楊鑫 孟照坤
摘要:在蒸汽動(dòng)力系統(tǒng)的節(jié)能過(guò)程中,冷凝液中含有很大的熱量,通過(guò)對(duì)冷凝液的回收利用,將蒸汽動(dòng)力系統(tǒng)的能量更進(jìn)一步的利用、將節(jié)能措施融入到生產(chǎn)生活中去,冷凝液的回收利用有非常重要的意義,本文介紹了裝置閉式冷凝液回收及利用的改進(jìn)過(guò)程,更好地實(shí)現(xiàn)了裝置節(jié)能減排,有效保證了裝置的長(zhǎng)效運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:脫鹽水;冷凝液;消耗;回收
引言
隨著節(jié)能環(huán)保意識(shí)的提高,生產(chǎn)單位對(duì)蒸汽冷凝液的利用也在發(fā)生了積極轉(zhuǎn)變,結(jié)合生產(chǎn)裝置的工藝實(shí)際,積極進(jìn)行工藝優(yōu)化,采取以高效節(jié)能系統(tǒng)改進(jìn)現(xiàn)運(yùn)行的水系統(tǒng),從而達(dá)到節(jié)能降耗的目的,積極進(jìn)行冷凝液回收技術(shù)的應(yīng)用,降低裝置的脫鹽水消耗。特別是在工業(yè)生產(chǎn)中,由于工業(yè)生產(chǎn)會(huì)用到大量的能量,蒸汽的動(dòng)力能源由于其自身輸送方便,儲(chǔ)存便捷被廣泛應(yīng)有,不僅如此,化工企業(yè)中的操作工藝中需要控制在一定的溫度上,因此蒸汽作為系統(tǒng)動(dòng)力是非常有必要的,其凝液的余熱能量的利用,在蒸汽的總能量中占有很大的一部分。
1.工藝簡(jiǎn)介
裝置使用外送中壓蒸汽,中壓蒸汽使用后經(jīng)過(guò)汽包產(chǎn)生低壓蒸汽,再次在生產(chǎn)中重復(fù)利用,最后的蒸汽凝液采取閉式冷凝回收于脫鹽水罐;裝置接收外送來(lái)的脫鹽水,在裝置中主要作為加氫流化床反應(yīng)器換熱管內(nèi)的撤熱介質(zhì),同時(shí)作為裝置中和水洗崗位使用介質(zhì),在裝置需要清洗置換時(shí)也使用。加氫流化床反應(yīng)器在正常工作結(jié)束后,需要將整個(gè)裝置的溫度降低到加氫前的溫度,才能方便下一次的操作的順利進(jìn)行,因此利用蒸汽凝液作為加氫裝置的撤熱介質(zhì),不僅能夠利用裝置的凝液,還能保證裝置的清潔和安全。
2.存在問(wèn)題
裝置蒸汽系統(tǒng)采用閉式冷凝液回收,回收的蒸汽凝液經(jīng)過(guò)換熱器冷凝冷卻后(60℃左右)儲(chǔ)存于脫鹽水罐,作為流化床換熱管撤熱水使用,用量不足時(shí)有外供脫鹽水補(bǔ)給。經(jīng)過(guò)計(jì)算裝置產(chǎn)生蒸汽凝液量約30~40m3/h,流化床撤熱所需量是18m3/h左右,這樣就有20m3/h的蒸汽凝液富余,而這些凝液現(xiàn)全排入凈下水,造成了水的浪費(fèi)。同時(shí)凝液排入凈下水不僅會(huì)增加水處理站的工作負(fù)荷,同時(shí)溫度較高的凝液還會(huì)給處理裝置提出更高的要求,能量浪費(fèi)還會(huì)加劇下一步處理裝置的負(fù)荷造成生產(chǎn)成本的增加。
3.解決思路
要消除蒸汽凝液的浪費(fèi),就必須提高凝液利用量。裝置多處工序使用到脫鹽水,裝置中和水洗崗位使用脫鹽水,消耗15~18m3/h左右。首先對(duì)熱水罐內(nèi)的蒸汽凝液進(jìn)行分析,結(jié)果顯示水質(zhì)指標(biāo)合乎脫鹽水要求;其次查閱裝置水洗、中和崗位的工藝參數(shù),要求水洗、中和的脫鹽水水溫低于30℃;既然富余蒸汽凝液的量和水質(zhì)合乎中和水洗工序要求,我們只需降低水溫就可以將富余凝液引用至此崗位,以降低脫鹽水消耗。這樣不僅可以將多余的蒸汽凝液進(jìn)一步得到利用,降低凝液的外排和浪費(fèi),高溫度的凝液不符合脫鹽水應(yīng)用的需求,在裝置的利用和工藝的需求中,有效的降低凝液的溫度,將凝液的熱量對(duì)其他需要加熱的物料進(jìn)行熱量交換,不僅能夠有效的利用凝液的多余熱量,還能將多余的凝液進(jìn)行充分的利用,節(jié)能環(huán)保還能降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。
4.技改措施
新增一臺(tái)循環(huán)水冷卻器,將R608罐蒸汽冷凝水(溫度60℃左右),通過(guò)軟水冷卻器冷卻至30℃以下,這樣就可以將富余的蒸汽冷凝水送入裝置中和水洗崗位加以利用。同時(shí)將冷卻后的蒸汽冷凝水接入中和系統(tǒng)脫鹽水管線,加裝閥門,方便脫鹽水和蒸汽冷凝水的切換。下面是進(jìn)行改造后的示意圖:
經(jīng)過(guò)改造后的工藝裝置,就可以有效的將多余的蒸汽凝液進(jìn)行重復(fù)利用,裝置入口管道增加脫鹽水和蒸汽凝水的閥門切換裝置,便于整個(gè)裝置內(nèi)的溫度控制。
5.效果效益
裝置通過(guò)提高蒸汽冷凝水的合理利用率,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排的目標(biāo),經(jīng)過(guò)改造后觀察生產(chǎn)穩(wěn)定,中和水洗效果較好,水洗分離器出口各項(xiàng)指標(biāo)完全達(dá)標(biāo)。
本次改造資金投入主要有以下幾部分:
(1)新增設(shè)了一臺(tái)換熱器;
(2)進(jìn)行換熱器的設(shè)計(jì)安裝;
(3)新增部分管線的材料費(fèi)以及施工費(fèi)用,合計(jì)共投入10.9萬(wàn)元
取得效益:
通過(guò)提高凝液利用量,按每小時(shí)15噸計(jì),每天節(jié)約脫鹽水360噸,脫鹽水每噸以5元計(jì)算,360*5*30天=5.4萬(wàn)元,即每月創(chuàng)效5.4萬(wàn)元;生產(chǎn)周期每年以10個(gè)月計(jì)算,可以創(chuàng)效5.4*10-10.9=43.1萬(wàn)元。
增加凝液利用裝置,雖然在開(kāi)始會(huì)進(jìn)行一次性的裝置投資,但是其產(chǎn)生的后期效益是非常可觀的,不僅對(duì)蒸汽系統(tǒng)的能源進(jìn)行了進(jìn)一步的利用,同時(shí)還給生產(chǎn)創(chuàng)造了很可觀的效益,整個(gè)工藝處理過(guò)程更加的安全穩(wěn)定,各裝置出口指標(biāo)也能處于合格的范圍內(nèi)。
6.結(jié)論:
生產(chǎn)中許多實(shí)際的問(wèn)題由于設(shè)計(jì)的局限性,不能被全面的考慮到,只有在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中才能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,通過(guò)不斷的改造優(yōu)化工藝最終達(dá)到資源的合理利用。裝置通過(guò)提高蒸汽冷凝水利用量,每年可節(jié)水10.8萬(wàn)方,全年可節(jié)約資本54萬(wàn)元。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行技術(shù)改造,保證生產(chǎn)中各項(xiàng)控制指標(biāo)的最佳,從而降低了裝置脫鹽水的消耗。
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