(鄭煤集團(tuán)鄭新公司,河南 鄭州 450000)
新陽煤礦原煤生產(chǎn)從綜采工作面的煤炭采掘開始,陸續(xù)經(jīng)過順槽皮帶、西大五皮帶、西皮帶,主提升皮帶及地面儲(chǔ)運(yùn)皮帶等7條皮帶到達(dá)地面露天儲(chǔ)煤廠,然后進(jìn)入洗煤廠入洗。井下承擔(dān)原煤運(yùn)輸?shù)母删€皮帶機(jī)全部來自美國DBT 公司,其控制系統(tǒng)采用澳大利亞安控公司生產(chǎn)的進(jìn)口負(fù)荷中心,核心控制系統(tǒng)采用的AB公司SLC5/04系列可編程控制器。皮帶機(jī)單個(gè)自動(dòng)化程度非常高,現(xiàn)實(shí)情況是多條皮帶機(jī)都是單獨(dú)分散控制,形成了信息孤島和控制孤島,一是難以給公司管理人員以及基層隊(duì)的機(jī)電技術(shù)人員提供更好的管理輔助功能,他們不能實(shí)時(shí)了解井下設(shè)備的實(shí)時(shí)運(yùn)行情況,提高皮帶機(jī)故障維修的工作效率; 二是未充分發(fā)揮皮帶機(jī)的集中控制優(yōu)勢,生產(chǎn)效率相對低下,節(jié)能減耗,人員配置方面的優(yōu)點(diǎn)未能充分發(fā)揮。
1)主運(yùn)輸皮帶集中監(jiān)控系統(tǒng)需要一個(gè)可靠、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò),考慮煤礦井下特殊的使用環(huán)境,采用以光纜為骨干通信介質(zhì)的以太網(wǎng)通信網(wǎng)路,光纜信息傳送能工作在惡劣的環(huán)境里,抗干擾能力極強(qiáng),而且各類強(qiáng)弱電干擾基本上對光纜不起作用; 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)簡單、快速、實(shí)用性強(qiáng)、價(jià)格低廉,易于維修和更換,后期基本上免維護(hù),一次鋪設(shè),終生使用。
2)使用原系統(tǒng)自帶的天津貝克設(shè)備進(jìn)行改造,連接所有皮帶附屬的貝克系統(tǒng),單獨(dú)構(gòu)成一條備用數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò),作為光纖以太網(wǎng)的備用網(wǎng)絡(luò),對系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性進(jìn)行絕對保證。
主運(yùn)輸皮帶都是來自澳大利亞安控的進(jìn)口設(shè)備,附帶基本上完整的通信相關(guān)組件,而且各個(gè)皮帶控制部分相差不大,可以充分利用現(xiàn)有資源,只需要進(jìn)行較小的通信組件安裝及補(bǔ)充,外部光纜熔接及合理分配網(wǎng)絡(luò)資源即可。
101和102皮帶原先采用的是天津貝克控制系統(tǒng),其控制方式和控制理念與進(jìn)口負(fù)荷中心有本質(zhì)區(qū)別,骨架還是自己的獨(dú)立繼電器控制系統(tǒng),附加天津貝克皮帶的沿線保護(hù),基本上是簡單組合控制。為了使其融入整個(gè)集中控制系統(tǒng),考慮到兩部皮帶離主皮帶控制柜很近,可采取硬接線方式通過主皮帶橋接實(shí)現(xiàn),并輔助以軟件通信,互相備用的方式來提高控制的可靠性;利用天津貝克控制器自帶的通信接口,其通信協(xié)議為不常見的RS232 電流環(huán)通信協(xié)議,在主皮帶控制器處增加AB專用通信模塊1746-BASIC-T,自行編寫B(tài)ASIC程序,讀取相應(yīng)貝克系統(tǒng)控制信息,融入主皮帶控制中心來實(shí)現(xiàn)。
利用綜采的CITECT(西雅特) 監(jiān)控系統(tǒng),把主運(yùn)輸皮帶集成到一起,實(shí)現(xiàn)從采煤到運(yùn)輸一體化監(jiān)控。新陽煤礦綜采設(shè)備也來自澳大利亞安控公司,其生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)是不同于各個(gè)皮帶的,它采用的是悉雅特組態(tài)軟件,性能極其強(qiáng)大,使用靈活、界面友好,機(jī)電技術(shù)人員和現(xiàn)場操作人員容易掌握和使用;其穩(wěn)定性、實(shí)用性和交互性在綜采近8年的實(shí)際使用中以得到驗(yàn)證。另一個(gè)方面,用于生產(chǎn)監(jiān)控的上位軟件價(jià)格都不便宜,國產(chǎn)的在功能和穩(wěn)定性上都有不小差距,利用我礦現(xiàn)有的資源,可以大大降低項(xiàng)目成本預(yù)算;另外,可以充分發(fā)揮CITECT工業(yè)軟件的特點(diǎn),進(jìn)行冗余設(shè)置,進(jìn)行分布式網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì),保證操作系統(tǒng)的穩(wěn)定與可靠。
為了保持皮帶機(jī)原控制系統(tǒng)的控制功能,分別對每條皮帶機(jī)的PLC 控制程序進(jìn)行編程,在保持原有程序穩(wěn)定性的前提下,添加參與集中控制的子程序,同時(shí),修改參與集中控制所需的其他程序部分,新建參數(shù)表,開辟用于上位機(jī)通信的數(shù)據(jù)區(qū),完善集中控制的各項(xiàng)控制功能。
多媒體視頻影像系統(tǒng)起輔助作用,但又不可或缺,考慮到在各條皮帶關(guān)鍵點(diǎn)處(例如卸載點(diǎn)漏斗) 的安全,需要有視頻影像實(shí)時(shí)監(jiān)控,其他地方需要根據(jù)實(shí)際監(jiān)測點(diǎn)現(xiàn)場確定。這部分獨(dú)立成系統(tǒng),可以根據(jù)實(shí)際情況增減,為了降低成本,可以按最低保證安全的需要設(shè)置。
語音系統(tǒng)起輔助通話作用。現(xiàn)有各條皮帶在啟車時(shí),都有自帶的貝克系統(tǒng)預(yù)警,可不做處理; 為實(shí)現(xiàn)井上集控中心與各條皮帶通話,以及各條皮帶之間相互通話,可對貝克系統(tǒng)進(jìn)行改造,利用原有單條皮帶機(jī)的通話功能,增加專用的LINIE卡,在貝克系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,組建新的通信系統(tǒng),已達(dá)到全區(qū)域、全覆蓋通信功能。
采取單獨(dú)建設(shè)一個(gè)皮帶集中控制室,伴隨視頻監(jiān)控影像系統(tǒng),以到達(dá)更好的監(jiān)控操作目的。集中控制所需要的服務(wù)器,采用的是工業(yè)服務(wù)器,性能穩(wěn)定可靠,并具有主備功能,同時(shí)具有相應(yīng)數(shù)量的操作端和瀏覽端。多媒體影像系統(tǒng)要獨(dú)立成屏,顯示實(shí)際影像,與生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)共同使用。主運(yùn)輸系統(tǒng)監(jiān)控及操作部分安放位置可以隨意放置,技術(shù)上沒有太多限制。
主運(yùn)輸系統(tǒng)集中控制系統(tǒng)大體上采取本地控制模式和遠(yuǎn)程控制模式兩種控制模式。本地控制模式本地模式,控制權(quán)在本條皮帶,保留現(xiàn)有的各條皮帶上PANELVIEW顯示終端,并增加相關(guān)整體系統(tǒng)功能顯示及操作,以保證本條皮帶區(qū)域相關(guān)人員對所有皮帶運(yùn)行信息的實(shí)時(shí)掌握,現(xiàn)場單獨(dú)啟停本條皮帶的需要。
遠(yuǎn)程控制模式控制權(quán)交于集中控制室,以實(shí)現(xiàn)集中遠(yuǎn)程控制集中控制方式有兩種:遠(yuǎn)程集控方式,可以由相關(guān)人員在集中控制室集中控制所有皮帶的啟停,實(shí)現(xiàn)逆煤流啟動(dòng),順煤流停車等集控操作功能。遠(yuǎn)程單機(jī)方式,可以由相關(guān)授權(quán)人員,在集中控制室根據(jù)現(xiàn)場需要,充分溝通預(yù)警后,單獨(dú)啟停每條皮帶。安全方面,整個(gè)控制系統(tǒng)會(huì)有足夠充分的閉鎖,絕對安全可靠,現(xiàn)有的每條皮帶各種保護(hù)都存在,不影響現(xiàn)有的皮帶功能。上下級皮帶閉鎖采用雙路方式,一是光纖以太網(wǎng)的實(shí)時(shí)連鎖功能,二是基于天津貝克系統(tǒng)的LINE通信的后備保護(hù)系統(tǒng)。
主運(yùn)輸系統(tǒng)集中控制后,干線皮帶的啟動(dòng)時(shí)間會(huì)極大縮短,停車時(shí)間也會(huì)相應(yīng)減少,而且由于信息和語音的溝通交流,臨近皮帶啟停也有參考性,每天因皮帶啟停引起的空運(yùn)轉(zhuǎn),減少時(shí)間至少達(dá)30 min以上,干線皮帶的功率極大,7條皮帶總功率近9 000 kW,在用功率至少6 000 kW,考慮到累計(jì)運(yùn)行時(shí)差,每天節(jié)約用電達(dá)2 000度以上,工業(yè)平均電價(jià)為0.72元/度以上,每天節(jié)約近1 500元,據(jù)此計(jì)算,年節(jié)約將達(dá)五十幾萬元,而且,皮帶機(jī)屬于永久性設(shè)備,一次改造,終其使用壽命內(nèi)都受益,經(jīng)濟(jì)效益非??捎^,是一項(xiàng)不可忽視的節(jié)能降耗技術(shù)改造。
集中控制系統(tǒng)改造完成后,對井下各條皮帶的信息采集會(huì)更全面,所有皮帶運(yùn)行數(shù)據(jù)、故障信息、運(yùn)行指示,集中顯示、集中監(jiān)控,實(shí)時(shí)工況一目了然,降低了維修人員的工作量,提高了工作效率,井上技術(shù)人員在處理故障判斷故障方面也更加快捷與方便,極大地減少了停機(jī)時(shí)間,直接提高了生產(chǎn)效率。
在皮帶機(jī)實(shí)施無人值守后,可以轉(zhuǎn)崗所有皮帶司機(jī),每條皮帶機(jī)4個(gè)司機(jī),3班制,共節(jié)約人力28個(gè),在減員增效方面產(chǎn)生的人力成本節(jié)約將非??捎^。
在皮帶機(jī)集中控制系統(tǒng)改造后,經(jīng)過半年的實(shí)際運(yùn)行檢驗(yàn),改造后的系統(tǒng)在穩(wěn)定性、可靠性方面,都得到了充分驗(yàn)證。對比以往數(shù)據(jù),使用率大幅提高,故障率大大降低,在節(jié)能降耗、人力成本控制方面更是有突出表現(xiàn),完全達(dá)到了設(shè)計(jì)效果與預(yù)期。