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      鹽酸生產(chǎn)工藝的改進(jìn)

      2020-05-12 03:09:14楊威
      氯堿工業(yè) 2020年1期
      關(guān)鍵詞:吸收器降膜氯化氫

      楊威

      (唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)

      唐山三友氯堿有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“唐山三友氯堿”)燒堿產(chǎn)能50萬(wàn)t/a,擁有3套燒堿及氯化氫合成裝置,氯化氫合成工序配套的鹽酸生產(chǎn)裝置采用兩級(jí)降膜吸收+尾氣塔吸收+風(fēng)機(jī)的工藝流程,2018年32%商品鹽酸產(chǎn)量達(dá)到20萬(wàn)t。鹽酸生產(chǎn)過(guò)程中暴露出影響環(huán)保及安全的一些問(wèn)題,制約著企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。唐山三友氯堿借鑒同行經(jīng)驗(yàn),對(duì)生產(chǎn)裝置進(jìn)行了改造,效果顯著。

      1 工藝流程

      合成爐制備的氯化氫氣體經(jīng)冷卻后主要送往下游工序制取氯乙烯,部分直接制備一定濃度的鹽酸。在制備鹽酸時(shí),氯化氫氣體進(jìn)入降膜吸收器,自下而上逐級(jí)進(jìn)入一級(jí)降膜吸收器、二級(jí)降膜吸收器、尾氣吸收塔,未被吸收的尾氣由風(fēng)機(jī)排空;吸收水經(jīng)吸收水泵加壓后送入尾氣吸收塔,自上而下逐級(jí)進(jìn)入尾氣吸收塔、二級(jí)降膜吸收器、一級(jí)降膜吸收器。在吸收器內(nèi),氯化氫與吸收水順向接觸,氯化氫分子越過(guò)氣液兩相界面向水中擴(kuò)散生成鹽酸,在一級(jí)石墨吸收器底部生成高純鹽酸。鹽酸生產(chǎn)工藝流程如圖1所示。

      1—一級(jí)降膜吸收器; 2—風(fēng)機(jī);3—二級(jí)降膜吸收器;4—尾氣吸收塔。

      2 改進(jìn)措施

      2.1 防止鹽酸生產(chǎn)裝置局部聚集氫氣

      從石墨吸收器結(jié)構(gòu)及氫氣的特性綜合分析,一、二級(jí)石墨吸收器上氣室是氫氣高濃度聚集區(qū);從行業(yè)曝光事故案例看,氯化氫合成裝置的事故大部分集中在鹽酸的生產(chǎn)及存儲(chǔ)環(huán)節(jié)。唐山三友氯堿十分重視此過(guò)程中的安全預(yù)防工作,對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝流程及操作步驟進(jìn)行改進(jìn),在一級(jí)、二級(jí)石墨吸收器上氣室進(jìn)口設(shè)置充氮?dú)夤芗坝?jì)量表,對(duì)停用設(shè)備定期通入氮?dú)狻8脑觳课灰?jiàn)圖2。

      2.2 提高裝置安全操作彈性區(qū)間

      石墨合成爐配套的鹽酸吸收系統(tǒng)設(shè)計(jì)按合成爐30%~110%的吸收彈性給定,此區(qū)間內(nèi)90%氯化氫在一級(jí)降膜石墨吸收器中完成吸收,若超出彈性范圍,過(guò)低、過(guò)高均會(huì)出現(xiàn)下酸溫度高、下酸濃度低等問(wèn)題。

      典型低彈性區(qū)間案例:2014年合成爐A檢修,外供氯乙烯工序的氯化氫閥門內(nèi)漏,主管氯化氫泄漏進(jìn)入吸收系統(tǒng),造成吸收系統(tǒng)尾氣排放氯化氫超標(biāo),按漏入的氯化氫等比例加注吸收水吸收。當(dāng)吸收水混入比例過(guò)高,則下酸濃度偏低;吸收水混入比例過(guò)低,則下酸溫度超標(biāo),且仍有氯化氫尾排,造成環(huán)境污染。

      圖2 石墨吸收器氮?dú)獗Wo(hù)位置示意圖

      鹽酸吸收過(guò)程本質(zhì)上是氯化氫分子越過(guò)氣液兩相界面向水中擴(kuò)散的過(guò)程,影響氯化氫吸收過(guò)程的因素主要有吸收過(guò)程溫度、氣體純度、氣體流速、氣液有效接觸面積。表1對(duì)影響氯化氫吸收的因素進(jìn)行了剖析。

      表1 影響氯化氫吸收因素的分析

      綜合上述原因,得出如下結(jié)論:造成上述生產(chǎn)異常的主要因素是氯化氫與水進(jìn)入吸收器后不接觸或接觸面小,壁面換熱不充分,直接導(dǎo)致大量不被吸收的氯化氫與低濃度酸在下氣室接觸,吸收過(guò)程釋放的熱無(wú)法移出,造成下酸溫度高、濃度低。

      改善措施:通入適量的氮?dú)獾榷栊詺怏w稀釋氯化氫,降低混合氣體中氯化氫的主含量,延長(zhǎng)其在吸收器內(nèi)吸收流程,充分利用二級(jí)吸收塔及尾氣吸收塔與吸收水接觸,增大換熱效率。

      2.3 尾氣吸收塔結(jié)構(gòu)改型,減少尾排氣中水含量

      四期氯化氫合成生產(chǎn)線2012年投用,首次采用風(fēng)機(jī)代替水力噴射器。在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),風(fēng)機(jī)進(jìn)口管線及風(fēng)機(jī)本體積水,造成環(huán)境污染及風(fēng)機(jī)過(guò)載、尾排阻火器在冬季上凍等問(wèn)題。研究鹽酸吸收裝置生產(chǎn)工藝流程并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)(見(jiàn)表2),判斷是尾氣吸收塔頂加水點(diǎn)距離風(fēng)機(jī)近,且缺乏有效濾水裝置所導(dǎo)致。

      表2 試驗(yàn)內(nèi)容及結(jié)果

      基于以上問(wèn)題,對(duì)工藝流程進(jìn)行了部分改造,主要改造點(diǎn)如下。

      (1)在原尾氣吸收塔基礎(chǔ)上增加輔助填料層(單塔填充高度0.6 m左右) ,拉西瓷環(huán)規(guī)格為ID16 mm~L16 mm。

      (2)將注水管線一分為二,主加水在二級(jí)石墨吸收器進(jìn)口,輔助加水由尾氣吸收塔中段注入。

      尾氣吸收塔注水管線改造流程如圖3所示。

      3 結(jié)語(yǔ)

      工業(yè)鹽酸是氯堿行業(yè)重要的副產(chǎn)品,利潤(rùn)不高,是平衡堿-氯的一種手段。在日常生產(chǎn)中,要真正從原理著手管控過(guò)操作,在當(dāng)前主抓環(huán)保、安全的大形勢(shì)下科學(xué)生產(chǎn)。

      圖3 尾氣吸收塔注水管線改造示意圖

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