左宏剛,何福耀,嚴(yán)維鋒,和鵬飛,張子明
(1.中海石油(中國)有限公司上海分公司,上海 200335;2.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300452)
東海盆地位于中國東部海域,屬大陸邊緣斷陷-坳陷盆地,深部地層蘊藏著豐富的油氣資源,有待大規(guī)模的有效開發(fā)[1-5]。近年來,隨著勘探開發(fā)逐漸向深層推進(jìn),造成作業(yè)深度的大幅增加,對鉆完井工程技術(shù)提出了更高的挑戰(zhàn)。截至目前,東海已發(fā)現(xiàn)一批大中型油氣田,面臨著深井超深井及大位移井等因素疊合的重大技術(shù)難題。
某區(qū)塊油氣田的X 井是一口超深大位移探井,完鉆井深7 296 m,最大井斜角75.32°,垂深3 655.24 m,水平投影位移4 129.23 m,水平投影長度5 357.27 m,井身結(jié)構(gòu)(見圖1)。X 井鉆探目的為落實團(tuán)三南構(gòu)造花港組(H4 和H6)、某區(qū)塊組儲層展布和含油氣性。本井鉆遇地層自上而下為:第四系東海群(Qd),上第三系上新統(tǒng)三潭組(N2S),上第三系中新統(tǒng)柳浪組(N13L)、玉泉組(N12Y)、龍井組(N11L),下第三系漸新統(tǒng)花港組(E3h)、始新統(tǒng)某區(qū)塊組(E2p),其巖性以砂巖、泥巖為主,局部夾雜煤層。據(jù)資料統(tǒng)計,P10層及其以上地層為常壓地層,從P11 層開始出現(xiàn)異常高壓,預(yù)測井底地層壓力48.51 MPa。預(yù)測井底溫度為134.8 ℃。
根據(jù)某區(qū)塊ZG1 大位移井等東海典型深井超深井在311.15 mm 井段、212.725 mm 井段鉆進(jìn)期間的扭矩波動數(shù)據(jù),A2H、A5 以及某區(qū)塊ZG1 此三口超深井的最大鉆進(jìn)扭矩都超過了60 kN·m,A5 井更是達(dá)到了75 kN·m。由于鉆具持續(xù)承受較高扭矩,A2H、A5 在四開212.725 mm 井段鉆進(jìn)期間先后發(fā)生鉆具刺漏,好在及時發(fā)現(xiàn)后起鉆進(jìn)行檢查、更換,未釀成鉆具斷落事故。根據(jù)以往的經(jīng)驗和大位移井特點,可以得到X 井井筒清潔的主要難點和風(fēng)險。
(1)X 井易形成巖屑床。X 井大位移井延伸段長,井斜角大,在重力的作業(yè)下,巖屑運移軌跡拋物線式逐漸沉積在井底低邊形成巖屑床,本井311.15 mm 井眼裸眼長達(dá)4 462.61 m,1 752.39 m~5 890 m 井段75.32°穩(wěn)斜,5 890 m~6 215 m 井段連續(xù)降斜至56°,非常容易產(chǎn)生巖屑床。
(2)設(shè)備能力要求高。大位移井在深部鉆進(jìn)時,受鉆井設(shè)備能力、井漏風(fēng)險等因素的限制,排量可能無法滿足井筒清潔要求,因此,需根據(jù)巖屑床模擬情況,為特定的轉(zhuǎn)速和排量組合匹配合理的機(jī)械鉆速,并通過短起下鉆進(jìn)行驗證,通過觀察對比返砂情況對井筒清潔狀況進(jìn)行判斷。
(3)井筒清潔不足帶來的潛在風(fēng)險。井筒清潔程度對鉆完井參數(shù)和施工過程都會產(chǎn)生影響,如泵壓、扭矩、井底ECD、鉆柱摩阻、機(jī)械鉆速等都會隨著井眼的清潔程度而發(fā)生變化[4,6-8]。裸眼段長、井斜角大以及由此帶來的井筒清潔問題都會使井眼摩阻系數(shù)增加,致使鉆柱起下摩阻以及鉆進(jìn)扭矩較高,一者加劇了鉆機(jī)負(fù)荷,二者易導(dǎo)致鉆具疲勞損傷甚至扭斷,三者造成套管嚴(yán)重磨損,縮短采油周期。
圖1 X 井井身結(jié)構(gòu)示意圖
2.1.1 大位移井巖屑運移機(jī)理 巖屑在循環(huán)狀態(tài)在環(huán)空內(nèi)是受到鉆井液運動所形成的沖刷力、重力、浮力。通常巖屑所受的沖刷力與巖屑的最小橫截面有關(guān),而重力與巖屑體積有關(guān),所以越小的巖屑在環(huán)空懸浮性越好,在井中就越快出井,越大出井速度越慢,當(dāng)巖屑大到一定程度,可能也會難以循環(huán)出井[9,10]。
直井循環(huán)過程通常在循環(huán)一個遲到時間后,井眼就變得非常干凈;而大位移井通常循環(huán)三到四個循環(huán)周巖屑仍然很多。這是因為巖屑運移方式的不同。在直井井段巖屑所受到?jīng)_刷力使其向上運動,而重力作用使其比鉆井液返速稍慢,此時鉆井液的流變性起到?jīng)Q定作用[11-13]。
而大位移井鉆具基本都是在低邊運動,巖屑受到重力作用會使其沉向井眼低邊,導(dǎo)致井眼低邊的流動空間變小,且鉆井液巖屑含量高,這就使井眼低邊鉆井液流動阻力高于井眼高邊。進(jìn)而造成井眼內(nèi)上部為高速流,下部為低速流。井眼鉆具兩側(cè)最易形成巖屑床,且?guī)r屑床表層流動阻力最大,流體流速下降基本都為層流狀態(tài)。當(dāng)巖屑上的流體沖刷力不足以帶動巖屑運移時就形成流巖屑床。鉆具的高速轉(zhuǎn)動能帶動周圍鉆井液運動,這個運動將巖屑拋入高速流空間,加快巖屑的出井速度(見圖2、圖3)[14,15]。
巖屑床形成后即使加大排量和轉(zhuǎn)速也很難一次清除,只能一層一層的慢慢減少。這是有時使用重稠塞也不能掃出很多巖屑的原因。有時泥巖巖屑會被鉆具的不規(guī)則滾動壓實在井壁上,這種巖屑只有在扶正器或鉆頭等大直徑鉆具通過時才會被清除。在井徑不規(guī)則井段,特別是在擴(kuò)徑井段,巖屑床也很難得到清除。
圖2 井眼內(nèi)巖屑運移示意圖
圖3 井眼內(nèi)巖屑堆積情況
圖4 排量不變情況下不同機(jī)械轉(zhuǎn)速與不同轉(zhuǎn)速產(chǎn)生組合產(chǎn)生的巖屑床厚度
2.1.2 巖屑床的模擬和參數(shù)優(yōu)化推薦 目前利用專業(yè)的巖屑床模擬軟件模擬大位移井巖屑床形成的厚度。將目前鉆井液性能與預(yù)計調(diào)整后的鉆井液性能,計算出不同機(jī)械鉆速與頂驅(qū)轉(zhuǎn)速組合產(chǎn)生的巖屑床厚度(見圖4),分析優(yōu)選鉆進(jìn)方案,方案優(yōu)選方向包括:(1)在設(shè)備承受能力提高轉(zhuǎn)速;(2)在可接受范圍降低機(jī)械轉(zhuǎn)速;(3)改善鉆井液性能。
X 井作業(yè)中模擬提高轉(zhuǎn)速及鉆井液性能、降低機(jī)械鉆速等各種手段來減少巖屑床產(chǎn)生,從而指導(dǎo)作業(yè)。特別是短起下鉆作業(yè),當(dāng)鉆井井段計算井筒清潔狀態(tài)都較好的情況下,短起下鉆可采用直起直下修整井眼就可以滿足作業(yè)需求,能有效節(jié)約生產(chǎn)時間。在后續(xù)作業(yè)中此種手段取得良好的應(yīng)用效果。
專業(yè)巖屑床模擬軟件模擬相同密度和參數(shù)情況下,不同機(jī)械鉆速與轉(zhuǎn)速的巖屑床厚度模擬Landmark軟件水力模塊對每日鉆進(jìn)過程的井筒清潔參數(shù)進(jìn)行分析,提供參考的最低井筒清潔排量,根據(jù)鉆井液性能及對應(yīng)鉆參下計算的最小排量與ROP 對應(yīng)圖(見圖5)。
2.1.3 鉆進(jìn)模擬ECD 與實測ECD 的對比 可通過鉆進(jìn)模擬ECD 與實測ECD 的對比情況,判斷井筒清潔情況是否正常。2 700 m~3 200 m 鉆進(jìn)過程實際ECD一直偏大,而實際短起下鉆過程這段也確實比較難通過,也從側(cè)面證明了此井段是有巖屑床,短起下鉆后模擬ECD 與實際ECD 基本一致(見圖6)。
2.1.4 摩擦系數(shù)輔助判斷井筒清潔 摩擦系數(shù)也是井筒清潔狀況重要指標(biāo)。從實際跟蹤情況來看每次短起下鉆摩擦系數(shù)都有不同程度改善(見圖7)。
圖5 滿足井筒清潔轉(zhuǎn)速0~200 r/min 情況下最小排量與最大機(jī)械轉(zhuǎn)速對應(yīng)關(guān)系圖
圖6 鉆進(jìn)模擬ECD 與實測ECD 對比圖
圖7 摩擦系數(shù)監(jiān)測
根據(jù)鉆井參數(shù)與鉆井液性能實時模擬井筒清潔狀態(tài),最大限度保證井筒清潔,找準(zhǔn)鉆參和鉆井液性能的最優(yōu)契合點,短起前錯位循環(huán)措施得當(dāng)、循環(huán)充分,有效保障井筒清潔。
采用大尺寸鉆桿或鉆桿復(fù)配,降低循環(huán)壓耗,避免在深部井段循環(huán)排量受限。
MWD 隨鉆測壓實時監(jiān)測ECD,判斷井筒清潔狀況。
加強固控,結(jié)合地層特性、鉆井液性能變化合理配置振動篩布目數(shù),在本井實際鉆進(jìn)過程中選用進(jìn)口210~230 目篩布,加強巡檢,及時更換破損篩布,改造平臺原裝離心機(jī)排砂管線,三臺離心機(jī)保障固控。利用短起下鉆時間地面循環(huán)處理鉆井液池、沉砂池鉆井液。
中完后井筒處理措施到位:(1)倒劃眼期間針對砂泥巖互層、煤層或淺部疏松砂層大肚子井段等阻卡段,分段主動循環(huán)+阻卡后被動循環(huán)+稀稠塞清掃有效清除鉆屑;(2)根據(jù)參數(shù)和巖屑錄井資料準(zhǔn)確判斷阻卡點特性,有針對性地進(jìn)行處理,停泵停轉(zhuǎn)下放模擬下套管狀況,確保阻卡點順暢無阻掛。
改善鉆井液攜巖性和流變性,滿足直徑311.15 mm井段的井筒清潔要求:(1)油基鉆井液通過調(diào)整HIRHEO-A 提切劑的質(zhì)量濃度(5 kg/m3~10 kg/m3)提高鉆井液的動切力、動塑比及鉆井液的3 轉(zhuǎn)讀數(shù),鉆井中始終保持低黏高切的流變特性,以提高巖屑攜帶和懸浮能力;(2)在停泵或起下鉆的靜態(tài)時,為了避免巖屑下沉,需要盡可能地提高3 轉(zhuǎn)讀數(shù)在10 以上,低剪切速率黏度高(LSRV 在30 000 mPa·s 以上);(3)循環(huán)洗井時,可通過泵入一段白油后跟一段稠塞(井漿+5 kg/m3~10 kg/m3HIRHEO-A 提切劑)的方法,大排量循環(huán)并不停地上下活動和轉(zhuǎn)動鉆具協(xié)助清砂;(4)鉆進(jìn)新地層后及時開啟固控設(shè)備,清除有害固相。要求固相控制設(shè)備(振動篩、除泥器、除砂器及離心機(jī)等)運行正常,配備相應(yīng)的易損配件,能有效清除鉆井液中的有害固相。
2.3.1 311.15 mm 井眼鉆井液性能維護(hù)措施 新漿在65 ℃溫度下,測量性能(見表1)。
新漿破乳電壓偏低,切力偏低,分析為配制新漿乳化劑加量不夠、剪切不充分,加入10 kg/m3PFMOEMUL、2.5 kg/m3PF-MOCOAT 提高破乳電壓,切力等頂替完油基鉆井液建立循環(huán)后,視情況調(diào)整。循環(huán)兩周后,鉆井液性能(見表2)。
井漿循環(huán)均勻后,各項性能基本符合要求,可適當(dāng)提高R6/R3,進(jìn)一步提高破乳電壓,循環(huán)池中直接補入5 kg/m3~6 kg/m3的PF-MOEMUL 和1.5 kg/m3的PFMOCOAT,提高井漿破乳電壓,增強井漿穩(wěn)定性。
2.3.2 215.9 mm 井眼鉆井液性能維護(hù)措施 花港組泥砂互層頻繁,夾層多。為確保井壁穩(wěn)定,補充10 kg/m3的PF-MOLSF 和10 kg/m3的PF-MOHFR,進(jìn)一步強化封堵,控制高溫高壓濾失量,提高井壁穩(wěn)定性。鉆進(jìn)至6 445 m,測量其性能(65 ℃)(見表3)。
表1 311.15 mm井眼新漿性能指標(biāo)
表2 311.15 mm井眼鉆井液性能指標(biāo)
表3 215.9 mm 井眼鉆井液性能
鉆進(jìn)至6 712 m,進(jìn)入某區(qū)塊組地層P2,考慮到煤層發(fā)育,井壁有失穩(wěn)的風(fēng)險,封堵再加強,勤觀察振動篩篩面返出,是否有掉塊等。維護(hù)以補充新漿為主,每12 h 補充2 kg/m3的PF-MOVIS 維持消耗,維持動切力和3/6 轉(zhuǎn),確保鉆井液的攜砂性。
通過超深大位移井井筒清潔技術(shù)的應(yīng)用,最終X井實現(xiàn)井深7 296 m 鉆井周期僅57.33 d 的東海記錄。通過對大位移井巖屑床厚度的模型分析,定性地討論衡量了4 種關(guān)鍵參數(shù)對井筒清潔的影響。分析表明,在保證安全鉆進(jìn)的情況下應(yīng)盡可能提高鉆井液排量,合理控制機(jī)械轉(zhuǎn)速,改善鉆井液性能,特別是攜巖性和流變性,以提高鉆井液懸浮和攜帶巖屑的能力。根據(jù)模擬不產(chǎn)生巖屑床的井筒清潔參數(shù),短起下鉆基本實現(xiàn)直起直下,避免的大量劃眼時間。大位移井井筒清潔技術(shù)在X 井的成功應(yīng)用極具代表性,這是理論與實際相結(jié)合的又一突破,對東海其他區(qū)塊大位移井的作業(yè)具有重要的指導(dǎo)意義。