張海龍
(西山煤電西銘礦, 山西 太原 030052)
井下水倉是井下煤礦必備的基礎(chǔ)設(shè)施之一,西山煤電西銘礦西十二水倉長15 m、寬5 m、深3 m,擔(dān)負(fù)著整個西十二盤區(qū)的排水工作,投入使用已達(dá)6 年。由于該水倉蓄水量大且都是污水,長時間使用使淤泥堆積導(dǎo)致無法正常的蓄水、排水,清理淤泥勢在必行。傳統(tǒng)采用人工清挖、礦產(chǎn)裝運(yùn)的方式,效率低下、費(fèi)工費(fèi)力,隨著清理深度的加深及作業(yè)環(huán)境的惡劣導(dǎo)致人員清淤困難且勞動強(qiáng)度增大。針對這一情況,西山煤電西銘礦基層單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過仔細(xì)分析、研究、查找資料,應(yīng)用井下水煤泥自動分離設(shè)備解決了以上難題,做到了水倉清理淤泥的機(jī)械化,節(jié)省了勞動成本,降低了工人勞動強(qiáng)度。
礦井現(xiàn)階段使用的井下污水處理步驟是先將污水集中排到采區(qū)水倉,然后統(tǒng)一排到地面污水廠進(jìn)行污水處理,處理后的水再次排到井下使用。這種方法不僅工序復(fù)雜、勞動強(qiáng)度大,更易導(dǎo)致地面環(huán)境的污染,而且造成了不必要的浪費(fèi),在清理水倉淤泥的過程中易引發(fā)傷亡事故。所以及早完善水煤泥分離技術(shù),將其運(yùn)用于煤礦井下水煤泥處理工作中,做到清水入水倉、使水資源在井下反復(fù)使用,對于煤礦的安全生產(chǎn)和節(jié)能減排起到重要的作用[1]。
1)設(shè)備由水倉、動力系統(tǒng)和離心機(jī)組成。各部分之間用高壓管道、快接連接,主分離設(shè)備和水倉螺栓連接,解體性好。主要組成部分為:供風(fēng)管路、Φ25的高壓油管、4 寸水管、4 寸水門、MFL450-1800/37礦用離心式固液分離器1 臺、2.2 kW 泥漿泵1 臺、5.5 kW 潛水泵1 臺、QJZ-30 型磁力啟動器1 臺、BPJ1-75/660SF 變頻調(diào)速器1 臺。西十二泥漿分離水倉排水系統(tǒng)圖見圖1。
圖1 西十二泥漿分離水倉排水系統(tǒng)圖
2)供風(fēng)管路接Φ25 高壓油管,將油管一頭插入水倉淤泥中,利用壓風(fēng)管路中的高壓風(fēng)將淤泥和污水進(jìn)行充分?jǐn)嚢?,以實現(xiàn)礦用離心式固液分離器最佳分離比例[2]。
3)水倉中放置泥漿泵,經(jīng)4 寸水管將充分混合的泥漿運(yùn)送至固液分離器中,分離出來的的淤泥由皮帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)走;分離后的清水由22 kW 清水泵再次排至水倉中。
4)固液分離器工作原理。轉(zhuǎn)鼓和螺旋以固定差速同向快速旋轉(zhuǎn),物料從進(jìn)料管進(jìn)入輸料螺旋內(nèi)筒里,加速后進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓,在離心力場的作用下,比較重的固相物沉積在轉(zhuǎn)鼓壁上形成沉渣層。由輸料螺旋把沉積的固相物不斷地推至轉(zhuǎn)鼓錐端,經(jīng)排渣口排出機(jī)外。比較輕的液相物則形成內(nèi)層液環(huán),由轉(zhuǎn)鼓大端溢流口連續(xù)溢出轉(zhuǎn)鼓,經(jīng)排液口排出機(jī)外[3]。
5)水煤泥用離心機(jī)主要由機(jī)架、罩殼、差速器、主分離設(shè)備等組成。主分離設(shè)備均采用304 不銹鋼制作,其耐磨性、防腐蝕性、穩(wěn)定性得到大幅度提高,機(jī)架為碳鋼材質(zhì),考慮到井下惡劣條件采用加厚防銹處理。主分離設(shè)備通過兩端大軸承固定在機(jī)架上,采用離心沉降方式對井下水煤泥等進(jìn)行分離。
6)動力系統(tǒng)目前有主電機(jī)15 kW 和副電機(jī)5 kW的兩電機(jī)組成。電機(jī)座與機(jī)架一體,位于水倉上方方板位置。主電機(jī)通過差速器和滾筒相連,副電機(jī)通過差速器和螺旋轉(zhuǎn)子相連,二者以高速運(yùn)轉(zhuǎn)帶動主分離設(shè)備。
7)水倉與管道。水倉倉內(nèi)有隔板,分為:污水倉和出渣倉。倉外有出水法蘭和出渣側(cè)門。水倉模擬井下整個工作面循環(huán)系統(tǒng),污水倉內(nèi)的水經(jīng)污水泵注入高壓管道,然后進(jìn)入主分離設(shè)備。
8)設(shè)備安裝在不影響膠帶、水泵等設(shè)備檢修、運(yùn)行,利于水煤泥分離的位置。
由現(xiàn)在的機(jī)械作業(yè)取代之前的人工作業(yè),在運(yùn)轉(zhuǎn)速度和人員的投入上都有極大的提升,減少了工作人員的勞動強(qiáng)度和作業(yè)流程,降低了勞動成本。減少了水倉淤泥,提高了水倉的蓄水量,保證了工作面的排水。以往每年清理水倉2 次,清理一次需30 天左右,每日出動勞動力10 人左右,按每日2 個工時,每個工時200 元計算,每年清理水倉費(fèi)用約48萬元,而且影響正常排水。該系統(tǒng)不僅省去了轉(zhuǎn)、運(yùn)、裝、卸等一些繁瑣的環(huán)節(jié),減少了勞動力的投入,而且降低了水倉的運(yùn)行風(fēng)險。在煤礦井下安全運(yùn)輸?shù)耐瑫r,有效防止了對煤礦井下運(yùn)輸大巷的環(huán)境污染,同時也避免了在井上處理煤泥水時對地面環(huán)境的污染。
應(yīng)用該系統(tǒng)后,正常開機(jī)每小時清淤達(dá)到1.5 m3,大大提高了工作效率??稍诰碌V井水倉和采區(qū)水倉、瓦斯抽采鉆機(jī)工作面、定向鉆機(jī)工作面等處使用;在井上鉆探工作面的泥漿水處理、替代選煤廠的板框壓濾機(jī)以及污水處理廠等污水不能直排的領(lǐng)域廣泛使用。