王雪蘭
(山西潞安集團(tuán)潞寧煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 寧武 036700)
由于帶式輸送機(jī)具有運(yùn)量大、運(yùn)距長(zhǎng)、裝卸便捷和能耗低等優(yōu)點(diǎn),成為煤礦井下原煤的主要運(yùn)輸方式[1]。在膠帶輸送機(jī)實(shí)際工作過(guò)程中,由于原煤與矸石的下落沖擊會(huì)對(duì)膠帶造成巨大損壞,膠帶時(shí)常產(chǎn)生磨損嚴(yán)重、斷帶等故障,不僅增加生產(chǎn)成本,還會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)運(yùn)輸停滯,甚至引發(fā)人員傷害安全事故。因此,對(duì)帶式輸送機(jī)使用過(guò)程中膠帶存在的問(wèn)題針對(duì)性地進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)研究具有一定的意義[2]。
潞寧公司22116綜采工作面的回采煤量為212萬(wàn)t,工作面設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為235m,順槽長(zhǎng)度為1355m。該工作面采用的是DSJ-120/4/×315帶式輸送機(jī),相關(guān)技術(shù)性能見(jiàn)表1。
在生產(chǎn)過(guò)程中,由于矸石塊度、皮帶強(qiáng)度等原因,導(dǎo)致22116工作面膠帶輸送機(jī)在不到2個(gè)月內(nèi)產(chǎn)生兩起斷帶事故和多起飄帶事故,并伴隨落煤現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了工作面的生產(chǎn)效率并威脅到了人員安全。研究22116工作面膠帶輸送機(jī)故障原因,并針對(duì)性提出改進(jìn)措施迫在眉睫。
表1 DSJ-120/4×315帶式輸送機(jī)的技術(shù)性能
22116工作面DSJ-120/4/×315帶式輸送機(jī)的常見(jiàn)故障有跑偏、磨損嚴(yán)重和斷帶,現(xiàn)對(duì)上述故障分別進(jìn)行分析。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)研究發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致DSJ-120/4/×315帶式輸送機(jī)跑偏的原因可分為設(shè)計(jì)存在缺陷和外界影響兩類(lèi)。
(1)設(shè)計(jì)缺陷。在安裝時(shí)或使用過(guò)程中,部件發(fā)生偏移導(dǎo)致膠帶跑偏。同時(shí)膠帶的接頭處也是影響膠帶跑偏的關(guān)鍵因素,若接頭處的受力不均就會(huì)導(dǎo)致膠帶出現(xiàn)側(cè)向拉伸發(fā)生膠帶跑偏。
(2)外界影響。主要是落入膠帶的原煤與矸石具有一定的動(dòng)量,且大部分物料的落點(diǎn)會(huì)偏移膠帶的中心線(xiàn),導(dǎo)致膠帶兩側(cè)的摩擦力不同,發(fā)生皮帶偏移。由于工作面潮濕,濕潤(rùn)的原煤會(huì)粘附在托輥和滾筒上,導(dǎo)致其上的膠帶張力不一,最終影響膠帶的平穩(wěn)運(yùn)行。
在實(shí)際使用中,只有保持膠帶的中線(xiàn)與機(jī)頭、機(jī)尾、托架的中線(xiàn)均在同一直線(xiàn),才不會(huì)發(fā)生膠帶跑偏。
(1)落入DSJ-120/4/×315帶式輸送機(jī)的矸石塊度過(guò)大且具有一定初速度,在與膠帶接觸后會(huì)發(fā)生相對(duì)位移,導(dǎo)致膠帶磨損。
(2)DSJ-120/4/×315帶式輸送機(jī)的改向滾筒過(guò)多,膠帶會(huì)在反方向上出現(xiàn)彎曲,導(dǎo)致膠帶存在疲勞性損傷。
(3)DSJ-120/4/×315帶式輸送機(jī)的尾部滾筒與托輥之間的膠帶會(huì)凸起,當(dāng)上部的荷載過(guò)大時(shí),膠帶與擋料板摩擦,加速磨損。
(4)在DSJ-120/4/×315帶式輸送機(jī)的機(jī)尾處設(shè)置有落料漏斗,若輸送的物料塊度過(guò)大,會(huì)卡在漏斗壁與膠帶之間,而輸送機(jī)在持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致膠帶磨損。若落料漏斗導(dǎo)料槽的裙板過(guò)長(zhǎng)會(huì)與膠帶接觸或作用在膠帶的壓力過(guò)大,造成膠帶磨損。
DSJ-120/4/×315帶式輸送機(jī)發(fā)生斷帶可歸因于膠帶自身強(qiáng)度不夠和膠帶的荷載過(guò)大。
(1)膠帶主要由橡膠覆面和襯墊層組成,膠帶表面的橡膠覆面一方面提供摩擦力帶動(dòng)物料移動(dòng),另一方面保護(hù)內(nèi)部的襯墊層。當(dāng)橡膠覆面耐磨性不足或出現(xiàn)老化,運(yùn)輸?shù)奈锪蠒?huì)損傷內(nèi)部的襯墊層。當(dāng)運(yùn)輸物料較多或物料在膠帶上堆放不均時(shí),膠帶極易由于應(yīng)力過(guò)大而發(fā)生斷裂。
(2)部分膠帶由于出廠的硫化質(zhì)量低,使得襯墊之間連接不充分,導(dǎo)致鑲嵌其中的鋼絲受力不均,實(shí)際使用中只有部分鋼絲承受應(yīng)力而發(fā)生斷帶。
綜合上述原因,導(dǎo)致帶式輸送機(jī)發(fā)生跑偏、磨損和斷帶事故的原因主要為膠帶連接質(zhì)量差、落料漏斗口徑過(guò)小、導(dǎo)料裙板過(guò)長(zhǎng)等。
針對(duì)導(dǎo)致帶式輸送機(jī)膠帶跑偏、磨損和斷帶的原因,可從優(yōu)化膠帶連接頭、降低配重、設(shè)置刮料板、設(shè)置擋板、改進(jìn)落料漏斗和設(shè)置監(jiān)控裝置等方面改造DSJ-120/4/×315帶式輸送機(jī)。
原膠帶接頭采用的是硫化連接,此種連接方式的強(qiáng)度低,極易發(fā)生接頭斷裂或板釘脫落?,F(xiàn)改用冷粘接頭連接,實(shí)際操作為:將兩端接頭切割成階梯狀,然后利用丙酮清理帶芯中的油質(zhì),待完全干燥后,在接頭處均勻涂抹含有3%~5%固化劑的氯丁膠粘接劑,最后連接接頭并使用重物勻速擊打壓實(shí)。此過(guò)程中需注意,切割接頭時(shí)應(yīng)盡可能保證切割面平整,切割面過(guò)于粗糙會(huì)導(dǎo)致粘接時(shí)接口處出現(xiàn)氣泡影響連接強(qiáng)度。因此在切割完畢后,可通過(guò)砂輪打磨,打磨過(guò)程中應(yīng)避免磨損帶芯層。在進(jìn)行粘接時(shí),需分兩次迅速涂抹,第一次的涂抹量為400g/m2,第二次的涂抹量為350g/m2[3]。
若帶式輸送機(jī)的荷載過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致膠帶上的張力增大,膠帶長(zhǎng)期在過(guò)度張緊的狀態(tài)下工作,會(huì)加速膠帶龜裂和老化;若帶式輸送機(jī)的荷載過(guò)低,膠帶與驅(qū)動(dòng)滾筒之間會(huì)發(fā)生相對(duì)摩擦,加速膠帶的橡膠覆面磨損。因此,可在保證不打滑的前提下,盡可能降低荷載。經(jīng)過(guò)試驗(yàn),將帶式輸送機(jī)的荷載減少2t,可避免膠帶的過(guò)度張緊。
為避免由于物料粘附在托輥與滾筒上而導(dǎo)致膠帶跑偏,可在輸送機(jī)的改向滾筒內(nèi)側(cè)沿改向滾筒的方向設(shè)置由強(qiáng)度高、耐磨性和韌性好的聚氨酯制成的刮板[4],如圖1所示。通過(guò)在刮板上設(shè)置彈簧,使刮板與膠帶充分接觸,又可避免對(duì)膠帶的壓力過(guò)大而造成膠帶磨損。刮板還可對(duì)滾筒進(jìn)行清理,為避免上部滾筒刮落的煤渣落至下部滾筒上,在刮板的下方設(shè)置接料槽,收集刮落的煤渣。
圖1 刮料板安裝示意圖
膠帶跑偏是由于存在與膠帶運(yùn)行方向偏移的外力,可通過(guò)增加一個(gè)與跑偏力大小相等、方向相反的力矯正膠帶的運(yùn)行方向。在滾筒的兩側(cè)各設(shè)置一塊擋板,當(dāng)皮帶的偏移程度過(guò)大,就會(huì)與擋板接觸,受擋板的限制,膠帶就不會(huì)繼續(xù)偏移而飄帶。但由于膠帶上的載荷十分大,且運(yùn)行速度較快,運(yùn)行的膠帶與靜止的擋板接觸會(huì)造成膠帶損壞。因此,擋板采用隨動(dòng)設(shè)計(jì),擋板具有與滾筒相同的角速度,從而避免與膠帶發(fā)生相對(duì)摩擦。擋板的安裝示意圖如圖2所示。
圖2 擋板安裝示意圖
為避免矸石在落料漏斗的漏斗壁與輸送帶之間卡住,可增大漏斗的橫截面積,提高漏斗的通過(guò)能力,同時(shí)縮短導(dǎo)料裙板的長(zhǎng)度,減小漏斗與輸送帶之間的摩擦,并在漏斗的內(nèi)部設(shè)置緩沖擋板,降低落入輸送帶上運(yùn)煤與矸石的動(dòng)能,減小對(duì)膠帶的沖擊。
由于工作面光線(xiàn)昏暗、長(zhǎng)度大,工作人員無(wú)法及時(shí)了解輸送機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),若輸送機(jī)的膠帶發(fā)生斷裂或飄帶還繼續(xù)運(yùn)行,極易導(dǎo)致設(shè)備損壞和人員傷亡事故。因此,可在輸送機(jī)上間隔30m設(shè)置一組監(jiān)控跑偏開(kāi)關(guān),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)報(bào)警與停機(jī)操作。
潞寧公司22116綜采工作面的DSJ-120/4/×315帶式輸送機(jī)在未進(jìn)行改進(jìn)之前,由于膠帶頻繁出現(xiàn)故障導(dǎo)致輸送機(jī)的實(shí)際輸送能力由原設(shè)計(jì)的1200t/h降低至900t/h。2018年9月,針對(duì)帶式輸送機(jī)飄帶、膠帶磨損和斷帶問(wèn)題進(jìn)行了分析,并從優(yōu)化膠帶連接頭、降低配重、設(shè)置刮料板、設(shè)置擋板、改進(jìn)落料漏斗和設(shè)置監(jiān)控裝置等方面進(jìn)行優(yōu)化改造,并進(jìn)行了一個(gè)月的試運(yùn)行。試驗(yàn)期間,輸送機(jī)未產(chǎn)生飄帶或斷帶事故,膠帶運(yùn)輸機(jī)實(shí)際輸送能力提高到了1200t/h,基本實(shí)現(xiàn)了帶式輸送機(jī)性能的充分開(kāi)發(fā),減少了設(shè)備的維護(hù)成本,提高了生產(chǎn)效率,增加了經(jīng)濟(jì)效益。
為了解決22116工作面運(yùn)輸順槽DSJ-120/4/×315帶式輸送機(jī)的飄帶、磨損及斷帶問(wèn)題,采用理論分析和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等方法,對(duì)DSJ-120/4/×315帶式輸送機(jī)展開(kāi)研究。研究發(fā)現(xiàn):
(1)潞寧煤礦DSJ-120/4/×315帶式輸送機(jī)故障主要是由于膠帶連接質(zhì)量差、落料漏斗口徑過(guò)小、導(dǎo)料裙板過(guò)長(zhǎng);
(2)通過(guò)優(yōu)化膠帶連接頭、降低配重、設(shè)置刮料板、設(shè)置擋板、改進(jìn)落料漏斗和設(shè)置監(jiān)控裝置,可有效避免帶式輸送機(jī)膠帶跑偏、磨損和斷帶事故的發(fā)生;
(3)此研究不僅解決了潞寧煤礦帶式輸送機(jī)的故障問(wèn)題,還提高了生產(chǎn)效率,保證了生產(chǎn)安全,研究成果可為相似工程條件帶式輸送機(jī)的優(yōu)化提供有益參考。