張 亮
(山東魯新設(shè)計(jì)工程有限公司,山東 淄博 255000)
稀油站是球磨機(jī)專用潤(rùn)滑配套設(shè)備,主要用于球磨機(jī)設(shè)備軸瓦的潤(rùn)滑,稀油站由潤(rùn)滑油箱、加熱器、過濾器、兩臺(tái)低壓供油泵、兩臺(tái)高壓供油泵、管路閥門以及輸油和回油管道等組成。磨機(jī)運(yùn)行時(shí)低壓供油泵全程運(yùn)行,將油供至磨機(jī)中空軸上部全面淋油;開停磨機(jī)時(shí)高壓油泵運(yùn)轉(zhuǎn),將油供到磨機(jī)大瓦和中空軸之間形成油膜,并頂起磨機(jī);稀油站流量、油壓等各項(xiàng)數(shù)據(jù)正常后,觸發(fā)備妥信號(hào)準(zhǔn)備開啟磨機(jī)。在磨機(jī)運(yùn)行過程中,如稀油控制站發(fā)生油壓低,流量低、油泵停、或油箱液位低等異常信號(hào)時(shí),發(fā)出報(bào)警并輸出球磨機(jī)停車信號(hào)。
此新材料公司大型球磨機(jī)稀油站控制系統(tǒng)由廠家配套提供,由于設(shè)計(jì)與配套存在很多問題,經(jīng)常出現(xiàn)非正常停車和無法啟動(dòng)磨機(jī)的故障,諸多因素導(dǎo)致影響正常的生產(chǎn)組織,并對(duì)球磨機(jī)主體設(shè)備產(chǎn)生了安全威脅。經(jīng)過全面的排查和分析,采用用西門子S7-200系列PLC對(duì)稀油站控制站系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì),原有電氣及控制元件盡量保留和利用,并通過軟硬件措施完善了控制保護(hù)功能。
因現(xiàn)場(chǎng)工況環(huán)境惡劣,稀油站處于粉塵,油污環(huán)境,原稀油站控制箱薄膜開關(guān)面板經(jīng)常失靈。其次經(jīng)常因稀油站故障導(dǎo)致球磨機(jī)非正常停機(jī),經(jīng)檢查無具體故障, 重新開機(jī)有時(shí)會(huì)恢復(fù)正常。這種故障的經(jīng)多次排查分析得出結(jié)論,因現(xiàn)場(chǎng)磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)振動(dòng)大, 造成稀油站繼電器觸點(diǎn)接觸不良,信號(hào)瞬間擾動(dòng)導(dǎo)致磨機(jī)丟失允許開車信號(hào)導(dǎo)致磨機(jī)跳停, 因瞬時(shí)接觸不良,異常狀態(tài)不能持續(xù),導(dǎo)致準(zhǔn)確判斷故障點(diǎn)相當(dāng)困難,維修處理往往需要耗費(fèi)大量時(shí)間。
原有設(shè)計(jì)采用兩塊集成印刷電路板繼電器,微型元器件,薄膜開關(guān)面板等組成的電控箱,并使用碳鋼材質(zhì)。雖然電控箱內(nèi)部微型化,整體化可以減少配線,但未考慮現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備實(shí)際運(yùn)行狀況,稀油站所處環(huán)境惡劣,振動(dòng),噪聲,油污等,控制箱碳鋼外殼經(jīng)長(zhǎng)期腐蝕變形后密封不嚴(yán),導(dǎo)致印刷電路板、觸點(diǎn)等經(jīng)常發(fā)生短接故障,無法正常工作而且更換維修困難。
鑒于此狀況,用防護(hù)等級(jí)IP65、材質(zhì)304不銹鋼控制箱代替原有碳鋼控制箱,采用結(jié)構(gòu)密封的電氣元器件代替印刷電路板繼電器、薄膜開關(guān)面板,能夠有效減少粉塵油污造成的觸點(diǎn)接觸不良,不僅適應(yīng)了惡劣工況,方便了維修工作,而且故障率也大為下降。
原控制方案中,輸入輸出通道全部設(shè)置中間繼電器隔離,并設(shè)有球磨機(jī)機(jī)旁自保持控制回路,造成接線繁瑣復(fù)雜,控制回路中各種外部串接點(diǎn)多,端子虛接、中間繼電器觸點(diǎn)接觸不良等現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生,查找故障點(diǎn)困難重重。其次稀油站控制電纜與與球磨機(jī)高壓電力電纜距離較近,使得有些控制電纜感應(yīng)電壓值經(jīng)測(cè)量高達(dá)100 V。綜合現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境粉塵大、振動(dòng)嚴(yán)重、線路較長(zhǎng)且有高壓電纜干擾的特點(diǎn),選用通道電壓為AC220 V 的PLC,盡量省去中間繼電器環(huán)節(jié),增強(qiáng)抗電磁干擾能力。因此稀油控制站除保留(故障停機(jī)、油站備妥、電源正常)三個(gè)與球磨機(jī)聯(lián)鎖的信號(hào)設(shè)置中間繼電器隔離,其余均采用輸出通道220VAC直接驅(qū)動(dòng)的方式。S7-200PLC要注意通道負(fù)載分配,PLC包含三個(gè)公共端,十個(gè)輸出點(diǎn),因此要合理分配負(fù)載,避免負(fù)載過于集中導(dǎo)致公共端燒毀。稀油站設(shè)備的控制輸入點(diǎn),仍使用PLC直流24VDC,來自球磨機(jī)電氣控制信號(hào)的輸入點(diǎn),使用交流220 V電源通過擴(kuò)展模塊通道直接輸入。同時(shí)為簡(jiǎn)化控制回路,減少中間環(huán)節(jié),去掉球磨機(jī)機(jī)旁自保持控制回路。改進(jìn)設(shè)計(jì)實(shí)施后,15個(gè)隔離中間繼電器減少至3個(gè),控制回路得到了簡(jiǎn)化,減少了隱蔽故障點(diǎn),大大降低的球磨機(jī)的非正常停車次數(shù)。
圖1 改造后的控制原理圖
原稀油站油量根據(jù)電接點(diǎn)壓力表控制,并設(shè)有油量高允許球磨機(jī)啟動(dòng)以及油量低停球磨機(jī)聯(lián)鎖。稀油站油壓壓力值的大小可以通過油泵管路的閥門調(diào)節(jié),因此操作人員有時(shí)為了快速達(dá)到球磨機(jī)開機(jī)要求的壓力值,去人為的調(diào)節(jié)油量閥門開度,忽略合理的供油量。操作工的人為刻意操作,會(huì)造成油流量少時(shí),磨機(jī)磨瓦潤(rùn)滑不足,或油流量過大,導(dǎo)致瓦盒油外溢的現(xiàn)象,無法確保潤(rùn)滑安全。因此改造時(shí)加裝流量開關(guān),與電接點(diǎn)壓力表接點(diǎn)同時(shí)作為輸入條件,提高潤(rùn)滑的可靠性和安全性。
該廠廠址位于南方,平均氣溫較高。且稀油站已經(jīng)設(shè)置了油壓、流量的聯(lián)鎖,已經(jīng)提供了足夠的保護(hù)。運(yùn)行期間,發(fā)生過稀油站振動(dòng)引起測(cè)溫元件斷線造成非正常停車事故,所以可以去掉油溫低聯(lián)鎖的過度保護(hù)。
稀油站運(yùn)行中,機(jī)械振動(dòng)較大,會(huì)造成油壓電接點(diǎn)壓力表的觸點(diǎn)抖動(dòng);夏季氣溫高時(shí),有時(shí)會(huì)出現(xiàn)油箱內(nèi)油溫高,回油時(shí)高差產(chǎn)生氣泡造成供油不穩(wěn)。觸點(diǎn)抖動(dòng)會(huì)引起油壓壓力電接點(diǎn)開關(guān)信號(hào)不穩(wěn)定,會(huì)造成低壓誤動(dòng)作導(dǎo)致停車,或油壓達(dá)不到PLC程序設(shè)定時(shí)間,無法滿足油站備妥信號(hào),導(dǎo)致球磨主機(jī)無法正常開停。改造中要采取消除設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)振動(dòng)的影響,采集的油壓信號(hào)通過軟硬件手段充分過濾防抖,最大程度的減少因油站觸點(diǎn)信號(hào)抖動(dòng)引起的拒動(dòng)和誤動(dòng),所以在PLC內(nèi)部編輯程序增加油壓低防抖延時(shí)2 s觸發(fā),經(jīng)過 2 s 延時(shí)后輸出故障信號(hào),同時(shí)取消輸出側(cè)中間繼電器,直接采用220VAC驅(qū)動(dòng)電氣側(cè)。
圖2 延時(shí)程序
在稀油站系統(tǒng)中主/備油泵的啟動(dòng)程序要作防競(jìng)爭(zhēng)處理。其主/備油泵啟動(dòng)要求是: 先啟動(dòng)主油泵,2 s后如檢測(cè)油壓無法達(dá)到規(guī)定值時(shí),備用油泵啟動(dòng)。兩臺(tái)主/備油泵不能同時(shí)啟動(dòng),從程序上盡量避免備用油泵的頻繁啟動(dòng)。油站運(yùn)行時(shí)如主油泵異常停止時(shí), 備用油泵立即被設(shè)定程序啟動(dòng)以維持工作油壓,如油壓仍低于工作壓力,則不允許啟動(dòng),并發(fā)出報(bào)警信號(hào)。
圖3 斷電保護(hù)程序及電氣回路
當(dāng)稀油站控制柜的電源正常時(shí),運(yùn)行中PLC檢測(cè)到稀油站的故障后,PLC會(huì)聯(lián)鎖動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)球磨機(jī)的停機(jī)保護(hù)。但若稀油站控制箱供電電源中斷,則PLC不能實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)電氣側(cè)故障停機(jī)線圈,可能會(huì)造成重大設(shè)備事故。為此要在程序里增加斷電保護(hù)功能,采用S7-200PLC標(biāo)志位SM0.0(內(nèi)部特殊標(biāo)志位)作為觸發(fā)判斷條件,驅(qū)動(dòng)輸出繼電器,在電氣側(cè)回路把電源監(jiān)控常閉點(diǎn)與故障停機(jī)常開觸點(diǎn)并接,可滿足功能要求。
此次改進(jìn)設(shè)計(jì)解決了原稀油站控制回路和方式,提高了球磨機(jī)整體的運(yùn)轉(zhuǎn)率和設(shè)備安全性。經(jīng)統(tǒng)計(jì),球磨機(jī)非正常停機(jī)次數(shù)由原來的月平均5次降低到1次,因稀油站導(dǎo)致的球磨機(jī)故障停機(jī)已基本排除。在這次改進(jìn)設(shè)計(jì)中,充分發(fā)揮PLC自帶的軟硬件優(yōu)勢(shì),減少隱蔽故障點(diǎn),簡(jiǎn)化外圍電路。并結(jié)合稀油站所處的惡劣環(huán)境,改進(jìn)更為合適220AC控制電壓及保護(hù)程序,對(duì)可能發(fā)生的如電源中斷等特殊狀況進(jìn)行診斷預(yù)測(cè),盡可能完善稀油控制站的供油安全功能,取得明顯效果。