鄭天一,羅楠,謝忠旭
(1.大慶煉化公司聚合物一廠機(jī)動(dòng)設(shè)備科,黑龍江 大慶 163411;2.浙江恒逸工程管理有限公司文萊二期技術(shù)組,浙江 杭州 311200;3.遼寧省大連市長興島恒力(大連)煉化有限公司設(shè)備部,遼寧 大連 116300)
壓縮機(jī)組是煉油廠臨氫裝置的核心,用于反應(yīng)器氫氣循環(huán)、外送,由于壓縮機(jī)價(jià)格昂貴,通常是單機(jī)配置。汽輪機(jī)一般采用中壓蒸汽驅(qū)動(dòng),蒸汽來自電廠,電廠為保證鍋爐爐水合格,需加入磷酸三鈉,通過定期和連續(xù)排污方式確保蒸汽合格。但即使蒸汽符合國標(biāo),蒸汽中仍不可避免地帶有微量鈉離子和二氧化硅;石化裝置一般長周期運(yùn)行,汽輪機(jī)組在連續(xù)運(yùn)行中,蒸汽中的鈉、鈣、鎂離子和二氧化硅在轉(zhuǎn)子葉片和噴咀表面慢慢積累結(jié)垢,最終導(dǎo)致機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)變差。機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)變差的主要表現(xiàn)是:一是轉(zhuǎn)速上不去,蒸汽耗量增大,效率下降;二是汽輪機(jī)輪室壓力升高,循環(huán)氫量下降,對反應(yīng)及加熱爐造成嚴(yán)重的不良影響,制約了裝置的高負(fù)荷生產(chǎn),給加熱爐的安全帶來重大隱患。
所以,汽輪機(jī)在運(yùn)行一段時(shí)間后,裝置將被迫停工。因汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)垢檢修需整體拆缸,清洗后做動(dòng)平衡,因此,檢修作業(yè)時(shí)間需7~10天,給生產(chǎn)造成了重大損失。
為了減少停工時(shí)間,汽輪機(jī)主蒸汽入口管路上配置減溫器,減溫介質(zhì)采用除氧水,并用控制閥控制進(jìn)入主蒸汽線的除氧水流量,以確保中壓蒸汽達(dá)到濕飽和溫度。用濕蒸汽在線清洗方式在機(jī)組不停機(jī)狀態(tài)下洗去轉(zhuǎn)子和噴咀上的結(jié)垢物,達(dá)到快速清洗的目的。
汽輪機(jī)用蒸汽為過熱蒸汽,挾帶的鹽類在汽輪機(jī)的噴咀和轉(zhuǎn)子葉片中積累,使汽輪機(jī)在達(dá)不到額定出力,汽輪機(jī)蒸汽耗量增大,已嚴(yán)重影響汽輪機(jī)的正常運(yùn)行。經(jīng)分析沉積物組成,絕大部分為可溶性鹽。根據(jù)目前汽輪機(jī)的運(yùn)行方式、清洗條件,制定從鍋爐除氧水中引出管線到汽輪機(jī)蒸汽入口,清洗是在機(jī)組不停車的狀態(tài)下,通過降低汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速、增加蒸汽入口濕度來溶解沖刷洗去汽輪機(jī)中的可溶性鹽類。
(1)除氧水系統(tǒng)的流程設(shè)計(jì)。我們選擇在蒸汽主管道的流量計(jì)前增加一路中壓除氧水(5.8MPaG)作為減溫的水源,蒸汽溫度采用總管上的溫度和減溫水流量串級控制。
(2)除氧水流量的確定。在線清洗轉(zhuǎn)速1000 ~1500rpm,查運(yùn)行記錄確定1500rpm 下蒸汽用量約18.6t/h,我們這里圓整取21t/h。
(3)除氧水流量調(diào)節(jié)閥的選擇。我們選擇等百分比調(diào)節(jié)閥,該調(diào)節(jié)閥的特性的相對行程和相對流量不成直線關(guān)系,在行程的每一點(diǎn)上單位行程變化所引起的流量的變化與此點(diǎn)的流量成正比,流量變化的百分比是相等的。所以,它的優(yōu)點(diǎn)是流量小時(shí),流量變化小,流量大時(shí),則流量變化大,也就是在不同開度上,具有相同的調(diào)節(jié)精度。調(diào)節(jié)閥參數(shù)詳見表1。
2.2.4 減溫器的選擇
汽輪機(jī)主蒸汽管道公稱直徑200mm,按DN200 來選擇減溫器,按照HG/T 20570.6《管徑選擇》鍋爐給水控制流速1.2 ~3.5mm/s,故給水管徑選擇DN40。
(1)機(jī)組低速運(yùn)行,轉(zhuǎn)速控制在1000 ~1500rpm。
(2)使用溫度計(jì)測透平殼體溫度,保證殼體溫度與蒸汽溫度相同。即機(jī)組入口蒸汽壓力為3.6MPa,對應(yīng)飽和蒸汽溫度為246℃,則殼體溫度應(yīng)與其相同。
表1 調(diào)節(jié)閥參數(shù)
(3)除氧水管線進(jìn)行沖洗、試壓、排氣。直排透平凝結(jié)水,關(guān)凝結(jié)水入管網(wǎng)閥門,用控制閥來控制汽輪機(jī)熱井液位在40%~50%。
(4)引除氧水,緩慢開閥,調(diào)整閥開度控制除氧水注入量,使3.6MPa 蒸汽溫度下降速度為5℃/分,當(dāng)溫度降至現(xiàn)場壓力表所示壓力下的蒸汽飽和溫度(見表1)時(shí),停止降溫。
(5)在注水降溫過程中,要聯(lián)系通暢,隨時(shí)調(diào)整除氧水注水閥開度,確保機(jī)組在飽和蒸汽溫度下運(yùn)行。注水時(shí),如蒸汽溫度低于飽和溫度,蒸汽中帶明水沖擊汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子,易使汽輪機(jī)振動(dòng)增大,嚴(yán)重時(shí),使汽機(jī)軸瓦損壞甚至轉(zhuǎn)子受損。
(6)在清洗過程中,監(jiān)視排汽溫度,真空度及蒸汽溫度,如排汽溫度高于70℃,可提高汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速,但不能超過2500rpm。
(7)在清洗過程中,密切觀察各部參數(shù),及時(shí)聯(lián)系,檢查發(fā)現(xiàn)透平有無異常聲音,緊急情況下應(yīng)馬上停車。要密切監(jiān)視機(jī)組系統(tǒng)的軸振、軸位移,避免造成設(shè)備損壞。
(8)凝水分析每10 分鐘一次,進(jìn)行采樣分析,分析凝水的SiO2、Na+、Fe3+含量,確認(rèn)凝水合格后,關(guān)閥停止注水,然后,暖機(jī)運(yùn)行。
(9)當(dāng)蒸汽入口溫度變380℃以上時(shí),升速運(yùn)行。
(10)轉(zhuǎn)速慢慢升速到可調(diào)轉(zhuǎn)速,檢查工藝流程和進(jìn)料工況,需動(dòng)作準(zhǔn)確,無異??蛇M(jìn)行切換工作,此時(shí),應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào),平穩(wěn)切換,防止機(jī)組喘振。如轉(zhuǎn)速上不去,應(yīng)重新清洗。
本文主要闡述在汽輪機(jī)主蒸汽入口管路上配置臨時(shí)除氧水線,并用控制閥來控制進(jìn)入主蒸汽線的除氧水流量,以確保中壓蒸汽達(dá)到濕飽和溫度,用濕蒸汽在線清洗方式在機(jī)組不停機(jī)狀態(tài)下洗去轉(zhuǎn)子和噴咀上的結(jié)垢物,達(dá)到快速清洗的目的??捎行У乇苊庋b置非計(jì)劃停工,是一種具有推廣價(jià)值的技術(shù)。