王沫云 謝 軍 王 磊 張 霖 許家才 周光榮 黃海宇
(中國(guó)石油西南油氣田公司川西北氣礦江油輕烴廠)
江油輕烴廠45×104m3/d 輕烴回收裝置是以回收中壩氣田須二氣藏不含硫天然氣中的C3H8、C4H10、C5H12及以上輕烴組分為目的的生產(chǎn)裝置。隨著中壩氣田進(jìn)入開(kāi)發(fā)后期, 其產(chǎn)量不斷降低,為了提高天然氣利用率,江油輕烴廠對(duì)裝置膨脹機(jī)密封氣系統(tǒng)進(jìn)行了改造,筆者針對(duì)川西北氣礦江油輕烴廠輕烴回收裝置情況[1],對(duì)膨脹機(jī)密封氣進(jìn)行回收利用, 不但可以降低天然氣放空量,增加經(jīng)濟(jì)效益,還可以解決密封氣中帶油對(duì)鍋爐燃燒機(jī)的影響,消除安全隱患。
江油輕烴回收裝置采用 “雙塔脫水+膨脹機(jī)制冷+重接觸塔+脫乙烷塔回收C3+”的工藝過(guò)程[2],具體工藝流程如圖1 所示。
圖1 江油輕烴廠工藝流程
由于江油輕烴廠燃料氣鍋爐和加熱爐為間歇運(yùn)行,導(dǎo)致多余的燃料天然氣直接放空,造成資源浪費(fèi)和大氣污染,且密封氣帶有少量膨脹機(jī)潤(rùn)滑油,在燃料系統(tǒng)中長(zhǎng)期積存容易導(dǎo)致鍋爐燃燒機(jī)進(jìn)口燃料氣過(guò)濾器液堵,影響燃燒機(jī)的安全正常運(yùn)行。 因此,有必要通過(guò)技術(shù)手段進(jìn)行回收利用,以達(dá)到節(jié)能降耗和安全環(huán)保的目的。
江油輕烴廠的膨脹機(jī)設(shè)計(jì)處理量為16 585m3/h,進(jìn)口壓力3.495MPa,出口壓力1.6MPa,額定轉(zhuǎn)速34kr/min。 主要由蝸殼、噴嘴環(huán)、工作輪、擴(kuò)壓器、轉(zhuǎn)軸、密封系統(tǒng)、軸承及機(jī)體等組成[2]。 配套有潤(rùn)滑、密封氣、控制和安全保護(hù)系統(tǒng)。
2.1密封氣系統(tǒng)改造
江油輕烴廠原有密封氣來(lái)自低溫分離器頂部干氣(溫度為-54℃,壓力為3.0MPa),經(jīng)過(guò)冷箱復(fù)熱至15~20℃后,進(jìn)入密封中段,以阻止低溫氣體向軸承段泄漏,保證機(jī)組的安全,同時(shí)減少冷量損失。 最后密封氣與潤(rùn)滑油一起從軸承箱流到壓力油箱中,氣體在油箱中分離出來(lái)經(jīng)過(guò)密封氣過(guò)濾器,來(lái)自膨脹機(jī)的密封氣(約0.4~0.5MPa)經(jīng)過(guò)過(guò)濾器后進(jìn)入燃料氣緩沖罐,通過(guò)調(diào)壓閥控制在0.3MPa,進(jìn)入鍋爐和加熱爐作為燃料氣,多余的密封氣放空,而且江油輕烴廠鍋爐和加熱爐為間歇性工作,導(dǎo)致鍋爐或加熱爐停運(yùn)時(shí)密封氣放空量增加,造成天然氣損失增大。 改造后通過(guò)外輸干氣單獨(dú)引一股氣作為燃料氣,使膨脹機(jī)密封氣通過(guò)新建工藝管線去原料氣壓縮機(jī)前端分離器(分-102)進(jìn)行全部回收利用[3]。 改造前后燃料氣系統(tǒng)流程如圖2 所示。
2.2改造前后密封氣系統(tǒng)主要參數(shù)及設(shè)備對(duì)比
結(jié)合江油輕烴廠裝置工藝現(xiàn)狀,要實(shí)現(xiàn)將放空的密封氣進(jìn)入增壓機(jī)前端作為原料氣,首先要提高密封氣出口壓力。 因?yàn)槊芊鈿饽壳俺隹趬毫?.5MPa,而進(jìn)入增壓機(jī)前端原料氣壓力為0.6~0.9MPa,所以必需對(duì)密封氣運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行合理優(yōu)化調(diào)整。 經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)膨脹機(jī)組運(yùn)行工況進(jìn)行分析后, 確認(rèn)可以將膨脹機(jī)密封氣回收系統(tǒng)壓力由0.5MPa 提高1.2MPa, 改造前后密封氣系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1,設(shè)備對(duì)比情況見(jiàn)表2。
圖2 改造前后燃料氣系統(tǒng)的流程
3.1密封氣系統(tǒng)改造前后燃料氣組成分析
密封氣系統(tǒng)改造前裝置使用密封氣作為燃料氣, 由于密封氣從軸承箱流到膨脹機(jī)油箱中,氣體在油箱中分離出來(lái)經(jīng)過(guò)密封氣過(guò)濾器,導(dǎo)致燃料氣中帶油嚴(yán)重(分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表3),容易導(dǎo)致鍋爐火焰發(fā)紅發(fā)暗,燃燒機(jī)外部有油滴飛濺。 改造后利用外輸干氣作為燃料氣(分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表4),可以解決燃料氣中帶油嚴(yán)重的問(wèn)題,不但可以解決鍋爐燃燒的安全問(wèn)題,而且可以降低污染物排放[4,5]。
表1 改造前后密封氣系統(tǒng)技術(shù)參數(shù) MPa
表2 改造前后密封氣系統(tǒng)設(shè)備對(duì)比
3.2密封氣系統(tǒng)改造前后節(jié)能降耗分析
選取2017 年和2018 年1~4 月,裝置生產(chǎn)平穩(wěn)時(shí)對(duì)密封氣系統(tǒng)改造前后燃料氣用量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析(表5、6)。
由表5、6 可知:密封氣系統(tǒng)改造前后鍋爐和加熱爐用氣量無(wú)明顯變化,改造前平均每月燃料天然氣放空量約2.88×104Nm3, 改造后無(wú)燃料天然氣,按照每年開(kāi)工330d 計(jì)算,每年可節(jié)約天然氣約 31×104Nm3。
3.3膨機(jī)密封氣系統(tǒng)改造后膨脹機(jī)效率對(duì)比
在改造后, 根據(jù)膨脹機(jī)進(jìn)出口天然氣組成、壓力、溫度,對(duì)江油輕烴廠膨脹機(jī)效率進(jìn)行了對(duì)比極端,可計(jì)算膨脹機(jī)效率其中,η 為膨脹機(jī)效率;H1為膨脹機(jī)進(jìn)口天然氣焓值;H2為膨脹機(jī)出口天然氣焓值;HS為天然氣作等熵膨脹焓值。經(jīng)計(jì)算可知,改造前膨脹機(jī)效率約72.89%,改造后為73.07%,改造前后幾乎保持不變。
表3 改造前燃料氣(來(lái)自密封氣)組成
表4 改造后燃料氣(來(lái)自外輸干氣)組成
表5 改造前燃料氣用量 ×104Nm3
表6 改造后燃料氣用量 ×104Nm3
4.1通過(guò)對(duì)密封氣系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造,可以將放空的密封氣進(jìn)行回收利用,可使裝置節(jié)約天然氣約 31×104Nm3。
4.2密封氣系統(tǒng)改造后解決了鍋爐燃燒存在的安全隱患,同時(shí)降低污染物排放。
4.3通過(guò)對(duì)密封氣系統(tǒng)輔助設(shè)備功能改造,提高了膨脹機(jī)自動(dòng)化運(yùn)行程度, 保障其安全平穩(wěn)運(yùn)行。
4.4改造前膨脹機(jī)效率約72.89%, 改造后為73.07%,改造前后幾乎不變。