李永軍,慕 蓉,劉 壯,陳 星,宋金虎,王振榮
(中國石油長慶油田分公司第一采氣廠,陜西靖邊 718500)
長慶油田分公司第一采氣廠共有五個(gè)凈化廠。目前第一采氣廠有含醇采出水裝置共7 套,對(duì)天然氣采集及凈化過程中產(chǎn)生的含醇采出水進(jìn)行處理,其中,針對(duì)含醇采出水進(jìn)行。對(duì)第一、二、四、五凈化廠含醇采出水來水的水質(zhì)特性進(jìn)行分析,具體情況(見表1)。
表1 凈化廠來水水質(zhì)組成分析結(jié)果
表1 凈化廠來水水質(zhì)組成分析結(jié)果(續(xù)表)
由表1 可以看出:(1)四個(gè)凈化廠的來水水型相同,都為CaCl2水型;(2)礦化度范圍在55 000 mg/L~120 000 mg/L;(3)鈣離子含量偏高,在11 000 mg/L~20 000 mg/L;(4)鐵離子在24 mg/L~280 mg/L;(5)都含有鋇鍶離子;(6)氯離子含量較高,在35 000 mg/L~72 000 mg/L。
第一凈化廠、第三凈化廠的預(yù)處理流程設(shè)置較為相似,含醇采出水卸放至粗濾池,過濾掉其中較大的機(jī)械雜質(zhì)后經(jīng)壓力除油器進(jìn)行除油處理,在管道混合器中加入NaOH,調(diào)節(jié)pH 值,同時(shí)除去水中溶解的CO2和H2S 氣體;加入H2O2,使水中的大量Fe2+被氧化為Fe3+,以Fe3+作為無機(jī)絮凝劑,同五方反應(yīng)罐后加入的有機(jī)絮凝劑一起,增強(qiáng)含醇采出水絮凝效果,繼而打入含醇采出水罐進(jìn)行沉降處理,沉降時(shí)間為24 h(見圖1)。
圖1 第一凈化廠含醇采出水預(yù)處理工藝流程
第二凈化廠、第四凈化廠、第五凈化廠的預(yù)處理流程設(shè)置較為相似,從集氣站汽車?yán)\(yùn)來的含醇采出水,卸入接收水罐,經(jīng)初步分離,凝析油浮于水表面,定期回收。收油后的含醇采出水經(jīng)過泵提升進(jìn)入“渦流反應(yīng)沉降罐”,藥劑依次加入中心渦流反應(yīng)區(qū)與采出水混合反應(yīng),采出水在該罐內(nèi)經(jīng)過反應(yīng)、沉淀后,凈化水自沉降罐上部溢流進(jìn)入原料水罐,罐底污泥定期排往污泥干化池(見圖2)。
圖2 第四凈化廠含醇采出水預(yù)處理工藝流程
(1)預(yù)處理后含醇采出水pH 偏高(見表2);
(2)加藥管線與轉(zhuǎn)水管線連接處結(jié)垢堵塞;
(3)雙氧水稀釋加藥容易失效;
(4)渦流反應(yīng)沉降罐進(jìn)水口結(jié)垢堵塞;
(5)渦流反應(yīng)沉降罐出水管線結(jié)垢堵塞。
表2 含醇采出水預(yù)處理后的水質(zhì)特性
表3 不同氫氧化鈉加量下的采出水結(jié)垢量
圖3 6 %氫氧化鈉調(diào)節(jié)后的結(jié)垢現(xiàn)象
取含醇采出水的濾液200 mL,加入不同量的氫氧化鈉,確定氫氧化鈉加量對(duì)采出水結(jié)垢量的影響。結(jié)果(見表3、圖3)。從表中可以看出,無論氫氧化鈉濃度在6 %和10 %時(shí),在加量相同(即pH 相同)情況下,采出水的結(jié)垢量基本相同(見圖4)。
圖4 氫氧化鈉加量與結(jié)垢量的關(guān)系圖
通過調(diào)節(jié)含醇采出水(鈣離子含量25 000 mg/L)的pH 值可知,隨著氫氧化鈉加量的增大,含醇采出水的沉積物也越來越大,即污泥產(chǎn)生量越來越大。那么對(duì)實(shí)際操作中的pH 值進(jìn)行精細(xì)調(diào)節(jié),可以減少污泥的產(chǎn)出,同時(shí),降低設(shè)備、管線(尤其是加藥管線與轉(zhuǎn)水管線)的腐蝕速率。
NaOH 是常用的水質(zhì)pH 調(diào)節(jié)劑,本實(shí)驗(yàn)旨在確定含醇采出水最佳加注NaOH 的方案。實(shí)驗(yàn)加入6 %的氫氧化鈉溶液分別為5.0 mL、7.0 mL、9.0 mL、11.0 mL、15.0 mL、20 mL。攪拌、混凝、靜置沉降30 min 后,分別測定實(shí)驗(yàn)杯中采出水的pH 值,最終確定氫氧化鈉配制濃度為6 %的最佳加藥濃度(見表4)。
渦流反應(yīng)沉降罐工作機(jī)理(見圖5)。渦流反應(yīng)沉降罐配套中心反應(yīng)桶,中心反應(yīng)桶上端封閉,下端敞口,進(jìn)水切向進(jìn)入中心反應(yīng)桶后,與依次投加的藥劑混合呈渦流狀態(tài)自上而下完成反應(yīng)沉降,中心筒外的水流自下而上,沉降罐上方溢流出水,底部排泥。
表4 氫氧化鈉加量對(duì)采出水pH 值的影響
圖5 渦流反應(yīng)沉降罐工作機(jī)理示意圖
沉降罐配套污泥循環(huán)泵,部分污泥由沉降罐底抽出返回中心反應(yīng)桶中段,返回點(diǎn)緊靠混凝劑投加點(diǎn)之后。由于投加混凝劑、助凝劑后形成的污泥本身也是一種良好的絮凝劑,在污泥回流時(shí),增強(qiáng)了中心反應(yīng)桶內(nèi)的攪拌,污泥與污水均勻接觸,既可緩沖來水負(fù)荷,減少藥劑投加量,又可進(jìn)一步利用回流污泥的吸附、架橋和網(wǎng)捕作用,攔截由于聚合物影響難以沉降的懸浮物質(zhì),使反應(yīng)過程更穩(wěn)定。同時(shí)利用高密度反應(yīng)沉降原理,使沉降污泥進(jìn)一步濃縮,實(shí)現(xiàn)無機(jī)化、減量化。
圖6 加入10 %NaOH 形成的白色垢狀物
3.2.1 進(jìn)水口堵塞問題 在調(diào)節(jié)水質(zhì)pH 值一致時(shí),加藥NaOH 濃度對(duì)污泥產(chǎn)量不產(chǎn)生影響,但當(dāng)NaOH濃度為現(xiàn)場配制濃度10 %時(shí),在進(jìn)水口處氫氧化鈉加入瞬間,會(huì)形成白色Ca(OH)2垢狀物(見圖6)。而在進(jìn)水口水因?yàn)樗牧鲬B(tài)發(fā)生變化,導(dǎo)致垢狀物在此聚集。因此建議NaOH 配制濃度不大于6 %。
3.2.2 渦流反應(yīng)罐出水管線結(jié)垢堵塞 在污水處理中形成的結(jié)垢物通過充分的沉降應(yīng)可以從水中去除。分析原因可能是渦流反應(yīng)沉降罐內(nèi)管腐蝕穿孔,導(dǎo)致水中結(jié)垢物未經(jīng)過沉降處理直接進(jìn)入到出水口,在出水管線中沉淀堵塞管線,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換處理。
雙氧水稀釋加藥容易失效(實(shí)際加藥情況見表4),建議原液加藥。同時(shí)增加一套小型的加藥裝置,裝置配備10 L/h 的加藥泵。原有加藥裝置作為2B 絮凝劑的備用配藥裝置。
3.4.1 現(xiàn)有處理工藝及運(yùn)行工況下解決管線堵塞的具體措施 調(diào)節(jié)水質(zhì)pH 用液堿(30 %NaOH 或45 %KOH)配制,建議配制濃度不超過6 %,從而降低排泥量,減少設(shè)備、管線堵塞。
3.4.2 現(xiàn)有處理工藝及運(yùn)行工況下解決加藥裝置短板的具體措施 更換氫氧化鈉加藥泵的額定流量,最好配制300 L/h~500 L/h 的加藥泵。
雙氧水建議原液加藥,增加一套小型的加藥裝置,裝置配備10 L/h~25 L/h 的加藥泵。原有加藥裝置作為2B 絮凝劑的備用配藥裝置,這樣才能保證2B 絮凝劑的連續(xù)配制及運(yùn)行。
3.4.3 現(xiàn)有處理工藝及運(yùn)行工況下解決渦流反應(yīng)沉降罐短板的具體措施 建議渦流反應(yīng)罐生產(chǎn)周期為正常4 h,最大6 h;4 d 排泥一次,每次打開排泥閥排泥30 min。
表5 五凈三種藥劑的實(shí)際加藥情況
3.4.4 現(xiàn)有處理工藝及運(yùn)行工況下解決污泥量大及難處理的具體措施 為預(yù)防預(yù)處理后含醇采出水pH 偏高,污泥產(chǎn)量增高,處理后水質(zhì)pH 建議為7.5~8.0。
通過凈化廠含醇采出水預(yù)處理工藝現(xiàn)狀分析及評(píng)價(jià),進(jìn)行凈化廠含醇采出水的水質(zhì)特性及變化規(guī)律研究,計(jì)劃下一步對(duì)研究結(jié)果進(jìn)行測試,充分結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,繼續(xù)深入研究含醇采出水處理設(shè)備優(yōu)化方案,同時(shí)進(jìn)行在線pH 監(jiān)測系統(tǒng)安裝的實(shí)驗(yàn),進(jìn)一步研究智能化藥劑添加的可行性。