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      油井液面測試存在問題分析及對策研究

      2020-05-22 12:51:40魏足勇
      石油研究 2020年1期

      魏足勇

      摘要:探測油井的井下液面深度,可以了解油井的供液能力,制定合理的油井工作制度,對合理開發(fā)油田具有重要意義。但在實(shí)際生產(chǎn)中,由于受諸多因素的影響,液面結(jié)果的準(zhǔn)確度往往令人擔(dān)憂。本文從影響液面測試結(jié)果的原因進(jìn)行分析,從儀器改進(jìn)、測試工藝等方面提出了切實(shí)可行的措施,有效提高了測試水平。

      關(guān)鍵詞:液面測試;儀器改進(jìn);測試工藝

      1 我廠油井液面測試現(xiàn)狀

      目前,我廠油井液面測試主要采用聲波測試法,隨著工作量呈逐年上升趨勢,由于液面測試結(jié)果無法判斷造成重復(fù)測試次數(shù)增多,嚴(yán)重影響到生產(chǎn),同時也造成成本浪費(fèi)。

      2 液面測試存在問題及原因分析

      2.1 液面波不清楚或無液面波

      分析原因可能為:

      (1)儀器本身出現(xiàn)故障不擊發(fā)或者是測試中途測試液面的儀器存在漏氣的情況;

      (2)油套環(huán)空井筒內(nèi)部雜質(zhì)太多,測試產(chǎn)生干擾,造成假液面的存在;

      (3)油井太深,聲波在井筒內(nèi)傳播逐漸減弱,到達(dá)液面后反射不清楚;

      2.2 液面監(jiān)測時,液面數(shù)據(jù)以等距離線性上升,不符合壓力恢復(fù)規(guī)律。分析原因可能為:

      (1)井筒太臟或套管變形,導(dǎo)致儀器測試出假液面;

      (2)套壓過高或套壓為零,導(dǎo)致聲波在井內(nèi)傳播衰減過快,衰減完畢儀器即自動計算液面位置直至測試結(jié)束。

      2.3 液面波清晰明顯,但解釋計算結(jié)果在泵掛以下。

      分析原因可能為:

      (1)計算方法上的系統(tǒng)誤差,聲音在井內(nèi)傳播隨能量的衰減音速逐漸減小,計算中卻始終以初始音速作為平均音速進(jìn)行計算,從而導(dǎo)致計算結(jié)果偏大;

      (2)解釋時接箍波選擇太少或選取不合理。

      3 測試儀器、技術(shù)的探討與改進(jìn)

      針對測試中出現(xiàn)的問題,在經(jīng)過可行性分析后,我們在測試儀器與測試技術(shù)方面進(jìn)行了探討和改進(jìn)。

      3.1 引進(jìn)氣體發(fā)聲裝置,降低井筒雜質(zhì),提高液面測試成功率

      2011年之前,測試均采用子彈作為聲源,現(xiàn)場應(yīng)用中發(fā)現(xiàn):子彈爆炸后產(chǎn)生的殘留物增加了測試干擾,造成測試資料準(zhǔn)確度降低;2011年,我們引進(jìn)了氮?dú)獍l(fā)聲裝置,該裝置測試原理與聲彈基本相同,但一次擊發(fā)后可在5秒內(nèi)實(shí)現(xiàn)復(fù)位,以氮?dú)庾鳛榧ぐl(fā)源,無化學(xué)反應(yīng),不會有殘留物留在腔體內(nèi),安全環(huán)保,很好的解決了微音器的污染和腐蝕問題,保證了微音器接收信號的能力,從而確保了測試資料的準(zhǔn)確度和清晰度。目前,我廠油井均采用了氮?dú)鉁y試液面,測試效果良好。

      3.2 改進(jìn)井口連接器,避免因套管口密封不嚴(yán)“漏氣”造成液面波不清楚

      液面測試采用氮?dú)庾鳛榘l(fā)生源,高度壓縮的氣體在瞬間釋放產(chǎn)生脈沖波,因此測試過程中需保證充入氣源密封,但在測試過程中發(fā)現(xiàn)不少油井套管無卡箍頭或套管口絲扣磨損嚴(yán)重,這些井測試出的液面波信號都相當(dāng)弱,處理資料過程中很難辨認(rèn),給測試解釋帶來很大困擾,為此,我們對井口連接器進(jìn)行了設(shè)計改進(jìn),在原進(jìn)口連接器尾部增加一個軟密封的“大小頭”,這樣測試過程中即使絲扣磨損或井口連接器因振動產(chǎn)生移動,也不會產(chǎn)生漏氣,軟密封的“大小頭”始終與套管內(nèi)壁保持密封,聲波的傳播得到維持,從而保證了測試資料的成功率和準(zhǔn)確性。

      3.3 完善液面監(jiān)測儀結(jié)構(gòu),合理利用套管氣

      我們針對液面監(jiān)測儀器加工了氣瓶直通閥,對于套壓大(汽油比大)的井采用直通閥后氣體是緩慢充入的,該裝置能充分利用套管內(nèi)積壓的氣體,起到了一定的卸壓作用,測試出的液面波相對較清晰。

      3.4 采用“憋壓法”解決深井測不出液面的問題

      2011年測試過程中發(fā)現(xiàn)井深超過1500米的井測試時液面波不清楚,我們排除人為原因后從源頭上分析,應(yīng)該是油井長期放套管氣生產(chǎn),聲波衰減較快。在高集區(qū)塊對20多口液面超過1500米深的井采用“憋壓法”,測試前提前半小時憋壓,使油井套壓大于0后再測試,測試成功率大大提高,深井液面能夠清楚的測出。

      4 結(jié)論

      綜合以上原因及改進(jìn)實(shí)驗(yàn),解決了部分影響液面測試成功率及準(zhǔn)確度的因素,但在計算方面產(chǎn)生的系統(tǒng)誤差尚未完全解決,下一步將在這方面進(jìn)行分析和研究。另外,為提高液面測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度,在測試過程中應(yīng)注意以下幾點(diǎn):一是確保測試儀器性能良好并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程,定期校驗(yàn)和維護(hù);二是套壓高的井測試前放套管氣,有效地消除環(huán)空內(nèi)泡沫層段的存在,測試過程盡量采用放氣方式;三是對液面深的井應(yīng)采取增強(qiáng)聲能的辦法來避免聲能的過快衰減影響音速,同時保證接收信號的微音器性能好;四是增加接箍波的利用數(shù)目,最好將清晰的節(jié)箍波都利用起來,以減少計算產(chǎn)生系統(tǒng)誤差。

      參考文獻(xiàn):

      [1]楊正友.控制套壓增產(chǎn)原理分析[J].油氣井測試,2013(2).

      [2]孫祖玲.雙頻道回聲儀測試工作原理[J].采油測試工技能培訓(xùn)教程,2014(12).

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