥芯和彈簧組成。液體正向導通時,水壓克服彈簧力將閥體的閥芯頂開,液體導通;液體反向流入時,水壓推動閥體的閥芯,壓緊閥芯與閥殼體間密封圈,實現有效密封。
單向閥是由放置在閥腔的彈簧振子組成,其單自由度運動方程如下:
式中:z為閥芯振動位移,m為閥芯質量,c為阻尼系數,k為彈簧剛度,z0為彈簧預壓縮量,Fp為閥芯所受作用力。Fp可表示為閥芯前后壓差與進口截面積的乘積,即Fp=Δp?1/4?π?D2,D為單向閥進口直徑。
(1)若Fp=0,該運動方程的根為:
式中:c阻尼系數和k彈簧剛度均為正值,方程兩個根均為負實根,閥芯振動是穩(wěn)定的,任何小的擾動很快都會衰減到0。
(2)若Fp≠0,由于閥芯兩側液體的壓力隨閥芯位移發(fā)生變化,Fp也相應變化。閥芯的運動方程的根會出現以下幾種情況:①為兩正根,系統(tǒng)出現負阻尼,閥芯運動將是發(fā)散的,閥芯兩側壓力提供自激振動的能量;②為具有非負實部的共軛復根,閥芯運動將是發(fā)散的,閥芯兩側壓力提供自激振動的能量;③為具有負實部的兩共軛復根或兩負實根,系統(tǒng)仍為正阻尼,閥芯運動將是穩(wěn)定的,任何小的擾動將很快衰減到0[5]。
單向閥的閥芯運動不穩(wěn)定,任何一個微小的擾動都會使閥芯在其平衡位置以某一固有頻率振動。單向閥在閥芯前后壓力提供量自激振動能力作用下,閥芯發(fā)生顫振,從而產生較大的嗚嗚聲和嘯叫聲等異音。另外,單向閥處于不穩(wěn)定狀態(tài)時,存在閥芯的臨界開度和閥芯兩側臨界壓差,當閥芯開度小于臨界開度時,閥芯出現運動不穩(wěn)定。因此,單向閥嗚嗚聲等異音的改善,可以從內部流場擾動改善、閥芯導向機構顫振改善和閥芯彈簧振子系統(tǒng)改善等方面進行,具有較高的可行性。
低噪聲單向閥設計主要從內部流場、閥芯導向結構和彈簧振子系統(tǒng)優(yōu)化設計進行,從而消除可能發(fā)生的嗚嗚聲和嘯叫聲等異音問題。王劍中等[5]已通過數值分析,驗證了單向閥彈簧振子系統(tǒng)的彈簧剛度提升有利于改善單向閥工作穩(wěn)定性,本文不再累述。本文重點針對閥芯進口流場的優(yōu)化和閥芯運動導向結構優(yōu)化,從而實現低噪聲單向閥設計,新舊單向閥整體結構如圖3所示,主要集中在閥芯突出段和雙導向結構兩個地方。
突出段的閥芯新結構,能顯著改善入口流場結構,減小閥芯內部流場擾動對閥芯的影響,從而減少閥芯發(fā)生顫振的概率,能有效改善單向閥不穩(wěn)定工作導致的噪聲問題。結合單向閥實際工作的流量和壓力條件,基于fluent軟件采用標準k-epsilon湍流模型,進行了單向閥3D穩(wěn)態(tài)流場分析。計算域進口設置為速度進口2m/s,出口為壓力出口0pa,湍流強度5%,水力直徑0.56mm。新舊單向閥進口結構的速度場分析結果如圖4所示,壓力場分析結果如圖5所示,3D速度流線圖如圖6所示。
圖1單向閥異音頻譜
圖3新舊單向閥結構
圖4新舊結構速度場分布
圖5新舊結構壓力場分布
由新舊單向閥結構速度場分布可知,單向閥由90度方向入水,受離心力作用,水流出現外圍偏流,偏流區(qū)域主要集中于閥芯上部;新結構流場的速度相較于舊結構降低20%;閥芯入口端的低速渦面積顯著減小,對閥芯的擾動相應減??;閥芯出口端速度場也相對平緩。該單向閥速度場分布規(guī)律在圖6的3D流場圖中也有體現。綜上所述,新結構能有效減小內部流場對閥芯的擾動作用,有利于改善閥芯運動的穩(wěn)定性和單向閥產生的嗚嗚聲。
由新舊單向閥結構壓力場分布可知,單向閥由90度方向入水,受離心力作用,水流出現外圍偏流,偏流區(qū)域主要集中于閥芯上部,即高壓區(qū)處于左上部;新結構單向閥壓力相較于舊結構降低68%;且閥芯入口端的低壓區(qū)面積顯著減小,對閥芯的擾動相應減??;閥芯端出口端壓力場也相對平緩。綜上所述,新結構能有效減小內部流場對閥芯的擾動作用,有利于改善閥芯運動的穩(wěn)定性和單向閥產生的嗚嗚聲。
閥芯受到擾動發(fā)生顫振,是導致單向閥產生嗚嗚聲等異音的主要原因。舊單向閥的閥芯結構如圖7(a)所示,僅在閥芯小端有導向結構,保證閥芯的平穩(wěn)運行,閥芯大端無導向段。當閥芯開啟時,單端導向的閥芯在水流作用下,極易發(fā)生上下顫振,產生嗚嗚聲等異音。為此,如圖7(b)所示的新結構進行了導向結構改善,閥芯大端和小端均設置導向結構,兩端導向結構間隙相較于以前有所減小,且間隙一致。新結構不僅能保證閥芯順暢導向,而且能減小或改善閥芯受到擾動時發(fā)生的上下顫振,消除嗚嗚聲異音。
圖6新舊結構3D速度場分布
圖7新舊單向閥導向結構
基于單向閥工作特性和噪聲產生機理,本文通過對單向閥的閥芯入口結構和閥芯導向結構進行優(yōu)化,形成了低噪聲的新單向閥結構。以下,結合單向閥的工作條件和場景,對新單向閥結構的噪聲和性能要求進行了驗證。
本文對新單向閥單體的流量、單向性和抗水錘特性進行了驗證,驗證結果滿足要求;同時初步驗證了新單向閥單體、新單向閥裝配小通量機和新單向閥裝配大通量機的噪聲。部分驗證數據如表1所示,新單向閥結構能滿足主要性能要求,且嗚嗚聲異音得到顯著改善。
為了進一步量化新單向閥結構的噪聲改善效果,新舊單向閥裝配同一臺大通量整機進行測試驗證。根據國標GB/T 4214.1-2017《家用和類似用途電器噪聲測試方法》,相同進水壓力和相同水溫條件下,在半消聲室進行了噪聲測試,噪聲測試結果如表2、表3所示,具體頻譜結果如圖8所示。測試條件:進水水壓0.25MPa,水溫25℃,半消聲室背景噪聲20dB。測試設備:LC0210-4動態(tài)信號調理器和B&K通用1/2英寸傳聲器4189。
表1 單向閥基本性能數據
表2 舊結構單向閥征集噪聲測試結果
表3 新結構單向閥征集噪聲測試結果
圖8新舊單向閥整機噪聲頻譜
如表2、表3和圖8所示,同一整機,相同工作條件下的整機噪聲,新單向閥相較于舊單向閥改善3.5dB,重點改善峰值頻段為160Hz,改善約7dB,整機音質有明顯改善。
基于單向閥工作特性和噪聲機理分析,本文進行了低噪聲單向閥結構設計,并且通過了數值分析和試驗驗證,結果表明:
(1)單向閥噪聲機理分析表明,閥芯受到流場擾動發(fā)生顫振是產生嗚嗚聲的主要原因。
(2)單向閥入口端的流場優(yōu)化,能有效改善流場激勵對閥芯的擾動,從而減少閥芯發(fā)生顫振的概率。
(3)單向閥閥芯的雙導向結構,能保證閥芯的順暢運行和改善閥芯運行時的上下顫振。
(4)低噪聲單向閥結構相較于舊結構,整機噪聲改善約3.5dB,重點峰值頻段160Hz改善約7dB,音質改善顯著。