張 佰
(西山煤電(集團)有限公司,山西 太原 030206)
(1)西山煤電集團屯蘭礦2、3號煤層間夾矸層厚、抽瓦斯高低巷道、9號煤含矸量高等因素,礦井煤炭質(zhì)量逐漸變差,毛煤中矸石含量大,動篩處理能力嚴重不足,導致準備車間原煤拉運能力下降。(2)動篩分選系統(tǒng)矸石帶煤量大,在8%左右,存在精煤損失現(xiàn)象。(3)動篩跳汰系統(tǒng)磨損嚴重,設備故障率較高,安全隱患多,制約礦井及選煤廠生產(chǎn)。(4)原煤矸石含量大,導致無壓三產(chǎn)品旋流器處理能力下降,開車時間延長,原煤加工費用升高。
(1)屯蘭選煤廠入洗原煤中煤泥含量較高,原生煤泥和次生煤泥總量約在20%以上,最高達到30%,原有工藝為不脫泥無壓三產(chǎn)品旋流器主選+煤泥重介+浮選,由于煤泥含量大,造成主選旋流器分選精度下降,介質(zhì)消耗高,最高達3kg/t原煤。(2)煤泥重介工藝對于管理要求較高,由于沒有獨立的介質(zhì)系統(tǒng),實際煤泥重介旋流器的Ep值達到0.2以上,分選效率較低,粗精煤泥灰分在13%以上,影響最終精煤灰分。
屯蘭選煤廠此次改造單獨建立淺槽排矸、脫泥及粗煤泥分選車間,毛煤在準備車間從500mm破碎至-150mm以下進入原煤倉,經(jīng)帶式輸送機運至新淺槽排矸及粗煤泥分選車間。-150mm原煤首先進入篩孔為25mm的分級篩,分級篩上物料直接進入淺槽分選機,淺槽分選的精煤進入精煤脫介篩,脫介篩的篩上物進入破碎機,破碎至50mm以下后進入末原煤系統(tǒng)。淺槽分選的矸石經(jīng)過矸石脫介篩脫介后,進入矸石系統(tǒng)[1]。分級篩的篩下物25~0mm粒級物料進入脫泥篩。脫泥篩的篩孔為1mm,脫泥篩的篩上物和破碎機下物料混合一起進入末原煤主洗系統(tǒng)(主廠房)。脫泥篩的篩下物進入煤泥桶,然后經(jīng)過泵輸送至煤泥分級旋流器分級,旋流器的溢流去浮選系統(tǒng),旋流器的底流進入TCS進行分選,分選的粗精煤泥進入主廠房內(nèi)煤泥池,然后經(jīng)過濃縮旋流器濃縮、弧形篩和離心機脫水后摻入精煤上倉皮帶,弧形篩篩下水和離心液進入浮選系統(tǒng)。TCS分選的尾煤進入重介系統(tǒng)中矸脫介篩,由現(xiàn)有中矸、尾煤系統(tǒng)回收。脫介篩下的合介循環(huán)使用,脫介采用主廠房精煤磁尾作為噴水,脫介篩下的稀介經(jīng)磁選機回收后,合介循環(huán)使用,磁尾作為脫泥篩噴水,不足部分由主廠房精煤磁尾補充[2]。
淺槽排矸及粗煤泥分選系統(tǒng)改造于2017年6月24日正式開工,于2018年2月22日完成,目前形成了原煤預先脫泥,淺槽預先排矸+TCS粗煤泥分選+無壓三產(chǎn)品重介旋流器主選+浮選聯(lián)合流程。改造后的工藝系統(tǒng)各粒級間銜接見圖1所示。
圖1 分粒級分選銜接圖
系統(tǒng)改造后的主要設備情況如表1所示。
原煤通過25mm分級篩分級,+25mm原煤進入淺槽預排矸,促使進入重介主旋流器物料含矸量大幅降低,處理能力大幅提升。原煤的預先脫泥,重介主旋流器分選下限提高至1mm,分選精度相應得到提高,同時介子消耗大幅降低。
原煤-25mm物料通過1mm脫泥篩預先脫泥,煤泥通過分級旋流器再次精確分級,溢流(-0.25mm)進入浮選機,底流進入TCS粗煤泥浮選機分選。因TCS分選機Ep值≤0.09,遠遠小于煤泥重介Ep值,提高了粗煤泥回收效率,減少了精煤損失。
分級旋流器的應用,使得浮選機入浮粒度大幅降低,目前入浮主導粒度-0.25mm,減輕了因煤泥重介溢流跑粗對浮選入料粒級的影響,浮選系統(tǒng)抽出率大幅提升。
通過以上工藝流程,形成原煤+25mm粒級淺槽預排矸、25~1mm重介主旋流器分選、1~0.25mm粗煤泥TCS分選、-0.25mm浮選回收的分級分選流程。原煤中各粒級間分級更加精確,粒度間銜接更加合理緊湊,大幅度提高了各分選設備的分選精度,提高了精煤回收率。
表1 改造后的主要設備情況表
(1)降低了矸石帶煤損失,大矸帶煤比例由動篩排矸時的8.2%降低到淺槽排矸時的0.4%。
(2)經(jīng)過淺槽排矸后,三產(chǎn)品旋流器入洗原煤灰分由42%左右降至32%左右,灰分降低10%。脫泥后,中煤損失由改造前的10%降低至5%。
(3)與原煤泥重介分選工藝相比,TCS最終粗精煤泥灰分在9%~13%之間,可根據(jù)生產(chǎn)需要調(diào)整,水分為10%左右,尾礦灰分50%以上,滿足生產(chǎn)需要。粗精煤泥產(chǎn)率可提高0.2%。
(4)提高了重介系統(tǒng)原煤入洗能力,重介系統(tǒng)無壓三產(chǎn)品旋流器處理能力由260t/h提高到350t/h。淺槽+2套重介系統(tǒng)精煤小時量達到500t,三套重介系統(tǒng)實現(xiàn)兩用一備。
(5)系統(tǒng)耗介量降低,淺槽系統(tǒng)介質(zhì)消耗<0.5kg/t,淺槽+兩套重介旋流器噸原煤介耗由原來的2.9kg下降至2.2kg。
(6)工藝指標先進:淺槽重介質(zhì)分選機Ep=0.05,η=96.16%;TCS分選機I=0.14,η=93.89%。
回收矸石中原煤可獲得經(jīng)濟效益993萬元/年,回收重介系統(tǒng)精煤可獲得經(jīng)濟效益2064萬元/年,回收粗精煤泥可獲得經(jīng)濟效益666萬元/年,降低介耗可獲得經(jīng)濟效益136萬元/年。
增加電耗:608萬元/年,增加配件及淺槽大修費用:350萬元/年,廠房及設備折舊費:300萬元/年,人工費增加220萬元/年。
產(chǎn)生總效益為:993+2064+666+136-608-350-300-220=2381萬元/年。
屯蘭選煤廠淺槽排矸及粗煤泥分選改造工程技術(shù)效果明顯,達到預期,降低了入洗原煤灰分,提高了重介及粗煤泥分選效果,提高了精煤產(chǎn)率,降低了介耗,具有良好的經(jīng)濟效益;同時降低了大矸帶煤損失,回收了寶貴的煉焦煤資源,社會效益突出。
改造后在應用過程中也存在一定的問題,表現(xiàn)為:(1)原煤分級篩篩板放大至150mm后,毛煤中大量木材、鐵器、棉紗等雜物進入淺槽車間及主廠房,堵塞溜槽或在破碎機、淺槽底部卡住,造成生產(chǎn)中斷。(2)容易出現(xiàn)脫鏈、斷鏈現(xiàn)象,刮板、鏈條更換頻繁。(3)大矸經(jīng)過準備車間、洗煤車間原煤系統(tǒng)的長距離運輸,沿線皮帶、溜槽等設備磨損較大。針對以上不足,屯蘭選煤廠將在后續(xù)生產(chǎn)中有針對性的采取措施,降低不利因素的影響。