趙成貴
(中鐵大橋局集團第四工程有限公司 江蘇南京 210031)
公安長江公鐵兩用特大橋是蒙西至華中運煤通道控制性工程,主橋全長1459.6 m,主通航孔為(98+182+518+182+98)五跨斜拉橋連續(xù)鋼桁梁,橋跨布置見圖1 所示[1]。
圖1 公安長江大橋主橋橋式立面布置圖
公安長江大橋南主塔墩基礎采用36 根Ф2.8/3.1 m 變徑鉆孔樁群樁基礎,鉆孔樁成縱向5 排,橫向8 排行列式布置,如圖2 所示。樁頂標高為+15.45 m,樁底標高為-74.55 m,樁長90 m,鉆孔樁在+0.5 m 處從下向上由直徑2.8 m 變?yōu)橹睆?.1 m。
主塔4#墩鉆孔樁在水中平臺上施工,平臺標高及護筒內鉆孔水位時刻受到長江水流的影響,該區(qū)域內長江具有峰高量大,持續(xù)時間長的特點,汛期為5~10 月份,主塔墩處汛期最大水深約26m,水流流速達3.38 m/s,且隨著水位和流量的變化,具體漲水時間和水位無規(guī)律,橋位處設計20 年一遇洪水位為+39.77 m,最低通航水位為+26.48 m,高差達13.29 m。
圖2 南主塔墩基礎布置圖
主橋在地貌上由南向北,從長江低漫灘逐漸過渡到河槽淺水區(qū)、主河槽深泓區(qū)、南岸高漫灘區(qū)。4#墩位于長江主河槽南側,河床面高程20.82~21.67 m。
橋位處的長江荊江河段屬長江堤防險段,有“萬里長江、險在荊江、荊江之險、江陵為重”一說。汛期,長江水位則平均高于堤外地面低洼處3~5 m,成為“懸河”,加之地表硬殼層薄,下部粉細砂、圓礫土強透水層厚,該段自古就是管涌和潰堤的易發(fā)地段。
歷史上長江荊州河段曾多次發(fā)生過管涌,管涌將礫沙層中細沙帶走,圓礫土中細顆粒填充物少,更加增加了鉆孔樁施工過程中漏漿、坍孔的風險。橋梁的施工將破壞地表硬殼層,使發(fā)生管涌的可能性增大,施工過程中務必要重視,避免險情的發(fā)生。
為便于泥漿集中拌制和方便回收處理,泥漿池布置在臨近大堤灘地上,由泥漿泵通過管路輸送到鉆孔平臺護筒內,泥漿回收也通過管路反泵回泥漿池沉淀池內。
工程所處荊江河段地質條件為管涌易發(fā)河段,卵、礫石層填充物少,透水性強漏漿嚴重,結合鉆孔樁孔深、直徑和地質條件,泥漿采用優(yōu)質膨潤土拌制,同時根據檢測指標加入纖維素,鉆機采用大橋局KPG-3000 型鉆機氣舉反循環(huán)成孔,配壓力為0.8~1.2MPa 空壓機,風量為20 m3/min,鉆頭選擇穩(wěn)定性、導向性好的雙護圈四翼刮刀鉆[2]。
結合工期要求和施工平臺設計條件,主墩平臺上共布置6 臺鉆機同時施工,平均分6 個循環(huán)完成全部36 根鉆孔樁。
在卵石含量高地層中進行反循環(huán)回轉鉆進灌注樁的鉆進施工,如果地層比較松散、卵石大,則有可能因為泥漿漏失嚴重、孔壁不穩(wěn)定而導致坍塌垮孔和埋鉆現象的產生,對工程施工產生非常不利的影響。
根據地質情況及試樁總結,為了保證鉆孔孔形、垂直度等成孔質量,選用雙護圈、四翼刮刀鉆頭。護筒直徑為Φ310cm,底標高為+0.5 m,進入覆蓋層10 m 以上。
根據不同地層分別選用不同的鉆壓和鉆速。供風設備采用每機1 臺21.5 m3/min 的壓風機(風壓0.8~1.2 MPa),鉆機鉆具中間設置1 道接力風包,設置在鉆機以下60 m 位置,以保證風量供應,滿足排渣的要求[2]。
在前期幾根樁鉆孔過程中,均不同程度出現了進尺慢、漏漿嚴重等現象,甚至局部有坍孔,尤其是在卵、礫石地層鉆孔過程中,除漏漿造成大量泥漿損失外,連續(xù)幾個小時甚至全天沒有進尺,反循環(huán)也沒有鉆碴排出,經拆鉆桿提鉆檢查,發(fā)現鉆頭刀齒脫落嚴重,刮刀四翼磨損嚴重,有的已經磨成月牙形,如圖3 所示。
圖3 磨損嚴重的鉆頭
現場雖對脫落的楔齒進行了補焊,磨損的刮刀翼進行了補強,但重新下鉆后鉆進效果并不明顯,不久又出現進尺慢甚至無進尺情況,重新提鉆后發(fā)現又出現了脫齒、磨損情況??偨Y前幾次經驗,為適應卵、礫石層內鉆頭磨損嚴重情況,除對刮刀四翼楔齒加強、加密外,還對底層護圈側面進行了楔齒加強、加密,如圖4 所示,實現轉動時軌跡無空檔、全覆蓋,以減少鉆頭磨損、消耗。
圖4 重型密齒鉆頭
3.3.1 堵漏材料和泥漿參數
泥漿的主要作用是保護孔壁和攜帶鉆碴,在卵、礫層鉆進中,主要靠空氣反循環(huán)形成的流速和流量來吸泥排碴,因此對泥漿的指標要求與一般土質地層不同,采用優(yōu)質膨潤土造漿,粘度一般要控制為20~30 s,適當摻加黃粘土增加泥漿比重,比重控制在1.18~1.35 kg/L 之間[3]。
在穿過含量較高的圓礫土層時,由于該地質層細顆粒填充物少,含水量高,除泥漿向地層中漏失嚴重外,地層中水不斷向孔內滲透,相當于與泥漿交換,造成泥漿漏漿嚴重,同時泥漿質量劣化也比較快,在鉆進該地質層前,除盡可能多加大泥漿存儲量外,還適當提高泥漿的含沙率,當出現泥漿漏失時,泥漿中含的粉細沙、鋸末和膨潤土等細顆??勺髀?、礫石中的填充物,有利于止漏。
3.3.2 堵漏時機
針對卵、礫石層極易漏漿,提前在護筒口平臺上儲存足夠數量的粘土、膨潤土和鋸末,利用相鄰的護筒儲存一定量的泥漿,并通過連通管與鉆孔的護筒相連。在鉆孔開始進入卵礫石層時,先適當提升鉆頭空轉并停止循環(huán)排碴,向孔內拋填粘土、膨潤土和鋸末等,提高孔底泥漿濃度,再緩慢進尺鉆進,減少漏漿和避免坍孔。
同時配備2 臺水泵備用,當出現材料堵漏不能堵漏不止,泥漿用盡情況下,為保證孔內水頭,必要時由備用的水泵向孔內加注江水,避免因水頭高度不足出現坍孔[4]。在首根樁鉆進過程中,曾出現存儲近200 m3泥漿在不到15 min 內全部漏失的現象,最后靠水泵加注江水保證了水頭高度,避免了坍孔。
3.3.3 定點堵漏
從孔口向孔內強補漿、投放鋸末止漏,因到達孔底路徑長,用漿量、損耗量大。當出現漏漿速度不是很快,但持續(xù)不停時,可從鉆桿里向直接向孔底注入專門拌制的濃漿,通過孔底滲漏填充卵、礫石間空隙達到堵漏效果,定點注漿堵漏,用漿量少,效果明顯,但需要通過鉆桿向孔底注漿,需要更換泥漿回路,費工煩瑣,對于孔深較淺的樁基,若直接采用正循環(huán)鉆孔則效果更好。
3.3.4 快速鉆進
在采取堵漏處理措施后,鉆孔樁孔壁達到了護壁效果,實現了止漏,一旦開始鉆進又出現強漏漿現象。其主要原因是,通過投放粘土、鋸末、補漿等解決了孔壁漏漿,但在進尺鉆進過程中孔底不斷形成漏漿通道,停鉆能止進尺則漏。孔底因進尺形成的漏漿面不可避免,通過適當減少排碴量以減少所投的土被排碴帶出,并加大泥漿儲備量,在穿過卵、礫層時,通過強行補漿快速鉆進,一旦穿過卵、礫層,孔壁形成護壁效果,孔底沒有新的漏漿通道,則漏漿立即改善。相當于進尺與漏漿速度的競賽,要搶在泥漿漏失完前穿過強漏漿的卵、礫石層。
鉆至滿足設計孔深要求時,先循環(huán)泥漿清孔,調整孔內泥漿指標,待孔內沉碴和泥漿指標滿足驗收要求后,拆除鉆具,進行樁孔質量檢查、驗收[3]。
樁孔質量采用JL-IUDS(B)智能超聲成孔質量檢測儀檢測成孔質量[5],該儀器檢測可以在1 小時內完成樁孔孔徑、孔形及垂直度指標的成孔質量的檢測,大大縮短成孔至下鋼筋籠的時間差,為后續(xù)快速施工創(chuàng)造了條件,減少成孔后等待時間,降低了坍孔風險。
鋼筋籠整根在長線胎架上制作,制作完成后將直螺紋套筒松開以12 m 分段運輸、吊裝,通過碼頭吊機在平板駁船上水平接長成24 m ,由在平板駁船上設置的專用翻轉裝置將鋼筋籠翻轉成豎直狀,由浮吊吊至孔口安裝,鋼筋籠運輸、安裝、吊掛均設計了專用吊具,減少了孔口鋼筋接頭數量和安裝時間。
樁基混凝土由岸上2HZS180 混凝土拌和站生產,混凝土由攪拌車通過棧橋運輸至碼頭,通過設置于碼頭的地泵輸送到樁位灌注,每根樁混凝土約600 m3,灌注時間8 ~10 h。
通過選擇合理、適用的鉆機、鉆頭類型,確定合理的泥漿參數,恰當的堵漏方法和時機等,公安長江大橋4#主墩在在強漏漿的卵、礫石地質條件下鉆孔施工技術的成功解決,不僅成功保證了汛期來臨前渡洪樁的按期完成,也為該墩僅用96 天時間完成全部36 根鉆孔樁快速施工提供了技術保障,創(chuàng)造了在有“險在荊江”的長江中上游深水基礎快速施工的新記錄,為復雜建橋條件下大型深水基礎的建造積累了寶貴的經驗,對類似地層鉆孔施工具有一定的指導意義。