胡 濤
(江西銅業(yè)集團公司貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
貴溪冶煉廠始建于1985年,至今已經(jīng)30余年。貴溪冶煉廠為滿足市場需求,在這30年期間對原有設(shè)備進行的大規(guī)模的升級和擴容改造,將原有產(chǎn)量提高好幾倍。原有的轉(zhuǎn)爐靜電除塵器設(shè)備為國外廠家生產(chǎn)制造,至今沒有經(jīng)過大規(guī)模的擴容改造,原設(shè)計時未考慮到市場飛速發(fā)展,沒有留有足夠的裕量,無法滿足冶煉廠之后大規(guī)模的生產(chǎn)。
為解決轉(zhuǎn)爐電除塵收塵效率低的難題,經(jīng)了解發(fā)現(xiàn),電除塵用高頻電源裝置[1]在冶金行業(yè)電除塵器上使用較為廣泛,效果良好。經(jīng)過和高頻電源生產(chǎn)廠家現(xiàn)場技術(shù)交流,在轉(zhuǎn)爐電收塵老系統(tǒng)二區(qū)試用兩臺高頻電源,以期達到減排的最終目標。
原靜電除塵器為國外廠家,備品備件的采購均是從國內(nèi)采購,且采購的規(guī)格和批次不同。不同規(guī)格的備品備件安裝在電除塵器內(nèi)部,嚴重偏離了原有設(shè)備的設(shè)計要求。例如:部分陽極板的變形和腐蝕導(dǎo)致需要更換,經(jīng)過多年的檢修更換,多種規(guī)格的陽極板安裝在同一個電場區(qū),導(dǎo)致極板的同級距嚴重偏離設(shè)計值,極板極線不匹配等等,最后導(dǎo)致的是電氣設(shè)備無法正常工作[2]。另外電除塵器入口的均布板損壞沒有機會檢修,也很大程度上導(dǎo)致了電廠內(nèi)部的氣流不均,導(dǎo)致內(nèi)部環(huán)境更加惡劣。
該區(qū)域包括東一區(qū)和西一區(qū)共用1臺高壓發(fā)生器;東二區(qū)和西二區(qū)共用1臺高壓發(fā)生器;三、四區(qū)各1臺高壓發(fā)生器。
所有高壓設(shè)備二次電壓可以到50 kV,二次電流基本沒有。電收塵器除塵效率不高,目前僅為60%~70%。排放在1 000 mg/Nm3左右。貴冶一系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐老系統(tǒng)靜電除塵器技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 貴冶一系統(tǒng)轉(zhuǎn)爐老系統(tǒng)靜電除塵器技術(shù)參數(shù)
1.靜電除塵器本體情況不理想,陽極板,同極距,異極距,振打裝置,清灰系統(tǒng)嚴重偏離設(shè)計值要求。導(dǎo)致電壓無法提升,在低電壓情況下就會發(fā)生嚴重的閃絡(luò)現(xiàn)象。
2.電氣設(shè)備老化,工頻電源效率低,無法提供更大的電流密度,克制反電暈?zāi)芰θ酰撇涣穗姇灧忾]。
3.入口煙氣的濃度和煙氣量遠遠超出了設(shè)計值,入口濃度為40 g/Nm3就已經(jīng)是高濃范圍,本次濃度遠遠超過該值,導(dǎo)致有嚴重的電暈封閉現(xiàn)象。
4.煙氣介質(zhì)主要為 Cu、S、Pb、SiO、As、Bi、Zn等元素,存在大量高比電阻顆粒。大量高比電阻介質(zhì)御制了顆粒的核電,最嚴重的是加強了反電暈現(xiàn)象的發(fā)生。
5.煙氣含有大量的金屬介質(zhì)可能造成陰極線鼓灰,御制電流的釋放,導(dǎo)致電流為0實際情況中,陰極線的針尖已經(jīng)不同程度的裹上了黃豆粒大小的灰,無法去除。
6.低壓振打系統(tǒng)振打力不夠、振打位置不合理等導(dǎo)致極板極線集灰,降低收塵效率。
7.電除塵器入口的煙氣均布板損壞,再加上該臺電除塵器的進口煙道水平距離達不到最初的設(shè)計要求,導(dǎo)致電廠內(nèi)部的氣流嚴重不均。
高頻電源[3]是將三相交流電經(jīng)整流和濾波后得到約530 V左右的直流電壓,經(jīng)全橋逆變,形成20 kHz左右的交變電流,再經(jīng)高頻變壓器升壓整流后形成高頻高壓脈動直流送電除塵器[4]。高頻電源系統(tǒng)原理框圖[5]如圖1所示。
圖1 高頻電源系統(tǒng)原理框圖
1.將第二區(qū)一臺高壓發(fā)生器和隔離開關(guān)移除,并根據(jù)現(xiàn)場位置大小設(shè)計布置安裝兩臺隔離開關(guān)和兩臺0.4 A/80 kV的高頻電源。
2.另外一臺的高頻配電柜,安裝于電除塵器控制室。
3.優(yōu)化振打機構(gòu)和控制程序,根據(jù)電除塵器整體情況優(yōu)化振打模式。
熔煉車間轉(zhuǎn)爐一系列電收塵二區(qū)高壓發(fā)生器高頻期間運行總體良好,但西二區(qū)因電場本身情況不理想,陽極板、同極距、異極距,振打裝置嚴重偏離設(shè)計值要求導(dǎo)致二次電壓波動,二次電流無法持續(xù)提高,較東二區(qū)略有差距,具體運行狀況如下所述。
轉(zhuǎn)爐一系列電收塵各區(qū)運行狀況見表2。
表2 轉(zhuǎn)爐一系列電收塵各區(qū)運行狀況
從各區(qū)運行數(shù)據(jù)看:二區(qū)使用高頻電源后一定程度提高了運行電流和電壓,增大了設(shè)備運行電功效率,從收塵理論上可以說提升了收塵效率。
改造前電收塵檢測表保證效果見表3。
表3 電收塵改造前及改造后效果對比
改造前電收塵歷史檢測數(shù)據(jù)S期[6]4次,B期3次。S期出口濃度加權(quán)平均值為2 052.03 mg/m3,收塵效率加權(quán)平均值為60.35%;B期出口濃度加權(quán)平均值為 730.1 mg/m3,收塵效率加權(quán)平均值[7]為68.08%。
改造后電收塵共檢測S期4次,B期3次,數(shù)據(jù)如下表所示:從上表可以看出,改造后老電收塵B期出口含塵濃度較改造前下降了316.74 mg/m3,收塵效率提高了8.96%;S期出口含塵濃度較改造前下降了1 013.67 mg/m3,收塵效率提高了29.39%。見表4。
表4 電收塵改造后效果對比
1.高頻電源采用采用IGBT逆變技術(shù),變壓器采用特殊非晶體材料,相對于工頻可控硅電源,功率因數(shù)更高,損耗更低,有著明顯的節(jié)能效果。
2.高頻電源可增大電暈功率,增加電場粉塵的荷電效果,較好的荷電效果使極板吸附能力增強,除塵效率提高,不需要更高的功耗就達到效果,因而耗電更少。
高頻改造總體效果得到體現(xiàn),尤其是S期收塵效率檢測最高達到91.09%提高顯著,但要達到S+B期加權(quán)平均85%以上收塵效率穩(wěn)定運行還有待于進一步持續(xù)改進,這既要有對陳舊設(shè)備的更新?lián)Q代,技術(shù)改進,也要考慮實際煙氣處理量65 000~80 000 nm3/h遠超設(shè)計處理煙氣59 000 nm3/h能力因素。