茍元勛,薛永鴻
(中國石油蘭州石化公司化肥廠,甘肅 蘭州730060)
中國石油蘭州石化公司化肥廠有A、B、C 3 臺煤粉鍋爐裝置,2014年3 臺鍋爐進行脫硝改造,采用“低氮燃燒+SNCR+SCR”聯(lián)合脫硝技術(shù),氨水作為還原劑。脫硝后,煙氣中NOx不大于100 mg/m3,逃逸氨不大于5.0 mg/m3。
根據(jù)“低氮燃燒+SNCR+SCR”聯(lián)合脫硝技術(shù)特性,在保證催化劑活性的特定溫度范圍內(nèi),SCR 技術(shù)可調(diào)整范圍較小。鍋爐日常運行過程中,通過調(diào)整分級配風(fēng),提高低氮燃燒效率,抑制熱力型NOx生成;調(diào)整SNCR 系統(tǒng)氨水壓力、氨水流量,強化氨水與煙氣反應(yīng),降低煙氣中NOx含量[1]。
自2015年該化肥廠3 臺鍋爐分時段執(zhí)行超低排放標(biāo)準(zhǔn)NOx≤65 mg/m3及二級冬防管控指標(biāo)NOx≤50 mg/m3,均遠低于原設(shè)計NOx≤100 mg/m3指標(biāo)。為保證煙氣NOx達標(biāo)排放,采取增加氨水噴入量方式,降低煙氣NOx。氨水投加量增加后,煙氣逃逸氨增高,超出控制指標(biāo)6×10-6,見表1。
表1 氨水噴槍3臺鍋爐逃逸氨數(shù)據(jù)
逃逸氨在空預(yù)器內(nèi)(130 ℃左右)產(chǎn)生銨鹽結(jié)晶,并粘附飛灰,造成空預(yù)器堵塞[2],影響空預(yù)器換熱效果和流通性,給生產(chǎn)運行帶來不利影響。煙氣中逃逸氨頻繁高于控制指標(biāo),反映出未參與還原反應(yīng)的氨量增加,造成氨水過剩;若減少氨水噴入量時,煙氣NOx含量高于控制指標(biāo)。這說明煙氣中的氨分布不均勻,存在局部氨過剩和不足現(xiàn)象。
氨水噴槍加裝在鍋爐燃燒區(qū)上方,氨水被噴入爐膛,與煙氣中NOx混合反應(yīng),達到降低煙氣NOx目的。氨水噴槍為三軸設(shè)計,氨水經(jīng)內(nèi)管導(dǎo)入由噴嘴射出;由中層管導(dǎo)入的壓縮空氣加壓加速霧化,并將氨水推進至煙氣中心,強化反應(yīng);由Rotamix風(fēng)對噴槍進行冷卻保護,見圖1。
圖1 氨水噴槍結(jié)構(gòu)
為了解氨水噴入爐膛內(nèi)的實際情況,在維持壓縮空氣壓力穩(wěn)定的前提下,通過調(diào)整氨水噴槍前的球閥開度,觀察氨水噴槍的有效噴流長度、氨水噴流的偏斜程度、壓縮空氣對氨水?dāng)y裹能力。實驗發(fā)現(xiàn),大部分氨水噴入爐膛后,集中分布在爐膛深度的1/2 區(qū)域,導(dǎo)致氨水在爐膛內(nèi)橫向分布不均勻,靠近鍋爐前墻位置的煙氣接觸過量氨水,而鍋爐后墻煙氣不能充分與氨水接觸,氨水與煙氣混合不均勻,導(dǎo)致煙氣NOx還原反應(yīng)不充分。
實驗還發(fā)現(xiàn),當(dāng)加大氨水投加量時,氨水壓力會有明顯升高,噴流長度也會延長。但由于壓縮空氣壓力恒定,壓縮空氣的攜帶能力有限,單個氨水噴流相對集中,與相鄰氨水噴槍噴出的氨水不能有效重疊,形成反應(yīng)盲區(qū)。
通過氨水噴槍噴流實驗發(fā)現(xiàn),增加噴氨量后,氨水噴槍噴出的氨水出現(xiàn)明顯滴狀霧粒,說明在增加氨水投加量后,氨水噴槍噴頭通過量超出了其霧化的能力,氨水霧化效果變差,導(dǎo)致氨水與煙氣反應(yīng)效果差、逃逸氨升高。
脫硝系統(tǒng)用氨水噴槍為套管式組合結(jié)構(gòu),內(nèi)管為氨水,中管為壓縮空氣,外管為冷卻風(fēng)。為確保氨水與煙氣充分接觸,氨水噴槍在安裝中有微小的上頃角度,而部分氨水噴槍的安裝受原有管線及框架影響,會出現(xiàn)水平方向安裝的情況?,F(xiàn)場試驗發(fā)現(xiàn),由于氨水內(nèi)管缺少固定支撐,在傾角不明顯或者水平安裝的情況下,受重力作用,內(nèi)管出現(xiàn)下傾現(xiàn)象,導(dǎo)致氨水噴流中心線與壓縮空氣中心線不一致,在氨水壓力增加的情況下,容易發(fā)生氨水噴流沖出壓縮空氣包裹范圍的情況,導(dǎo)致氨水在未經(jīng)霧化攜帶的情況下,集中在鍋爐前墻區(qū)域,因氨水分布不均勻而出現(xiàn)氨逃逸升高現(xiàn)象。
圖2 氨水噴流示意
受爐膛內(nèi)煙氣局部擾動影響,煙氣飛灰在氨水噴槍處積存,導(dǎo)致噴口局部堵塞,氨水不能正常霧化,沿噴口外沿滴落,引起逃逸氨升高,因此需要定期對噴槍氨水內(nèi)管抽出檢查,及時維護修復(fù)。由于氨水噴槍采用管卡連接,拆卸難度大,抽出內(nèi)管對噴頭更換,單支噴槍處理需時長約1 h,故障不能得到及時處理,導(dǎo)致逃逸氨頻繁超標(biāo)[3]。
針對氨水噴槍有效噴流長度偏小、霧化效果不佳的情況,通過調(diào)整氨水噴槍前球閥、進行氨水噴槍噴流實驗,發(fā)現(xiàn)氨水噴槍壓力提高至250 kPa左右,噴流長度、霧化效果均能達到相對理想的狀態(tài),在此基礎(chǔ)上,氮氧化物、逃逸氨均有降低。
為消除人工調(diào)整誤差,減少球閥在半開狀態(tài)下的不穩(wěn)定性,采用改變氨水噴槍噴頭中心孔徑的方式,對氨水進行限流。
通過使用不同中心孔徑的噴頭,現(xiàn)場試驗觀察其噴流情況,比對噴流長度、噴流寬度、合理重疊等因素,發(fā)現(xiàn)將氨水噴槍噴頭中心孔縮由原設(shè)計2.0 mm 減為1.5 mm。氨水可有效覆蓋煙氣流通面積4/5 以上,可保證在垂直噴流方向上與煙氣充分混合[4]。
針對氨水偏流問題,氨水噴槍氨水內(nèi)管與壓縮風(fēng)中管之間壓縮風(fēng)通道的前部設(shè)置固定支撐,保證氨水管與壓縮風(fēng)管同心度一致。改進固定支撐后,壓縮風(fēng)在中管內(nèi)分布更均勻,見圖3。
由于氨水噴槍采用管帽和管箍組成的管卡連接,拆卸難度大,根據(jù)槽罐車裝卸管線卡扣連接、方便拆卸的特點。建議氨水噴槍廠家,將氨水噴槍連接由管卡改為卡扣連接見圖4。
圖3 氨水內(nèi)管加裝支撐
經(jīng)過對氨水噴槍進行以上改進,在鍋爐負荷、燃燒工況接近的情況下,使用新形式氨水噴槍后,噴氨量減少,煙氣NOx更趨于穩(wěn)定,煙氣逃逸氨大幅度降低。在鍋爐負荷、燃燒工況接近的情況下,更換氨水噴槍后氨水用量降低了約4 m3/d,且波動較小。說明更換氨水噴槍后,噴頭的霧化效果更好,氨水與煙氣反應(yīng)更充分。氨水噴槍更新前后3臺鍋爐煙氣數(shù)據(jù)對比見表2。
表2 噴槍更新前后3臺鍋爐煙氣數(shù)據(jù)
由表2可見,結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,合格率明顯提高。
氨水噴槍的更新,實現(xiàn)了降低逃逸氨的目的。同時也減緩了空預(yù)器列管及換熱元件銨鹽結(jié)晶情況,對氨水噴槍結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,空預(yù)器可實現(xiàn)與鍋爐檢修周期同步清理,未再發(fā)生因空預(yù)器列管堵塞導(dǎo)致停鍋清理的情況[5]。
原氨水噴槍抽出再回裝,需2 個人配合,每支噴槍需1 h 左右。將管卡改為拉環(huán)卡扣后,1 人即可完成,每次約15 min,避免了逃逸氨連續(xù)超標(biāo)。
(1)噴槍優(yōu)化后,在相同投煤負荷且保證NOx排放合格基礎(chǔ)上,每日氨水量比更換前降低30%~50%,逃逸氨比更換前大幅降低,數(shù)據(jù)更穩(wěn)定。
(2)噴槍結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,減緩空預(yù)器列管及換熱元件銨鹽結(jié)晶,有效減少空預(yù)器列管堵塞情況。
(3)噴槍結(jié)構(gòu)優(yōu)化后,采用拉環(huán)卡扣的快速接頭,方便拆卸和清理維護。