曹軍
摘要:本文對某10kV手車式開關柜電氣火災進行分析,研究火災發(fā)生的主要原因和分析火災過程,并提出改進方法。希望通過研究,使工作人員了解對火災原因的分析方式,以及做好對開關柜的改造工作,滿足工廠的生產需求。
關鍵詞:10kV手車式開關柜;電氣火災;分析
引言:使用手車式高壓柜能夠更加方便地進行斷路器的更換,同時其運行也具有較高的穩(wěn)定性和可靠性,因此得到了廣泛地使用。但是由于母線室比較封閉,容易造成各種發(fā)熱和火災的問題。如果開關柜發(fā)生火災,會難以撲滅并且影響生產。因此,需要做好對火災原因的分析,為生產提供穩(wěn)定環(huán)境。
1、進電柜內電氣元件及10kV引電過程
某原料爐除塵風機的電機功率為2000kW,使用了定子線圈串液態(tài)電阻啟動的方式以控制啟動電流,風機的一次系統包括電柜、液態(tài)電阻和星點短接柜積分部分。進電柜在10kV開關站的位置上安裝,經過長時間運行后,有火災在進電柜內發(fā)生。進電柜的結構如圖1,進電柜的母線室內安裝了三相母線,同時進電柜還連接了手車斷路器、靜電觸頭盒,以及安裝了三相靜電觸,母線使用絕緣套管進行支撐[1]。在手車室中,有手車式斷路器;儀表中包括了繼電保護電源開關、連接端子排。在儀表室門上裝有主動保護和差動保護裝置,還安裝了數字多功能儀表,并且安裝了顯示器來顯示斷路器所處的分合狀態(tài)。電纜室內安裝了電流互感器、零序電流互感器等等,還安裝了手車式斷路器的三相觸頭和針對電纜室的過壓保護裝置;專門使用了環(huán)氧樹脂支撐絕緣套的側絕緣板。
在上述結構中,三相主母線在母線室內呈豎直方向分兩排排列,C母線和B母線設置在同一列,并且和背部的隔離鋼板僅靠。在10kV進電柜的結構中,分支母線在主母線的位置開始搭接,然后將10kV線路引入到靜電觸頭盒。工作過程中,必須要確保手車式斷路器到位,使斷路器的觸頭插入到靜觸頭的梅花樁盒內。進電柜的三相觸頭使用銅排線和電流互感器相連。
2、進電柜繼電保護
風機的繼電保護系統二次電氣原理圖如圖2,在該系統中,使用DWP240保護裝置,通過其邏輯連鎖作用,滿足電機繼電保護、液態(tài)電阻系統的控制需要。DWP241則主要發(fā)揮電機差動保護。在電力系統運行中,信號會先進入DWP241,然后再進入DWP240,然后可以控制跳閘。
DWP240各個端子的功能為:A19負責軟啟動超時保護、A21為跳閘功能、A22負責差動保護、A23負責工作合閘、A24是跳閘線圈、A25是合閘線圈,A17和A27作為電源。其中的KA0是水電阻小PLC,以允許啟動信號,PLC的常開接點也來自于水電阻小PLC系統,為PLC自動跳閘信號。KT1是來自2000kW的風機風扇控制系統,可以發(fā)出信號控制風扇延遲。如果風扇由于存在問題出現了跳閘的情況,主機也會隨之同時跳閘。
DWP240主動微機保護裝置控制過流設置為5A,動作時間0.4s;過負荷為1.00A,動作時間30s。電流互感器的變比為200/5A,所以通過的一次電流為1000A,過負荷的一次電流為200A。過電流的標準為高于主機的啟動電流,并且過負荷的倍數為200A/147A=1.36。
DWP241微機保護裝置的保護參數設定中,差動電流的啟動為0.85Ic,差動電流斷速值為6.00Ic,比率制動系數控制在0.5,CT報警值為0.3Ic。設定電流互感器比為200/5A,所以差動電流的啟動值為125A,差動電流的速斷值為882A。結合該系統的保護設定情況,可以發(fā)現并沒有設置接地保護。
3、引起火災的原因及形成過程分析
3.1引起火災的原因
通過對火災后現場的觀察,發(fā)現高壓柜電纜室內出現了比較嚴重的燒損,零件和設備基本全部燒毀,只有電流互感器保留了一半。拆去高壓柜的后蓋板之后發(fā)現,由于母線隔板和高壓柜后的封閉板之間存在10厘米的縫隙,這個縫隙在火災中可以作為減壓通道。在手車開關柜內,每個封閉室中都有帶電體,可以證明有巨大的火災隱患。但是結合開關柜內的燒毀情況,由于微機保護裝置已經被燒毀,所以并不能獲得故障波的歷史記錄,斷路器也被燒毀,因此不能證明在火災之后斷路器是否發(fā)生了跳閘動作[2]。結合經驗分析,如果當時斷路器已經跳閘,說明火災是在電纜室內開始的;如果斷路器并沒有跳閘,可以推斷火災實在電纜室外發(fā)生的。
如果火災是由于手車式10kV高壓柜開始的,主要的原因包括主母線和分支母線的接觸不良,導致接頭位置存在嚴重的發(fā)熱,最終引起火災;在穿過側面板位置的母線套管,由于長時間工作導致絕緣下降出現了爬電的情況,并發(fā)展成放電從而導致火災發(fā)生;手車沒有充分搖入,導致手車沒有完全插入到接線盒,由于接觸面積不足,導致火災;以及引起放電拉弧,最終導致三相短路而引起火災。最后,電纜室保護器的絕緣被擊穿后也會引起火災。
由于開關柜內的元件已經全部燒毀,所以不能確定過壓保護器絕緣擊穿引起的火災原因,結合對母線室隔離鋼板背部的燒毀情況進行觀察,發(fā)現有不規(guī)則的橢圓熔洞,屬于電弧燒毀所致,其尺寸為100*60mm,根據火災現場的實際情況,必須有極高的溫度和熱量集中,才能燒出該形狀的橢圓洞,根據母線室內的布置,以及在隔離鋼板背后構成了電纜室的減壓通道,能夠使火勢火災電纜室內迅速擴散,但并不會在某一點集中熱量,并且會將熱量平均地分布到整個減壓通道當中,和實際情況并不相符,因此電纜室內過壓保護器絕緣擊穿導致也不是火災的原因。
如果火災是由于斷路器手車搖入不充分,使得插入位置缺少足夠的接觸面積而導致火災的出現,串聯在斷路器合閘線圈回路限位點并不會閉合,所以斷路器不會合閘。即便斷路器合閘成功,動靜觸頭也會因為接觸不良導致比較嚴重的發(fā)熱問題,最終導致火災發(fā)生。在上述的火災發(fā)生原因中,火災會直接擊穿三相動靜觸頭的絕緣,使三相短路,以及造成真空斷路器跳閘。但是,手車室的火災也不會專門攻擊某點,而是會迅速充滿整個空間。
母線室內的隔離板為鍍鋅鋼板,具有1540℃以上的熔點,如果是母線室、電纜室有火焰產生,最高溫度不會超過1500℃,達不到將隔離板融化的條件。并且結合火災現場的情況,并沒有導致母線室、電纜室、儀表室、手車室的鋼結構被燒毀,在排除其他原因后,可以判斷母線室的隔離鋼板上的不規(guī)則橢圓洞來自于電弧的作用。電弧的溫度可以達到4000℃以上,可以將鋼板很輕松地燒穿。并且針對電廠的10kV供電系統結構設計分析,并沒有專門設置中興街地點,因此供電系統的接地電流會比較高,達到了兩相電容電流的和。假如對C相進行接地,則C相對地電容為0,并且會導致AB兩相和地面的電壓升高√3倍,導致電容電流形成電弧流入C相,然后通過C相再流入二次線圈,導致了火災的出現。
經過上述分析,可以證明火災出現在C相母線的左后側,是由于隔離鋼板的放電導致電弧出現,從而造成了這起高壓電氣火災事故。
3.2火災形成過程
根據火災的形成原因,能夠對火災的發(fā)生和發(fā)展做出判斷,認為是由于母線室內C相左側的絕緣套管下落導致電弧放電的問題,然后點燃了斷路器的觸頭盒。并且造成隔離鋼板被燒毀。熔化的鋼渣落到下方過壓保護器,使保護器被點燃,然后母線室、手車室和電纜室也受到影響著火,而且開關柜也不能跳閘自保。
4、10kV開關站接地故障處置電氣設計
對于接地故障的處理,可以采用電流檢測的方式進行控制。通過對10kV系統電機、變壓器分柜專門設置零序電流互感器,以及對接地電流進行監(jiān)測,并且將零序電流互感器二次電流介入到JX32電流接地選線裝置,再分錄柜出現接地故障時,故障的信號會通過選線裝置發(fā)出。
5、改進措施
在原系統中,不接地系統只會發(fā)出報警,但是并不會控制跳閘,所以會增加運行過程中的隱患,但是由于工廠的10kV供電系統的負荷很高,發(fā)生火災的幾率比較大,在不跳閘的情況下就會導致火災出現。所以工廠的高壓配電保護裝置可以采用延時接地保護跳閘的方式,通過延時長躲過恢復性接地閃擊;同時也要強化監(jiān)控系統,加強自動化監(jiān)控工作,以及安排值班人員進行24小時全程監(jiān)控。
結論:在分析開關電氣柜的火災時,需要綜合分析現場情況,尤其是確定火災形勢和現場溫度,確定火災原因。之后要充分根據火災發(fā)生原因進行改進工作,滿足條件需求,創(chuàng)造安全的工作環(huán)境。
參考文獻
[1]陶波.10kV手車式開關柜電氣火災分析[J].電工技術,2017(09):83-85.
[2]羅萼.一起配電室開關柜火災原因分析及糾正措施[J].電力安全技術,2015,17(03):44-46.
江陰興澄特種鋼鐵有限公司