田山軍
(中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司煤炭分公司葫蘆素煤礦,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017300)
中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司煤炭分公司葫蘆素煤礦始建于2013年,在2017年6月開始投產(chǎn),從投產(chǎn)開始到現(xiàn)在,生產(chǎn)量保持在9.0Mt/a左右。礦井東西方向上的長度為16km,南北方向上的寬度為3.5~8.0km,總面積約82km2,服務(wù)年限為27a左右。整個礦井可以分成東、西兩區(qū),其中,東區(qū)主要為主副井和提升系統(tǒng),西區(qū)以提升系統(tǒng)為主。
經(jīng)過近年來的持續(xù)改造,礦井的輔助運(yùn)輸效率明顯提升,然而,伴隨礦井持續(xù)開拓與延伸,其輔助運(yùn)輸系統(tǒng)依然有下列問題:
(1)位于東區(qū)的副井,其底部和東三東采區(qū)之間的距離在6km左右,人員從井口處到工作面需要2h的時間,耗時過長,縮短了每天的作業(yè)時間,影響作業(yè)效率。另外,對西四采區(qū)進(jìn)行開采時,其大巷的長度也在6km左右,人員行駛距離同樣較遠(yuǎn)。
(2)東區(qū)采區(qū)配備滾筒絞車進(jìn)行提升,在中部車場借助小絞車進(jìn)行調(diào)度,而順槽主要依靠連續(xù)牽引車來運(yùn)輸,中間環(huán)節(jié)較多,對作業(yè)效率有一定影響;另外,在西區(qū)采區(qū),借助單軌吊實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)輸,然而,在采區(qū)和大巷之間必須換裝,無法直接到達(dá)指定位置。
(3)若采用傳統(tǒng)運(yùn)輸方式,將影響綜采大件實(shí)際運(yùn)輸速度。之后通過對輔助運(yùn)輸?shù)母脑?,能將整個液壓支架快速且直接地運(yùn)輸?shù)焦ぷ髅?,省去了倒轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié),縮短運(yùn)輸時間,為之后的安裝及撤除創(chuàng)造了更多的時間。
(4)東、西兩區(qū)井底之間的距離在3.3km左右,現(xiàn)階段其聯(lián)絡(luò)大巷主要借助電機(jī)車對人員與部分材料配件進(jìn)行運(yùn)送。之后對輔助運(yùn)輸做全面改造后,能對人員與小型材料進(jìn)行快速運(yùn)送,形成一條位于井下的快速運(yùn)輸通道。
通過以上分析可知,該煤礦所用輔助運(yùn)輸系統(tǒng)相較于國內(nèi)平均水平還存在一定差距,和該煤礦后續(xù)發(fā)展定位無法匹配?;诖?,必須重視并做好系統(tǒng)整體改造與持續(xù)優(yōu)化。伴隨礦井不斷開拓,如果輔助運(yùn)輸效率較低,將對礦井產(chǎn)量造成很大影響,進(jìn)而限制企業(yè)效益增長。
根據(jù)礦井的生產(chǎn)與發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合井筒和煤層賦存實(shí)際條件,為有效減少中間環(huán)節(jié),加快運(yùn)輸速度,需引入無軌膠輪車,對輔助運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行合理改造。
(1)針對東三東采區(qū)人員運(yùn)輸效率較慢的問題,決定通過無軌膠輪車的引入來解決,加快人員實(shí)際運(yùn)輸速度。而設(shè)備及材料的運(yùn)輸,依然采用有軌方式進(jìn)行。
(2)礦井西區(qū)借助無軌膠輪車做到直達(dá)運(yùn)輸,省去中間環(huán)節(jié),保證運(yùn)輸效率。經(jīng)本次改造,采用無軌膠輪車能直接到達(dá)指定采區(qū)。
(3)考慮到東一、東二與西一三個采區(qū)井底之間的距離相對較近,無軌膠輪車不能進(jìn)入,所以沒有改造的意義。
對上述情況進(jìn)行綜合,制定以下改造方案:
(1)東區(qū)人員運(yùn)輸采用無軌膠輪車進(jìn)行,而材料與設(shè)備依然采用軌道的方式來運(yùn)輸;在西三采區(qū),通過對無軌膠輪車的引入,達(dá)到直達(dá)運(yùn)輸目標(biāo),而其他采區(qū),包括西一、東一和東二,依然保留現(xiàn)有運(yùn)輸方式;聯(lián)絡(luò)大巷采用無軌膠輪車進(jìn)行人員運(yùn)輸,而材料與設(shè)備依然采用軌道的方式來運(yùn)輸。
(2)在礦井的東區(qū),目前有無軌與有軌兩種人員及物料運(yùn)輸方式,為了有效減少干擾,需按照分時運(yùn)送基本原則,并加強(qiáng)監(jiān)控與調(diào)度,方可確保輔助運(yùn)輸系統(tǒng)良好運(yùn)行。礦井西區(qū)現(xiàn)有采區(qū),其輔助運(yùn)輸系統(tǒng)保持獨(dú)立,經(jīng)適當(dāng)?shù)恼{(diào)度與組織即可實(shí)現(xiàn)有序運(yùn)行目標(biāo)。
本次改造項(xiàng)目的總投資為7897.85萬元,井巷與土建工程費(fèi)分別為3039.22萬元、245.61萬元,設(shè)備購置與安裝分別花費(fèi)3614.64萬元、232.33萬元,其他費(fèi)用為611.18萬元,此外,還預(yù)留了154.86萬元的費(fèi)用。
按照項(xiàng)目的總體計(jì)劃,各年度的投資情況如表1所示。
表1 各年度投資情況(單位:萬元)
按照改造方案的內(nèi)容,應(yīng)用無軌膠輪車完成改造后,每年的利潤可以增加約62.28萬元,除去15.57萬元的所得稅,可得凈利潤在46.71萬元左右。
對于無軌膠輪車,它不僅運(yùn)輸速度較快,而且適應(yīng)性很強(qiáng),不僅能完成基本的運(yùn)輸任務(wù),還能取得以下效益:
縮短人員行走所需時間,從120min縮短至85min,往返一次可節(jié)省70min的時間。目前該采區(qū)現(xiàn)有作業(yè)人員按240人計(jì),應(yīng)用無軌膠輪車后增加的作業(yè)時間可折合成105人/a的有效工時,當(dāng)在籍系數(shù)為1.4,人均工資為7.68萬元時,每年能節(jié)省近1130萬元的費(fèi)用。
加快工作面的安裝與撤離效率。改造前工作面的安裝與撤離需要2~3月的時間,而在應(yīng)用了無軌膠輪車后,能縮短30d左右的用時,將其折合成工時,在14人/a左右,由此能節(jié)省近220萬元的費(fèi)用。
綜上所述,本礦井輔助運(yùn)輸系統(tǒng)存在效率低和環(huán)節(jié)多等實(shí)際問題,對此可通過無軌膠輪車的應(yīng)用來解決,實(shí)現(xiàn)對運(yùn)輸系統(tǒng)的全面改造,省去不必要的運(yùn)輸環(huán)節(jié),有效加快運(yùn)輸效率,最終為企業(yè)帶來更高的經(jīng)濟(jì)效益。