• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      大容量空冷發(fā)電機(jī)軸瓦制造工藝探討

      2020-03-27 09:10:02戴樂帆
      上海大中型電機(jī) 2020年1期
      關(guān)鍵詞:冒口軸瓦著色

      戴樂帆

      (上海電氣集團(tuán)上海電機(jī)廠有限公司,上海 200240)

      0 引言

      近期下游用戶質(zhì)量反饋情況顯示,Q5.263.807汽發(fā)軸瓦在用戶現(xiàn)場探傷不合格問題較為突出。經(jīng)查,Q5.263.807軸瓦去年經(jīng)設(shè)計人員進(jìn)行圖紙修改,將原有軸承合金澆鑄面平面結(jié)構(gòu)改為了鳩尾槽結(jié)構(gòu),且依舊要求超聲波探傷檢測。然而,以往同類鳩尾槽結(jié)構(gòu)軸瓦并無超聲波探傷檢測要求,分廠仍沿用常規(guī)軸瓦加工和澆鑄工藝,是造成上述質(zhì)量問題的最主要原因。

      主要介紹了結(jié)合Q5.263.807汽發(fā)軸瓦新結(jié)構(gòu)及上發(fā)廠質(zhì)量要求,采取從“原材料質(zhì)量控制-外協(xié)件質(zhì)量管理-現(xiàn)場過程控制-售后技術(shù)支持”系統(tǒng)地進(jìn)行工藝改進(jìn)情況。

      1 毛坯加工外協(xié)方加工方法改進(jìn)

      Q5.263.807軸瓦在后續(xù)金加工過程中時常出現(xiàn)一端面存在大面積密集鑄件缺陷現(xiàn)象。對如此多的缺陷進(jìn)行焊補處理,不僅拖延了生產(chǎn)周期,更重要的是將在軸瓦局部產(chǎn)生一定的應(yīng)力積聚,對澆鑄后的合金黏結(jié)質(zhì)量造成不良影響。

      經(jīng)分析,毛坯加工的外協(xié)方并不了解Q5.263.807鑄件澆注的相關(guān)工藝,采用的金加工方式不當(dāng),造成原本應(yīng)通過金加工除去的大量鑄造缺陷被保留在瓦體內(nèi)部。為此作出如下工藝加工方法改進(jìn):

      首先,在毛坯上如圖1所示,測量軸瓦兩端面間距為470 mm,并標(biāo)注冒口方向。

      圖1 毛坯軸瓦

      其次,對軸瓦毛坯去氫前粗加工作如下要求:如圖2所示,非冒口端面加工車削量為10 mm,然后加工冒口端面至要求尺寸。金加工時,現(xiàn)場追隨加工過程,確保金加工按上述技術(shù)要求,從而保證粗加工能夠去除鑄件冒口區(qū)域的大部分缺陷。

      上述實驗驗證成功后,軸瓦端面未出現(xiàn)大面積密集鑄件缺陷現(xiàn)象。

      最后,如圖3所示要求金加工方在非冒口端面留出一非加工端,這樣可直接測量其非冒口面加工量(約10 mm),以檢驗是否按上述要求進(jìn)行加工的。

      經(jīng)再次驗證,如圖4所示現(xiàn)場的Q5.263.807軸瓦非冒口端面均留出一段非加工端,證明外協(xié)方能有效執(zhí)行上述要求。

      經(jīng)過上述改進(jìn),Q5.263.807軸瓦端面密集性鑄件缺陷問題基本解決。

      圖2 軸瓦粗加工

      圖3 軸瓦粗加工后實物照片

      圖4 粗加工后的軸瓦

      2 增加高溫退火工藝

      鑄造完成后的軸瓦毛坯需進(jìn)行去應(yīng)力退火處理[1],退火溫度為900 ℃、保溫時間為7 h,通過高溫?zé)崽幚硗嘶鸬妮S瓦可以調(diào)整內(nèi)部組織、清除鑄造過程中產(chǎn)生的熱應(yīng)力。但對Q5.263.807軸瓦來料去應(yīng)力退火處理記錄及現(xiàn)場裝爐情況進(jìn)行抽查,卻發(fā)現(xiàn)其中存在不足,如圖5所示。為保證質(zhì)量,再增加一次高溫退火,900 ℃保溫時間為7 h,來保證軸瓦退火工藝的有效性。

      熱處理工藝調(diào)整,將原后續(xù)的去氫工藝改進(jìn)為“高溫退火加去氫”工藝:即原來鑄造完成后的軸瓦先由供應(yīng)商進(jìn)行一次去應(yīng)力退火,再由軸承分廠進(jìn)行去氫處理;改進(jìn)后現(xiàn)工藝流程變?yōu)楣?yīng)商一次退火后,由軸承分廠進(jìn)行二次退火后緊接著進(jìn)行去氫處理。一方面可以保證清除鑄造應(yīng)力,另一方面瓦體經(jīng)二次退火后組織轉(zhuǎn)變?yōu)樨愂象w(含氫量最低),也進(jìn)一步提高了去氫效果。

      3 軸瓦澆鑄面粗糙度加工工藝改進(jìn)

      研究報告表明,平滑的澆鑄面有利于軸承合金澆鑄。

      新結(jié)構(gòu)Q5.263.807軸瓦須加工鳩尾槽,其槽口尺寸分別為24 mm,圖紙要求表面粗糙度為3.2。按常規(guī)操作則:第一,分廠常規(guī)立車加工鳩尾槽,割刀寬度為10 mm,一根鳩尾槽要分三次加工,易造成槽內(nèi)不平整、粗糙度差。第二,分多次加工容易造成誤差,Q5.263.807軸瓦內(nèi)圓有4根槽,每根槽要三次才能完成加工,共需12次才能完成整個軸瓦鳩尾槽加工。第三,加工中需換刀加工,費時又費力,加工質(zhì)量也不穩(wěn)定。

      為此對刀具進(jìn)行改進(jìn)[2],用高速鋼條刃磨一把寬度為24 mm的成形割刀,割刀兩面為鳩尾形,加工一次成形,不用“借割”,不會出現(xiàn)加工偏差,槽與槽尺寸能精確保證,槽割到深度即可退出幾絲,再上下割鳩尾,一次成形。

      由此,原來割一付Q5.263.807軸瓦鳩尾槽需1 h,改進(jìn)后只需0.5 h左右,槽粗糙度及精度均得到了很好的保證,加工效率成倍的增加。

      4 完善軸承合金澆鑄工藝

      調(diào)研國內(nèi)外大量相關(guān)文獻(xiàn),并進(jìn)行相應(yīng)分析討論,包括到同行現(xiàn)場觀察澆鑄過程,與其技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)探討,發(fā)現(xiàn)目前分廠所使用的工藝中仍有些不合理之處,具體如下:

      (2) 軸瓦澆注完軸承合金液后需進(jìn)行噴水冷卻,而水冷時間過長造成合金凝固后仍持續(xù)快速冷卻,產(chǎn)生的過多熱應(yīng)力容易形成積聚,從而嚴(yán)重影響合金澆鑄質(zhì)量[4]。

      通過計算機(jī)模擬計算和實物試制,如圖6所示,對Q5.263.807軸瓦進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn),主要是降低離心澆鑄轉(zhuǎn)速和縮短冷卻時間,并加以規(guī)范,如表1所示。

      表1 試驗改進(jìn)參數(shù)

      圖6 計算機(jī)模擬冷卻圖

      經(jīng)對試制軸瓦不同區(qū)域進(jìn)行內(nèi)部破壞性取樣,觀察軸承合金與瓦體澆鑄面黏結(jié)質(zhì)量情況,合金黏結(jié)質(zhì)量經(jīng)著色探傷檢測全部為合格。

      5 增加對于用戶現(xiàn)場著色探傷前發(fā)電機(jī)軸瓦表面處理的若干要求

      三包質(zhì)量反饋,操作人員到現(xiàn)場維修時多次發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場著色前未對軸瓦需探傷區(qū)域(瓦體和軸承合金結(jié)合區(qū)域)進(jìn)行除銹處理。直接進(jìn)行著色探傷,造成探傷結(jié)果無法反映產(chǎn)品的真實情況。如圖7所示,瓦體和合金結(jié)合的邊界已明顯產(chǎn)生銹蝕。

      操作人員使用百潔布對所有需探傷區(qū)域進(jìn)行打磨,使表面無銹、無油、無異物存在,如圖8,這 樣處

      圖7 現(xiàn)場未經(jīng)處理的軸瓦

      圖8 現(xiàn)場經(jīng)處理后的軸瓦

      理著色探傷結(jié)果才能反映產(chǎn)品的真實質(zhì)量。

      從現(xiàn)場處理反饋意見中可以看出,此現(xiàn)象非常普遍,故與相關(guān)方溝通,增加《對于用戶現(xiàn)場著色探傷前發(fā)電機(jī)軸瓦表面處理的若干要求》,由售后交予用戶執(zhí)行,具體如下:

      5.1 范圍

      本規(guī)范適用于軸承合金著色探傷前發(fā)電機(jī)軸瓦的表面處理。

      5.2 技術(shù)要求

      (1) 著色探傷前用清洗劑清洗待探傷表面,然后用清潔的白布擦凈,保證待探傷表面清潔、干燥并無塵、無油脂。

      (2) 用百潔布沿加工絲流方向均勻擦拭端面軸承合金與鋼背的結(jié)合處、擦拭中分面軸承合金與鋼背結(jié)合處、擦拭軸瓦外球面處的毛刺。用百潔布清除其他各孔、槽處的毛刺。

      (3) 按照以上要求反復(fù)操作,直至待探傷表面無銹蝕。

      (4) 對待探傷表面應(yīng)有適當(dāng)保護(hù),避免落上灰塵、水分等雜質(zhì)影響著色探傷準(zhǔn)確性。

      (5) 經(jīng)表面處理后,應(yīng)在所選用清洗劑規(guī)定時間后進(jìn)行著色探傷。

      對經(jīng)著色探傷后的顯色區(qū)域,建議兩小時后按上述技術(shù)要求重新進(jìn)行表面處理后,再次進(jìn)行著色探傷以確認(rèn)最終結(jié)果。

      6 總結(jié)

      通過上述對“原材料質(zhì)量控制-金加工工藝調(diào)整-澆注工藝參數(shù)優(yōu)化-售后(用戶操作指南)”進(jìn)行系統(tǒng)的工藝改進(jìn),用戶反饋Q5.263.807軸瓦質(zhì)量問題基本消除,提高了產(chǎn)品實物質(zhì)量的同時,也提高了顧客的滿意度。

      猜你喜歡
      冒口軸瓦著色
      蔬菜著色不良 這樣預(yù)防最好
      2號發(fā)電機(jī)#3軸瓦軸振超標(biāo)原因分析及處理
      蘋果膨大著色期 管理細(xì)致別大意
      某低速機(jī)主軸瓦連接螺栓預(yù)緊力計算
      基于MAGNA模擬軟件對某商用車差速器殼體縮孔縮松質(zhì)量改善
      10位畫家為美術(shù)片著色
      電影(2018年10期)2018-10-26 01:55:48
      壓鉗口工序?qū)︿撳V冒口端缺陷位置的影響
      大型鑄鍛件(2015年4期)2016-01-12 06:35:10
      道奇軸瓦損壞與檢修
      防止鑄鐵件收縮缺陷的實踐和體會
      Thomassen與曲面嵌入圖的著色
      禄丰县| 无极县| 清原| 忻城县| 和顺县| 霍林郭勒市| 庆阳市| 衡阳县| 特克斯县| 定安县| 吉木萨尔县| 扎囊县| 汾阳市| 闻喜县| 张北县| 桐梓县| 元谋县| 洛隆县| 德钦县| 仙桃市| 桐乡市| 晋宁县| 岑溪市| 南康市| 田阳县| 信宜市| 鸡西市| 辽阳市| 华池县| 剑阁县| 文水县| 绩溪县| 新昌县| 石柱| 孝义市| 玛曲县| 万载县| 稻城县| 襄垣县| 玉山县| 清涧县|