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      蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)問題分析及改進

      2020-05-29 09:02:18榮軍
      科技視界 2020年11期
      關(guān)鍵詞:熱交換器調(diào)節(jié)閥液位

      榮軍

      摘 要

      本文針對機組蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)實際運行中出現(xiàn)的現(xiàn)象、問題進行解析,經(jīng)過篩選、歸總得出根本原因,并從運行角度提出針對蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)的可行的改進方案。

      關(guān)鍵詞

      問題;分析;改進

      中圖分類號: TM623.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A

      DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.11.029

      0 引言

      蒸汽發(fā)生器排污作為壓水堆核電廠必要輔助系統(tǒng)之一,有如下功能:

      (1)清除蒸汽發(fā)生器二次側(cè)有害的堆積物,清除濃集在蒸汽發(fā)生器二次側(cè)爐水中的雜質(zhì);

      (2)使排污水經(jīng)過凈化而減少放射性物質(zhì)向環(huán)境排放;

      (3)監(jiān)測蒸汽發(fā)生器傳熱管的泄漏情況。它的運行狀態(tài)對機組穩(wěn)定運行意義重大。本文運行角度提出針對蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)的可行的改進建議。

      1 蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)介紹

      SG排污系統(tǒng)是由上、下排污管、兩臺排污擴容器、兩臺排污冷卻器、兩臺排污泵、兩臺排污過濾器、四臺排污混床凈化器以及相應(yīng)的管道、閥門和儀表所組成。還設(shè)有排污水放射性監(jiān)測器,以監(jiān)督蒸汽發(fā)生器傳熱管的泄漏情況。

      SG的排污水由一根上排污管和兩根下排污管引出,經(jīng)過節(jié)流孔板減壓后進入排污器擴容降壓,一部分排污水變成蒸汽排往二回路除氧器,余下的排污水流經(jīng)一臺排污冷卻器,降溫后由排污泵送到排污過濾器和排污混床凈化器。凈化后的水根據(jù)比放值決定排放或送回凝汽器復(fù)用。在排污擴容器上游的排污管線上,設(shè)置一個電動流量調(diào)節(jié)閥按排污水取樣分析的結(jié)果調(diào)整排污流量。

      圖1 蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)流程圖

      2 蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)存在的問題

      (1)系統(tǒng)控制調(diào)節(jié)效果不佳,增加運行操縱員負(fù)擔(dān)。由于兩臺排污擴容器并聯(lián)運行,而作為其液位控制的排污泵A/B及排污泵出口調(diào)節(jié)閥僅與對應(yīng)的擴容器A/B連鎖控制調(diào)節(jié),無法很好地使排污流量,擴容器壓力、水位各參數(shù)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),必須操縱員不定時的進行手動干預(yù)進行調(diào)整。

      (2)實際運行中排污擴容器液位控制置于手動,因其在自動控制下,控制輸入量為單臺排污擴容器液位,另一臺排污擴容器液位在連通器效應(yīng)下自動跟蹤被控對象,跟蹤效果并不理想,常出現(xiàn)建立不了液位或液位高報甚至達(dá)到觸發(fā)排污隔離液位,而此時排污泵及其出口流量調(diào)節(jié)閥仍按設(shè)定被控量變化動作,導(dǎo)致液位控制失敗。

      (3)蒸汽發(fā)生器排污泵和排污泵出口閥門受擴容器液位控制,當(dāng)排污泵出口調(diào)節(jié)閥開度大于40%時,泵進出口壓力波動,嚴(yán)重時會造成泵汽蝕無流量。

      蒸汽發(fā)生器排污水在排污擴容器中蒸發(fā),分離成相對高濕度的蒸汽和低過冷度的水,此狀態(tài)下工質(zhì)的氣液相狀態(tài)均不穩(wěn)定。蒸汽未經(jīng)分離干燥器直接排向除氧器,管線距離長,形成氣液兩相流對管道長期腐蝕、水擊,存在很大的破裂風(fēng)險;反之對于排污水,由于過冷度低,很容易氣化,對之后設(shè)備造成氣蝕。

      3 改進方案

      3.1 取消排污擴容器

      法國M310及其衍生機型的蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)取消了排污擴容器的設(shè)計,對于工質(zhì)的回收,采用另增設(shè)一臺再生熱交換器的做法。再生熱交換器冷卻水引自凝泵出口,將蒸汽發(fā)生器排污水熱量從再生熱交換器帶出,帶入除氧器循環(huán)利用。

      美國AP1000及其衍生機組的蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)同樣取消了排污擴容器的設(shè)計,對于工質(zhì)的回收,取消了以設(shè)冷水為冷源的排污熱交換器,改為兩臺冗余的再生熱交換器,冷卻水為二回路凝結(jié)水。

      由此可見,在新機組的設(shè)計中,已經(jīng)取消了設(shè)置排污擴容器使得排污水先降壓再降溫的設(shè)計思路,改為直接經(jīng)由冷卻器先降溫再降壓的設(shè)計思路,在此種設(shè)計方案下,排污水的汽化問題得到了避免。

      方案分析:

      取消排污擴容器后,排污熱交換器入口壓力將與蒸汽發(fā)生器二次側(cè)接近,即6Mpa左右,由此排污擴容器傳熱管應(yīng)提高耐壓等級,帶來制造成本的上升。但耐壓等級提高所帶來的設(shè)備制造成本提升并不明顯,考慮到現(xiàn)有方案對設(shè)備使用壽命的折損和系統(tǒng)運行風(fēng)險,無擴容器方案設(shè)備方面的經(jīng)濟性是提高的。

      由于沒有擴容器卸壓,排污冷卻器出口排污水仍保持相對高壓力,有足夠的驅(qū)動壓頭以克服樹脂床及管道阻力,無須另設(shè)排污水泵。

      為保護樹脂床和控制排污系統(tǒng)排污水出口壓力,只需在樹脂床前加設(shè)減壓閥或降壓孔板,使系統(tǒng)運行實現(xiàn)非能動,進一步增強經(jīng)濟效益。

      3.2 排污擴容器A/B合二為一

      將擴容器A/B合二為一。出口管道蒸汽和水管道都由原來的兩路變成一路。重新設(shè)置排污泵和調(diào)節(jié)閥的控制邏輯。排污泵的控制邏輯更改后,兩臺泵變成一備一用,泵不會再出現(xiàn)混亂控制情況。

      應(yīng)用實例:田灣核電站VVER機組蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng),由三臺蒸汽發(fā)生器排污至一個擴容器中。

      3.3 降低換熱器出口管道上升高度

      汽蝕原因分析:

      當(dāng)擴容器內(nèi)液位較高,會增加排污泵出口閥門的開度,增加排污量,但實際效果是排污泵出口調(diào)節(jié)閥開度大于40%后,泵汽蝕嚴(yán)重?zé)o流量。從理論上看,開大排污泵出口調(diào)節(jié)閥,排污泵流量增加,在其他條件不變的情況下,泵前動壓力增加。根據(jù)《流體阻力手冊》,管道的沿程阻力和閥門等阻力部件的阻力與流速成正比,沿程阻力也會增加。根據(jù)伯努利方程,可知泵前的靜壓減小。同時流量增加,換熱器的出口溫度會升高,即泵前流體溫度升高。在泵前溫度升高和靜壓減小共同作用下,使得泵前流體汽化量增加,當(dāng)汽化超過泵的汽蝕余量后,泵將會因為汽蝕而無流量。

      由現(xiàn)場可以發(fā)現(xiàn),流體從換熱器出來后,先上升,到泵之前后再下降接入泵進口。通過伯努利方程計算得出動壓和高度差壓力,發(fā)現(xiàn)高度差壓力遠(yuǎn)大于動壓,減小動壓帶來的效果遠(yuǎn)小于減小高度差壓力。同時50℃水對應(yīng)的飽和壓力為0.0123MPa,與高度差壓力相當(dāng)。最佳解決方案為降低高度差壓力,即需要改造換熱器出口管道,減小管道向上走的高度。

      3.4 排污系統(tǒng)分列運行

      SG-A/B排污分列運行,排污泵A/B分別受各自擴容器液位控制,這樣排污流量容易控制,不會出現(xiàn)并聯(lián)運行時的相互干擾。

      4 結(jié)語

      蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)的設(shè)計在滿足主要功能——SG水質(zhì)控制的同時,充分考慮了機組經(jīng)濟性指標(biāo),采用擴容器配合冷卻器、排污泵的方案做到了工質(zhì)的回收和設(shè)備成本的降低。然而再優(yōu)秀的設(shè)計都有其值得改進的地方,在實際運行中,經(jīng)擴容器的排污方案帶來了諸如氣蝕、控制困難等問題,增添了運行成本,加大了運行風(fēng)險,本文對實際運行中的問題加以解析,并提出了幾種改進方案,以期從根本上解決運行中出現(xiàn)的問題,降低運行成本,保障機組安全穩(wěn)定運行。

      參考文獻(xiàn)

      [1]核工業(yè)部七二八工程研究設(shè)計院,蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)說明書,1983.8.

      [2]肖艷軍,蒸汽發(fā)生器排污系統(tǒng)運行規(guī)程,2019.9.

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