王鵬 耿境 張宏
摘 要
粉末沉積是目前導(dǎo)致離心級聯(lián)分離功率下降的主要原因,經(jīng)檢測分析,粉末的主要成分為氟化鈾酰,是六氟化鈾與級聯(lián)內(nèi)其他物質(zhì)反應(yīng)的產(chǎn)物。為減少級聯(lián)內(nèi)的粉塵沉積量,設(shè)計了一套適用于離心級聯(lián)的過濾裝置并安裝于相應(yīng)工藝節(jié)點(diǎn),持續(xù)監(jiān)測并記錄相關(guān)參數(shù)變化情況,過濾裝置運(yùn)行一段時間后,拆下過濾裝置并對濾芯檢查并稱重。文章根據(jù)過濾裝置的運(yùn)行參數(shù)及粉末收集量估算級聯(lián)不同工藝節(jié)點(diǎn)的粉末含量水平,并對過濾裝置的過濾效果進(jìn)行了評估,并給出了緩解離心級聯(lián)分離功率下降的方法。
關(guān)鍵詞
過濾裝置;離心級聯(lián);粉末;沉積
中圖分類號: TH137 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2020.11.030
0 概述
UF6是鈾化合物中唯一能在離心機(jī)工作溫度和壓力下穩(wěn)定存在的氣態(tài)化合物,且氟元素沒有天然同位素,因此被用作離心工廠的供料。但其化學(xué)性質(zhì)活潑,極易與級聯(lián)中微量的水發(fā)生反應(yīng),生成的UO2F2為淡黃色晶體,會沉積于離心機(jī)、閥門、補(bǔ)壓機(jī)及壓力調(diào)節(jié)裝置中。目前,國內(nèi)離心級聯(lián)中均發(fā)現(xiàn)了淡黃色的粉末。
UO2F2的沉積會導(dǎo)致離心機(jī)分流比的改變,偏離設(shè)定工況產(chǎn)生混合損失,最終致使級聯(lián)分離能力降低。這在運(yùn)行時間較長的級聯(lián)中尤為明顯,以國內(nèi)某級聯(lián)為例,因粉末沉積導(dǎo)致了分離能力的下降,嚴(yán)重影響級聯(lián)的經(jīng)濟(jì)性。粉末的沉積還會導(dǎo)致各離心機(jī)負(fù)載分配不均衡,部分離心機(jī)可能會超載,影響其運(yùn)行效率,并且粉末沉積產(chǎn)生的不平衡差也會帶來一定的核臨界風(fēng)險。
因此,考慮用過濾或慣性的方法對產(chǎn)生的粉塵及時從系統(tǒng)中清除,以保證級聯(lián)的安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,本文主要針對過濾方法進(jìn)行論述。
1 過濾裝置應(yīng)用概述
燒結(jié)金屬濾芯具有強(qiáng)度高、耐腐蝕的特性,可以應(yīng)用于UF6環(huán)境,故選取燒結(jié)金屬濾芯作為過濾裝置濾芯,其為下端封閉的燭狀中空體(如圖1所示),通過多孔板與壓板垂直懸吊于過濾裝置內(nèi)部,將過濾裝置分隔為兩部分,工作介質(zhì)流經(jīng)過濾裝置時因攔截、碰撞、捕集、吸附等效應(yīng)將粉塵分離出來,如圖2所示。
過濾裝置的濾芯會對通過的氣流產(chǎn)生壓降,為保證級聯(lián)壓力工況,需對過濾裝置相關(guān)參數(shù)進(jìn)行計算,過濾裝置的壓降為:
其中ε ρω +ε ρω 為進(jìn)出口壓降,其值較小可以忽略,Dp與名義孔徑有關(guān)(如1μm名義孔徑的濾芯,Dp為26.7μm),ε為孔隙率取0.4, A為有效過濾面積,結(jié)合現(xiàn)場空間取11m2或3.7m2。
結(jié)合級聯(lián)相關(guān)工藝節(jié)點(diǎn)流量及壓力,對各節(jié)點(diǎn)過濾器參數(shù)進(jìn)行了計算和選擇,各節(jié)點(diǎn)選擇的過濾裝置參數(shù)如表1。
2 過濾裝置效果
2.1 壓降情況
裝入過濾裝置的工藝節(jié)點(diǎn)分為3類,即供料流節(jié)點(diǎn)(以1#點(diǎn)位代表)、中間料流節(jié)點(diǎn)(以7#點(diǎn)位代表)、最終精料流節(jié)點(diǎn)(以6#點(diǎn)位代表),其壓力變化如圖5所示(均已做歸一化處理)。最終精料流節(jié)點(diǎn)過濾裝置運(yùn)行期間,其后的孔板未再發(fā)生堵塞情況,調(diào)節(jié)裝置開度未發(fā)生變化,可認(rèn)為過濾裝置能滿足粉塵過濾要求。
當(dāng)過濾裝置濾芯有較多粉塵附著形成灰層時,其壓降會增大。從圖5看出,供料流節(jié)點(diǎn)過濾裝置壓降基本無明顯變化,3μm濾芯已具有很高的過濾精度,如有粉塵則會被過濾,故認(rèn)為該節(jié)點(diǎn)內(nèi)基本無粉塵,可見級聯(lián)中的粉末不是由供料帶入,而是在級聯(lián)內(nèi)部反應(yīng)生成的;中間料流因安裝時間較短,未能明顯看出其粉塵水平,之后對其進(jìn)行拆解,發(fā)現(xiàn)濾芯表面有粉末沉積,對其稱重有增重;最終精料流安裝約60天后,其壓降明顯增大,可知其粉末水平較高。因中間料流與最終精料流有效過濾面積不一樣,不能比較出兩者粉末水平高低。
2.2 濾芯增重情況
供料流節(jié)點(diǎn)過濾器在較長一段時間內(nèi)壓降均未發(fā)生變化,故未對其進(jìn)行烘干稱重。對7#工藝節(jié)點(diǎn)(中間料流)過濾器拆解后對濾芯進(jìn)行稱重,發(fā)現(xiàn)濾芯有增重,具體如表2所示。
7#工藝節(jié)點(diǎn)(中間料流)過濾器有濾芯70根,據(jù)此折算每年可以過濾粉塵約3kg,相較該級聯(lián)每年的不平衡差,數(shù)值較小,因此可以認(rèn)為粉末在隨物料運(yùn)行較短一段距離后會沉積下來,這一點(diǎn)也被6#工藝節(jié)點(diǎn)粉末中U235豐度證實(shí)。
對6#工藝節(jié)點(diǎn)(最終精料流)過濾器拆解后對濾芯進(jìn)行稱重,發(fā)現(xiàn)濾芯有增重,具體如表3所示。
6#工藝節(jié)點(diǎn)(最終精料流)過濾器有濾芯24根,據(jù)此折算每年可以過濾粉塵約4.5kg,粉末水平高于7#工藝節(jié)點(diǎn),可認(rèn)為級聯(lián)粉末水平向精料端不斷增加。
在各中間精料流上加裝過濾器可以在一定程度上緩減相關(guān)機(jī)組的粉末堵塞情況,但具體效果仍需要持續(xù)跟蹤分析。
3 結(jié)論
本文通過對級聯(lián)系統(tǒng)中過濾裝置的壓降變化情況及濾芯增重情況的分析,得出過濾裝置可以有效分離出工作介質(zhì)中的粉末,理論上可以緩減級聯(lián)因粉末堵塞造成的分離能力下降。
致謝:
對論文撰寫過程中給予幫助的領(lǐng)導(dǎo)和同事致以真摯的感謝!
參考文獻(xiàn)
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