王振新
(中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司,江蘇南京210048)
某乙二醇裝置環(huán)氧乙烷精制塔內(nèi)徑2.6 m、高51.5 m,為導(dǎo)向浮閥板式塔,材質(zhì)為0Cr18Ni9,有96塊塔盤。該塔操作壓力為270 kPa,設(shè)計壓力為600 kPa,壓力報警值300 kPa,聯(lián)鎖值350 kPa,安全閥起跳壓力為590 kPa。精制塔進(jìn)料為10%的環(huán)氧乙烷水溶液,從塔中部進(jìn)料,塔頂出產(chǎn)品環(huán)氧乙烷進(jìn)入成品罐D(zhuǎn)-1410,塔釜液(返回到吸收塔T-320 作為吸收劑。塔頂溫度控制在48 ℃,塔低溫度控制在146 ℃。精制所需熱量由塔釜再沸器和中間再沸器提供,塔釜再沸器E-430為立式圓桶形,殼層介質(zhì)為蒸汽、管程介質(zhì)為水和乙二醇,工作壓力328 kPa,管程設(shè)計壓力為600 kPa。
2015年4月20 日10:43 環(huán)氧乙烷精制塔塔壓PIC446 開始發(fā)生波動,操作人員將塔壓控制由自動調(diào)節(jié)切換為手動調(diào)節(jié),期間安排儀表人員對PT446 壓力引壓管進(jìn)行了1 次現(xiàn)場排放測試。此后塔壓指示一直處于不正常狀態(tài),操作人員通過關(guān)閉塔頂采出、降低進(jìn)料負(fù)荷、開大塔釜蒸汽、調(diào)節(jié)PV446B的開度(0到85%頻繁調(diào)節(jié))等操作以期穩(wěn)定塔壓,但收效甚微,PIC446 儀表控制系統(tǒng)(DCS)顯示在190 kPa到270 kPa之間波動,塔頂溫度測點TI440-10從50 ℃逐漸升高至70 ℃,一直持續(xù)到21日5:02。21日5:02塔頂安全閥動作起跳,崗位人員聽到現(xiàn)場有異常放空聲,對該塔進(jìn)行緊急處理,采取切斷進(jìn)料、切斷加熱蒸汽等措施。現(xiàn)場監(jiān)控視頻顯示,5:37 塔釜再沸器E-430 上封頭附近有白煙冒出,6:01 再沸器上的封頭附近起火,6:04精制塔發(fā)生爆炸。6:08消防人員趕到現(xiàn)場展開救援,7:30 現(xiàn)場明火被撲滅。事故導(dǎo)致1 人輕傷,精制塔及附屬管道儀表等設(shè)備損壞[1]。
經(jīng)事故調(diào)查,事故發(fā)生的直接原因是T-430塔內(nèi)環(huán)氧乙烷發(fā)生急速的水解、聚合、裂解鏈反應(yīng),大量放熱,導(dǎo)致塔內(nèi)化學(xué)爆炸。同時再沸器封頭處燃燒,加劇自聚反應(yīng)放熱,傳導(dǎo)到塔內(nèi),形成了局部過熱點,溫度可能超過環(huán)氧乙烷的自燃點,引燃了塔內(nèi)的環(huán)氧乙烷蒸汽[2]。
間接原因有3 個:(1)塔壓指示、控制和聯(lián)鎖儀表設(shè)計不合理。T-430塔壓力指示、控制和聯(lián)鎖系統(tǒng)均設(shè)置在回流罐D(zhuǎn)-430上,均采用同1個取壓點,回流罐上接有Φ12.7 的根部法蘭,法蘭接根部閥,連接Φ14 的引壓管,其他部位都沒有設(shè)置遠(yuǎn)傳壓力表,一旦引壓管發(fā)生堵塞等情況,易造成塔壓力指示、控制和聯(lián)鎖系統(tǒng)失效;(2)引壓管堵塞:對D-430回流罐引壓管的檢查發(fā)現(xiàn),引壓管進(jìn)氣端在閥芯前后、傳感器前發(fā)現(xiàn)沉積物,將引壓管口基本堵塞,引壓管堵塞后,壓力顯示失真;(3)操作不當(dāng):由于DCS 上壓力指示值偏低,操作人員按照指示錯誤的壓力指示值進(jìn)行了一系列不當(dāng)操作,導(dǎo)致T-430 超溫、超壓。關(guān)閉塔頂采出,導(dǎo)致T-430塔存留大量環(huán)氧乙烷,加大塔釜再沸器蒸汽量,多次超過工藝控制范圍,由此導(dǎo)致塔頂溫度上升到不正常的操作點,并在50~70 ℃之間波動,呈上升趨勢,導(dǎo)致塔頂超溫,塔上部各層塔板溫度上升。由于塔內(nèi)存留大量物料,同時增加塔釜再沸器蒸汽量,提升了塔內(nèi)的溫度,安全閥起跳前溫度已經(jīng)達(dá)到70 ℃,對應(yīng)壓力到603 kPa,導(dǎo)致T-430 塔超壓、安全閥起跳(起跳壓力590 kPa,回座壓力為540 kPa),同時也超過了塔釜再沸器管程的設(shè)計壓力(600 kPa),造成墊片密封力下降,高濃度環(huán)氧乙烷在塔底再沸器在上封頭法蘭密封處高速噴出,導(dǎo)致再沸器上封頭泄漏、起火。
從事故原因分析看,引壓管堵塞造成壓力指示不正常,聯(lián)鎖的壓力測點與控制用的壓力測點取自同一取壓點,安全儀表功能失效,加之操作不當(dāng),造成塔內(nèi)溫度上升、塔內(nèi)環(huán)氧乙烷濃度異常分布,引發(fā)分解超壓爆炸。其中偏差主要在壓力、溫度異常升高和系統(tǒng)內(nèi)環(huán)氧乙烷聚合生成的異物堵塞引壓管[3]。對此事故塔進(jìn)行有針對性的危險和可 操 作 性 分 析(Hazard and operability study, 即HAZOP),見表1。
從表1 可以看出,風(fēng)險等級都在中高風(fēng)險上,需要采取措施,否則發(fā)生事故的可能性比較高。
該次精制塔爆炸事故是環(huán)氧乙烷在塔內(nèi)分解爆炸,造成1人輕傷,經(jīng)濟(jì)損失和社會影響較大,以此作為事故場景進(jìn)行事故保護(hù)層分析(Layer of protection analysis,即LOPA)[4]。
用于塔壓力測量控制、聯(lián)鎖的壓力表引壓管堵塞,是事故的初始事件,因為此塔實際存在環(huán)氧乙烷和醛類物質(zhì)的自聚,正常生產(chǎn)中,進(jìn)料中微量乙醛在第23 層附近濃縮,在第24 層塔盤處抽出小股物流返回乙二醇進(jìn)料解吸塔T-510底部,從而降低了環(huán)氧乙烷產(chǎn)品中的乙醛含量。從20多年裝置操作數(shù)據(jù)看,如果操作中塔的醛含量控制不好,引壓管發(fā)生堵塞的頻率比較高,為平均為1 次/a,初始事件(IE)發(fā)生的頻率取1/a。
(1)塔的設(shè)計壓力為0.6 MPa,當(dāng)環(huán)氧乙烷溫度超過70 ℃,其對應(yīng)的壓力超過0.6 MPa,且分解后壓力快速上升,環(huán)氧乙烷分解爆炸臨界壓力為3.8 MPa,當(dāng)125 ℃度時,最大爆炸壓力與初壓之比可由2倍增到5.6倍[3],遠(yuǎn)超過0.6 MPa,因此塔存在超壓的風(fēng)險,需要其它保護(hù)。
(2)基本過程控制系統(tǒng):精制塔的壓力設(shè)計有儀表調(diào)節(jié)系統(tǒng),當(dāng)塔內(nèi)壓力低時把低壓氮氣充入回流罐D(zhuǎn)-430,壓力高時D-430中放出的含環(huán)氧乙烷的不凝氣體進(jìn)入吸收塔T-330中回收環(huán)氧乙烷。在正常操作情形下基本過程控制系統(tǒng)回路是有效的,其失效概率為1×10-1。
(3)報警和人員響應(yīng):從對此塔的操作過程分析看,操作人員對BPCS 指示或報警的響應(yīng)有足夠的時間來處理而不至于發(fā)生事故,其失效的概率可以取1×10-1~1×10-2,但從此次事故發(fā)生的過程看,涉及多名操作班組和崗位員工,由于個體差異的原因,判斷失誤的概率仍然較高,所以結(jié)合本事故考慮,失效的概率取1×10-1。
(4)安全儀表功能:盡管設(shè)計有安全儀表系統(tǒng),即塔的壓力過高時,聯(lián)鎖停止再沸器的蒸汽加入,同時停止塔的進(jìn)料。但是由于用于聯(lián)鎖的壓力測壓點與控制用的壓力測點使用了同一取壓管,只要引壓管堵塞發(fā)生,安全儀表功能(SIF)就失去作用,其失效的概率取1。
表1 環(huán)氧乙烷精制塔HAZOP分析(部分)
(5)安全閥:通常安全閥為獨立保護(hù)層,但是從此次事故分析看,塔頂安全閥即使起跳,也不能阻止事故發(fā)生,因為塔下部高溫物料在安全閥起跳時會快速向上部移動,加速環(huán)氧乙烷的熱分解,安全閥泄放量不足于排放其分解后的氣相物料,且安全閥排放口直接排放到大氣中,無氮氣保護(hù)和合適的專用處理設(shè)施,環(huán)氧乙烷的爆炸極限范圍極寬為3%~100%,排放時極易導(dǎo)致塔外部火災(zāi)的發(fā)生,故不作為獨立保護(hù)層[5]。
只要發(fā)生超壓爆炸,必然發(fā)生火災(zāi),點火概率為1,不考慮人員傷害的事故頻率為:
考慮人員因素:人員暴露:0.5,人員傷害概率:0.5,修正后的事故頻率為
式中fiC—初始事件i的后果C 的發(fā)生頻率,/a;fiI—初始事件i的發(fā)生頻率,/a;Pig—點火概率;Pex—人員暴露概率;Pd—人員傷亡概率。
該事故后果定性不僅會造成人員傷害,而且經(jīng)濟(jì)損失較大,特別是對公司聲譽(yù)造成很大的影響,引起社會和媒體關(guān)注,政府監(jiān)管部門對事故提級調(diào)查處理,屬于高后果。綜合事故頻率和后果分析,根據(jù)風(fēng)險矩陣,風(fēng)險等級為高,需要采取立即行動。
在操作上優(yōu)化塔的醛含量控制,增設(shè)至乙二醇進(jìn)料解吸塔T-510 液相脫醛線DCS 流量指示儀表,設(shè)定正常生產(chǎn)的工藝操作指標(biāo)和控制要求,使操作人員能正常進(jìn)行脫醛的操作。
將設(shè)置于回流罐的塔壓力引壓管徑由Φ14 增加到Φ25,壓力變送器由一般的變送器改為隔膜式變送器,并增加氮氣連續(xù)吹掃。從而防止和減少引壓管堵塞情況的發(fā)生,改進(jìn)后初始事件發(fā)生的頻率降低到0.2/a。
(1)用于安全儀表的塔壓測量獨立設(shè)置,使其具備獨立保護(hù)層作用,針對此處初始事件假設(shè)的情形,其失效概率取1×10-1。
(2)新增塔頂溫度高報警和聯(lián)鎖,當(dāng)塔頂操作溫度超過一定溫度時,停止再沸器蒸汽加熱和塔進(jìn)料,因為溫度測量和聯(lián)鎖保護(hù)獨立設(shè)計,即使壓力測量和保護(hù)不起作用,溫度仍然具有獨立性,可以作為獨立保護(hù)層,失效概率取1×10-2。
(1)增加蒸汽切斷閥。在事故情形下,聯(lián)鎖動作時,防止原蒸汽調(diào)節(jié)閥在需要關(guān)閉時不能完全切斷蒸汽加熱閥,操作人員現(xiàn)場關(guān)閉手閥需要較長的時間,在調(diào)節(jié)閥后增加切斷閥,作為安全儀表的執(zhí)行單元,且獨立于BPCS,盡管不作為IPL 考慮,但有利于增強(qiáng)SIF功能。
(2)增設(shè)塔釜撤熱管線。在事故停車時將塔內(nèi)的環(huán)氧乙烷快速撤出系統(tǒng)。
風(fēng)險度降為低風(fēng)險。
該事故發(fā)生后,通過原因分析以及HAZOP 和LOPA分析,提出的措施在其它2個塔上進(jìn)行實施。實施后有2年未發(fā)生引壓管堵塞,安全儀表的功能具備了事故狀態(tài)下的對塔的操作保護(hù),對操作人員進(jìn)行了專項的培訓(xùn),使其對塔的操作風(fēng)險、工藝危害、報警和控制、安全儀表的功能有比較深刻的理解,操作失誤的機(jī)率也大大降低,實踐證明上述措施是有效的。
如果要進(jìn)一步降低風(fēng)險,建議將此塔的設(shè)計壓力提高到2.4 MPa,足以承受事故后產(chǎn)生的高壓,這是本質(zhì)安全設(shè)計的保護(hù)方式。