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      鋼鐵酸洗廢液制備聚合氯化鐵及對煉油廢水應(yīng)用研究*

      2020-03-11 08:27:14
      化學(xué)工程師 2020年2期
      關(guān)鍵詞:氯化鐵類物質(zhì)酸洗

      李 斌

      (陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 化學(xué)工程學(xué)院,陜西 西安710302)

      近年來,伴隨著石油化工行業(yè)快速的發(fā)展,煉油過程中產(chǎn)生的廢水排放量逐年增加,煉油廢水的不僅組成復(fù)雜,而且其CODCr等污染物含量高,難降解物質(zhì)多,pH值變化較大,如處理不當(dāng),會嚴(yán)重污染周邊的環(huán)境,帶來不可估量的損失。當(dāng)前,混凝沉淀法是煉油廢水處理常最為常用的方法之一[1,2],廣泛應(yīng)用于煉油廢水的處理過程中,并取得了良好的效果,隨著愈加嚴(yán)格的環(huán)保及水質(zhì)處理要求的提高,高效、價廉、無毒的水處理劑的開發(fā)成為當(dāng)前研究的熱點[3]。

      鋼鐵酸洗廢液是在鋼鐵加工過程中,為了提高其表面性能,使用無機(jī)酸對其進(jìn)行處理時產(chǎn)生的廢棄物,已經(jīng)被列入國家危險廢物名錄[4,5]。研究表明[6-8],常見的鋼鐵酸洗廢液主要由鹽酸和鐵鹽組成,pH值通常低于2,如不加以合理處置,直接排放,不僅會對環(huán)境造成嚴(yán)重污染,同時也會影響人類健康,因此,鋼鐵酸洗廢液資源化處理已成為當(dāng)前研究的熱點,受到眾多環(huán)保專家的關(guān)注。本研究基于“以廢制廢”的理念,在充分分析鋼鐵酸洗廢液的組成基礎(chǔ)上,將鋼鐵酸洗廢液經(jīng)過氧化、水解、陳化后制備出新型復(fù)合無機(jī)高分子絮凝劑-聚合氯化鐵(PFC),并將其應(yīng)用到煉油廢水處理過程中,該絮凝劑具有絮凝效果好,且原料價廉易得,處理費用低,是鋼鐵酸洗廢液及煉油廢水經(jīng)濟(jì)有效的處理途徑。

      1PFC制備

      1.1 主要試劑及儀器

      預(yù)處理后鋼鐵酸洗廢液:其中Fe2+質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11.86%,F(xiàn)e3+質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 0.95%;K2Cr2O7、NaClO3、HCl等,均為分析純;

      754N分光光度計;JJ-4型電動六聯(lián)攪拌器;HHM-6型恒溫水浴。

      1.2 制備方法

      采用NaClO3氧化法制備聚合氯化鐵。以某鋼鐵廠鹽酸酸洗廢液為主要的鐵源,先向廢液中投入鐵粉,同時加入部分的鹽酸將原廢液中的Fe3+還原為Fe2+,充分?jǐn)嚢韬?,過濾得到FeCl2溶液。后采用直接氧化法[9]向廢液中投加NaClO3(NaClO3和Fe2+離子摩爾比0.16),穩(wěn)定劑KH2PO40.1g,反應(yīng) 0.5h后補(bǔ)充一定量的鹽酸,待氧化反應(yīng)結(jié)束后,將溶液pH值調(diào)至2~3,后水解1h,陳化反應(yīng)12h后即可得到聚合氯化鐵(PFC)。聚氯化鐵中鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11.04%,鹽基度為10.2%,滿足水處理劑聚氯化鐵標(biāo)準(zhǔn)HG/T 4672-2014的要求。

      2 實驗部分

      2.1 廢水水質(zhì)

      試驗廢水取自某煉油廠浮選后進(jìn)水水樣,水質(zhì)指標(biāo)為:pH 值 7~9,CODCr150~730mg·L-1,濁度 240~390NTU,SS 100~200mg·L-1,石油類物質(zhì)含量 200~500mg·L-1。在常溫下,pH值為6~8條件下考察PFC混凝劑(鐵質(zhì)量分?jǐn)?shù)為11.04%,鹽基度為10.2%)對煉油廢水的處理效果。

      2.2 試驗方法

      用JJ-4型六聯(lián)電動攪拌器,在250mL燒杯中同時進(jìn)行試驗。在燒杯先加入煉油廢水150mL,再加入一定量的絮凝劑(PFC),先以250r·min-1的速度攪拌3min,使混凝劑充分分散在煉油廢水中,再以50r·min-1的速度慢速攪拌10min,靜置20min后取上清液,測定CODCr、濁度、SS和石油類物質(zhì)含量等指標(biāo)。

      3 結(jié)果與討論

      3.1 攪拌速度對處理效果的影響

      添加絮凝劑后,一般先用較快速度進(jìn)行攪拌,使絮凝劑與廢水充分接觸,當(dāng)產(chǎn)生絮體時,降低攪拌速度,避免破壞已形成的絮團(tuán)。本試驗采用快速(250r·min-1)攪拌與慢速(50r·min-1)攪拌相結(jié)合的方式,可取得較好的絮凝效果。

      3.2 投加量對CODCr的影響

      圖1為絮凝劑投加量對CODCr的影響。

      圖1 投加量對CODCr的影響Fig.1 Influence of adding amount on CODCr

      由圖1可知,在開始時,隨著絮凝劑聚合氯化(PFC)的投加量逐漸增加,廢水中CODCr顯著下降,在投加量為 315mg·L-1時,CODCr降至 87mg·L-1;繼續(xù)增加絮凝劑的投加量,廢水中的CODCr值逐漸升高。這主要是因為投加絮凝劑后,其與廢水中的膠體物質(zhì)充分反應(yīng),CODCr快速下降,繼續(xù)增大投加量,絮凝效果逐漸達(dá)到最佳,廢水中的CODCr降至最低值;當(dāng)繼續(xù)增加絮凝劑的投加量,廢水中的膠體顆粒被絮凝劑包圍,體系趨于飽和狀態(tài),結(jié)合能力顯著降低,凝聚沉降變差。此外,絮凝劑自身也會導(dǎo)致廢水中的CODCr值增大。

      3.3 投加量對濁度的影響

      圖2為絮凝劑投加量對濁度的影響。

      圖2 投加量對濁度的影響Fig.2 Influence of adding amount on turbidity

      由圖2可知,隨著絮凝劑聚合氯化(PFC)的投加量逐漸增加,廢水的濁度逐漸下降,當(dāng)絮凝劑投加量為315mg·L-1時,廢水濁度降至7FTU,繼續(xù)增加投加量,濁度值幾乎無變化。這主要是因為在剛開始投加時,絮凝劑與廢水中的膠體顆粒形成絮體較小,大量懸浮在水中,少量的絮體能夠沉降,導(dǎo)濁度值較高;繼續(xù)增加投加量后,廢水中的絮凝體會逐漸增大增多,同時會聚集在一起引發(fā)共沉降,使得廢水濁度降低,并趨于穩(wěn)定,繼續(xù)增加絮凝劑的投加量,濁度的去除率也不再增加,同時會加大處理的費用。因此,絮凝劑聚合氯化(PFC)的最佳投加量為315mg·L-1。

      3.4 投加量對SS的影響

      圖3為絮凝劑投加量對SS的影響。

      圖3 投加量對SS的影響Fig.3 Influence of adding amount on SS

      由圖3可知,隨著絮凝劑聚合氯化(PFC)的投加量逐漸增加,廢水中的SS明顯降低,在315mg·L-1時,SS 值降至 14mg·L-1,繼續(xù)增加投加量,SS 值基本維持不變。這是主要是因為向廢水中加入絮凝劑后,降低了廢水中的懸浮物的穩(wěn)定性,從而實現(xiàn)快速凝聚,SS值明顯降低,當(dāng)絮凝劑超過最佳用量后,繼續(xù)增大絮凝劑的投加量,SS去除率趨于穩(wěn)定。

      3.5 投加量對石油類物質(zhì)的影響

      圖4為絮凝劑投加量對石油類物質(zhì)的影響。

      圖4 投加量對石油類物質(zhì)的影響Fig.4 Influence of addition amount on petroleum substances

      由圖4可知,隨著絮凝劑聚合氯化(PFC)的投加量逐漸增加,煉油廢水中的石油類物質(zhì)含量逐漸降低,當(dāng)絮凝劑的投加量超過205mg·L-1后,繼續(xù)增加絮凝劑的投加量,變化趨勢逐漸減緩。這主要是因為,絮凝劑通常具有吸附、電中和及架橋作用,加入絮凝劑后降低了煉油廢水界面張力、界面膜的強(qiáng)度及油水混合物粘度,加速了油水分離,從而降低了廢水中的石油類物質(zhì)含量。因此,綜合處理成本和效果,絮凝劑的最佳投加量為315mg·L-1,此時煉油廢水中的石油類物質(zhì)含量可降至62mg·L-1。

      4 結(jié)論

      (1)常溫下,絮凝劑聚合氯化鐵(PFC)最佳混凝條件為:pH 值為 6~8,投加量為 315mg·L-1,先快速攪拌(轉(zhuǎn)速 250r·min-1)3min,再慢速攪拌(轉(zhuǎn)速 50r·min-1)10min,靜置沉降 20min。

      (2)在絮凝劑的投加量為315mg·L-1時,煉油廢水的CODCr、濁度,SS及石油類物質(zhì)含量分別降為:87mg·L-1、7FTU、14mg·L-1、62mg·L-1,出水水質(zhì)符合GB31571-2015《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。

      (3)絮凝劑聚合氯化鐵(PFC)制備原料來源豐富、工藝簡單、生產(chǎn)成本較低,且用量少,是處理煉油廢水的一種良好的無機(jī)高分子絮凝劑。

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