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      降低浮選精煤灰分研究與實(shí)踐

      2020-03-05 02:35:52楊正軻
      設(shè)備管理與維修 2020年3期
      關(guān)鍵詞:南屯浮選機(jī)入料

      楊正軻

      (兗州煤業(yè)股份有限公司南屯煤礦選煤中心,山東鄒城 273515)

      0 引言

      南屯煤礦選煤廠浮選生產(chǎn)系統(tǒng)于2014年3月底建成投產(chǎn),在浮選系統(tǒng)調(diào)試完成帶料試生產(chǎn)期間,浮選精煤灰分基本上在12%以上(公司規(guī)定10%),為了降低浮精灰分,通過(guò)分析入浮煤泥煤質(zhì)、改善入料特性、藥劑定量試驗(yàn)等,最終制定適合南屯煤礦煤泥浮選的藥劑制度用以指導(dǎo)生產(chǎn)。同時(shí),針對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量不穩(wěn)現(xiàn)象進(jìn)行跟蹤分析、查找原因,找到解決問(wèn)題的最佳辦法。最終將浮精快灰穩(wěn)定控制在10%以下。

      1 摸索適合南屯煤礦煤質(zhì)條件的浮選藥劑制度

      1.1 試驗(yàn)選定最佳藥劑組合

      利用試驗(yàn)用掛槽浮選機(jī),對(duì)相同特性的煤泥水分別選用不同供貨商提供的各種試驗(yàn)藥劑進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),確定最適合南屯煤質(zhì)的藥劑,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1,本著浮精灰分較低,尾礦灰分最高,精煤產(chǎn)率最大,以及滿足公司各指標(biāo)要求的原則,選定5#藥劑。

      表1 浮選藥劑對(duì)比試驗(yàn)表(入料灰分23.32%,藥劑添加量1000 g/t)

      1.2 確定最佳藥劑配比和用量

      針對(duì)供應(yīng)商提供的捕收劑及起泡劑,在行業(yè)普遍認(rèn)定的最佳入浮濃度80 g/L 條件下,通過(guò)小浮選試驗(yàn),確定最佳的兩種藥劑添加比例和用量,本著滿足指標(biāo)及減少用藥、降低成本的原則,確定最佳藥劑用量為1200 g/t,藥劑添加比例12頤1。

      1.3 確定最佳入浮濃度

      針對(duì)入浮濃度不同情況下的浮精灰分進(jìn)行相互對(duì)比試驗(yàn),查找符合公司質(zhì)量要求的入浮濃度范圍。最終得出,入浮濃度150 g/L,最好120 g/L。通過(guò)試驗(yàn),形成了藥劑添加制度,用以規(guī)范和指導(dǎo)浮選司機(jī)操作。

      2 優(yōu)化生產(chǎn)工藝和過(guò)程控制

      2.1 入浮濃度可控

      針對(duì)南屯煤礦生產(chǎn)條件復(fù)雜,入洗原煤量受井下條件限制,且入洗原煤煤泥含量受采場(chǎng)變更影響,入浮煤泥水濃度不穩(wěn),時(shí)常150 g/L,并且在日常檢修后,系統(tǒng)啟車階段,因濃縮機(jī)底流中長(zhǎng)期沉降的高灰細(xì)泥積聚,造成浮選入料粒度組成短時(shí)間內(nèi)異常,高灰細(xì)泥含量高、難浮選等情況,導(dǎo)致浮選效果極差,不僅浮選藥劑消耗急劇增加,而且還導(dǎo)致浮精灰分大幅升高。為此,進(jìn)行技術(shù)改造:淤將浮精壓濾機(jī)濾液水改入浮選入料,對(duì)入浮煤泥水進(jìn)行稀釋,但受到濾液水水量不足的限制,稀釋效果不佳;于將選煤廠13#池生產(chǎn)水通過(guò)管路引浮選入料泵房,作為稀釋水,稀釋水量通過(guò)液壓閘閥控制,最大稀釋水量每小時(shí)400 m3,可將200 g/L 的煤泥水降到100 g/L 左右,滿足實(shí)際生產(chǎn)需要。

      2.2 浮選機(jī)入浮量均衡

      按照公司煤泥水全入浮要求,必須保證2 套浮選機(jī)系統(tǒng)同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn),但2 臺(tái)浮選機(jī)的入料共用一臺(tái)入料泵和一根管路,2 臺(tái)浮選機(jī)入料量不均衡,忽大忽小,嚴(yán)重影響浮選效果。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究,實(shí)施入料控制改造,采用接近開(kāi)關(guān)進(jìn)行定位控制,調(diào)整2 個(gè)浮選機(jī)入料閥門(mén)開(kāi)度,將全部煤泥水均衡分配到2 臺(tái)浮選機(jī)中,實(shí)現(xiàn)給料量穩(wěn)定。

      2.3 穩(wěn)定準(zhǔn)確加藥

      確定最佳加藥量和比例后,按照每臺(tái)浮選機(jī)的入浮煤泥水量和入浮濃度,計(jì)算出兩種藥劑的添加量,要求職工按照加藥對(duì)照表進(jìn)行添加,然后根據(jù)泡沫狀態(tài)等再進(jìn)行微調(diào)。經(jīng)過(guò)幾日的觀察發(fā)現(xiàn),加藥閥門(mén)不能將加藥量始終控制在調(diào)整初始狀態(tài),藥劑量經(jīng)常一段時(shí)間后就堵塞變小。為此,先后嘗試了幾種球閥,最終確定了兩種藥劑的閥門(mén)。為了解決因每次開(kāi)停車,浮選司機(jī)都要重新調(diào)整閘閥控制藥量過(guò)程中藥劑添加不準(zhǔn)造成的質(zhì)量不穩(wěn)問(wèn)題,在藥劑開(kāi)關(guān)閥門(mén)前加裝一個(gè)定量球閥,2 道閥門(mén)配合使用,一個(gè)用于控制藥劑開(kāi)關(guān),另一個(gè)用于調(diào)整藥量。加藥量調(diào)整后,每次開(kāi)停車只需操作開(kāi)關(guān)閥門(mén)即可。

      3 應(yīng)用效果

      浮選系統(tǒng)自從2014年4月正式投產(chǎn)以后,經(jīng)過(guò)各項(xiàng)措施的陸續(xù)實(shí)施,浮選精煤灰分逐漸下降,經(jīng)過(guò)不到2 個(gè)月的實(shí)踐,成功浮出灰分10%的合格精煤,并且在后續(xù)幾個(gè)月的時(shí)間里,經(jīng)過(guò)各措施的不斷完善及人員操作水平和經(jīng)驗(yàn)的不斷積累,已經(jīng)完全能夠?qū)⒏【曳址€(wěn)定控制在合格范圍內(nèi),見(jiàn)表2。浮選精煤產(chǎn)率約78%,灰分穩(wěn)定控制在9.5%10%,尾礦灰分70%,浮選藥劑消耗1.2 kg/t,不僅滿足公司關(guān)于浮選系統(tǒng)的考核要求,而且浮選精煤能夠摻入精煤產(chǎn)品,給公司帶來(lái)了巨大經(jīng)濟(jì)效益。

      表2 實(shí)施改進(jìn)后各項(xiàng)參數(shù)

      4 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)各類藥劑對(duì)比試驗(yàn)和生產(chǎn)工藝控制,找到了適合南屯煤礦煤質(zhì)的浮選藥劑用量和藥劑比列及最佳產(chǎn)率點(diǎn),針對(duì)不同的入浮濃度采取不同措施,使有限資源得到充分利用,同時(shí)達(dá)到節(jié)支降耗的目的,使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益最大化。

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