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      流化床鍋爐屏式過熱器過熱段爆管的原因分析及處理

      2020-04-25 12:15:10陳要華
      山西電力 2020年1期
      關(guān)鍵詞:爆口過熱器管子

      陳要華, 薛 騰

      (山西耀光煤電有限責(zé)任公司,山西 平遙 031105)

      0 引言

      山西耀光煤電有限責(zé)任公司2 號(hào)爐是SG-705/13.7-M453 型超高壓一次中間再熱,單汽包自然循環(huán)、循環(huán)流化床鍋爐,制造廠家為上海鍋爐廠有限責(zé)任公司,制造日期為2008 年12 月。鍋爐主要參數(shù):額定蒸發(fā)量為705 t/h,過熱蒸汽壓力為13.7 MPa,過熱蒸汽溫度為540 ℃。其他參數(shù)分別為:屏式過熱器熱段數(shù)量7 片;熱段管規(guī)格為d42 mm×6.5 mm,共42 根,管中心間距60 mm;屏式過熱器熱段材質(zhì)為12Cr1MoVG;熱段受熱面積738 m2。

      1 設(shè)備狀況及爆管過程

      2 號(hào)爐屏式過熱器爆管經(jīng)過:2014 年7 月29日12 時(shí)29 分,2 號(hào)機(jī)組并網(wǎng),并網(wǎng)后機(jī)側(cè)補(bǔ)水量偏大,約為25 t/h,負(fù)荷一直穩(wěn)定在105 MW,過熱器、再熱器壁溫經(jīng)常超溫;8 月1 日3 時(shí)34分機(jī)側(cè)補(bǔ)水量增至32 t/h;8 月2 日1 時(shí)20 分爐膛負(fù)壓突然擺至350 Pa,機(jī)側(cè)補(bǔ)水量持續(xù)增大,4時(shí)00 分補(bǔ)水量穩(wěn)定在40 t/h,4 時(shí)18 分降負(fù)荷至60 MW,6 時(shí)40 分向中調(diào)申請停機(jī),9 時(shí)15 分發(fā)變組解列。

      停爐后搭架檢查發(fā)現(xiàn)爆管位于屏式過熱器第10 屏,即屏式過熱器熱段左數(shù)第6 屏、爐后向爐前數(shù)第1 根管向火側(cè),距下方澆注料約100 mm,標(biāo)高28 m 處。吹損減薄爆口2 處,其中一處位于熱段爐左數(shù)第6 屏、爐后向爐前數(shù)第2 根管,另外一處位于熱段爐左數(shù)第7 屏、爐后向爐前數(shù)第1 根管。截至本次爆管前累計(jì)運(yùn)行時(shí)間約11 000 h,管子規(guī)格d42 mm×6.5 mm,材質(zhì)為12Cr1MoVG。

      2 爆管原因分析

      2.1 現(xiàn)場檢查分析

      a) 經(jīng)宏觀檢查,發(fā)現(xiàn)2 號(hào)爐熱段爐左數(shù)第6屏、爐后向爐前數(shù)第1 根管向火側(cè)爆口縱向(軸向) 開裂約459 mm,最大張口71 mm。其實(shí)此爆口由兩部分組成——爆口張開部分和上側(cè)吹損部分。爆口張開部分爆破時(shí)破口張開很大,呈喇叭狀,邊緣明顯減薄,厚約1.5 mm(見圖1、圖2),爆口附近管子脹粗較大(見圖3),爆口向火側(cè)外壁有較厚的氧化層,氧化層表面龜裂,爆口內(nèi)壁由于爆管時(shí)管內(nèi)介質(zhì)急速?zèng)_擊而顯得十分光潔,上側(cè)吹損部分表面光滑;遠(yuǎn)離爆口管子外表面有呈藍(lán)黑色氧化皮,局部已經(jīng)脫落。此外,兩處爆口均為被吹損后壁厚不足造成的塑性變形爆口形貌,一處為熱段爐左數(shù)第6 屏、爐后向爐前數(shù)第2 根管,爆口大小約為27.4 mm×8.5 mm(長×寬);另一處為熱段爐左數(shù)第7 屏、爐后向爐前數(shù)第1 根管,爆口大小約為75 mm×14.3 mm(長×寬)。

      圖1 屏式過熱器現(xiàn)場爆管圖

      圖2 左數(shù)第6 屏爐后向爐前數(shù)第1 根爆管圖

      圖3 左數(shù)第6 屏爐后向爐前數(shù)第1 根爆管漲粗部分圖

      對6 根管樣管徑脹粗測量顯示,左數(shù)第6 屏第1 根管距離爆口上端150 mm~700 m 范圍內(nèi)管段(來樣管長) 和爆口下端50 mm 處,有不同程度的脹粗,脹粗率最高達(dá)21%,另外5 根管子脹粗基本還在標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi),具體管徑脹粗見表1。

      b) 現(xiàn)場用直讀式光譜儀對爆管材質(zhì)進(jìn)行確認(rèn),結(jié)果符合12Cr1MoVG 化學(xué)成分要求,具體情況見表2。同時(shí),第一時(shí)間查驗(yàn)了鋼管原材料質(zhì)保書和入廠復(fù)驗(yàn)報(bào)告,確認(rèn)了設(shè)計(jì)強(qiáng)度計(jì)算書,結(jié)果均為合格。

      c) 經(jīng)現(xiàn)場割樣后檢查,內(nèi)壁光滑,內(nèi)壁無結(jié)垢現(xiàn)象,無氧化皮脫落現(xiàn)象,水質(zhì)合格,現(xiàn)場安裝焊口根部不存在焊接缺陷。

      d) 金相分析表明(管樣取金相試樣部位見表3):1 號(hào)管樣爆管試樣爆口邊緣、爆口附近和脹粗管段組織出現(xiàn)相變和不完全相變組織,并且晶粒細(xì)小和拉長,說明該管由于短時(shí)過熱而爆破,超溫幅度較高。

      2 號(hào)、3 號(hào)、5 號(hào)管樣試樣內(nèi)外壁存在一層50 μm 左右的氧化皮,試樣基體金相組織為鐵素體+碳化物+珠光體,珠光體球化3~3.5 級(jí)。說明熱段屏式過熱器存在超溫現(xiàn)象,并且幅度還不小。6 號(hào)管樣試樣基體珠光體球化1.5 級(jí),2 號(hào)機(jī)組截至本次爆管累計(jì)運(yùn)行11 000 h,球化速度正常。

      表1 管樣編號(hào)及管徑脹粗測量結(jié)果

      表2 管樣直讀光譜元素分析結(jié)果

      2.2 討論和分析

      從爆口形貌判斷,首次爆口應(yīng)該是熱段爐左數(shù)第6 屏、爐后向爐前數(shù)第一根向火側(cè)爆口張開最大部分,上側(cè)爆口為相互沖刷的結(jié)果,2 號(hào)、5號(hào)管樣爆口應(yīng)該是吹損爆口。根據(jù)現(xiàn)場所掌握的情況及試驗(yàn)分析可知,此次爆管原因基本上是一起超溫過熱引發(fā)的爆管。

      表3 樣管取金相試樣部位

      3 處理方案

      對爐膛內(nèi)屏式受熱面下部澆注料進(jìn)行100%宏觀檢查,對已脫落澆注料的受熱面管排進(jìn)行測厚和澆注料恢復(fù);依據(jù)《水管鍋爐受壓元件強(qiáng)度計(jì)算》(GB/T 9222—2008)標(biāo)準(zhǔn)對重點(diǎn)磨損區(qū)域壁厚進(jìn)行強(qiáng)度校核計(jì)算,確定更換范圍,對壁厚小于標(biāo)準(zhǔn)的管排全部更換,對已發(fā)生磨損但壁厚大于標(biāo)準(zhǔn)的管排,做好記錄,監(jiān)督運(yùn)行。依據(jù)《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》(DL/T 438—2009)相關(guān)規(guī)定,受熱面管子更換后對焊口進(jìn)行100%的射線或超聲探傷,并記錄。按照水壓試驗(yàn)相關(guān)規(guī)定,進(jìn)行水壓試驗(yàn),確保鍋爐無泄漏。

      4 運(yùn)行調(diào)整控制措施

      a) 鍋爐點(diǎn)火后,嚴(yán)格控制床溫升速不超過3 ℃/min,控制汽溫升速不超過2 ℃/min。投煤后,嚴(yán)禁煤量大幅波動(dòng),以保證鍋爐各床溫測點(diǎn)溫升均勻。

      b) 機(jī)組啟動(dòng)過程中通過燃燒調(diào)整控制汽溫,嚴(yán)禁大量投入減溫水,如必須投入減溫水控制時(shí),應(yīng)嚴(yán)格控制減溫器后溫度大于對應(yīng)的飽和溫度10 ℃以上,避免由于減溫水霧化不良,受熱面積水形成水塞,導(dǎo)致管道壁溫急劇升高。

      c) 運(yùn)行中加強(qiáng)鍋爐運(yùn)行監(jiān)視、調(diào)整,減少熱偏差,確保鍋爐正常運(yùn)行。

      5 結(jié)束語

      通過對屏式過熱器熱段管定期(機(jī)組臨停)進(jìn)行金屬取樣分析和燃燒優(yōu)化調(diào)整,把屏式過熱器爆管這一影響安全生產(chǎn)的不安全因素控制在最低點(diǎn)。通過這次論證分析為流化床鍋爐受熱面類似問題的現(xiàn)場處理提供一些參考和借鑒,也為流化床鍋爐受熱面部件的現(xiàn)場檢修、安裝、改造、施工指明一些注意事項(xiàng)。

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