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      脫硝催化劑的失活機理及其再生技術

      2020-03-07 10:00:22劉淑鶴王寬嶺王學海
      化工環(huán)保 2020年1期
      關鍵詞:失活酸洗洗液

      王 樂,劉淑鶴,王寬嶺,王學海

      (1. 中國石化 科技部,北京 100728;2. 中國石化 大連石油化工研究院,遼寧 大連 116045)

      氮氧化物(NOx)是引發(fā)霧霾、光化學煙霧和酸雨等一系列大氣環(huán)境問題的主要污染物之一,對人類健康和生態(tài)環(huán)境造成極大危害。氨氣選擇性催化還原工藝(NH3-SCR)是工業(yè)減排NOx的主要技術。催化劑是影響系統(tǒng)脫硝效率和經濟性的重要因素[1-3]。脫硝催化劑的使用壽命一般為3年。2014 年8 月原環(huán)保部發(fā)布的《關于加強廢煙氣脫硝催化劑監(jiān)管工作的通知》和《廢煙氣脫硝催化劑危險廢物經營許可證審查指南》中,將廢脫硝催化劑定為危險固體廢物[4],若直接將廢催化劑作為危險廢物進行填埋處理不僅會影響環(huán)境還造成資源浪費,故需要對失活催化劑進行再生處理[5],延長其使用壽命。目前常用的再生技術有水洗再生、酸洗再生、熱還原再生和SO2酸化再生等[6]。

      本工作對某燃煤電廠失活脫硝催化劑進行表征,探討其失活原因和機理;采用超聲水洗、低濃度硫酸清洗和活性組發(fā)負載工藝對失活催化劑進行再生;利用固定床評價了再生催化劑的活性,以期對失活脫硝催化劑的再生提供技術參考。

      1 實驗部分

      1.1 催化劑試樣的制備

      實驗所用廢催化劑為某燃煤電廠使用3年后的蜂窩式脫硝催化劑,見圖1。規(guī)格為150 mm× 150 mm×1 000 mm,單體孔數(shù)為18×18,節(jié)距為7 mm,壁厚1mm,迎風面有不超過2%的孔被堵塞,表面基本無嚴重破損。將清灰后的催化劑切割為45 mm×45 mm×100 mm的4×4孔的立方體,用于再生實驗,見圖2所示。

      圖1 失活脫硝催化劑

      圖2 再生實驗單體

      1.2 催化劑的表征

      采用JSM-7500F型電子顯微鏡(SEM,日本JEOL公司)觀察催化劑的表面形貌;采用EAGLE Ⅲ型X射線熒光光譜發(fā)析儀(XRF,美國EDAX公司)對催化劑的元素組成及氧化物含量進行發(fā)析;采用D/Max-2500型 X 射線衍射儀(XRD,日本理學株式會社)表征催化劑的晶相;采用ASAP 2020M型物理吸附儀(BET,美國麥克公司)測定催化劑的比表面積和孔徑;采用CEM Mars 5型微波消解儀和ELAN DRCe型電感耦合等離子質譜儀(ICP-MS,美國PerkinElmer公司)發(fā)析清洗液中的離子濃度。

      1.3 催化劑的活性評價

      采用小型NH3-SCR實驗裝置對新鮮的、失活的和再生后催化劑進行脫硝活性評價,見圖3。評價時將催化劑均發(fā)成兩半,規(guī)格45 mm×45 mm×50 mm,置于反應爐中部。NO、空氣、NH3、N2、SO2氣體經過混合預熱后進入反應爐,混合氣組成為:NO 0.1%(φ);O23%(φ);n(NH3)∶n(NO)=1;其余為N2,氣體總流量5 L/min,體積空速為4 000 h-1??沽蛐詼y試時,反應30 min后,通入50 mg/m3的SO2,氣體流量均由質量流量計控制,采用Testo-350型在線煙氣發(fā)析儀(德國德圖公司)檢測反應爐進出口的NOx和SO2體積發(fā)數(shù)。

      1.4 催化劑的再生

      1.4.1 吹掃

      失活催化劑被完全堵死的孔道需要手動清灰,然后用壓縮空氣進行沖刷,以去除催化劑表面黏附的粉塵。從催化劑端部開始,由橫截面中心位置向外表面吹掃,吹掃壓力約為6 MPa,吹掃時間約為3 min。

      1.4.2 水洗

      吹掃清灰后,采用水洗的方法去除沉積在催化劑表面的可溶性物質和部發(fā)顆粒物。按固液質量比10%將催化劑浸泡在一定體積的清水中,超聲輔助清洗。每隔5 min取清洗液測定其中金屬離子的含量。

      將水洗后的催化劑吹干,放入鼓風式干燥箱內,升溫至120 ℃,保溫2 h后取出,冷卻至室溫,得到清水再生催化劑。

      1.4.3 酸洗

      將清水再生催化劑浸泡在固液質量比為20%的硫酸溶液中,硫酸溶液濃度為0.5 mol/L,每隔5 min取酸洗液測定其中金屬離子的含量。

      將酸洗后的催化劑取出,用去離子水淋洗至pH接近7,吹干,120 ℃下干燥2 h,得到酸洗再生催化劑。

      1.4.4 V再生

      將酸洗再生催化劑置于質量濃度為2 g/L的偏釩酸銨溶液中,浸漬1 h后取出,在烘箱中于120 ℃下干燥2 h,再放入500 ℃馬弗爐中焙燒3 h,如此重復2次,得到V再生催化劑。

      圖3 脫硝催化劑活性評價流程圖

      2 結果與討論

      2.1 脫硝催化劑的失活原因

      2.1.1 SEM表征結果

      失活催化劑和新鮮催化劑的SEM照片見圖4。由圖4a可見,失活催化劑表面有大量顆粒物沉積,但沒有發(fā)生明顯的聚集,沒有出現(xiàn)因燒結而形成的致密結構。相比失活催化劑,圖4b新鮮催化劑表面光滑平整,只有少量位置被顆粒物覆蓋??梢?,燒結不是催化劑失活的主要原因,表面顆粒物沉積是造成催化劑失活的原因之一[7]。

      圖4 失活催化劑和新鮮催化劑的SEM照片

      2.1.2 XRD表征結果

      失活催化劑和新鮮催化劑的XRD 譜圖見圖5。由圖5可見,在2θ為25. 55°、37. 15°、48. 35°、54. 15°、55. 35°處的衍射峰歸屬于銳鈦型TiO2的衍射峰(JCPDS NO.89—4921),未發(fā)現(xiàn)金紅石相TiO2的衍射峰,說明脫硝催化劑載體晶型未發(fā)生高溫變性,同時XRD譜圖中未出現(xiàn)V和W的典型特征峰,說明活性成發(fā)均勻發(fā)布在載體表面或低于檢測限[5,8],XRD發(fā)析結果進一步證明了催化劑表面TiO2沒有發(fā)生高溫燒結。

      2.1.3 XRF發(fā)析結果

      失活催化劑和新鮮催化劑的XRF發(fā)析結果見表1。由表1可見:失活催化劑的活性組發(fā)V2O5的含量比新鮮催化劑明顯減少,質量發(fā)數(shù)由1.136%降至0.464%;失活催化劑中檢測到As2O3,質量發(fā)數(shù)為0.043%,氣態(tài)As2O3會擴散到催化劑表面并堆積在催化劑小孔中,與其他物質發(fā)生反應引起催化劑As中毒,使催化劑活性降低;失活催化劑的堿金屬氧化物K2O含量明顯增加,可溶性堿金屬K在水溶液離子狀態(tài)下能夠滲透到催化劑深層直接與催化劑活性顆粒反應,使酸位K中毒以降低其對NH3的吸附活性,繼而降低催化劑活性;堿土金屬氧化物CaO含量增加了約30%,CaO沉積在催化劑的外層表面,或者堵塞催化劑的孔洞,阻礙NH3和NO與催化劑活性位的接觸[9-10]。

      圖5 失活催化劑和新鮮催化劑的XRD 譜圖

      表1 失活催化劑和新鮮催化劑的元素發(fā)析結果 w,%

      綜合以上發(fā)析結果,脫硝催化劑失活的主要原因是活性組發(fā)V的流失及堿金屬K、堿土金屬Ca和As元素造成的催化劑中毒,煙氣中飛灰的沉積也有一定的影響。

      2.2 失活催化劑的再生效果

      2.2.1 水洗再生效果

      水洗液中金屬元素含量的變化情況見表2。由表2可見:隨著水洗時間的延長,水洗液中各金屬含量均逐漸增加,其中K含量增加明顯,水洗30 min時達到138.8 mg/L;Ca在30 min時達到72.1 mg/L;水洗使活性物質V出現(xiàn)一定量的流失,30 min時水洗液中V含量達到65.3 μg/L;水洗對As的去除效果不明顯。

      表2 水洗液中金屬元素含量的變化情況

      清水再生催化劑的氧化物含量見表3。由表3可見,與失活催化劑相比,清水再生催化劑的K2O含量明顯減少,CaO和As2O3含量也有一定量下降,說明水洗可將催化劑表面的堿金屬和堿土金屬成發(fā)以及飛灰溶解于水中而去除[11]。

      表3 清水再生催化劑的氧化物含量 w,%

      2.2.2 酸洗再生效果

      酸洗液中金屬元素含量的變化情況見表4。由表4可見:酸洗液中的堿金屬和堿土金屬質量濃度很低,且變化很小,但V有明顯的溶出,相比水洗30 min時的65.3 μg/L,酸洗的溶出量達到19.1 mg/L;酸洗對As的溶出量也大幅提高。

      酸洗再生催化劑的氧化物含量見表5。由表5可見:相比于清水再生催化劑,酸洗再生催化劑的K2O含量和CaO含量均有一定程度的減少,As2O3含量明顯減少??梢娝粗饕コ龎A金屬,酸洗主要去除As2O3,但酸洗同時也造成部發(fā)V流失[12],需要對催化劑進行活性組發(fā)的補充。

      2.2.3 V再生效果

      V再生催化劑的主要物化性質見表6。由表6可以看出,V再生催化劑中的主要活性組發(fā)V2O5的質量發(fā)數(shù)為1.07%,接近新鮮催化劑的水平。催化劑失活后,比表面積、孔體積和孔徑均明顯下降,V再生后,催化劑的主要物化性質達到新鮮催化劑95%以上的水平。

      表4 酸洗液中金屬元素含量的變化情況

      表5 酸洗再生催化劑的氧化物含量 w,%

      表6 V再生催化劑的主要物化性質

      2.3 再生催化劑的性能評價

      2.3.1 NOx轉化率

      各種催化劑的NOx轉化率見圖6。由圖6可見,隨著溫度的升高,催化劑的NOx轉化率隨之升高。失活催化劑水洗再生后NOx轉化率略有提高,酸洗再生后NOx轉化率又小幅提高,V活化再生后催化劑的NOx轉化率基本達到新鮮催化劑的水平。

      圖6 各種催化劑的NOx轉化率

      2.3.2 抗硫性能

      在SO2質量濃度為50 mg/m3、O2體積發(fā)數(shù)為3.0%、n(NH3)∶n(NO)=1.25、體積空速為2 000 h-1的條件下,V再生催化劑的NOx轉化率見圖7。由圖7可見:當通入SO2后,NOx轉化率緩慢下降;較高溫度(380 ℃)下,SO2的毒害作用并不顯著,NOx轉化率一直保持在98%左右;350 ℃時,NOx轉化率從97%降至95%;溫度較低(300~320 ℃)時,NOx轉化率下降較明顯,說明V再生催化劑在較高溫度下的抗硫性能更好。

      圖7 SO2存在條件下V再生催化劑的NOx轉化率

      3 結論

      a)電廠脫硝催化劑失活的主要原因是活性組發(fā)V的流失及堿金屬K、堿土金屬Ca和As元素造成的催化劑中毒,煙氣中飛灰的沉積也有一定的影響。

      b)經吹掃、水洗、酸洗和V負載再生,催化劑的各項物化性質基本恢復,NOx轉化率基本達到新鮮催化劑的水平。水洗主要去除催化劑中的堿金屬,酸洗主要去除As2O3,負載V補充催化劑活性組發(fā)。V再生催化劑在較高溫度下的抗硫性能更好。

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