王玉玲
(太原工業(yè)學院,山西 太原 030008)
在機械加工中,龍門刨床主要用來加工大平面,尤其是長而窄的平面,也可以用來加工溝槽[1];它與龍門銑床的外形相似,但對于大平面的加工,其效率遠低于龍門銑床。隨著制造業(yè)市場的快速發(fā)展,企業(yè)之間的競爭更加激烈,加工企業(yè)對加工效率及產(chǎn)品質(zhì)量的要求也越來越高。某企業(yè)原有一臺長4m的724龍門刨床,生產(chǎn)中故障率高、生產(chǎn)率低、加工質(zhì)量不高,工程技術(shù)人員通過對原刨床結(jié)構(gòu)和功能的分析,組織多方討論,決定對此龍門刨床進行改造,以便更好地發(fā)揮該機床的加工能力。
從降低改造成本和縮短工期的原則出發(fā),在對龍門刨床進行改造時,保留原刨床的側(cè)刀架,用以刨削工件的豎直平面;拆掉原刨床橫梁上兩個垂直刨刀架并新增兩個垂直銑頭,實現(xiàn)對上平面的銑削加工。這樣,改造后的機床具備刨銑復合功能,大大提高了加工質(zhì)量和生產(chǎn)率。
在龍門刨床上刨削上平面時,工作臺沿床身導軌的直線往復運動是主運動[2],工進速度快;而在龍門銑床上銑削上平面時,銑頭的旋轉(zhuǎn)是主運動,工作臺直線往復運動是進給運動,要求工進速度慢。因此,對工作臺要實現(xiàn)減速改造,下面簡述一下改造方案。
原刨床工作臺的傳動系統(tǒng)如圖1所示,電動機軸與減速器的輸入軸通過聯(lián)軸器剛性聯(lián)接,減速器的輸出軸與執(zhí)行機構(gòu)通過聯(lián)軸器剛性聯(lián)接,執(zhí)行機構(gòu)由齒輪、齒條和工作臺組成。工作時,運動由電動機傳至減速器的輸入軸,經(jīng)過齒輪傳動傳至輸出軸,輸出軸再將運動傳至執(zhí)行機構(gòu)中的齒輪,通過齒輪齒條嚙合帶動機床工作臺實現(xiàn)往復直線運動。
起初的減速改造方案是:保留原減速器,將原55 kW的直流電機改造為交流電機,通過變頻調(diào)速器實現(xiàn)無級調(diào)速,實際試生產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)變頻器長期在低效的低頻段(5Hz附近)工作,電氣系統(tǒng)發(fā)熱增多,并且經(jīng)常出現(xiàn)悶車、啃刀、跳閘等不良現(xiàn)象,嚴重影響了加工質(zhì)量和生產(chǎn)率。
為此,考慮完善改造方案,由于更換減速器存在著成本高、工期長等問題,通過咨詢及對工作臺運動傳動鏈的分析,決定拆掉原刨床中電機與減速器之間的聯(lián)軸器,更換為V帶輪傳動聯(lián)接,如圖2所示。
圖1 原刨床工作臺 傳動系統(tǒng)
圖2 改造后刨床工作臺 傳動系統(tǒng)
改造后的工作臺傳動系統(tǒng)中,電動機與V帶傳動的小帶輪聯(lián)接,大帶輪與減速器的輸入軸聯(lián)接。工作時,運動由電動機經(jīng)V帶傳動傳至減速器輸入軸,再由減速器輸出傳至執(zhí)行機構(gòu),最后,經(jīng)過齒輪齒條嚙合帶動工作臺運動。
小帶輪與原刨床的電機軸頭通過鍵聯(lián)接,電機的轉(zhuǎn)速n=132.5r/min~1 325r/min,功率為55kW,電機軸頭的直徑為Φ65mm,根據(jù)電機軸頭的尺寸,初步確定小帶輪的直徑為d1=180mm。
大帶輪與原刨床的減速器輸入軸通過鍵聯(lián)接,根據(jù)帶傳動比一般i≤7的要求,再考慮設(shè)備附近的空間大小,最后確定大帶輪的直徑為d2=900mm。此時,傳動比i=900/180=5<7,滿足要求。
3.2.1 確定中心距a
參考文獻[3],帶輪中心距應滿足:
將相關(guān)參數(shù)代入式(1)計算得:756<a<2 160。最后,取中心距a=950mm。
3.2.2 驗算小帶輪包角α
包角α是帶傳動很重要的一個參數(shù),包角越大,帶與帶輪之間的摩擦力越大,帶傳動能力就越高。根據(jù)文獻[3]帶輪包角α由下式計算:
將相關(guān)參數(shù)代入式(2)計算得:α=136.6°>120°,符合要求。
兩個V帶輪的材料均選HT250的灰鑄鐵。小帶輪直徑較小,采用實心式結(jié)構(gòu);大帶輪直徑大于350 mm,采用輪輻式結(jié)構(gòu)。
由于此刨床負荷較大,且工作可靠性要求較高,故選四槽V型(15N)皮帶傳動。
經(jīng)生產(chǎn)實踐證明,改造后的刨床工作過程平穩(wěn)可靠,加工過程中再沒有出現(xiàn)悶車、啃刀等現(xiàn)象,并且變頻器的工作頻率提高了5倍,很好地解決了過去經(jīng)常出現(xiàn)的跳閘以及電器元件發(fā)熱量大等問題。
這次改造只是將原刨床的直流發(fā)電機組改造為交流電機組,并將電機與減速器之間的聯(lián)軸器剛性聯(lián)接更換為V帶傳動聯(lián)接,成本低、工期短,機床的加工能力明顯提升,同時,也提高了生產(chǎn)率和加工質(zhì)量,改造效果良好,值得推廣。