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      催化裂化小型自動加料器的改進(jìn)

      2020-03-30 13:58:50陶志成向剛偉
      化工自動化及儀表 2020年1期
      關(guān)鍵詞:料器閘閥流化

      陶志成 向剛偉

      (中國石油四川石化有限責(zé)任公司)

      催化裂化工藝中把用于維持裝置中催化劑活性、藏量和重金屬含量的平衡,使催化裂化反應(yīng)能穩(wěn)定進(jìn)行而補充催化劑的設(shè)備稱為小型加料器。中國石油四川石化有限責(zé)任公司催化裂化裝置有一臺催化劑小型自動加料器,投用不到半年便出現(xiàn)進(jìn)料不暢、流化不暢、出料不暢及軟管破裂等諸多問題,無法繼續(xù)使用,只好改為人工定時現(xiàn)場小型加料操作。人工定時現(xiàn)場小型加料操作導(dǎo)致加料量控制不穩(wěn),反應(yīng)系統(tǒng)平衡催化劑活性波動較大影響裝置的平穩(wěn)運行,不利于裝置的生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)化,直接影響了裝置的經(jīng)濟(jì)效益;小型加料管線經(jīng)常堵塞,需人工疏通放空,以致勞動強度較大,造成新鮮催化劑浪費和粉塵污染環(huán)境。2016年2月,公司對小型加料系統(tǒng)進(jìn)行了改造,3年多的生產(chǎn)運行表明,改造后的簡易小型加料器操作簡單、投資省、耐用性高、故障率低、維護(hù)方便,改進(jìn)效果明顯[1]。

      1 改造前的小型自動加料器

      1.1 系統(tǒng)簡述

      改造前的小型自動加料器如圖1所示。根據(jù)現(xiàn)場料罐與管道等設(shè)備的實際安裝情況,催化劑自動加劑系統(tǒng)主要由正壓計量罐部分、稱重部分 (西門子高精度稱重傳感器和西門子稱重模塊)、閥門控制部分和安裝在正壓防爆箱內(nèi)的控制系統(tǒng) (西門子S7 PLC和西門子觸摸屏)組成。

      圖1 催化裂化小型自動加料器結(jié)構(gòu)示意圖

      1.2 控制流程說明

      系統(tǒng)控制進(jìn)料閥開啟,物料通過軟管流出,依靠重力作用落入罐中;罐的每個支撐點安裝有西門子高精度稱重傳感器,每個傳感器將重量的信號傳至西門子PLC的稱重模塊,計算出重量,再減去皮重,得到物料的凈重量,當(dāng)罐中重量達(dá)到預(yù)先設(shè)定的重量值時,系統(tǒng)控制罐上部的落料閥門關(guān)閉。

      罐狀態(tài)穩(wěn)定、就位后,控制系統(tǒng)會啟動物料輸送程序:首先在管道和罐中加壓,達(dá)到一定壓力值后,發(fā)送罐出口與再生器大型加卸料管線入口處閥門自動打開,在發(fā)送罐與再生器之間形成密閉通道。因為發(fā)送罐處氣壓高于再生器內(nèi)壓力,被輸送物料就會沿密閉管道輸送到再生器中。

      當(dāng)罐中的物料輸送完畢后,系統(tǒng)會連續(xù)檢測發(fā)送罐內(nèi)的物料重量的變化,反映并作出判斷,自動停止發(fā)送,及時關(guān)斷各處閥門,按物料輸送的時間間隔,預(yù)備下一輪物料的計量和發(fā)送[2]。

      2 改造過程

      2.1 進(jìn)料不暢問題分析及解決方法

      下料陶瓷閘閥氣缸活塞密封圈破損,導(dǎo)致氣缸竄氣,閥門無法開關(guān)到位,影響加料系統(tǒng)程序運行;閥桿密封填料環(huán)(原廠為聚四氟乙烯填料環(huán))破損,導(dǎo)致密封不嚴(yán),氣缸內(nèi)儀表壓縮空氣會進(jìn)入閥腔,從而進(jìn)入加料罐內(nèi),使罐內(nèi)壓力升高,在下料過程中雖然放空閥打開,但是壓差過小,放空管線過長,無法及時完全泄壓,導(dǎo)致在規(guī)定時間內(nèi)無法完成預(yù)設(shè)的下料重量,出現(xiàn)下料不暢報警,更無法達(dá)到工藝要求的總加料量。實施的簡易改動為:

      a.更換下料陶瓷閘閥閥桿密封填料環(huán)為石墨繩;

      b.新增過濾網(wǎng)清理催化劑中的雜物以防止堵塞下料管線;

      c.增加機(jī)械限位,控制下料第2道工藝閥門開度,從而控制下料速度;

      d.改變放空管線的放空口至催化劑罐頂,確保放空線路通暢。

      2.2 流化不暢問題分析及解決方法

      本項目的物料輸送系統(tǒng)是動態(tài)測量物料的重量,物料在重力的作用下落下時,會對稱重傳感器有沖擊力,造成虛擬增加重量值,進(jìn)而在每次循環(huán)結(jié)束后會增加儲罐的皮重,在10來次循環(huán)過程后,會出現(xiàn)流化不暢報警,實際進(jìn)入再生器的催化劑已很少,誤差過大。實施的簡易改動如下:

      a.由單點稱重傳感器改為三角形式的三點稱重傳感器,增加測量精度;

      b.取消現(xiàn)場PLC系統(tǒng),將現(xiàn)場儀表21點均改為硬線接入DCS系統(tǒng),系統(tǒng)通過建模運算,消除虛擬增加的重量值;

      c.在原流化風(fēng)管線上新增加帶上下游閥的限流孔板,用于限制和調(diào)節(jié)流化風(fēng)用量,確保流化狀態(tài)正常。

      2.3 出料不暢問題分析及解決方法

      儲罐穩(wěn)定就位后,系統(tǒng)會打開出料蝶閥和出料閘閥,將新鮮催化劑送至再生器,但由于再生器內(nèi)有一定壓力,每次出料結(jié)束后,催化劑會倒回至出料閘閥前,影響出料閘閥的打開和出料效果,延長了出料時間,出現(xiàn)出料不暢報警。實施的簡易改動如下:

      a.在出料閘閥前后和流程中拐彎處新增3條輸送風(fēng)管線,并保持送風(fēng)壓力長期微高于再生器壓力,確保出料管線的暢通;

      b.改變小型自動加料進(jìn)再生器的部位,與手動小型加催化劑和助燃劑管線分開,互不影響;

      c.新增閥道反吹風(fēng),確保閥門開關(guān)靈活;

      d.將儲罐內(nèi)的聯(lián)通管線由直口改為喇叭口,出料更迅速。

      以上改造方法流程簡單,操作方便,功能齊全,加料平穩(wěn)。只保留DCS系統(tǒng)的小型自動加料器與現(xiàn)場PLC控制的小型加料相比,修改參數(shù)更便捷,工藝可及時根據(jù)自身需要修改單次加料重量、單次加料時間及每日總加料次數(shù)等關(guān)鍵指標(biāo),使加料量更易控制且平穩(wěn),工人勞動強度

      低[3]。

      改造后設(shè)備耐用性高,故障率低,便于維護(hù)。下料、稱重、流化、出料及放空等各個環(huán)節(jié)均已改進(jìn),復(fù)雜的系統(tǒng)變得更為簡潔,通過故障現(xiàn)象判斷故障原因的過程更為直觀,自改造完畢投用以來僅出現(xiàn)一次閥卡的故障,且該故障短時間能處理好,其他部件運行正常。

      本次改造投資少、維護(hù)費用低。原來計劃再采購一臺加料器作為備用,需要30萬元左右,每年的維護(hù)費用也在七八萬元,而改進(jìn)后的小型加料器每年僅耗費更換閥門填料的費用,僅1萬元左右,投資費用明顯降低。

      3 小型自動加料系統(tǒng)改進(jìn)后的應(yīng)用效果

      為了更加直觀地反映小型自動加料系統(tǒng)改進(jìn)后的應(yīng)用效果,選取改進(jìn)前(2014~2015年)與改進(jìn)后(2016~2018年)的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。應(yīng)用前后裝置的催化劑單耗、平衡催化劑活性和裝置總液收對比見表1。對比期間裝置無其他工藝改造,且應(yīng)用的催化劑類型保持不變。

      表1 小型自動加料系統(tǒng)改造前后催化裝置關(guān)鍵數(shù)據(jù)對比

      從表1中的數(shù)據(jù)可以看出:

      a.改造前裝置催化劑單耗較高且無規(guī)律,改造后其平均值由1.8kg/t降低至1.7kg/t,且每月催化劑單耗比較穩(wěn)定;

      b.改造前裝置平衡催化劑活性較低且波動較大,改造后活性上漲至60%且每月活性比較穩(wěn)定;

      c.改造前裝置總液收較低且波動較大,改造后總液收上漲約0.7%且每月總液收比較穩(wěn)定。

      4 結(jié)束語

      生產(chǎn)運行情況表明,改進(jìn)后的小型自動加料器可以使新鮮催化劑準(zhǔn)確、均勻、平穩(wěn)地加入系統(tǒng),降低了現(xiàn)場操作員的工作量,并且有利于催化劑的活性穩(wěn)定,從而保證裝置催化裂化反應(yīng)的平穩(wěn)進(jìn)行,實現(xiàn)降低裝置生焦的目的,最終達(dá)到提高處理負(fù)荷、降低裝置綜合能耗的效果。另一方面小型自動加料器改造投用后,有助于裝置總液收的提高、劑耗的降低,提高了經(jīng)濟(jì)效益,經(jīng)測算預(yù)計年增收5千萬元。

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